謝向楠
(河南省中原大化集團有限責任公司,河南濮陽 457000)
隨著化工裝置自動化水平的不斷提高,DCS控制系統應用越來越廣泛,涉及化工生產的各個操作環節,DCS控制系統的可靠運行成為化工安全生產的重要保障,因此為DCS供電的UPS電源的重要性愈加凸顯。近年來,我國把自動化控制系統未設置不間斷電源定義為化工行業重大隱患,化工裝置也更加重視UPS電源的配置,多采用雙機或多機并聯的冗余式結構,以期確保供電安全可靠。本文針對一套雙機并聯UPS電源系統,在外部環境、設計缺陷、設備缺陷等多個因素影響下,導致DCS系統失電的故障,通過找出問題根本原因,提出了預防故障再次發生的方法,以保障裝置后續安全穩定運行。
該化工裝置主要負荷為一、二級重要負荷,變電所進線采用雙重電源進線,每條進線都能帶本裝置全部負荷穩定運行。詳細情況如圖1所示,變電所電壓等級為0.4 kV,1#進線帶PMCC1 段,2#進 線 帶PMCC2段,母聯分段,母聯備自投投入。事故段采用雙電源自動投切裝置,其中,正常電源來自本所市電PMCC2-6-F抽屜,應急電源來自事故發電機,發電機有功負載300 kW。事故段正常時由市電供電。

圖1 變電所系統單線示意圖
UPS采用冗余式雙機并聯的連接方式,如圖2所示。UPS主機兩臺,型號與容量相同,均是30 kVA,單臺主機能獨立承擔負載所需容量;1#主機主路市電來自本所低壓一段PMCC1-7-A抽屜,2#主機主路市電來自本所低壓二段PMCC2-8-D抽屜;兩臺主機共用旁路電源引自本所穩壓電源柜,穩壓電源柜電源引自本所事故段事故電源1-F抽屜;兩臺主機輸出經并聯接入UPS輸出柜母排,經饋線開關分配給負載用戶(主控DCS機柜);兩臺主機分別由一組電池組提供后備時間,其中1#電池組接入1#UPS,2#電池組接入2#UPS。

圖2 UPS雙機并聯一次接線示意圖
正常工作時,兩臺UPS分別由各自的主路市電供電,經整流逆變后經輸出柜共同承擔負載用電,兩臺UPS通過跟蹤監測共用旁路電源的電壓及頻率實現同步輸出,此時電池處于浮充狀態。
當其中一臺UPS主路失電時,主路失電UPS由電池放電保持直流母排電壓,經逆變后與另一臺UPS共同承擔負載用電。如果在電池后備時間耗盡前主路市電恢復,則自動恢復至正常工作方式,并給電池充電。如果電池后備時間耗盡,主路市電仍未恢復,則UPS因母線電壓低關機,全部負荷由另一臺UPS承擔。
當兩臺UPS主路同時失電時,兩臺主機均由電池放電保持直流母排電壓,經逆變共同承擔負荷。在電池后備時間耗盡前,其切換方式與單機主路失電相同,可以實現電池與主路市電供電方式的切換。如果電池后備時間耗盡,則自動切換至旁路供電,不再經過主機整流和逆變,此時如需切換至主路供電或電池供電方式需手動操作。
即正常工作的UPS,當出現外網市電異常時,優先切換電池供電模式,當且僅當所有市電電源和電池電源均不滿足電壓需要時,UPS才會切換至旁路模式[1]。
某年6月14日凌晨00:03,主控DCS突然失電。接主控通知后,電氣值班員初步判斷發生晃電事故,立即檢查供電系統并通知當班領導。
凌晨00:10,電氣值班員檢查確認供電系統運行狀態為:0.4 kV低壓兩條進線分段運行,母聯分段,母聯備自投投入,低壓供電系統在正常運行狀態。此時主控傳來消息DCS供電仍然沒有恢復。繼續檢查UPS電源,發現兩臺UPS液晶屏顯示“旁路逆變均不供電”,兩臺UPS主機均處于停機狀態。通過萬用表測量UPS主路供電正常,電氣值班員立即通過鍵盤開機,按壓UPS面板上“逆變啟動”鍵,UPS恢復“主路逆變供電”,此時DCS恢復供電。經進一步檢查,發現UPS主機旁路開關上側無電壓,旁路穩壓電源柜無饋線輸出,手動啟動后UPS故障報警消除。值班員繼續恢復其他受晃電影響設備。
兩臺UPS在0.4 kV供電系統正常運行狀態下同時報主路電源不供電;主路電源丟失后,蓄電池沒有正常投入;旁路電源同主路電源同時丟失,UPS沒有切換至旁路供電。
(1)并聯的兩臺UPS為何在0.4 kV供電系統正常運行狀態下同時報主路電源不供電?
經事后調查了解到當天外電網存在兩項非正常運行狀態:一是當天因外電網檢修需要,本所的兩條進線由外電網一臺主變壓器供電,這就造成本所當天不再滿足雙重電源供電條件,一旦外網主變壓器饋線電壓波動,就會造成本所兩條進線電壓同時波動;二是當天突發惡劣天氣,查后臺保護故障記錄,共有晃電記錄12次,壓降幅度在30%~80%。
根據以上記錄,判斷當天動作過程為:該變電所兩條進線同時發生晃電,兩條進線的低電壓繼電器同時向母聯備自投發出低電壓信號,當母聯備自投同時接到兩個進線的低電壓信號時,母聯備自投處于閉鎖狀態,不會完成投切。晃電過程結束后,變電所兩段母線隨外網電壓恢復供電,繼續保持正常工作方式。在這一過程中,因主路電壓下降,兩臺UPS同時切換至電池逆變供電[2]。
(2)蓄電池為何沒有正常投入?
經查,UPS所使用的電池為每組30節,共兩組,采用的是某廠家6-GFM-65AH-12V型免維護鉛酸蓄電池。該電池于兩年前在一次UPS維修過程中更換,在當年冬季大修的蓄電池考核中,考核結果合格。
在事故發生后對蓄電池的檢查中,在連接UPS的浮充狀態下,兩端電壓400 V,單節蓄電池電壓均在13 V,符合設計要求。斷開UPS連接,測兩端電壓400 V,單節蓄電池電壓均在13 V,同樣符合設計要求。但是當接通試驗負載后,整組蓄電池發電電流為0 A,即蓄電池存在內部開路,整組蓄電池沒有帶負載能力,無法保持UPS直流母線電壓,不能實現UPS電池供電功能。
UPS動作過程為:當兩臺UPS由主路逆變供電模式切換到電池逆變供電模式后,因電池無法保持直流母線電壓,UPS逆變器停機,按照動作邏輯切換旁路供電模式。
(3)UPS為何沒有切換至旁路供電?
一是檢查旁路穩壓柜上側線路,發現事故段雙電源切換裝置處在正常工作狀態,指示燈指示正常,上側線路未發現動作現象。經試驗,雙電源切換裝置能夠正常完成切換。因此,判斷晃電時事故段電壓隨市電電壓波動。二是檢查旁路穩壓柜(圖3),發現穩壓柜啟動接觸器(KM)線圈控制電源來自市電,正常啟動后靠自保持接點保持主路接點閉合。晃電時因電壓下降,造成接觸器釋放,自保持接點斷開,且穩壓柜未設置自啟動回路,事件過程中最終是由電氣值班員手動啟動旁路穩壓柜。

圖3 旁路穩壓柜接線原理圖
動作過程為:在UPS檢測到主路失電的同時,穩壓電源柜內因市電電壓低,KM接觸器釋放,此時兩臺UPS已經檢測不到旁路電源電壓,因此UPS無法切換到旁路供電,最終兩臺主機報“旁路逆變均不供電”信息。雖然此后隨著晃電過程的結束,主路市電恢復,但是由于逆變器啟動需人為手動操作,兩臺UPS電源就保持停機狀態,并造成DCS較長時間的停電。
在外電網檢修期間,惡劣天氣造成本所兩條進線同時發生多次晃電。UPS因主路與旁路電壓波動,自動轉換至電池逆變供電模式。本應為UPS提供后備時間的電池組,因質量問題不具備帶負載能力,造成UPS關機,主控DCS機柜失電[3]。
3.3.1 未能提前發現蓄電池已開路
事故發生的上一年度,受裝置運行周期影響,蓄電池未停機考核,沒能及時發現電池組的故障。
3.3.2 旁路穩壓柜存在設計缺陷
穩壓電源作為最后的備用電源,其回路應當時刻保持閉合。主回路上元器件應盡量精簡,不需要復雜控制,只需配置必要的過流保護功能。在本次事故中,旁路穩壓電源柜中接觸器的設計造成了UPS旁路電源丟失,屬于設計缺陷[4]。
一是拆除旁路穩壓柜中接觸器及其啟動回路,并將旁路穩壓柜進線斷路器下側電纜直接連接至原接觸器下側回路,由進線斷路器直接控制穩壓柜的啟停。二是鑒于該蓄電池組的重要性,采購時選擇國內一線品牌,并要求生產廠家具備該系列蓄電池的泰爾認證;同時,增加蓄電池在線巡檢儀。三是要求對于雙機并聯UPS,即使在裝置正常生產期間,也要交替將蓄電池退出進行檢測。
隱患整改后,UPS可靠性得到提升。其中在某年冬季檢修期間,因保護調試造成本所兩條進線同時失電約5 min,UPS仍能夠正常供電,DCS系統未受停電影響。
通過本次事件,得到以下三點教訓:一是不可因應急設備日常處于備用狀態而忽略其維護,要針對這類設備,建立合理的定期試驗和檢測周期,保證其全部功能正常,使其能夠在裝置異常狀態下避免發生重大安全事故;二是電氣設備的全壽命周期需要被重視,各行各業應充分考慮自身電氣設備使用狀況,估算符合實際的電氣設備周期壽命,定期完成設備更新;三是在新建、改建、擴建項目初期,要重視圖紙審核環節,避免旁路穩壓柜這種設計缺陷給后期生產造成損失。
最后,建議電氣設備更多采用在線監控設備代替人工巡檢,應用信息化思維,減少人為因素影響,以提高電氣設備的穩定性。