劉 偉,農(nóng)理敏,方 凌,范世力
(廣西柳州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,廣西柳州 545002)
在高爐渣處理領(lǐng)域,水沖渣仍然是渣處理工藝的主流方法,在各種水沖渣渣處理工藝中,沖渣水的水質(zhì)、沖渣水中細渣含量直接影響渣處理工藝的穩(wěn)定性和渣處理設(shè)備的使用壽命。因此提高沖渣水水質(zhì)一直是大家關(guān)注的重點和努力的方向。
各種渣處理工藝中,渣水分離設(shè)備相對成熟,效果穩(wěn)定,但受高爐原燃料質(zhì)量、冶煉操作技術(shù)以及設(shè)備日常管理與維護的影響,細渣、浮渣的增多會直接影響渣處理系統(tǒng)的渣水分離效果和系統(tǒng)運行穩(wěn)定性,為了提高沖渣水水質(zhì),需要在主要渣水分離流程后面增加沉淀池,進行渣水二次分離。
柳鋼建廠于1958年,是目前西南地區(qū)最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè),2000 年以前,以500 m3以下小高爐為主,配套使用渣池法渣處理工藝。2000 年以后,柳鋼為了提高煉鐵廠高爐配套渣處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性和機械化、自動化程度,陸續(xù)使用了明特法、嘉恒法、INBA 法渣處理工藝。由于渣水分離效果不好,沖渣水中細渣含量高,造成沖渣水管路及水泵、刀閘閥等設(shè)備磨損嚴重,多年來一直故障率非常高,各沉淀池、水池、水溝積渣、堵塞嚴重,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性差,崗位維護工作量非常大,也無法滿足高爐穩(wěn)定、高效生產(chǎn)需求。為了給高爐提供穩(wěn)定的沖渣水,必須提高沖渣水水質(zhì),為此陸續(xù)嘗試使用了旋砂分離器、過濾器、平流沉淀池、錐斗沉淀池[1]等措施,通過不斷地吸取教訓,總結(jié)經(jīng)驗,逐步改進,取得了很大的進步。從運行效果來看,錐斗沉淀池的效果最顯著。
目前國內(nèi)高爐煉鐵工藝配套使用的水淬法渣?;到y(tǒng),主要有底濾法、渣池法、明特法、嘉恒法及INBA 法等5 種工藝,其主要渣水分離設(shè)備、原理及特點對比如表1所示。

表1 渣處理工藝設(shè)備及特點對比表
柳鋼煉鐵廠地處中國的南方,本地屯秋礦品位低、有害元素含量高,高品質(zhì)礦產(chǎn)、煤炭資源貧乏,生產(chǎn)的原燃料全靠外地采購,且很大程度上依賴進口。近幾年來,由于大宗原燃料價格大幅上漲,在高成本壓力下,為保障企業(yè)效益,公司優(yōu)先采購性價比高的低成本原料,入爐品位長期保持在54%左右。近兩年,入爐原料質(zhì)量有大幅提升,入爐品位也僅保持在57%左右。
由于原料品種多,成分變化大,導致高爐操作困難,爐況的波動,導致熔渣溫度變化大,沖制后形成的水渣質(zhì)量不穩(wěn)定,對應(yīng)渣處理系統(tǒng)中細渣含量也高。在用的成熟渣處理工藝,均沒有機械化、自動化細渣沉淀、分離工藝和設(shè)施。INBA法渣處理工藝的再循環(huán)泵和明特法渣處理工藝的攔渣型過濾器,雖然能避免部分細渣進入后續(xù)熱水池及管路,但不能有效分離和排出,大量細渣在渣?;到y(tǒng)內(nèi)部循環(huán)、富集,對設(shè)備、管路造成嚴重磨損。在沖渣水系統(tǒng)運行過程中,細渣在重力作用下沉淀,造成系統(tǒng)水池、水溝、水管積渣堵塞,結(jié)渣清理困難,在沒有備用設(shè)施的情況下,在線清理難度大、清理時間長,停機清理成本高,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性差。為了保障生產(chǎn)連續(xù)性、穩(wěn)定性,需增加備用沉淀池,但占地面積大,投資成本非常高。
2005 年,針對渣處理系統(tǒng)細渣含量高的缺陷,首先嘗試安裝使用了旋砂分離器。其基本原理是含有細渣的沖渣水進入旋砂分離器后形成旋流,產(chǎn)生離心力,在離心力的作用下,大顆粒的水渣聚集在旋砂分離器外圍,單獨排出。由于系統(tǒng)水量非常大、旋砂分離器處理能力有限,加上沖渣水中主要是細渣,比重與水相近,旋砂分離效果非常差,設(shè)備使用壽命非常短,旋砂分離設(shè)備及前后管路經(jīng)常出現(xiàn)堵塞、磨損、穿漏情況,需要人工應(yīng)急處置、清理,崗位職工清理、維護工作量大,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性也非常低,被逐步淘汰。
錐斗沉淀池的剖面示意圖如圖1所示。其工作原理為:含有大量細渣的沖渣水從進水溝流入錐斗沉淀池,在沉淀池內(nèi),由于過流面積加大,流速降低,在重力的作用下,細渣向錐斗沉淀池底部沉積、濃縮[2]。細渣沉淀分離后,較干凈的沖渣水經(jīng)出水溝流出沉淀池。錐斗沉淀池底部為斜坡,濃縮、沉淀在錐斗沉淀池底部的高濃度細渣滑落、聚集在錐斗沉淀池底部中心區(qū)域,再經(jīng)氣力提升泵提取,經(jīng)提渣管輸送到上方的小攪籠進行渣水分離。

圖1 錐斗沉淀池剖面示意圖
從2007年開始,柳鋼4#、8#高爐開始建設(shè),高爐設(shè)計爐容1 250 m3,配套渣處理系統(tǒng)分別采用嘉恒法、明特法工藝,8#高爐采用嘉恒法渣處理工藝,為了分離沖渣水中的細渣,脫水器出水口設(shè)置了兩格錐斗沉淀池,效果明顯。4#高爐選用明特法渣處理工藝,由于場地限制,設(shè)計初期沒有沉淀池。投產(chǎn)初期細渣含量非常高,設(shè)備故障率非常高,無法滿足高爐穩(wěn)定生產(chǎn)要求,后來借鑒嘉恒法系統(tǒng)的成功經(jīng)驗,在熱風爐旁邊增設(shè)了2格錐斗沉淀池,投用后效果非常明顯。
最初的錐斗沉淀池,為了提高沉淀效果,需要延長沉淀路徑,即加大錐斗沉淀池的平面尺寸,但在使用過程中,由于沉淀池平面尺寸過大,池底坡度降低,導致細渣在錐斗上部四周沉積、結(jié)硬,清理難度大,而且沖渣水在流經(jīng)沉淀池時,主要是從入口流向出口,難以流到沉淀池底部,出現(xiàn)短流現(xiàn)象,降低了沉淀效果。為了提高沉淀效果,需設(shè)置3~4個錐斗沉淀池串聯(lián)使用,在使用過程中,某個沉淀池氣力提升泵損壞、結(jié)渣堵塞后,無法離線清理、維修,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性差。
錐斗沉淀池的應(yīng)用,解決了高爐渣粒化沖渣水系統(tǒng)中水質(zhì)差、細渣不能機械化、自動分離,系統(tǒng)易積渣堵塞,清理困難的問題,但設(shè)備的穩(wěn)定性、維護的便捷性等方面還有待提高[3]。
2012 年度,柳鋼2#高爐建設(shè)過程中,創(chuàng)新設(shè)計了組合式錐斗沉淀池。其平面布置如圖2所示。

圖2 組合式錐斗沉底池平面示意圖
相比于原有錐斗沉淀池,組合式錐斗沉淀池在以下3個方面進行了改進和提高[4]:
(1)錐斗沉淀池兩邊設(shè)置有水溝,水溝、池壁上設(shè)置有閘板閥,在生產(chǎn)、維修過程中,能夠通過閘板閥的操作,實現(xiàn)多個錐斗沉淀池的串聯(lián)、并聯(lián)切換或?qū)崿F(xiàn)單個錐斗沉淀池的離線清理、維修。
正常生產(chǎn)條件下,含有大量細渣的沖渣水經(jīng)水溝流入第一格錐斗沉淀池,依次串聯(lián)經(jīng)過后續(xù)3 格錐斗池,此時沉淀路徑最長,沉淀效果最好,此運行模式下可以實現(xiàn)最好水質(zhì)。由于第一格細渣含量最大,磨損最嚴重,當?shù)谝桓駳饬μ嵘贸霈F(xiàn)故障時,關(guān)閉進、出水閘板閥,通過水溝內(nèi)閘板閥的切換,可以實現(xiàn)沖渣水跳過第一格,從第二格進水,實現(xiàn)錐斗沉淀池的離線清理,不影響正常生產(chǎn)。正常生產(chǎn)時,還能實現(xiàn)第一格至第四格的并聯(lián)運行,分攤負荷,延緩設(shè)備磨損,提高系統(tǒng)穩(wěn)定運行率。
(2)錐斗沉底池入口處設(shè)置隔墻(見圖3)。沖渣水經(jīng)進水溝流入錐斗沉淀池后,在隔墻的阻擋下,轉(zhuǎn)向下方流動,在重力和慣性的雙重作用下,細渣在錐斗沉淀池底部沉積、濃縮。細渣分離出來后,較干凈的沖渣水再轉(zhuǎn)向上方流動,從出水溝流出沉淀池。此設(shè)計將沉淀路徑由原來的沉淀池寬度延長至沉淀池寬度與2 倍的沉淀池深度之和,細渣的沉淀路徑達到原來的3 倍以上,沉淀效果大幅提升。沉淀效果提升后,在相同效果下,可大幅減小錐斗沉淀池平面尺寸,降低土建成本,增加沉淀池底部錐斗坡度,避免結(jié)渣。

圖3 新型錐斗沉淀池剖面示意圖
(3)錐斗沉淀池底部由方錐斗改為圓錐斗并設(shè)置鋼板內(nèi)襯。原來方錐斗的四個角落,角度較大,細渣容易在此硬結(jié),導致沉淀池結(jié)渣。改為圓錐斗,且設(shè)置鋼板內(nèi)襯后,整個錐斗沉淀池內(nèi)壁更為圓滑、光亮,細渣不易沉積、硬結(jié),堵塞情況明顯減少,降低了清理、維修工作量。
2013 年,為了對比各渣處理系統(tǒng)水質(zhì),委托技術(shù)中心對各渣處理系統(tǒng)水質(zhì)指標進行檢測,主要檢測項目為總殘渣,檢測結(jié)果如表2所示。

表2 柳鋼渣處理系統(tǒng)水質(zhì)指標檢測表 mg/L
從表2中數(shù)據(jù)可以看出,相同工況下,使用組合式錐斗沉淀池的2#高爐渣處理系統(tǒng),細渣含量明顯低于使用傳統(tǒng)錐斗沉淀池的渣處理系統(tǒng)。沖渣間隙時,2#爐渣處理系統(tǒng)的沖渣水接近澄清,與渣池法系統(tǒng)的水質(zhì)相近。沖渣水水質(zhì)提升后,系統(tǒng)設(shè)備故障率大幅降低。柳鋼煉鐵廠2#高爐組合式錐斗沉淀池,自2012 年投用已達10 年,投產(chǎn)初期,由于第一格沉淀池細渣量大,負荷較重,使用約4年后出現(xiàn)了氣力提升泵下泵頭磨損、沉淀池結(jié)渣情況,安排清理了一次,后來經(jīng)過調(diào)整,高濃度渣水分配到第一格、第二格,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性和效果明顯提升。
柳鋼2#高爐使用的組合式錐斗沉淀池,雖然沉淀效果達到了預期,為了方便組合式錐斗沉淀池的檢查和清理,上方一般加蓋鍍鋅鋼格板蓋板。在使用過程中,由于南方濕度大、氣壓低,特別是在冬季,渣處理區(qū)域蒸汽非常大,崗位職工在現(xiàn)場作業(yè)、點檢時,視線受阻,同時鍍鋅鋼格板長期處在高溫、高濕度環(huán)境下,腐蝕非???,存在很大的安全隱患。
2018 年至2022 年,為了改善現(xiàn)場環(huán)境,減少蒸汽量,結(jié)合改造項目,在設(shè)計、施工時,陸續(xù)對組合式錐斗沉淀池進行了持續(xù)的優(yōu)化和改進。
在防城港鋼鐵基地、玉林中金項目施工時,首先確定了沉淀池尺寸,經(jīng)過水力優(yōu)化計算,最終確定的最優(yōu)尺寸為L×B×H=8 m×8 m×8.2 m。其次對沉淀池內(nèi)隔墻尺寸加大的同時,再對稱增加一堵隔墻,在原來基礎(chǔ)上能再提高30%的沉淀路徑,沉淀效果進一步提升,但增加隔墻后,隔墻轉(zhuǎn)角處易結(jié)渣,清理難度增大。最后對沉淀池頂部進行加蓋密封,整體現(xiàn)澆鋼筋混凝土池頂,僅預留氣力提升泵設(shè)備上下的孔洞和一個檢查、清渣口,建設(shè)投產(chǎn)后,現(xiàn)場蒸汽排放量比本部2#高爐明顯減少。
在本部4#高爐渣處理系統(tǒng)改造時,為了進一步減少蒸汽量,提出了對氣力提升泵預留孔洞加蓋、清渣口、回水溝鍍鋅鋼格板蓋板增加玻璃鋼或不銹鋼蒸汽擋板的要求。用作蒸汽擋板的鍍鋅鋼格板蓋板如圖4所示。此蓋板是將玻璃鋼板卡扣在鍍鋅鋼格板上,或者將不銹鋼板點焊在鍍鋅鋼格板上,綜合了鍍鋅鋼格板的輕便和不銹鋼、玻璃鋼耐腐蝕的雙重優(yōu)點,經(jīng)濟實惠。4#爐渣處理錐斗沉淀池區(qū)域加蓋蓋板后,現(xiàn)場基本沒有明顯蒸汽,現(xiàn)場環(huán)境大幅改善。

圖4 防蒸汽鍍鋅鋼格板蓋板
2022 年10 月10 日,對3#、4#高爐(原新1#、新2#高爐)渣處理系統(tǒng)沖渣水進行取樣分析,數(shù)據(jù)如表3 所示。從表3 中數(shù)據(jù)可以看出,4#爐渣處理系統(tǒng)組合式錐斗沉淀池,在入口懸浮物僅66 mg/L 的情況下,仍能達到很好的沉淀效果,出口懸浮物僅50 mg/L,沖渣水濁度僅43 NTU,接近凈環(huán)水系統(tǒng)控制的20 NTU的標準,再次刷新了柳鋼煉鐵廠沖渣水水質(zhì)的記錄。

表3 柳鋼沖渣水化學分析檢驗數(shù)據(jù)
針對原有渣處理沉淀池系統(tǒng)存在的不足和缺陷,經(jīng)過生產(chǎn)廠專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)計院及施工方專家的共同調(diào)研、討論、改進,組合式錐斗沉淀池于2012 年10 月在柳鋼煉鐵廠2#高爐渣處理系統(tǒng)投用,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、高效,細渣分離效果好,沖渣系統(tǒng)自動化程度高,水質(zhì)好,日常維修工作量和勞動強度大幅降低[5]。