999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

汽提反吹在液相柴油加氫裝置中的應(yīng)用

2023-12-23 07:15:32楊仕海孫建懷
煉油與化工 2023年6期

楊仕海,孫建懷,楊 帆

(恒逸實業(yè)(文萊)有限公司,文萊 摩拉區(qū) BT1728)

傳統(tǒng)滴流床加氫技術(shù)由于需要大量的氫氣維持反應(yīng)器中氣相為連續(xù)相,因此運行能耗和投資成本較高。而液相加氫技術(shù)采用原料溶解氫氣,并在反應(yīng)器中形成液相為連續(xù)相的工藝技術(shù),由于取消了循環(huán)氫系統(tǒng),裝置建設(shè)投資少、運行能耗低,成為加氫技術(shù)發(fā)展的新方向[1,2]。

恒逸實業(yè)文萊公司220×104t/a 液相柴油加氫精制裝置采用中國石化工程建設(shè)公司與中國石化石油化工科學(xué)研究院有限公司聯(lián)合開發(fā)的連續(xù)液相加氫(SLHT)技術(shù),以直餾柴油,焦化柴油和焦化汽油為原料,生產(chǎn)硫含量小于10 mg/kg的超低硫精制柴油,副產(chǎn)部分石腦油,于2019年建成投產(chǎn)。

SLHT連續(xù)液相加氫技術(shù)具有5個特點[3]。

(1)反應(yīng)器采用上流式,以適應(yīng)液相為連續(xù)相,氣相為分散相的特點;

(2)反應(yīng)器與熱高分集成,形成上流式反應(yīng)分離器;

(3)設(shè)置2臺反應(yīng)器,以滿足深度脫硫需求;

(4)設(shè)置反應(yīng)循環(huán)油泵,將第1 反應(yīng)器出口的反應(yīng)產(chǎn)物部分循環(huán)至反應(yīng)器入口;

(5)原料油爐前混氫,并在第1 反應(yīng)器的第2、第3床層入口設(shè)置補充氫流程。

裝置自2019 年開工后,連續(xù)摻煉焦化汽油和焦化柴油。運行550 d 后,1 床層壓降突然加速上漲,當(dāng)壓降上漲至0.1 2MPa 后,出現(xiàn)反復(fù)波動并急劇下降,隨后2 床層壓降開始上漲,床層總壓降伴隨2 床層壓降的上漲同步上漲。與此同時,1 反入口循環(huán)油泵流量隨著床層總壓降的上漲不斷下降,泵出口流量從正常操作期間500 t/h 逐漸下降至280 t/h,并接近循環(huán)泵的最低允許流量,反應(yīng)循環(huán)比也從正常操作期間1.9降至1.2,低于設(shè)計最小循環(huán)比要求。

1 床層壓降上漲的危害

液相加氫的反應(yīng)循環(huán)泵屬于低揚程大流量高溫泵,設(shè)計揚程為37 m。當(dāng)反應(yīng)器壓降上漲后,循環(huán)油泵進出口壓頭增加導(dǎo)致出口流量下降,循環(huán)比不斷下降會造成循環(huán)油提供的溶解氫不斷減少,影響催化劑的反應(yīng)性能[4]。

同時,循環(huán)油具有攜熱作用,循環(huán)油減少使1反總體積空速從5.4 h-1下降至3.8 h-1,床層總溫升從20 ℃上漲至50~60 ℃,催化劑床層產(chǎn)生的反應(yīng)熱隨物流被帶出反應(yīng)器的量減少,造成反應(yīng)熱堆積而引起床層溫度上漲。

2 引起床層壓降上漲的原因

2.1 2次加工油比例高

液相加氫裝置的工藝特點是嚴(yán)控2 次油的加工比例,甚至不摻煉,以防止過度耗氫引起催化劑處于貧氫狀態(tài),從而加劇失活速度。此套柴油加氫精制裝置設(shè)計原料中焦化汽油和焦化柴油摻煉比例分別為5.5%和7.7%,但實際生產(chǎn)中由于靈活焦化裝置汽柴油收率偏高,進入柴油加氫精制裝置的焦化汽柴油實際平均加工比例分別達到8.5%和8.2%,全年焦化汽柴油總量超出設(shè)計負(fù)荷的140%。焦化汽柴油的摻煉比例見圖1。

焦化裝置生產(chǎn)的焦化汽油的溴價平均值達到100 gBr/(100 g),遠大于裝置設(shè)計原料的溴價,原料中非飽和組分的縮合反應(yīng)增加,引起催化劑表面結(jié)焦,堵塞催化劑床層壓板、床層壓降增加。

裝置運行過程中1 床層的溫升相比設(shè)計升高近15 ℃,補充氫消耗相比設(shè)計增加近4 000 m3/h,足以證明不飽和烴的加氫反應(yīng)非常劇烈。

2.2 原料雜質(zhì)

原料中攜帶的機械雜質(zhì),特別是焦化汽柴油中的焦粉,進入反應(yīng)器床層中會引起床層壓差升高。經(jīng)化驗分析,靈活焦化的焦粉粒徑小于50 μm部分占比超過95%,粒徑小于25 μm 部分占比為64%。由于柴油加氫精制原料反沖洗過濾器的過濾精度為25 μm,因此焦化汽柴油中攜帶的焦粉,大部分是無法通過反沖洗過濾器進行攔截的,此部分雜質(zhì)穿過原料過濾器后進入反應(yīng)器中,停留在催化劑表面,導(dǎo)致第1床層壓降升高。

2.3 循環(huán)富集

上流式反應(yīng)器中的催化劑,在物料運行過程中一直處于1 種“微膨脹”的懸浮狀態(tài)[5],進入上流式反應(yīng)器床層中的雜質(zhì),經(jīng)過膨脹的催化劑空間縫隙,小部分隨物料進入分餾系統(tǒng),大部分經(jīng)過循環(huán)油泵,再次返回至反應(yīng)器入口,富集在第1 床層的催化劑支撐盤上,堵塞催化劑支撐盤的約翰遜網(wǎng),導(dǎo)致1床層的壓降升高。

3 反應(yīng)器進行汽提反吹操作

3.1 反吹掃流程

上流式液相加氫反應(yīng)系統(tǒng)在停工過程中,為了便于將反應(yīng)器內(nèi)存油攜帶干凈,對各個反應(yīng)器均設(shè)置了停工吹掃退油流程。從加熱爐出口直接引吹掃氫達到反應(yīng)器頂部出口,氣體上進下出式流動,將存油從反應(yīng)器底部入口退至熱低分入口。

利用反應(yīng)系統(tǒng)停工退油流程,將反應(yīng)器進料模式從下進料切換至上進料,在重力和氫氣作用下,對床層進行汽提吹掃。

3.2 反吹掃主要操作步驟

(1)1 反入口溫度降溫至180 ℃,新鮮料進料量至160 t/h,1 反頂部壓力降至4.0 MPa。在1 反入口降溫至200 ℃時,微開1 反頂部出口和底部入口停工退油流程,進行預(yù)熱,確保退油流程預(yù)熱溫度不低于150 ℃;

(2)將低分氣改至閉路循環(huán)流程;

(3)停止反應(yīng)進料泵和循環(huán)泵;

(4)調(diào)整補充氫壓縮機2 返1 開度,將1 反入口補充氫降至17 000 m3/h,增加混氫流量確保反應(yīng)加熱爐出口溫度不大于250 ℃;

(5)切換1 反上進式退油流程,關(guān)閉反應(yīng)進料加熱爐出口切斷閥和1反頂部壓控閥;

(6)控制冷、熱低分壓力在2.3~2.5 MPa,1 反與低分壓差維持0.5~1.0 MPa,逐漸關(guān)閉壓縮機2返1控制閥,補充氫全量循環(huán)吹掃;

(7)調(diào)整瓦斯流量,控制反應(yīng)加熱爐出口溫度230~250 ℃,在氫氣環(huán)境下熱氫吹掃24 h。

反應(yīng)系統(tǒng)吹掃流程見圖2。

圖2 反應(yīng)系統(tǒng)吹掃流程

3.3 反吹后壓降對比

經(jīng)過24 h 的汽提反吹后,裝置重新恢復(fù)生產(chǎn)并提量至100%負(fù)荷。開工穩(wěn)定后1 反2 床層壓降從反吹前的0.31 MPa 降至0.06 MPa,總壓降從0.48 MPa 下降至0.23 MPa。且經(jīng)過65 d 的運行觀察,壓降上漲速度低于反吹之前,接近于裝置初次開工后水平。

3.4 反吹雜質(zhì)分析

反應(yīng)器通過反吹掃和汽提,反應(yīng)器內(nèi)存油和吹掃氣全部退至低分,并在開工引油后,將低分中存油通過分餾系統(tǒng)置換至污油罐區(qū),置換完成后打開機泵入口過濾器時,發(fā)現(xiàn)集聚的雜質(zhì)已經(jīng)將濾網(wǎng)堵塞。過濾器處雜質(zhì)呈黑色片狀,易碎成粉。

實驗室ICP分析結(jié)果見表1。

表1 過濾器雜質(zhì)分析

成份顯示,Al含量極低,排除催化劑流失或者破碎的可能性;而S 和C 含量達到72.67%,說明反吹出來的雜質(zhì)屬于結(jié)焦形成的焦粉。雜質(zhì)中含有的Fe元素主要由設(shè)備及管線腐蝕形成。

4 結(jié)束語

上流式液相柴油加氫精制裝置在床層壓降升高影響裝置運行情況下,可采用反吹汽提操作,緩解壓降上漲速率。操作主要條件是在上進下出式流程狀態(tài)下,加熱爐出口溫度230~250 ℃,反應(yīng)器與低分吹掃壓差0.5~1.0 MPa,循環(huán)氫氫全量循環(huán)吹掃24 h。通過短停汽提反吹,使反應(yīng)器中形成的焦粉脫落并進入低分,從而保證反吹后床層壓降恢復(fù)至初次開工后水平,使裝置恢復(fù)正常操作。

主站蜘蛛池模板: 波多野结衣中文字幕一区二区 | 久久五月视频| 免费又黄又爽又猛大片午夜| 99精品伊人久久久大香线蕉| 欧美在线黄| 特级做a爰片毛片免费69| 黄色在线不卡| 久久性视频| 国产日韩欧美在线视频免费观看| 日本道中文字幕久久一区| 欧美日韩午夜| 国产精品国产三级国产专业不 | 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 久久综合九色综合97婷婷| 91热爆在线| 国产日韩丝袜一二三区| 在线另类稀缺国产呦| 强乱中文字幕在线播放不卡| 日本精品视频一区二区| 欧美中文字幕在线播放| 成人国产精品一级毛片天堂| 国产精品久久自在自线观看| 男人天堂亚洲天堂| 看你懂的巨臀中文字幕一区二区| 伊人福利视频| 四虎亚洲精品| 午夜欧美在线| 99久久精品国产麻豆婷婷| 又大又硬又爽免费视频| 在线色国产| 日本一区高清| 亚洲天堂免费在线视频| 亚洲VA中文字幕| 午夜视频在线观看免费网站| 青青草原国产| 岛国精品一区免费视频在线观看| 国产中文在线亚洲精品官网| 国产在线高清一级毛片| 国产在线小视频| 国产亚洲高清视频| 亚洲欧美在线看片AI| 精品91视频| 欧美高清国产| 手机在线国产精品| 日韩在线2020专区| 日本91视频| 国产99精品久久| 99尹人香蕉国产免费天天拍| 99免费在线观看视频| JIZZ亚洲国产| 高清欧美性猛交XXXX黑人猛交| 亚洲成网777777国产精品| 国产SUV精品一区二区| a欧美在线| 啦啦啦网站在线观看a毛片 | 97久久精品人人做人人爽| 亚洲国产日韩欧美在线| 成人免费午间影院在线观看| 在线国产91| 婷婷六月综合网| 国产九九精品视频| 夜夜操天天摸| 尤物亚洲最大AV无码网站| 黄色三级网站免费| 99偷拍视频精品一区二区| 精品国产美女福到在线不卡f| 看你懂的巨臀中文字幕一区二区| 亚洲av片在线免费观看| 成人毛片免费观看| 毛片网站观看| 日韩在线欧美在线| 久久精品视频一| 国内老司机精品视频在线播出| 亚洲va视频| 26uuu国产精品视频| 国产91丝袜在线播放动漫| 午夜福利网址| 国产美女一级毛片| 亚洲一区二区三区国产精品| 国产又色又爽又黄| 曰韩人妻一区二区三区| 99福利视频导航|