




摘要:近年來,風電、光伏等新能源裝機規模不斷增加,同時整體受電規模也大幅提升,電網調峰矛盾日益突出。根據國家對機組深度調峰的最新要求,為進一步提升機組深度調峰能力,在鍋爐寬負荷脫硝改造的基礎上,對機組協調控制系統進行了升級優化,通過對深度調峰過程的分析,發現了深度調峰過程中存在的問題并給出解決方案,實現了機組穩定運行達到30%額定負荷下限的功能。
關鍵詞:深度調峰;寬負荷脫硝;協調控制系統;30%額定負荷
中圖分類號:TM621.2" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2023)15-0022-05
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.15.006
0" " 引言
某電廠兩臺百萬機組鍋爐采用上海鍋爐廠有限公司生產的SG-3044/27.46-M535型、單爐膛塔式布置、四角切圓燃燒、平衡通風、全鋼架懸吊結構、露天布置、超超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流鍋爐[1];汽輪機為上海汽輪機廠有限公司生產的N1000-26.25/
600/600型超超臨界蒸汽參數、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機;發電機采用上海汽輪發電機有限公司生產的水氫氫冷卻汽輪發電機,采用無刷旋轉勵磁系統,型號為THDF125/67。機組額定負荷1 000 MW。
1" " 深度調峰過程分析
1.1" " 深度調峰機組工況
機組負荷600 MW,主汽壓17.18 MPa,汽壓速率0.3 MPa/min,主汽溫584.2 ℃,再熱汽溫580.2 ℃,CCS和INFIT投入,AGC投入,負荷速率10 MW/min,一次調頻投入,B、C、D、E磨煤機運行,B汽泵小機已切至輔汽運行。
AGC的指令開始從600 MW減負荷,負荷速率為10 MW/min,其間停運E磨煤機;機組負荷減至500 MW之后,執行主給水切至旁路運行、開啟寬負荷脫硝省煤器給水旁路電動門、高加疏水切換和汽引小機停止供熱等操作;繼續減負荷至330 MW,負荷速率14 MW/min,后速率降至9 MW/min,其間完成蕩空A給水泵流量等操作。最終負荷穩定在288 MW運行4 h試驗。
1.2" " 低負荷穩燃
與正常運行方式不同,由于不投油,試驗時需特別關注爐膛火檢。由于此次機組B修所有火檢都已進行更型,對火焰監視存在失真可能性,因而除了關注運行磨煤機的火檢,還采用相鄰停運磨煤機火檢作為參考。此外,為了減少冷風,備用磨煤機關閉冷風調門,同步關小磨與給煤機的密封風門。本次試驗可見三磨運行時火檢信號是沒有問題的,反饋比較正確,可以看到爐膛內火焰直到E層位置均能被有效感知;但隔層磨運行時的火檢情況還需進一步檢驗。
1.3" " 送風機動調自動下限修改
本次試驗之前,送風機動調下限已經由11%下修至7%,以減少爐膛風量,低負荷時,氧量偏置大致保持在9%,爐膛壓力未出現大幅波動,同時也有助于提高低負荷時的排煙溫度。送風機B修后,與修前相比同動調開度下風量偏大,原11%下限在30%深度調峰時已不適用,考慮到引風機出力和脫硝進口NOx,將動調下限進一步下調,風機總體運行良好。
1.4" " 采用脫硝寬負荷省煤器給水旁路電動門調整排煙溫度
1.4.1" " 脫硝系統入口煙溫低
SCR(脫硝系統)催化劑的工作溫度是有一定范圍的,溫度過高(gt;450 ℃)時催化劑會加速老化;當溫度在300 ℃左右時,在同一催化劑的作用下,另一個反應也會發生[2],即生成氨鹽,該物質黏性大,易粘結在催化劑和鍋爐尾部受熱面上,影響鍋爐運行。
2SO2+O2→3SO3
NH3+H2O+SO3→NH4HSO4
SCR入口煙溫過低時不僅無法投入脫硝系統,也有可能導致運行中的脫硝系統跳閘退出運行,從而影響環保考核[3]。
1.4.2" " 增加寬負荷脫硝系統
寬負荷脫硝系統的主要調節對象是省煤器出口煙溫(即SCR入口煙溫),當SCR入口欠溫相對較少時,可只采用給水旁路系統,系統功能和控制相對更為簡單;當SCR入口欠溫較多時,則需要同時開啟旁路+再循環管線,以獲取SCR脫硝入口煙溫的極限提升[4-5]。寬負荷脫硝系統如圖1所示。
本次試驗最終寬負荷脫硝旁路電動門開度為24%,對應的過冷度為30 ℃,開啟該電動門的過程中,需要關注兩側過冷度的偏差變化,參考排煙溫度,保證一定的余量。本次試驗過程中,排煙溫度始終穩定在300 ℃以上,288 MW負荷時,排煙溫度能達到308 ℃。此次給水旁路投運過程緩慢平穩,在500 MW時微開給水旁路二次門暖管,450 MW時開至10%,400 MW時開至15%,300 MW時開至25%;SCR進口溫度基本穩定在310 ℃,此時流量在250 t左右,省煤器新增過冷度29 ℃左右。由此可見,今后深度調峰按此流量、開度即可,操作中切不可大開大合,嚴防省煤器汽化;同時要注意到,給水旁路投運后水冷壁進口水溫呈下降趨勢,應注意過熱度的變化。
1.5" " 脫硝參數控制
試驗期間,環保控制要求任一點NOx不允許超50 mg/Nm3,因而自動值放得較低,同時盡可能保持脫硝入口NOx穩定。但由于機組負荷大幅變動,水冷壁吸熱發生偏差,被迫調整二次風擋板,進而會影響脫硝入口NOx,需要注意及時調整,防止環保超標。此外,磨煤機吹掃過程中,也需要及時調整噴氨量,吹掃風量的變化將大幅影響脫硝入口NOx,吹掃結束后,要及時收小噴氨量。該電廠要求控制煙囪出口NOx不大于40 mg/Nm3,本次B修混合器的噴嘴進行了增容,噴氨量應該沒有太大的問題,但要注意控制兩側出口NOx不能長時間在零。
1.6" " 汽溫控制
試驗指令下達后,負荷降低的同時,同步降低主再汽溫。由于負荷下降較快,疊加TMax控制需要降低過熱度、#1瓦瓦溫偏差調整影響(#1、#2主汽門前汽溫倒掛,#2管對應三過AC減溫水內漏比較多,被迫壓低三過BD出口),最終主汽溫最低跌至529 ℃,再熱汽溫跌至522 ℃,導致TSE裕度小于5 ℃,閉鎖了機組減負荷。后通過關閉左側減溫水總門、提高機組過熱度等方式將汽溫恢復。因此,以后在汽溫調整過程中,一定要多關注TSE裕度,防止此類異常出現。鑒于試驗需要,此次500 MW保留三磨運行,爐膛火焰偏低,熱偏差較大,水冷壁出口溫度及主再汽溫都有較大偏差,同時由于配合汽機控制#1瓦瓦溫的原因,B側汽溫進一步下壓,導致整體汽溫偏低,在減負荷過程中造成裕度不足,負荷減不下去。
2" " 深度調峰問題分析
2.1" " 加倉煤熱值較低
試驗期間因汽機冷再調門故障,冷再不能對外供熱,影響蒸發量約70 t/h,顧及低負荷的制粉系統穩燃,為確保單磨煤量不至過低,影響煤粉濃度,所以在加倉方式上采取了降低熱值的措施。但在試驗中發現,需要在低負荷段進行磨煤機啟停操作,加大了控制煙囪排口NOx不超標的難度,試驗結束加負荷的時候由于煤質太差,加負荷速率太慢。于是在論證試驗階段對加倉進行了調整,將C倉的高低熱值煤的比例調整為2:1,E倉由低熱值煤改為高熱值神混煤,改動后鍋爐加減負荷、參數控制均正常。
2.2" " 過熱度控制不佳
第一次INFIT減負荷時,發生了過熱度持續上升的情況,通過參數分析,認為一是INFIT廠家人員參數修改不佳,減負荷時給水量下降過快;二是負荷剛加至500 MW后不久即減負荷,煤量超調的效應沒有消除。過熱度變化曲線圖如圖2所示。
第二次INFIT減負荷階段,由于煤質較差,在運磨出力偏大,監盤人員為了防止磨僵,對C磨減煤量進行了吹掃,煤量由55 t/h突降至41 t/h,導致大量存粉進入爐膛,破壞了此時的水煤比,引起過熱度的持續上升,同時為了控制過熱度的變化,抬高了燃燒器擺角,又導致NOx參數的大幅波動。INFIT減負荷階段過熱度變化曲線圖如圖3所示。
因此,在以后的調整中,首先控制加倉較好的煤種,確保磨煤機運行時有充足的余量;其次監盤人員在減負荷過程中應緩慢減少煤量,防止煤量突降導致水煤比破壞。
2.3" " 煙囪排口NOx瞬時超標
在試驗期間,負荷需從500 MW減到285 MW,中途需停用E磨,加大了NOx控制的難度,因此安排專人對煙囪排口NOx進行調整。摸底試驗期間,監盤人員調整幅度比較大,從噴氨調門、二次風門擋板多個方面入手,再加上控制過熱度的影響,各種因素疊加,導致進口NOx波動較大,煙囪排口瞬時值超標。NOx變化曲線如圖4所示。
一般而言,減負荷時進口NOx的變化,一是受燃料風粉比影響,二是受啟停磨吹掃風量影響。深度調峰時,進口NOx受風粉比影響分幾個階段:由500 MW減負荷至400 MW時單磨煤量減少,風粉比變大,進口NOx上升;停E磨后,在運磨單磨煤量上升,風粉比減小,進口NOx下降;繼續減負荷至285 MW,風粉比又再次變小,進口NOx繼續上升。同時,在減負荷至400 MW階段進行了停E磨吹掃,吹掃時NOx上升,吹掃結束收風后NOx即大幅下降。試驗期間,減負荷起步階段即控制煙囪排口NOx降低,調整煙囪排口NOx時以調整噴氨量為主要手段,根據上文總結的規律做到超前調整,同時使用SOFA、H-SOFA風門與燃燒器擺角作為輔助調節手段,操作時避免大開大合,整個驗證試驗過程中煙囪排口NOx控制良好。
2.4" " 給水旁路閥自動關閉
在試驗結束階段,給水旁路切回主路時,發生了給水旁路閥自動關閉到零,且不好人工干預的問題。查給水旁路閥邏輯發現,在進行深度調峰給水主旁路閥自動切換順控組態時,INFIT人員對給水旁路閥邏輯進行了修改,即給水主閥發開足信號后,給水旁路閥就接收一個持續200 s的超馳關閉指令,這在運行中是比較危險的。因此,聯系熱工對邏輯進行了臨時修改,將旁路閥位指令改為75%且脈沖時間改為1 s。
2.5" " 機組振動
機組減負荷到300 MW,#1、#2瓦振動逐步上升,控制主、再汽溫及主汽溫兩側偏差效果均不明顯,負荷恢復后振動逐漸下降。機組#1、#2瓦振動曲線如圖5所示。
機組從600 MW開始減負荷過程中,#5瓦軸振和#6、#7瓦瓦振逐步上升,減負荷至400 MW左右,振動達到最大值然后下降,當負荷減到300 MW穩定后,振動又逐步上升趨穩。機組#7瓦振動曲線如圖6所示。
試驗期間,各瓦振動最大值如表1所示。
對于#1、#2瓦振動,將#2主蒸汽進汽溫度調整至高于#1主蒸汽進汽溫度(5~8 ℃),振動逐漸下降;若#5~#7瓦振動上升,可通過提高冷氫溫度(正常42 ℃,最高可提高至45 ℃),使振動情況有所好轉。
3" " 結束語
目前電網調峰需求日益加劇,而基于深度調峰的深度探析較少,隨著研究的不斷深入,深度調峰技術必將不斷完善。本文針對百萬機組現狀,通過鍋爐寬負荷脫硝的改造,對機組協調控制系統進行升級優化,對低負荷穩燃、送風機動調自動下限修改、脫硝寬負荷、脫硝參數控制、汽溫控制等問題進行分析和探討,提出過熱度變化、NOx、機組振動等問題并給出解決方案,本文的技術手段能夠有效推動深度調峰在電網中的應用。
[參考文獻]
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收稿日期:2023-04-24
作者簡介:薛超(1990—),男,江蘇人,工程師,技師,研究方向:電力安全生產。