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燃氣輪機輪盤空氣冷卻孔加工刀具及工藝優化

2023-12-25 03:15:16王勇錢磊劉毅施建勇
金屬加工(冷加工) 2023年12期
關鍵詞:工藝

王勇,錢磊,劉毅,施建勇

上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠 上海 200240

1 序言

燃氣輪機(見圖1)被譽為“皇冠上的明珠”,制造難度極高。作為高端清潔能源裝備,具有效率高、可靠性強、操作靈活以及排放低等諸多優點。在國家“雙碳”戰略的布局之下,燃氣輪機(以下簡稱燃機)行業迎來了新一輪的井噴。

其中燃機輪盤冷卻孔的作用是冷卻燃機輪盤,當燃機工作時,高溫的燃氣會通過輪盤上的冷卻孔進入輪盤內部,并沿著徑向通道吹向葉片頂部,對輪盤進行冷卻,輪盤冷卻孔也可以使葉片底部保持一定的溫度,以避免低溫下產生的冰凝結和金屬表面疲勞,從而提高燃機的性能和可靠性。燃機轉子輪盤空氣冷卻孔加工過程中一直存在加工效率低下的問題,加工周期長,使得生產計劃被嚴重打亂,影響交貨。根據生產計劃要求,單個輪盤的周期為2天,目前實際單個輪盤加工周期為9天。怎樣提高輪盤的加工效率、縮短加工周期和保證按期交貨是當務之急。

針對問題,我們從刀具選擇、優化工藝流程、減少工藝道序、減少刀具種類、進給程序控制以及內冷壓力調整等諸多方面進行研究,來解決加工中產生的問題,最終通過實踐來驗證效率和質量的雙提升。

2 輪盤冷卻孔結構分析

燃機轉子輪盤根據作用可劃分為壓氣機輪盤和透平輪盤。燃機輪盤材料牌號分別為X12CrMoWVNbN1011、26NICRMoV14+5MOD,均為難加工的高溫合金鋼,抗拉強度達到了700~800MPa(見表1),具有高的抗拉強度、疲勞強度、抗蠕變強度和斷裂強度,屬于難加工材料,加工困難,尤其是細長深孔的加工[1]。結構上冷卻孔位于輪槽底部,數量多(見表2),內孔表面粗糙度要求高,要求表面粗糙度值Ra為2.5μm,結構形式復雜(見圖2),屬于空間斜孔,同時長徑比大。

表2 AE94.3A重型燃氣輪機冷卻孔規格

圖2 輪盤冷卻孔結構

3 輪盤冷卻孔加工工藝分析

3.1 高速鋼刀具加工的問題

高速鋼刀具加工中存在的問題分析如圖3所示。原先的高速鋼加工方案中切削參數低,且需要頻繁換刀。高速鋼材料在切削高溫合金鋼輪盤時,切削力大,切削功率也隨之增大,加工進給量受到限制,刀具進給速度低[2]。同時加工時需要避讓輪槽,鉆削時輪盤材料變形大、材料黏,形成積屑瘤,加工性能變差且不易斷屑、排屑不暢,刀具磨損嚴重,鉆穿時都為60%左右的斜出率,切出角大,因而造成鉆穿時鉆頭切削外刃崩刃、刀具損壞嚴重。由于冷卻孔的長徑比都較大,所以要加工出符合設計要求的孔,刀具也必須有大的長徑比,因此冷卻孔的加工成為輪盤加工的一個瓶頸問題。

圖3 加工問題分析

3.2 高速鋼刀具加工步驟

由于高速鋼鉆頭本身的切削性能限制,加上鉆削深孔時冷卻、排屑困難,需要采用不同長度的鉆頭分3次鉆削,為了保證孔表面的表面粗糙度要求,還需進行擴孔和鉸孔??偟墓に嚬ば驗椋恒娖矫妗c孔→淺鉆→中鉆→終鉆→擴孔→鉸孔,共7道工序,原高速鋼加工所用刀具方案如圖4所示。

圖4 原高速鋼加工所用刀具方案

。

4 優化刀具及工藝方案

深孔鉆削是一種較為特殊的切削加工方法,在機械制造中占有很重要的地位。由于深孔鉆削時長徑比大,切削熱不易散出,切屑很難排出,且鉆削系統的剛性不足[3],因此,制約深孔加工的因素主要有幾大方面:鉆頭的合理選擇(材質)、鉆削工藝的合理性(步驟)、切削參數的合理應用及鉆頭鉆穿時的支撐性等。加工深孔時,鉆頭需要采用內冷方式,且壓力足夠,保證冷卻及排屑。

本次改進開發使用新型刀具替代原有刀具,增大刀具進給量,提高刀具切削效率。通過對刀具的全面改進,選用硬質合金作為刀具材料,提高切削效率,優化工藝流程,減少工序,減少刀具種類;通過工藝試驗提高切削參數,壓縮鉆孔工藝道序,取消擴孔道序,同時減少刀具種類;加快刀具選用速度,減少加工準備時間,建立刀具信息管理系統,把每把刀具的信息(包括直徑、長度、建議切削參數、磨損周期和生命周期等)都納入了系統管理之中,工藝人員和操作人員可以結合實際,并根據刀具管理系統快速、方便地找到與之相對應的最合理的刀具。

4.1 透平第1~第4級輪盤空氣冷卻孔的加工優化

高速鋼銑刀銑孔口平面升級為整體硬質合金銑刀,高速鋼的鉆頭、擴孔鉆升級為一把整體硬質合金引導鉆,直接鉆準深孔鉆削鉆頭的引導孔,最后,深孔鉆削的三段式鉆、擴、鉸工藝步驟和刀具升級為一把整體硬質合金雙管螺旋噴吸鉆(見圖5)一次鉆準。通過多次切削試驗,根據刀具推薦參數進行計算,結合實際加工情況優化調整,對不同的切削速度、進給速度和背吃刀量的試驗數據進行比較,找出最合適的加工參數(見表3)。根據試切的數據分析結果,修磨調整鉆頭幾何參數,調整切削用量,鉆頭壽命和鉆削效率達到最佳,最終成功實現了深孔一次鉆削完工,將加工工序由原先的7個壓縮為3個:銑平面→點孔→整體硬質合金雙管螺旋噴吸鉆一次鉆準。

表3 透平第1級輪盤優化調整后實際加工參數(2~4級相同)

圖5 整體硬質合金鉆頭

4.2 壓氣機第11級和13級輪盤空氣冷卻孔的加工優化

由于整硬棒料原材料及技術等問題,目前在刀具行業內一般不生產制造超過直徑20mm和6倍徑以上的整體硬質合金長倍徑鉆頭。通過非標定制,價格高昂,加工效果差;嘗試使用焊接式硬質合金頭槍鉆,效率無法提高;加工孔表面質量差,需要再次鉸削加工;焊接式硬質合金頭槍鉆刀頭磨損快,可換性差,刀頭磨損后需要整體換刀,成本高。在沒有整體硬質合金和其他成熟鉆削刀具方案的情況下,壓氣機第11級和13級輪盤D20mm、D30mm且25倍徑的空氣冷卻孔加工是一個難以解決的問題。為此,與某國內刀具廠商共同研究各類深孔鉆頭的結構特點(包括鉆頭的切削角度、斷屑臺尺寸和幾何參數),聯合開發了兩種不同刀片結構形式的機夾式槍鉆(見圖6),通過多次的切削試驗,不斷對刀片布局形式、引導塊位置和數量進行調整,優化了冷卻液孔的布置及鉆體排屑槽的設計,并對切削參數進行調整(見表4),最終成功實現了一鉆到底、一次鉆準的效果。

表4 壓氣機第11級和13級輪盤優化調整后實際加工參數

圖6 機夾式槍鉆

4.3 整體硬質合金鉆和槍鉆加工的應用方法

長倍徑硬質合金鉆和槍鉆在高速旋轉狀態鉆尖存在一定的離心力,槍鉆鉆頭形式更屬于非平衡鉆頭,鉆尖的不平衡不穩定意味著切削力不平衡。為了減少鉆頭周邊的徑向切削力,需要導套或引導孔分擔。冷卻孔的鉆削結構位置和加工設備都不能通過導套方法加工,只能通過引導孔來進行定位和平衡切削力。引導孔的加工,必須保證引導孔徑達到H7的精度要求,做好引導以保證整個深孔的直線度,保證孔軸線偏移量在正常范圍內;深孔鉆進入引導孔時為了避免振動,需低速且不開切削液,進入引導孔后,高轉速開啟切削液進給,在鉆穿鉆削到最終位置后關切削液,同時主軸停止槍鉆高速進給,退回加工表面。如壓氣機第11級輪盤D20mm冷卻孔的加工過程中,第一步使用D20mm皇冠鉆鉆深1~2倍鉆頭直徑深度L=35m做出槍鉆引導孔后,第二步使用D20.0×610-20×50機夾式槍鉆一次鉆出直徑20mm、長500mm的輪盤空氣冷卻孔。為保證整個鉆削的可靠性,在鉆削9~10孔后必須強制觀察刀片磨損情況,在切削刃有正常磨損、無崩刃的情況下可正常加工,如磨損嚴重則需換刀片。

(1)鉆削內冷壓力對排屑潤滑的要求 在一般切削過程中,80%左右的切削熱量被切屑帶走。但深孔鉆削必須在一次連續切削中完成加工,切削路徑長且不可停頓,在封閉的環境下切削區的切削溫度很容易急劇升高,鉆削時必須采取強制的冷卻方式,切削液的壓力和流量必須足夠大,才能起到將切削液輸送到切削區并將切屑排出的作用。通過強力的切削液起到冷卻、潤滑、排屑及避免切屑對已加工表面劃傷等作用,在一定程度上直接影響深孔加工質量。切削液的流量通常用流速來進行計算,確定切削液的流速后可計算出流量。

式中,v液是切削液流速(m/s);S1是內孔面積(mm2);Q是流量(L/min)。

通過硬質合金鉆和槍鉆內冷孔徑計算理論流量,在試驗件上試切驗證各鉆頭內冷切削液壓力2.94~6.86MPa,很好地滿足了切削液送到鉆尖處,起到冷卻作用,并幫助實現斷屑和強制排屑,如圖7所示。

圖7 內冷卻和排出切屑

(2)數控程序控制 大部分的“梗刀”問題都是在孔出口處剛鉆穿時產生的,改進加工工藝方法,通過鉆穿前降速的方式來加工,使用子程序降速的自動循環模塊,操作人員只需確定鉆孔的起始或終點位置即可實現自動加工,程序段如下。

5 結束語

燃機輪盤空氣冷卻孔加工在整硬鉆頭、槍鉆應用的持續改進優化下,不斷提高生產效率,加工質量穩定可靠,輪盤空氣冷卻孔平均加工時間由126h減少至44h(見表5)。

表5 輪盤冷卻孔改進前后工時對比

本項目通過整體合金鉆頭和新型槍鉆的應用,高效完成了燃機輪盤空氣冷卻深孔的加工。通過工藝創新,積累了相當寶貴的槍鉆制造和使用經驗。這些成果不僅在AE94.3A重型325MW燃機輪盤上得到了持續應用,目前也已經推廣至其他深孔鉆削加工中。

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