以綠色低碳為目標(biāo)的燒結(jié)技術(shù)優(yōu)化管理為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)與基層操作人員提供了綠色燒結(jié)技術(shù)的創(chuàng)新理念,企業(yè)實現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控、爐前布料展示呈現(xiàn)、高效管理的信息化管理工具,對內(nèi)提高了企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理效率,對外展示了企業(yè)環(huán)境治理的決心與前瞻性。本成果是從混合料的配料階段為起點,到燒結(jié)礦的冷卻為終點,主要涉及生石灰的消化、混合料的混合與制粒、厚料層燒結(jié)、防漏風(fēng)處理、環(huán)冷機密封等,從生產(chǎn)工藝過程控制管理、新技術(shù)新設(shè)備新材料應(yīng)用管理、節(jié)能減排管理、環(huán)保治理等幾個方面進行升級和優(yōu)化,使生產(chǎn)線工藝更加合理,產(chǎn)品性能更加優(yōu)越,環(huán)境治理更加有效,尤其是在提產(chǎn)降耗方面產(chǎn)生較好效果,引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展,為其他企業(yè)提供了寶貴經(jīng)驗。
一、以綠色低碳為目標(biāo)的燒結(jié)技術(shù)優(yōu)化管理的實施背景
(一)政策要求
1、黨中央、國務(wù)院高度重視鋼鐵企業(yè)超低排放改造,在2018年6月中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》中提到推動鋼鐵等行業(yè)超低排放改造,在同期發(fā)布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃(2018-2020)》中也明確要求推動實施鋼鐵等行業(yè)超低排放改造。
2019年4月,生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》(以下簡稱“意見”),推動現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造。《意見》根據(jù)行業(yè)排放特征,對有組織排放、無組織排放和大宗物料產(chǎn)品運輸,分門別類提出指標(biāo)限值和管控措施,實現(xiàn)全流程、全過程環(huán)境管理。超低排放改造的本質(zhì)要求是“四全”:全方位、全周期、全過程、全覆蓋。
2、鋼鐵工業(yè)是流程工業(yè),生產(chǎn)工藝鏈較長、生產(chǎn)工藝復(fù)雜,特別是鋼鐵企業(yè)無組織排放的顆粒物占排放總量的50%以上。因此,鋼鐵企業(yè)實施超低排放改造,既要實施有組織排放改造,更要注重?zé)o組織排放治理。鋼鐵企業(yè)無組織粉塵排放單個排放源排放量小,但排放源數(shù)量多,整體排放量大,當(dāng)前鋼鐵企業(yè)無組織排放方面存在的問題包括:
1.無組織排放源數(shù)量多、點位分散,企業(yè)沒有掌握自身無組織排放源數(shù)量,底數(shù)不清。
2.存在部分無組織排放源未采取治理措施,企業(yè)重視程度不足。
3.對于無組織排放源缺乏有效管理,缺乏系統(tǒng)設(shè)計,尤其對于陣發(fā)性排放源缺乏有效治理措施,治理不及時且效果差。
4.企業(yè)對于無組織排放源缺乏有效監(jiān)管,無法及時監(jiān)控?zé)o組織排放源治理情況及排放情況,無法進行具有針對性的治理。
(二)必要性
“綠色低碳”“高質(zhì)量發(fā)展”是當(dāng)今時代的主旋律,在國家“碳達峰、碳中和”大背景下,國家、省、市政府相繼出臺了若干措施促進企業(yè)低碳綠色發(fā)展。泰山鋼鐵作為濟南市重點鋼鐵企業(yè),一直堅持走綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展道路。煉鐵部原料廠在充分做了前期調(diào)研的情況下堅持進行綠色燒結(jié)技術(shù)管理創(chuàng)新,旨在提升燒結(jié)礦質(zhì)量,對工藝過程控制、工藝指標(biāo)管理進行深入學(xué)習(xí)。
二、以綠色低碳為目標(biāo)的燒結(jié)技術(shù)優(yōu)化管理的內(nèi)涵及主要做法
(一)主要做法
1、采用雙軸消化器配加環(huán)保水霧除塵加強生灰消化
生灰作為主要的堿性熔劑在制粒、燒結(jié)、冶煉過程中都扮演著重要的角色。在混合制粒階段,生灰與水反應(yīng)生成熟石灰,并放大量的熱,起到預(yù)熱礦物的作用,而且熟石灰具有一定的粘性,在礦物與礦物之間、礦物和水分之間形成粘性膜,提高了造粒效果。在燒結(jié)時,生灰作為一種橋連的存在可以大大提高燒結(jié)礦的粒度,有助于強化燒結(jié),提高產(chǎn)量。在冶煉過程中是主要的造渣物質(zhì),有助于冶煉的順行。
項目實施前,現(xiàn)場對生灰的添加方式是直接將粉狀生灰撒于皮帶的料面上,然后集中噴水,在運行過程中消化。這種方式的缺點是消化時間短,消化效果差,有時會出現(xiàn)白點現(xiàn)象,另外,對制粒、燒結(jié)也有不同程度的影響。在此之前,也用過不同型號的消化器,但是出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,而且消化后產(chǎn)生大量煙氣,污染周圍環(huán)境。
對該部分的升級改造是添加了雙軸生灰消化器和配套的除塵器。消化器采用螺旋式葉片,具有均勻攪拌的作用,防止在下料過程中的結(jié)塊。上部的水流使得生灰提前消化,大大提升了消化效果。消化時產(chǎn)生的煙氣進入上部的水霧除塵器,在其內(nèi)部存在兩級除塵,第一級是由塑料鏤空小球組成的除塵帶,當(dāng)含塵煙氣進入后與鏤空小球接觸,進而粘結(jié)在小球表面,從而捕集下來。第二級除塵是水霧噴淋,該煙氣中主要固體顆粒為未反應(yīng)的生灰,在水霧作用下能發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成微溶的熟石灰,從而與水流一起落下,進入底部的消化器。該組設(shè)備可以加強生灰消化,杜絕堵料現(xiàn)象,而且產(chǎn)生的煙氣得到有效處理,防止了環(huán)境污染。
基于設(shè)備的構(gòu)造和生灰反應(yīng)的原理,當(dāng)設(shè)備停止較長時間后產(chǎn)生的熟石灰可能會干燥結(jié)塊進而堆積于葉片之間,重新開啟時大塊顆粒直接進入皮帶。鑒于可能出現(xiàn)的情況,建議在下料口附近安裝篩網(wǎng),防止大塊顆粒下落。或者在接到停料通知時先停止生灰閥門,待用清水沖洗干凈內(nèi)部存料時再關(guān)閉供水閥門。
2、創(chuàng)新使用強力混合制粒工藝技術(shù)
混合制粒直接影響燒結(jié)過程的好壞,在項目實施前現(xiàn)場混合制粒效果欠佳,主要原因是物料在圓筒內(nèi)部停留時間較短,而且物料隨圓筒運動的軌跡單一,分散程度差。另外,混料制粒機的轉(zhuǎn)速設(shè)定無依據(jù),加水方式不利于礦粉制粒。
此次升級其一是在進料端安裝正螺旋,即在圓筒內(nèi)壁上安裝與物料運動方向一致的螺旋倒料板,長度為2m,它的作用是將進入混料機的物料強制前推,防止物料向后運動而溢出混料機。其二是在正螺旋末端安裝反螺旋,使得物料運動時有后退的趨勢,增加了物料在混料機內(nèi)的時間,強化了混合和制粒效果,另外,正螺旋和反螺旋有一定的高度,可以使得大顆粒率先下落,進入后續(xù)作業(yè),而較小的粉狀顆粒繼續(xù)停留在設(shè)備內(nèi)參與制粒,起到了選擇性制粒的效果。其三是將混料機內(nèi)的襯板換成防粘型高強度襯板,防止了顆粒聚集結(jié)疤現(xiàn)象。其四是對一混的轉(zhuǎn)速由6.5r/min調(diào)成7r/min,二混由7r/min調(diào)成6.5r/min,這樣有助于物料快速分散,使得物料有充足的時間進行制粒。其五是在一混內(nèi)加裝清水管霧化噴頭,使得添加的水分由水柱狀變成霧化狀,強化了物料的分散。
3、改進混合料預(yù)熱系統(tǒng)
預(yù)熱系統(tǒng)用于混合料的加熱,預(yù)熱溫度升高,有利于減少過濕層對燒結(jié)過程的影響,進而降低能耗,提升燒結(jié)質(zhì)量。在升級改造之前,我廠使用的預(yù)熱器可將混合料溫度預(yù)熱到50℃以上,蒸汽中的水分也在預(yù)熱過程中進入混合料,造成水分不穩(wěn)定,對燒結(jié)過程造成影響,而且蒸汽噴嘴較為靠上,當(dāng)下料量較少時蒸汽容易冒出,造成損失,下料量較多時易出現(xiàn)溢料,預(yù)熱效果也不均勻。
此次升級增添了新型預(yù)熱器和汽水分離器,汽水分離器用于分離蒸汽中的水分,防止過多的冷凝水進入混合料,穩(wěn)定水分。預(yù)熱器采用雙排多點直噴蒸汽,可將高溫蒸汽均勻噴灑在混合料內(nèi),采用上下兩排交叉蒸汽管配置,增加了混合料與蒸汽的接觸面積,最大程度做到了混合料內(nèi)部與外部的均勻受熱。該系統(tǒng)可以確保預(yù)熱溫度達到65℃以上,并且能穩(wěn)定混合料的水分。
4、創(chuàng)新使用寬皮帶+九輥混合料布料系統(tǒng)
布料系統(tǒng)是燒結(jié)過程的關(guān)鍵操作,布料效果的好壞直接關(guān)系到燒結(jié)指標(biāo),在這一過程中要做到物料的充分偏析,保證其透氣性。下料時粗顆粒盡量位于下方,越往上粒度越細,這樣能保證料層松散透氣。
此次升級改造更換了圓輥給料機,采用的新型寬皮帶給料系統(tǒng)使得布料均勻平整,布料系統(tǒng)的帶速可調(diào),可適當(dāng)加減流量。寬皮帶給料機可以對物料起到緩沖作用,具有一定的分散效果。寬皮帶給料下方為曲線可調(diào)式九輥布料器,其特點是九輥分屬兩個平面,下部三輥為一組在一個平面,上部六輥為一組分屬另一平面,其曲線設(shè)置有利于物料的充分偏析。九輥間隙可調(diào),整個九輥的傾角也可通過螺栓調(diào)節(jié),可根據(jù)實際情況確定最佳位置。由于料層厚度的提升,底部物料受到壓力增加,透氣性下降,因此,在機頭位置設(shè)有四排松料器,采用長短不同的鋼筋焊接而成,自上而下依次變長,分別為1.05m、1.15m、1.25m和1.35m,底部較長有利于增加底部的松散面積,增加透氣性,預(yù)計提升產(chǎn)量5%左右。
九輥布料器的輥間間隙與傾角并非是固定值,可根據(jù)現(xiàn)場情況進行設(shè)置,目前的暫定為3、5、7mm和45°。由于混合料具有一定的水分,與九輥接觸時細顆粒容易粘連在輥面上,造成間隙變小,現(xiàn)場要關(guān)注輥面刮刀的運行情況,確保其調(diào)整到位。
5、優(yōu)化微負(fù)壓點火系統(tǒng)
微負(fù)壓點火技術(shù)具有較多優(yōu)點,其一是點火時部分煤氣來不及燃燒就被強行吸入煙道內(nèi),造成煤氣燃燒不充分,其二是負(fù)壓過大導(dǎo)致上部料層水分被迫沉降與下層,導(dǎo)致下部物料過濕,使得整個料層透氣性下降,其三是大量的強風(fēng)在點火階段被抽走,在燒結(jié)總抽風(fēng)量不變的情況下后續(xù)風(fēng)箱風(fēng)量減少,補缺氧的有效風(fēng)量不足,造成有效風(fēng)量的浪費,其四是導(dǎo)致生料較多,返礦高,進而影響產(chǎn)量。
原有的微負(fù)壓點火設(shè)備較為陳舊,控制不穩(wěn)定,此次改造對前三個風(fēng)箱進行了更新,添加風(fēng)箱翻板等部件,通過控制翻板的開度達到控制壓力的作用,同時反饋于電腦上進行顯示。通過此次改進可將點火壓力控制在6-10kpa之間,大大降低了點火的消耗,穩(wěn)定了生產(chǎn)質(zhì)量。
6、改造臺車結(jié)構(gòu)實施厚料層燒結(jié)
臺車系統(tǒng)是燒結(jié)過程的重要設(shè)備,其運行的好壞直接關(guān)系到生產(chǎn)情況,目前臺車主要面臨的問題是欄板高度較低,阻礙了厚料層燒結(jié)技術(shù)的推廣,而且臺車欄板之間間隙較大,漏風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重,增加了風(fēng)機的符合和燃料的消耗,此外,臺車與滑道之間摩擦力較大,磨損嚴(yán)重。
通過此次改造,對臺車欄板進行了集體更換,欄板高度增加了250mm,整體高度達到1000mm,欄板長度增加到1500mm。欄板高度的增加使得厚料層燒結(jié)得以實現(xiàn),目前最高料層可達到1100mm左右,欄板長度增加一倍后欄板之間的縫隙降低到原來的一半,大大減少了系統(tǒng)漏風(fēng)。原來臺車欄板的螺栓為單排結(jié)構(gòu),運動時晃動嚴(yán)重,兩臺車欄板之間間隙較大,改造后采用雙排螺栓,穩(wěn)定性較好,防止了系統(tǒng)漏風(fēng)。在臺車底部安裝了墊板和彈性滑板,減少了臺車與滑道的直接接觸,降低了摩擦力,減少了臺車的磨損,而且當(dāng)出現(xiàn)外力使得臺車產(chǎn)生上下位移時彈性滑板內(nèi)的彈簧相應(yīng)變化,始終保持與下方固定滑道的緊密接觸,大大降低了漏風(fēng)。此外,添加了爐篦條的銷子裝置,將原來固定爐篦條的孔洞用螺母密封。而且將整個臺車軌道進行了整體加高,減緩了因臺車輥磨損造成的臺車下降現(xiàn)象。
7、應(yīng)用臺車振打裝置提高透氣性
燒結(jié)完畢后臺車會在底部呈倒掛狀態(tài)返回機頭位置,此時爐篦條上粘連的燒結(jié)料會掉落下來,但是很多夾在爐篦條之間的燒結(jié)料由于擠壓力過大而被卡住無法下落,導(dǎo)致爐篦條間隙過大,使得漏風(fēng)量大,出現(xiàn)漏料現(xiàn)象。現(xiàn)場主要的處理措施是人工在機頭進行清理,不僅工作效率低,而且無安全保障措施。
此次改造添加了振打系統(tǒng),位于燒結(jié)機下方的返回軌道上,由電機帶動,通過振打樁均勻?qū)?jīng)過的爐床進行撞擊,振打器寬度與臺車寬度類似,能夠覆蓋整個爐床面。在振打時產(chǎn)生的撞擊力使得爐篦條抖動和移位,夾雜的固體物料下落,從而起到了清理爐床的作用。該設(shè)備不需要專人看管,處理效果好。
8、實施燒結(jié)機密封系統(tǒng)改造降低漏風(fēng)率
燒結(jié)機的密封是影響燒結(jié)指標(biāo)的關(guān)鍵因素,密封性差,整體漏風(fēng)率提高,能耗上升,而且增加了系統(tǒng)的風(fēng)量,風(fēng)機負(fù)荷增大,為除塵和煙氣處理帶來了困難。燒結(jié)機的漏風(fēng)位置主要集中在機頭尾、臺車之間、臺車滑道等位置。
(1)機頭尾密封
機頭尾密封采用全金屬柔磁性密封裝置,頭尾各一臺,設(shè)備帶有強磁性,可吸附周圍鐵粉。設(shè)備上部為活動密封蓋板,下部有高溫壓縮彈簧組,從而使得活動蓋板存在向上的力,進而與臺車底部緊緊接觸,降低了漏風(fēng)。活動密封蓋板為磁性材料,可吸附周圍鐵粉,形成密集的鐵粉層,從而填充在活動蓋板和臺車之間,起到了隔絕空氣的作用。另外,當(dāng)臺車、密封裝置出現(xiàn)變形后鐵粉也能迅速填充在縫隙中,杜絕冷空氣的進入。吸附的鐵粉具有一定的可塑性,屬于軟連接,可大大降低臺車底部的磨損,延長使用時間。
(2)無漏風(fēng)固定滑板
未改造之前,選用的滑板由于受熱變形造成了不同程度的漏風(fēng),密封效果下降,而且使用的潤滑油脂較多,增加了運行成本。此次改造更換了固定滑板,將原來長度為1m的更換為長度為2m,大大減少了滑板之間的連接次數(shù),使得漏風(fēng)量下降。此外,滑板采用兩種潤滑方式,其一是沿用以前的潤滑油脂,其二是在滑板另一側(cè)打孔后充填石墨,起到輔助潤滑的作用。使用這兩種潤滑后潤滑油脂的消耗量降低了50%,充填的石墨為永久性材料,不需要更換,降低了運行成本。改造之后,漏風(fēng)率下降,運行成本降低,潤滑效果不低于原流程。
(3)搶風(fēng)阻斷器
在燒結(jié)過程中若干個風(fēng)箱內(nèi)溫度各不相同,一般越靠近機尾溫度越高,在燒結(jié)時若各個風(fēng)箱相互連接則會出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象,導(dǎo)致熱風(fēng)分布不合理,從而降低了熱量的利用率。此次改造在風(fēng)箱頂部安裝了搶風(fēng)阻斷器,上部為毛刷狀,下部固定于風(fēng)箱內(nèi),毛刷與臺車底部緊密接觸,將每個風(fēng)箱單獨隔離。此外,毛刷也起到隔離熱風(fēng)的作用,防止搶風(fēng)與漏風(fēng)現(xiàn)象,臺車每經(jīng)過一個風(fēng)箱,熱風(fēng)便沿特定的途徑進入風(fēng)箱與支管,大大提升了生產(chǎn)效率。
(4)積灰斗改造
在燒結(jié)過程中,臺車兩側(cè)常有大量余料下落,現(xiàn)場沒有收集措施,余料下落后不僅造成一定的損失,而且產(chǎn)生的粉塵污染環(huán)境,需要專人定期處理。臺車余料的下落來自多個方面,其一是布料時掉落下來的物料,其二是平料器刮下的物料,其三是臺車欄板上堆積的物料。此次改造是在臺車兩側(cè)與樓面平齊安裝兩排積灰斗,用于將下落的余料收集并轉(zhuǎn)運到下方的皮帶,整套設(shè)備無運動部件,無需專人看管。增加該設(shè)備后現(xiàn)場環(huán)境得到改善,余料得以充分回收利用。此外,在環(huán)冷機周圍同樣加設(shè)積灰斗,原理和效果相同。
(5)燒結(jié)機外側(cè)全密封
燒結(jié)過程中所需的空氣需要在料面被吸入,然后透過料面進入底層并通過風(fēng)箱等設(shè)備排出,但是由于漏風(fēng)現(xiàn)象的存在,大量空氣在燒結(jié)機一側(cè)進入,影響了燒結(jié)質(zhì)量。這些燒結(jié)機側(cè)面的漏風(fēng)位置主要集中在燒結(jié)機兩欄板之間的縫隙、欄板與臺車之間、臺車與滑道之間等,尤其是兩欄板之間的縫隙,由于欄板在高溫下變形,處理起來較為繁瑣,且處理效果不太明顯。因此,對燒結(jié)機側(cè)壁進行了全密封。
此次技改是在燒結(jié)機兩側(cè)壁外加設(shè)全密封隔板,使得燒結(jié)機側(cè)壁與外界隔離,阻止了冷空氣的進入,密封隔板加設(shè)在燒結(jié)機的前中段,整體長度為54m,高度約為2.5m,每隔一段距離設(shè)置觀察門,方便檢修。隔板上端有寬約1m的水平密封板,末端用橡膠下垂至料面進行密封。從目前運行效果來看,側(cè)壁全密封能有效降低燒結(jié)機側(cè)面的漏風(fēng),對燒結(jié)產(chǎn)量的提升有巨大推動作用。
9、環(huán)冷機系統(tǒng)升級
環(huán)冷機的冷卻方式為鼓風(fēng)冷卻,產(chǎn)生的余熱用于發(fā)電,熱風(fēng)的充分利用有利于降低燒結(jié)系統(tǒng)的整體能耗。在改造前環(huán)冷機四周漏風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重,大量熱風(fēng)損失,而且熱風(fēng)中夾雜粉塵,造成環(huán)境的污染。
煙罩為運動裝置,而底部為固定裝置,改造時在下部安裝U型卡槽,在煙罩下部安裝倒L型鋼板,使其插于U型卡槽內(nèi),然后在U型卡槽內(nèi)裝滿水用于密封,使得內(nèi)外空間隔斷,防止了熱風(fēng)的損失。另外在U型槽的固定位置設(shè)置膨脹節(jié),可以減緩因設(shè)備膨脹造成的漏風(fēng)現(xiàn)象。
三、以綠色低碳為目標(biāo)的燒結(jié)技術(shù)優(yōu)化管理實施效果
本著“節(jié)能降耗、綠色工廠”的原則,采用秦皇島新特科技有限公司的新技術(shù),其中涉及生石灰消化器的優(yōu)化、強化制粒措施、增加偏析布料、實現(xiàn)厚料層燒結(jié)、漏風(fēng)治理及燒結(jié)機全密封等。改造后的生產(chǎn)線工藝操作更加合理,產(chǎn)品性能更加優(yōu)越,環(huán)境治理更加有效,尤其是在提產(chǎn)降耗方面有著巨大的先進性,引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展,為其他企業(yè)的進步提供了寶貴的經(jīng)驗。
(一)滿足政策要求、實現(xiàn)綠色燒結(jié)
以綠色低碳為目標(biāo)的燒結(jié)技術(shù)優(yōu)化管理于2018年實施完成,該項目的實施滿足環(huán)保管理部門對企業(yè)超低排放運行的監(jiān)督檢查要求,讓企業(yè)通過數(shù)據(jù)自證合規(guī)。
(二)經(jīng)濟效益及社會效益
2021年1-6月份產(chǎn)量完成1615344.51噸,(注:受疫情影響2021年下半年處于限產(chǎn)狀態(tài),全年產(chǎn)量沒有可比性)。每噸燒結(jié)礦成本降低6.5元,2021年上半年265m2燒結(jié)系統(tǒng)綠色燒結(jié)技術(shù)優(yōu)化管理的凈利潤為:1615344.51×6.5=1049.97萬元。