付景慧,李 勇,郭佳寧,范立新,王晨亮
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063200)
煉鋼過(guò)程使用螢石作為造渣劑,它可以使較稠的爐渣變稀,增加爐渣的流動(dòng)性,使之易于脫硫、脫磷,而轉(zhuǎn)爐渣中氟化鈣是侵蝕爐襯、包襯的重要因素。此外,螢石的使用還產(chǎn)生大量氟離子,對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生污染,導(dǎo)致地球大氣層中臭氧層空洞擴(kuò)大;氟離子還對(duì)水資源產(chǎn)生污染,間接導(dǎo)致人體骨質(zhì)硬化和骨質(zhì)疏松,對(duì)人類(lèi)健康帶來(lái)極大的危害。長(zhǎng)期以來(lái),使用的礦石、螢石質(zhì)量不穩(wěn)定,造成化渣困難,加入量大,增加了消耗,也加劇了對(duì)爐襯、包襯等的侵蝕及對(duì)環(huán)境的污染。因此,在全社會(huì)保護(hù)環(huán)境的呼聲日益高漲的今天,進(jìn)行少氟化煉鋼技術(shù)的研究具有明顯的社會(huì)效益。
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司(全文簡(jiǎn)稱(chēng)“首鋼京唐”)采用轉(zhuǎn)爐脫碳冶煉和半鋼冶煉工藝冶煉高品質(zhì)鋼種,由于高品質(zhì)鋼種對(duì)脫碳轉(zhuǎn)爐脫磷、回硫量的高要求,脫碳轉(zhuǎn)爐在無(wú)氟條件下的化渣則變得至關(guān)重要,建廠初期曾對(duì)無(wú)氟化煉鋼進(jìn)行過(guò)階段性試驗(yàn),由于試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題較多而暫停了試驗(yàn)。近些年通過(guò)使用新技術(shù)、新設(shè)備,如高效化冶煉生產(chǎn)、鋼包加蓋的投入等,使得出鋼溫度和鐵水成分有了很大改觀,為無(wú)氟化煉鋼提供了有利條件,可以保證高的煉成率,減少成分出格情況,特別是磷含量出格導(dǎo)致鋼種改判造成的損失,為此,團(tuán)隊(duì)成員展開(kāi)對(duì)少氟化煉鋼工藝的工業(yè)試驗(yàn)[1-2]。
首鋼京唐有5 座300 t 轉(zhuǎn)爐,采取頂?shù)讖?fù)合吹煉技術(shù),其中包括2 座脫磷轉(zhuǎn)爐和3 座脫碳轉(zhuǎn)爐,根據(jù)生產(chǎn)的需要,現(xiàn)在冶煉高端品種產(chǎn)量穩(wěn)步上升,脫碳轉(zhuǎn)爐冶煉超低碳鋼種時(shí),以高級(jí)汽車(chē)板為例,要求出鋼w(C)=0.03%~0.05%,w(P)<0.01%,出鋼溫度在1 645~1 675 ℃。
首鋼京唐高爐鐵水條件如表1 所示,鐵水中磷含量相對(duì)較穩(wěn)定,為采用無(wú)氟煉鋼穩(wěn)定生產(chǎn)提供了先決條件。表2 為高級(jí)汽車(chē)板出鋼要求。

表1 鐵水溫度及成分

表2 汽車(chē)板脫碳轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水主要成分及溫度要求
脫磷反應(yīng)方程式如反應(yīng)式(1)—反應(yīng)式(4)所示,由(2)(4)可以看出,脫磷反應(yīng)為放熱反應(yīng),根據(jù)化學(xué)平衡移動(dòng)的原理,通過(guò)脫磷反應(yīng)式可以看出,提高反應(yīng)物FeO 和CaO 濃度、降低生成物磷酸鈣濃度有利于平衡向右移動(dòng),適當(dāng)?shù)蜏赜欣谄胶庀蚍艧岱磻?yīng)方向移動(dòng),這些條件都對(duì)脫磷有益[3]。故脫磷條件是:高氧化性、高堿度、適當(dāng)?shù)臓t溫和渣量、良好流動(dòng)性的熔渣以及充分的熔池?cái)嚢琛?/p>
加入螢石的目的是為了促進(jìn)化渣,為了找到替代螢石的措施,需要將石灰在吹煉過(guò)程中快速溶解[4],影響石灰溶解速度的因素有以下方面:
1)熔渣成分:FeO 含量對(duì)石灰溶解速度影響最大,它是石灰溶解的基本溶劑。FeO 可以顯著降低熔渣黏度;改善熔渣對(duì)石灰的潤(rùn)濕和向石灰中的滲透;FeO 與CaO 同屬立方晶系,而且Fe2+、Fe3+、O2-離子半徑皆不大,有利于氧化鐵向石灰晶格中遷移,并與CaO 生成低熔點(diǎn)的化合物,促進(jìn)石灰的熔化;減少石灰表面C2S 的生成。
2)溫度:熔池溫度高,高于熔渣熔點(diǎn)以上,可以使熔渣黏度降低,加速石灰熔化。
3)熔池的攪拌:加快熔池的攪拌,可以顯著改善石灰溶解的傳質(zhì)過(guò)程,擴(kuò)大反應(yīng)界面,提高石灰溶解速度。
4)石灰質(zhì)量:表面疏松、氣孔率高、反應(yīng)能力強(qiáng)的活性石灰,有利于熔渣向石灰塊內(nèi)滲透,擴(kuò)大了反應(yīng)界面,加速了石灰溶解過(guò)程。
5)助熔劑:助熔劑的加入可以降低C2S 熔點(diǎn)的組元,使C2S 的形態(tài)發(fā)生改變。
6)渣料的加入方式:根據(jù)爐內(nèi)溫度和化渣情況,確定合理的渣料批量和加入時(shí)間[5]。
為了保證良好的去磷效果,需要早化渣、化好渣,根據(jù)化渣所需條件,從留渣操作、槍位控制、輔料比例、熔渣劑替代螢石幾個(gè)方面對(duì)京唐公司無(wú)氟造渣工藝進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn)。
煉鋼過(guò)程中,鋼中溶解氧含量主要受爐渣中FeO含量控制,同時(shí)氧化生成的P2O5能夠被爐渣中的CaO俘獲,在渣鋼界面,鋼中溶解氧含量主要受爐渣中FeO 含量控制,同時(shí)氧化生成的P2O5能夠被爐渣中的CaO 俘獲,形成穩(wěn)定的4CaO·P2O5相。轉(zhuǎn)爐吹煉前期要想獲得良好的脫磷效果,控制前期階段的溫度、爐渣堿度以及FeO 含量尤為關(guān)鍵[6]。
采用高槍位操作,氧氣射流對(duì)鋼液面的沖擊減弱,氧化鐵的消耗較少,減少了氧氣與鋼液面的直接接觸,同時(shí)對(duì)爐渣的沖擊面增大,這樣鋼液升溫速度變慢,碳氧反應(yīng)不會(huì)劇增,同時(shí)渣中液滴被氧化,渣中FeO 含量升高促進(jìn)化渣,過(guò)程槍位控制如圖1 所示,終點(diǎn)槍位按1.7 m 控制,為保證終點(diǎn)渣中FeO 含量不會(huì)過(guò)高,終點(diǎn)槍位時(shí)間按不低于2 min 控制。

圖1 吹煉槍位控制
低溫對(duì)脫磷有利,提高熔池溫度,會(huì)使磷的分配比降低,不利于磷從金屬向爐渣的轉(zhuǎn)移。但溫度升高降低了爐渣的黏度,加速了石灰的熔解,從而有利于磷從金屬向爐渣的轉(zhuǎn)移。理論研究證明,最有效的脫磷有一個(gè)最佳的溫度范圍,即1 450~1 500 ℃。冶煉初期要根據(jù)鐵水溫度采用不同的操作制度。鐵水溫度低時(shí)(1 300 ℃以下),要采用低槍位操作,以提高熔池溫度,加速石灰的熔解,迅速形成初期渣,充分利用前期爐渣FeO 含量高、爐溫低的優(yōu)勢(shì),快速脫磷;若鐵水溫度特別高(大于1 350 ℃),冶煉初期要適當(dāng)采用高槍位操作,并加入部分礦石,抑制爐溫的快速升高,同時(shí)也有利于石灰的溶解,延長(zhǎng)冶煉在低溫區(qū)(1 500 ℃以下)的運(yùn)行時(shí)間。
目前國(guó)內(nèi)無(wú)氟復(fù)合造渣劑的研究主要包括以下幾個(gè)方向[1]:硼酸鹽、CaO-Fe2O3基、Al2O3基和MnO基。實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中,硼酸鹽基B2O5基助熔劑的資源有限、價(jià)格較高;CaO-Fe2O3基的制備過(guò)程需要高溫設(shè)備,工藝較為復(fù)雜,且不符合節(jié)能減排的總體要求;而Al2O3基助熔劑的主要礦物鐵礬土和MnO 基助熔劑的主要礦物錳礦均為國(guó)內(nèi)分布廣泛的普通礦物,因而具有供應(yīng)充足、價(jià)格穩(wěn)定的特點(diǎn),這兩種助熔劑投入工業(yè)試驗(yàn)及應(yīng)用也是較為成功的。京唐公司熔渣劑的主要成分如表3 所示。

表3 熔渣劑成分
利用熔渣劑中的Al2O3等元素與渣中CaO、FeO等元素的共同作用,可以降低爐渣的熔點(diǎn),形成更低熔點(diǎn)的化合物,達(dá)到快速化渣的目的。冶煉初期,石灰塊表面會(huì)形成硅酸二鈣層(C2S),C2S 的生成造成石灰溶解緩慢,為了加速石灰溶解,必須設(shè)法破壞并去除C2S 殼層。熔渣劑中的Al2O3能夠促使C2S 的形態(tài)發(fā)生改變,形成CaO-Al2O3-SiO2和CaO-SiO2-Fe2O3兩個(gè)主要的三元渣系[2]。在1 500 ℃時(shí),前一個(gè)三元渣系中w(CaO)約為55%、w(SiO2)為38%,當(dāng)w(Al2O3)為5%~12%時(shí),爐渣黏度最低,約0.3 Pa·s,此處三元渣系的熔點(diǎn)在1 310~1 400 ℃。后一個(gè)三元渣系,在保證與前者渣系的堿度相同,w(TFe)在15%~20%時(shí),爐渣熔點(diǎn)在1 300~1 400 ℃??梢?jiàn)無(wú)氟化渣劑的加入可以促進(jìn)C2S 殼層解體,促進(jìn)冶煉前期早化渣[3]。
采用雙渣留渣法操作,在出鋼后將上一爐冶煉的終渣留一部分在轉(zhuǎn)爐內(nèi),作為部分初期渣供下一爐冶煉使用,由于終渣堿度高,渣溫高,F(xiàn)eO 含量較高,流動(dòng)性好,有助于前期石灰熔化,加速初期渣的形成,有利于減少螢石的使用。首鋼京唐公司少氟冶煉具體操作為:
1)常規(guī)連續(xù)冶煉:采取全濺渣后留渣操作方式,即第一爐冶煉結(jié)束后直接進(jìn)行濺渣操作,濺渣結(jié)束后將爐渣倒入渣罐,最后留部分爐渣在爐內(nèi),供下?tīng)t冶煉使用,倒渣角度也是根據(jù)爐齡、爐嘴的不同而有所區(qū)別,一般倒渣角度160°~180°,原則上下?tīng)t冶煉鐵水w(Si)大于0.45%時(shí)不進(jìn)行留渣操作。
2)半鋼連續(xù)冶煉:第一爐半鋼冶煉結(jié)束后,如果后續(xù)繼續(xù)冶煉半鋼,對(duì)爐渣進(jìn)行全留渣操作,即第一爐出鋼完成后,不進(jìn)行倒渣,直接進(jìn)行濺渣操作。濺渣過(guò)程中根據(jù)爐內(nèi)渣量多少加入500~1 000 kg 制劑,500~2 000 kg 輕燒白云石,如果終點(diǎn)w(C)偏低也可加入部分焦炭,根據(jù)爐底測(cè)厚情況加入300~1 000 kg生白云石。濺渣槍位一般在1~2 m,原則上先高再低,濺渣過(guò)程也可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況調(diào)整槍位,一般將濺渣時(shí)間控制在2~5 min,要求爐渣濺干,不能有未濺干的液態(tài)渣存在,濺渣提槍以爐口無(wú)明顯渣粒蹦出為準(zhǔn)。濺渣結(jié)束后,必須由搖爐煉鋼工檢查爐渣狀態(tài),符合留渣標(biāo)準(zhǔn)后可不進(jìn)行倒渣,全部留渣在爐內(nèi),繼續(xù)裝半鋼冶煉下?tīng)t鋼,第3 爐冶煉結(jié)束后采用先倒后留方式,即冶煉完畢后先不濺渣,先向前搖爐(搖爐角度根據(jù)爐齡和爐嘴積渣情況而有所不同,一般在110°~120°倒出一半爐渣后再搖直濺渣,濺渣結(jié)束后不倒渣,需要檢查爐渣狀態(tài),繼續(xù)進(jìn)行留渣操作,如此重復(fù)之前操作。
采用留渣操作后,各種副原料消耗大幅降低,加大了爐渣的循環(huán)利用率,減少了爐渣的外排,減少了對(duì)環(huán)境的污染。
根據(jù)爐內(nèi)溫度和化渣情況,確定合理的渣料批量和加入時(shí)間,渣料加的過(guò)早或批量過(guò)大,都影響爐溫,不利于化渣。輔原料加入方式具體為:
1)加料操作仍選用分批加料操作,原則上輔原料分2 批或3 批加入,第1 批料根據(jù)鐵水w(Si)可以配加適當(dāng)?shù)娜墼鼊?、礦石、除塵球,以利于初期渣形成,采用留渣操作時(shí),化渣速度較未留渣快,化渣時(shí)間也適當(dāng)提前,因此第1 批料和第2 批料可適當(dāng)較未留渣提前500~800 m3氧耗時(shí)加入。
2)留渣時(shí)白灰加入量可較未留渣適當(dāng)減少1~2 t,參考留渣2 t 減少1 t 白灰,留渣2 t 減少0.5 t 輕燒白云石,參考本爐爐渣中氧化鎂和爐渣堿度,適當(dāng)調(diào)整白灰輕燒白云石加入量。
3)采用了留渣操作,整個(gè)化渣速度提前,爐渣化渣好、化渣快,返干期縮短,甚至基本沒(méi)有返干期,留渣爐次吹煉過(guò)程不加入螢石化渣,也可以確保終點(diǎn)磷、氮含量滿足要求。
留渣爐次與未留渣爐次TSC 樣中w(P)對(duì)比情況如圖2 所示。

圖2 TSC 樣中w(P)對(duì)比情況
從圖2 可看出,留渣爐次TSC 樣中的磷含量明顯低于未留渣爐次,采用留渣操作可以提高渣量,加快吹煉前期爐渣熔化速度,脫磷效果明顯大于未留渣爐次。由于留渣會(huì)帶來(lái)部分溫度損失,不能因?yàn)榱粼斐商釡貏┑睦速M(fèi),因此留渣時(shí)要選擇鐵水條件滿足生產(chǎn)條件的爐次。
2022 年1—3 月螢石消耗量為0.3 kg/t,4 月份后逐步進(jìn)入少氟煉鋼試驗(yàn),冶煉低硅鐵水時(shí)化渣相對(duì)困難,6—10 月針對(duì)鐵水條件較差和終點(diǎn)要求高的鋼種適當(dāng)增加熔渣劑用量以促進(jìn)化渣,熔渣劑用量有所增加,具體使用量如圖3 所示。

圖3 熔渣劑使用量
1—10 月TSC 與TSO 中磷含量情況如圖4 所示。

圖4 1—10 月份TSC 與TSO 中磷含量
從圖4 可以看出,2022 年4—5 月TSC 和TSO 中磷含量偏高,6 月份后對(duì)操作進(jìn)行調(diào)整,終點(diǎn)平均磷含量逐步降低,脫磷率明顯提高。
1—10 月螢石的平均使用量如圖5 所示。

圖5 螢石平均使用量
從圖5 可以看出,螢石使用量逐步降低,2022 年9、10 月均保持在0.1 kg/t 以下,少氟冶煉取得了很好的試驗(yàn)效果。
1)轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)采用留渣操作、合理的槍位控制、熔渣劑替代、優(yōu)化輔原料等措施可以減少螢石的使用量,同樣能達(dá)到很好的化渣效果。
2)試驗(yàn)結(jié)果證明,在減少螢石使用量的同時(shí),依然可以穩(wěn)定控制所需鋼種磷含量。
3)少氟煉鋼后可節(jié)省螢石消耗0.2 kg/t,每年降低生產(chǎn)成本500 萬(wàn)元。