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石化企業(yè)氨壓機常見故障及處理對策

2023-12-23 07:36:23朱蘇寧
石化技術(shù) 2023年11期

朱蘇寧

中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 遼寧 葫蘆島 125001

本工作選取某石化企業(yè)酸性水汽提裝置氨精制單元8AS-12.5、8AS-17活塞式氨壓機作為研究對象,對近些年來在生產(chǎn)運行中氨壓機常見問題、常見故障案例展開分析,以及對采取的預(yù)防措施和處理對策方面進行具體探討,為同型號、同類型活塞式壓縮機預(yù)防維護、避免故障提供參考。

1 活塞式氨壓機8AS系列概述

某石化企業(yè)氨精制裝置8AS-12.5、8AS-17型活塞式壓縮機,屬于高速多缸往復壓縮機。機體曲軸箱和缸體鑄成一體,曲軸為雙拐式,氣缸體呈W型分布,提高了壓縮機運轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性。該型壓縮機含4組、共計8個氣缸,當氣體被壓縮機吸入,經(jīng)壓縮后氣體壓力升高,氣體溫度也隨之升高,各氣缸蓋、機體均帶冷卻水套或冷卻水盤管,保持機體以及內(nèi)部潤滑油運行溫度。采用曲軸帶動軸頭齒輪油泵強制式潤滑以及曲軸轉(zhuǎn)動飛濺式潤滑方式,潤滑油型號為46#冷凍機油,潤滑油與介質(zhì)接觸,正常運行時潤滑油壓大于入口壓力0.15~0.2MPa(至少大于0.12MPa以上)。根據(jù)實際生產(chǎn)氨氣處理量調(diào)節(jié)掛缸器(卸載裝置)、實現(xiàn)工藝操作調(diào)整。工藝流程主要為:氣體過濾→壓縮機→冷凝→液體。

2 常見故障與原因分析

2.1 介質(zhì)成分變化造成氣缸布油不良易導致氣缸損壞

當生產(chǎn)負荷突然提高,氨氣總量隨之增大,8AS-12.5型氨壓機將由4缸做功轉(zhuǎn)為8缸做功(此型號壓縮機第2組缸、第3組缸靠近入口管線側(cè)),在運轉(zhuǎn)一段時間后,壓縮機做功能力下降、進行停機檢查。拆機檢查現(xiàn)象:氨壓機第2組缸入口側(cè)氣缸整體損壞、連桿斷,第1組入口側(cè)氣缸整體損壞、連桿斷,第3組氣缸入口側(cè)氣缸活塞損壞。機體靠近入口側(cè)筋板等部位被打壞。根據(jù)各組氣缸零部件及機體損壞程度狀況進行檢查,斷定氨壓機2組缸入口側(cè)氣缸為最先發(fā)生故障。

通過生產(chǎn)操作、設(shè)備拆檢情況綜合分析故障原因:(1)酸性水處理量雖比較平穩(wěn),但酸性水中氨氮含量明顯升高,側(cè)線氨氣含量增加,過濾后純凈度變差,氨壓機負荷增大。當側(cè)線氨氣量穩(wěn)定時,氨壓機掛4個缸即可滿足生產(chǎn)條件,而當側(cè)線氨氣量增加后,氨壓機需掛滿8個缸。此時壓縮機各組氣缸運行狀態(tài):第1組、第2組氣缸保持繼續(xù)做功,第3組、第4組氣缸由空載轉(zhuǎn)為做功狀態(tài),同時伴隨系統(tǒng)中氨氣流速整體提升,介質(zhì)中不易壓縮氣體或其他雜質(zhì)快速堆積在壓縮機前過濾器中,少量微小雜質(zhì)進入壓縮機體內(nèi)部,影響機內(nèi)潤滑油品質(zhì)。(2)據(jù)壓縮機氣缸分布以及介質(zhì)流向判斷,靠近入口管線側(cè)的第2組缸、第3組缸入口側(cè)氣缸受介質(zhì)影響,發(fā)生抱缸的幾率較大。原因是其靠近入口管線,介質(zhì)首先進入,當入口介質(zhì)中成分出現(xiàn)變化,如濕度增加或存在其他不凝氣體,在壓縮機壓縮比一定的前提下,未被排出的不易壓縮氣體繼續(xù)膨脹,將返串入氣缸活塞與缸套之間,破壞氣缸內(nèi)壁鏡面油膜,致使?jié)櫥⒗鋮s效果變差,最終導致活塞往復運動過程中溫度升高,活塞(材質(zhì)為鋁合金)膨脹與缸套(材質(zhì)為鑄鐵)抱死,以致?lián)p壞缸套、活塞等零部件。

2.2 氣缸組件疲勞磨損導致氣缸損壞

氨精制裝置氨壓機第1組、第2組缸活塞及氣缸為常用做功,經(jīng)長期運行,活塞及活塞環(huán)、刮油環(huán)附件將出現(xiàn)疲勞故障,進而影響氣缸內(nèi)活塞往復運行、破壞缸套內(nèi)油膜布油效果,氣缸體內(nèi)將出現(xiàn)撞擊聲,例如某次故障檢修發(fā)現(xiàn)1#缸活塞(材質(zhì)為鑄鋁)在上部斷裂,連桿未從缸套中脫落,缸套損壞,因發(fā)現(xiàn)及時,在初始階段緊急停機,對其他2#-8#氣缸部件檢查均未發(fā)現(xiàn)問題,機體本體未發(fā)現(xiàn)損壞。

2.3 氣缸進氣閥片損壞導致機組振動、聲音異常

氨精制裝置 8AS-17型高速多缸往復壓縮機,當生產(chǎn)運行時壓縮機入口閥片部分缺損脫落,由于閥片在閥座內(nèi)處于外封閉狀態(tài),脫落后只能落入缸套與活塞之間的縫隙或者活塞頂部。根據(jù)活塞頂部和排氣閥閥芯座的撞擊情況判斷,閥片缺損部分(長30mm,厚1.7mm)脫落在活塞頂部,氣閥與活塞止點間隙為1.5mm,這樣活塞運行沒有止點間隙,形成撞擊,活塞變形,徑向膨脹影響了刮油環(huán)的布油效果,造成活塞環(huán)摩擦熱無法帶走,活塞瞬間被拉斷裂。經(jīng)現(xiàn)場對閥片的斷面層觀察發(fā)現(xiàn)顏色不一致(主體為黑色,局部有灰白色),分析閥片鍛壓、熱處理不均勻,存在初始質(zhì)量性能缺陷。

2.4 驅(qū)動端油封失效導致介質(zhì)泄漏

氨壓機軸封為單端面機械密封,軸封裝置主要靠固定環(huán)、活動環(huán)、密封圈及潤滑油來密封曲軸箱的工藝介質(zhì)。而壓縮機內(nèi)潤滑油品質(zhì)受介質(zhì)組分、油濾器效果、冷卻效果等因素影響,當壓縮機經(jīng)長期運行后,在驅(qū)動端油封密封動環(huán)與軸間的密封橡膠O型圈處將有少量粉末狀雜質(zhì)堆積,影響密封效果。因在摘/掛缸操調(diào)節(jié)壓縮機負荷過程中會伴隨軸會有輕微軸向的竄動,雜質(zhì)會影響密封O型圈自動復位,若當雜質(zhì)累計較多影響密封圈復位時,導致潤滑油沿密封膠圈雜質(zhì)堆積縫隙處漏出,壓縮機內(nèi)潤滑油將快速流失,進而導致介質(zhì)溢出。安裝時需注意確認機體內(nèi)部非驅(qū)動端軸頭泵前“喇叭口”與精濾芯接頭處是否完全密封,潤滑油是否經(jīng)過精濾芯后再入各潤滑部位,在油封失效初期根據(jù)情況進行預(yù)判,進行預(yù)防性檢查維護。

2.5 卸載機構(gòu)(卸荷器)調(diào)節(jié)失靈,壓縮機運行性能下降

生產(chǎn)運行過程中,根據(jù)操作條件變化、氨氣流量,通過調(diào)整能量調(diào)節(jié)器控制各氣缸卸荷器,卸荷器由油缸、油活塞、拉桿、轉(zhuǎn)動圈、頂桿和彈簧組成,可通過各氣缸頂部冷卻水套溫度確認各缸運行情況。當卸荷器無法加載或卸放時,常見可能由兩方面引起:(1)油路堵塞不暢通或循環(huán)油壓力低,無法將油壓輸送到卸荷器油缸中、油缸中油活塞無動作。(2)卸荷器拉桿與氣缸套外部轉(zhuǎn)動圈未形成有效傳動配合,轉(zhuǎn)動圈無法轉(zhuǎn)動,不能帶動頂桿降落,使氣閥閥座正常工作。

3 故障處理措施

3.1 根據(jù)操作條件變化及時調(diào)整運行維護措施

當出現(xiàn)工藝介質(zhì)負荷大幅變化或工藝介質(zhì)較臟情況,氨氣與潤滑油接觸時易受污染并導致潤滑效果變差,壓縮機使用壽命縮減。首先,應(yīng)在更換潤滑油頻次進行調(diào)整,保持潤滑油循環(huán)質(zhì)量滿足壓縮機運行。其次,在入口管道方面,應(yīng)結(jié)合管道實際情況選擇面積相對較大的、精度較高過濾器,提高對工藝介質(zhì)的較大雜質(zhì)的過濾,預(yù)防其進一步引起振動問題。第三,在維護保養(yǎng)工作方面,應(yīng)根據(jù)實際情況選擇適當清洗、更換壓縮機前過濾器濾芯方案,以及定期拆機檢查壓縮機機體氣濾、油濾芯。第四,應(yīng)加強對潤滑油、酸度、機雜的分析。第五,氨壓機系統(tǒng)中的結(jié)晶銨鹽主要由工藝介質(zhì)中的硫化氫所致,當上游操作發(fā)生波動后,較難通過脫硫劑脫除硫化氫雜質(zhì),故并將其帶入系統(tǒng)之中,在操作方面盡可能保障其平穩(wěn)性和精細性。同時,根據(jù)脫硫劑使用現(xiàn)狀,按時進行入口工藝氣分析,并根據(jù)分析結(jié)果及時做出相應(yīng)調(diào)整,預(yù)防因銨鹽進入氨壓機污染潤滑油品質(zhì),進而影響壓縮機運行。

3.2 改善氣缸內(nèi)壁油膜分布、進行預(yù)防性檢修

首先,提高氣缸內(nèi)壁潤滑效果,可在刮油環(huán)下部刃口位置手工研磨6道-8道磨槽,在不影響耗油量的前提下使其刮油效果減弱,增加氣缸內(nèi)壁鏡面布油量,保證氣缸和活塞的潤滑效果。其次,應(yīng)增加配件驗收的技術(shù)手段,必要時可以通過咨詢第三方機構(gòu)并購買其服務(wù)。第三,閥片安裝時,應(yīng)確認入口閥片落入缸套閥座內(nèi)部,防止發(fā)生偏離,氣缸卸載裝置頂桿在正確位置。第四,對活塞式壓縮機類,根據(jù)技術(shù)資料要求對氨壓機運行情況進行評估,提前進行預(yù)防性檢修,檢查清洗零部件的磨損程度,如氣缸、活塞、曲軸、各處軸承、吸排氣閥、機體氣濾、油濾等。第五,技術(shù)人員加強對氨壓機結(jié)構(gòu)性能及運行管理等內(nèi)容指導培訓,尤其應(yīng)對崗位人員進行氨壓機故障應(yīng)急操作培訓,明確緊急停機條件,提高應(yīng)急操作水平。

3.3 檢查潤滑油過濾效果,測量機組運行軸線竄動間隙

首先,在機體內(nèi)部非驅(qū)動端軸頭齒輪泵前“喇叭口”與精濾芯接頭處安裝密封膠墊,增強濾芯過濾效果,確保密封處油質(zhì)清潔。同時,清理曲軸油箱、各部位濾芯、潤滑管路,確保機體內(nèi)潤滑環(huán)境清潔。其次,檢查測量、調(diào)整軸向竄動量,達到標準值<1mm。

第三,根據(jù)該企業(yè)石化內(nèi)部往復式壓縮機強檢管理、氨壓機技術(shù)文件中的要求,當活塞式壓縮機每運行8000h,進行一次大修的描述,并提前完成預(yù)防性大修。除此之外,該石化企業(yè)調(diào)研了同行業(yè)氨壓機使用情況,咨詢制造廠家關(guān)于安裝、維護相關(guān)資料。

4 運行效果

該石化企業(yè)通過對近年來氨壓機常見故障問題進行分析,制定、執(zhí)行相應(yīng)的預(yù)防措施,從優(yōu)化生產(chǎn)工藝條件、精細操作維護、控制檢維修質(zhì)量多方面進行落實,使氨壓機運行管理整體得到了提升,故障率大幅降低,逐漸實現(xiàn)安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。

5 結(jié)束語

本文簡介氨精制裝置應(yīng)用的8AS系列活塞式氨壓機常見故障現(xiàn)象、故障問題,主要包含工藝介質(zhì)成分變化、機組運行潤滑與冷卻、傳動部件運行過程中磨損等幾個方面,同時積極汲取前期改革中積累的經(jīng)驗,遵循思路決定出路的大原則選擇“具體故障,具體分析,針對性解決”的方法,制定一些針對性強、適配性較高的日常運維管理方案,并結(jié)合具體故障及其成因,對其進行預(yù)防性管理與具體解決,進而保障氨壓機的安全可靠運行,全面提高企業(yè)的全要素生產(chǎn)率,促進綜合效益產(chǎn)出。

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