令狐繼耀
(太原煤炭氣化(集團)有限責任公司,山西 太原 030032)
隨著煤礦采掘機械裝備的大型化,巷道斷面也越來越大。開切眼作為工作面開采設備的安裝空間,其規格也逐漸增大,導致圍巖控制難度急劇增加[1-4],采用常規的錨網索支護控制效果不理想。許多學者開展了不同條件下大跨度開切眼支護技術的研究。陳立虎[5]等針對張家洼煤礦泥巖頂板開切眼的支護難題,提出了梯次主動支護和主動被動協同控制技術;王再峰[6]研究了辛置煤礦K8 中細砂巖頂板下的開切眼支護技術;劉治成[7]等利用FLAC3D 軟件模擬了大跨度開切眼的頂底板位移及塑性區發育情況,提出了強力錨桿索的支護方案;楊玉亮[8]采用數值模擬、理論分析等手段對紅柳林礦25206 工作面開切眼支護進行了優化,提高了支護效能;張鄭波[9]利用數值模擬的方式分析了開切眼不同支護條件下的變形特征,從而提出錨網索聯合支護技術。本文結合陽煤集團景福礦15 號煤在大斷面開切眼支護中遇到的變形控制難題,開展了桁架錨索支護技術的研究。
景福礦井田主要含煤地層為二疊系下統山西組及石炭系上統太原組,共含煤14 層,含煤地層總厚181.06 m,煤層總厚11.97 m,含煤系數6.61%。15 號煤層位于太原組下部,煤厚最大5.21 m,平均4.00 m,屬穩定的全區可采厚煤層,為礦井的主采煤層。煤層平均埋藏深度為591 m,傾角4°~9°,平均5.7°。煤層頂底板條件如圖1 所示。

圖1 15 號煤頂底板巖性Fig.1 Lithology of No.15 coal roof and floor
景福礦15103 工作面采用綜合機械化走向長壁開采,全部垮落法處理頂板,開切眼規格為4 000 mm×9 000 mm(寬×高),沿15 號煤層頂板布置。
原15 號煤15103 工作面開切眼采用的是錨網索支護,頂板及非回采幫采用螺紋鋼錨桿,規格為φ18 mm×2 000 mm,配2 卷Z2335 樹脂藥卷錨固,間排距為900 mm×900 mm?;夭蓭筒捎玫氖遣Aт撳^桿,間排距為900 mm×900 mm。巷道頂板補打錨索加強支護,錨索直徑為17.8 mm,長度為6 300 mm,鉆孔深度為6 000 mm,采用4卷Z2335 樹脂錨固,布置方式為3-2-3,排距為900 mm。
15103 工作面開切眼掘進后變形嚴重,主要表現為以下方面。
(1)巷道下沉量大。切巷頂板呈現整體下沉,并且下沉量大,尤其是巷道中部,支架安裝時的最大下沉量可達500 mm 以上。
(2)支護損壞。部分區域的錨桿索托盤出現外翻,局部托盤與頂板脫離,并且部分區域錨網被撕裂,出現網兜。
在現場調研的基礎上,結合15 號煤層的頂底板條件,分析研究造成切巷變形嚴重的主要原因。
(1)切巷跨度較大。
開切眼的巷道寬度達到9.0 m,幾乎為順槽寬度的2 倍??缍鹊脑黾釉斐上锏绹鷰r應力及變形急劇增長,傳統的順槽支護方式整體支護強度較低,對巷道變形的控制效果差。
(2)煤層頂底板巖性。
由圖1 可以看出,15 號煤的頂板為堅硬的石灰巖,底板為松軟的泥巖,為典型的“硬頂軟底”組合,巷道泥巖底板作為整個支護系統的承載基礎較差,而石灰巖頂板裂隙較少,整體性強,容易出現區域性下沉。
(3)煤層厚度的影響。
15 號煤的厚度變化較大,最大厚度達到5.2 m,平均厚度為4.0 m。開切眼按4 m 高度掘進,部分區域頂板有煤層,極易出現垮落,造成巷道變形量大。
根據15103 工作面開切眼的變形特點,結合原因分析,確定采用以桁架錨索為主的支護方式。桁架錨索是將2 根傾斜布置的錨索利用專用的連接器連接到一起,其作用機理如圖2 所示。

圖2 桁架錨索支護原理Fig.2 Supporting principle of truss anchor cable
與傳統的單體錨索相比,將2 根錨索布置為桁架模式具有明顯的優點。
(1)增大與頂板的接觸面積。
單體錨索與頂板屬于點接觸,支護面積有限,而桁架錨索與頂板為線型接觸,并且接觸面的長度一般大于2 000 mm,大大提高了對頂板的支護強度。
(2)錨固點穩定。
由圖2 可以看出,桁架布置的2 根錨索與巷道頂板有一定的夾角,其錨固點位于巷道兩幫上方的穩定巖體中,受巷道變形的影響較小。
(3)具有一定的變形適應能力。
當巷道頂板出現小程度的變形時,錨索底部的錨索可具有一定程度的延伸性,可適應頂板的變形,同時由于巷道頂板壓力影響,受拉的2 根錨索可提供更強的支護力,減少頂板的進一步下沉。
為保證支護效果,錨桿索的長度應大于頂板及兩幫的破壞深度。建立如圖3 所示的力學模型。

圖3 圍巖破壞范圍計算Fig.3 Calculation of surrounding rock failure range
根據彈塑性力學理論,頂板破壞深度h 的計算公式為:
式中:a 為巷道寬度,m;Rc為頂板巖層的抗壓強度,MPa;b 為兩幫的破壞深度,m;H 為切巷的高度,m;θ 為塌落角,與煤層的內摩擦角有關。
代入數據可得,15103 工作面開切眼頂板的破壞深度為6.2 m,巷幫破壞深度為1.9 m。
結合15 號煤層的地質條件,確定桁架錨索支護方案如圖4 所示。


圖4 15103 開切眼優化支護方案Fig.4 15103 open-off cut optimization support scheme
3.3.1 頂板支護
(1)錨桿支護。
巷道頂板采用BHRB500 螺紋鋼制作的高強錨桿,抗拉強度為670 MPa,規格為φ22 mm×2 400 mm,拉斷載荷為255 kN。每根錨桿配2 卷K2360樹脂藥卷錨固。錨桿托盤為150 mm×150 mm×10 mm(長×寬×厚)的碟形托盤,錨桿采用厚度為5 mm 的W 鋼帶連接到一起。
(2)錨索支護。
頂板錨索為單體錨索和桁架錨索聯合布置,錨索直徑為20 mm,1×19 結構,其拉斷載荷為510 kN,延伸率為7%,較之前錨索分別提高25%和75%。
單體錨索的長度為8 300 mm,鉆孔深度為8 000 mm,采用4 卷K2360 數值藥卷錨固,配400 mm×400 mm×16 mm(長×寬×厚)的托盤。
2 根桁架錨索的長度為9 500 mm,鉆孔深度為8 000 mm,與豎直方向的夾角為20°,采用4 卷K2360 數值藥卷錨固,桁架錨索底部跨距為2 500 mm。
3.3.2 巷幫支護
實體煤幫采用φ20 mm×2 000 mm 高強螺紋鋼錨桿,回采煤幫采用φ20 mm×2 000 mm 玻璃鋼錨桿,布置方式保持不變。
切巷成型后,安裝支架及設備之前對巷道底板利用混凝土進行鋪底硬化,強度不低于C20,厚度為200 mm。
為驗證桁架錨索支護效果,在15103 工作面掘進過程中,采用十字布點法布置測點對巷道變形進行觀測。由于后期需要對底板進行臥底硬化,因此底板變形不予觀測。2 號測點的頂板下沉量兩幫變形觀測結果如圖5 所示。

圖5 巷道變形觀測結果Fig.5 Roadway deformation observation results
由圖5 可以看出,開切眼掘進初期,變形速率相對較快,大變形持續時間約為10 d 左右,之后巷道變形進入穩定期,該階段頂板下沉量約為44 mm,回采幫鼓出量約為21 mm。開切眼二次擴幫掘進時,巷道再次出現變形,但時間較短,最終頂板下沉量為66 mm,回采幫鼓出量為27 mm。巷道變形量較小,保證了工作面設備的正常安裝。
(1)景福礦15 號煤為典型的“硬頂軟底”煤層,承載基礎差,15103 工作面開切眼寬度達到9 m,頂板壓力大,且煤層厚度不均勻,造成部分區域有煤頂,巷道變形量大。
(2)與單體錨索相比,桁架錨索增大了與頂板的接觸面積,且錨固點位于巷道兩幫上方的穩定巖體中,受巷道變形的影響較小。在巷道變形時同步受拉,支護力變大,可有效控制巷道頂板的變形。
(3)礦壓觀測表明,優化后的桁架錨索支護方案巷道頂板下沉量為66 mm,回采幫鼓出量為27 mm,減沉80%以上,并且減少了巷道維修量,保證了工作面設備的正常安裝,取得了顯著的經濟和社會效益。