崔希文
河南工業大學工程訓練中心 河南鄭州 450001
排式鉆床簡稱排鉆,是在一個排鉆底座臺面上安裝4個鉆床機頭,分別用于鉆孔、擴孔、鉸孔或攻螺紋等操作,將多道工序集中到一臺設備上完成,減少加工過程中周轉環節,提高工作效率。排鉆底座作為排鉆的關鍵部件之一,對其內在質量、臺面硬度、整體剛性、臺面平面度及外觀效果都有較高的要求。鑄件生產中最容易出現的是油槽部位尺寸誤差大、油槽外沿產生冷隔,筋板處出現掉砂缺陷,以及臺面出現組織疏松等。因此,需制定合理的工藝方案,并通過試產、工藝調整及量產,生產出合格鑄件,大幅度提高成品率。
排鉆底座零件三維結構如圖1所示。鑄件重約500kg,最大輪廓尺寸為1800mm×606mm×100mm,最小壁厚12mm,最大壁厚42mm;上部臺面是零件加工時的基準面,尺寸1700mm×508mm,有較高的平面度要求,且要求高硬度、耐磨;為防止臺面變形,增加鑄件剛性,采用多筋板結構,但因筋板深度大,所以鑄型上凸起的砂塊易脫落,從而產生掉砂缺陷;底座四周為一冷卻油槽,槽形圓弧半徑為R16mm,油槽外沿半徑為R8mm,兩圓弧平滑過渡。油槽部位是成形的難點,造型起模時砂型易松動帶掉,修型易“走形”,造成“形狀誤差”超差,油槽外沿部位易產生冷隔缺陷等。

圖1 排鉆底座三維結構
為保證排鉆底板剛性,避免零件加工過程中臺面在外力作用下產生變形,對零件的加工精度造成影響,內腔設計了較為密集的筋板(見圖1)。多筋板交接,各筋板交接處采用何種形式連接更好,方案有以下2種。
1)各筋板直接交叉,尖角處圓弧過渡,如圖2a所示,各獨立筋板的熱節圓直徑(d)為16mm;3筋板呈“米”字相交后,交接處形成的熱節圓直徑(d1)約為48mm(圓角半徑R8mm)。顯然d1要遠大于d,那么在澆注后,交接處金屬液的凝固要遠滯后于筋板部位,這就很容易在此形成熱裂缺陷。

圖2 筋板熱節
2)以多筋板中線交點為圓心,設計一個直徑100mm的圓環,各筋板與圓環成“T”字形連接,如圖2b所示。那么,筋板與圓環交接處的熱節圓直徑(d2)為23mm(圓角半徑R8mm),明顯小于d1。顯然,d<d2<d1,熱節圓直徑大大減小,與筋板厚度16mm較為接近,冷卻速度較為一致,鑄件質量將明顯改善。因此,在排鉆底座內腔出現多筋板相互交接時,多采用環狀接頭設計(見圖3),以滿足鑄件質量要求。

圖3 多筋板環狀接頭設計
排鉆底座鑄造工藝如圖4所示。

圖4 排鉆底座鑄造工藝
依據鑄件結構特點,采取粘土砂、兩箱整模造型工藝,干型、干芯、一箱一型鑄造。由于排鉆底座上平面是主要工作面,面積大且質量要求高,故工藝設計時大平面朝下,處于鑄型最低位置[1]。此鑄件成形的難點在于周邊的油槽部位,其成形方式有如下2種。
(1)實體模直接成形 依據鑄件的結構特點,排鉆底座鑄件的油槽部位完全可以采用實體模直接成形。但排鉆底座外形尺寸大,模樣重量較大,造型起模過程中均要利用橋式起重機進行起吊,動作不好控制,振動大,相對于人工起模,型腔毀壞的更加嚴重,需要投入較大的工作量進行修型,尤其是油槽外沿部位砂型經常會帶掉,或松動出現裂紋,大大增加了修型工作量。況且,修型后的型腔往往會“走形”,直接影響產品的外觀效果,廢品率較高。
(2)采用組芯法成形 在排鉆底座鑄型中,圍臺面四周設計一圈兒砂芯,鑄件的油槽部位均在砂芯中形成。其中,有4個拐角芯、1個澆口芯、5個直芯(長度按實際需要截取),如圖5所示。設計制作3個芯盒(拐角芯、澆口芯、直芯芯盒各1個)即可。直芯、拐角芯、澆口芯制好后,均在濕態下安裝到砂型的對應位置,各接縫處用型砂修好,再統一涂刷鉛粉涂料、烘干。這樣形成的砂型質量更為理想,油槽部位外形與設計造型更接近。顯然,采用組芯法成形更易操作,外觀效果也更為理想。砂芯組裝后的砂型如圖6所示。

圖5 砂芯設計

圖6 砂芯組裝后的砂型
澆注系統設計的合理與否,冒口設置是否恰當,對鑄件的質量及成品率有極為重要的影響。澆注系統的設置有以下2種方式。
(1)頂注式澆注系統(分型面側注) 在分型面上設置澆注系統,由鑄件端頭、型腔的最高位置引入高溫金屬液。金屬液充型時可能會有少部分金屬液流到油槽“沿部”,而絕大部分金屬液流到型腔下部底面,由于底面面積大,因此金屬液上升到油槽高度位置需要的時間較長,在此時間段內,油槽沿部的金屬液,由于量少,可能已凝固,也可能剛開始凝固,表面已有氧化膜形成[2]。遇到高溫金屬液之后,很難熔合到一體,便形成了冷隔缺陷,廢品率較高。
(2)底注式澆注系統 充型時金屬液首先流入型腔底面,自下而上充滿型腔,待液面上升至油槽高度位置時,可短時間內快速充滿。在整個充型過程中,金屬液流動平穩,避免了“會有少量金屬液首先進入油槽外沿部位”的現象。
顯然,選用底注式系統澆注鑄件是首選方案。制作一個澆口芯,金屬液由鑄件端頭引入型腔底部,平緩地自下而上充滿型腔。澆注系統各組元比例取為:∑F內∶∑F橫∶∑F直=1∶1.4∶1.15 ,∑F內=4×3.96cm2,∑F橫=2×11.8cm2,∑F直=18cm2(φ48mm),澆注系統如圖7所示。

圖7 澆注系統
鑄件中心圓臺厚度40mm,易產生縮孔缺陷,因此在圓臺上設置1個φ70mm×200mm冒口;周邊3個凸起的加工面(排鉆腿安裝基面)部位厚度較大,在中間位置各設置1個φ70mm×200mm冒口,對鑄件最后凝固部位進行補縮。
排鉆底座大平面處于澆注位置的底面,質量易于保證,加工余量設置為6mm,上面3個突臺易出現出現砂眼、夾渣缺陷,因此加工余量設為8mm,鑄件的收縮率取1%。
排鉆底座內腔密集的筋板設計給造型操作帶來了一定的困難,筋板密而高,造型起模時筋板之間的型砂塊很容易被帶掉。為此,在模樣設計時,筋板部分可作如下處理:縱橫兩方向主筋板與模樣體之間采用固定連接,斜筋板可做成活動式,待分型后再松動、起出,以免分型時將上型凸起部分砂塊帶掉。
造型操作時,形成內腔形狀的凸起部分帶在上型,如直接將上型起開,凸起部分易于斷掉,修型工作量增大。造型可采取如下操作:造好下型,在放置上箱之前,先前后左右松動模樣,然后放置上箱,造上砂型,再將上下型一起翻轉180°,起開下型,松動模樣后,將模樣從上型上吊起,保證凸起部分砂型完好。同時注意在凸起的砂塊上插釘子加固,以免產生“掉砂”缺陷。
1)鐵液化學成分:wC=3.3%,wSi=1.85%,wMn=0.8%,wS=0.05%,wP=0.1%。
2)爐前控制:三角試片,白口控制在4 ~5mm。當白口大時,可在出鐵槽加75SiFe進行孕育處理;當白口小時,可以改澆其他薄壁鑄件,避免鑄件臺面產生組織疏松缺陷。
3)出鐵溫度:出鐵溫度控制在1430℃。
4)澆注溫度:澆注溫度控制在1 3 6 0 ~1390℃,澆注時,要注意扒渣引氣。
首批投產5件,進行試驗。造型、制芯、組裝砂芯(濕態)、修型后形成砂型(見圖6),然后涂刷鉛粉涂料并烘干,經合型、澆注、冷卻凝固及落砂清理,得到排鉆底座鑄件5件,交付檢驗。
1)廢品分析。檢驗中發現,5件中有4件成品,1件油槽沿部出現冷隔缺陷,冷隔高約10mm、長約160mm。倒查鑄件打箱情況,直澆道與鑄件之間有較厚的飛邊形成,由此可見,直澆道與型腔之間分型面間隙較大,澆注時金屬液會由此進入,流至油槽沿部并迅速冷卻凝固,然后遇高溫金屬液仍不能很好地熔合到一起,便形成了冷隔缺陷。
2)工藝完善。合型操作時,在分型面上用石棉繩圍在直澆道周圍,將分型面間隙封死,保證澆注時高溫金屬液完全由型腔底部進入,自下而上充滿型腔,徹底解決鑄件冷隔缺陷。
工藝調整后,又陸續投產數批,共計生產排鉆底座鑄件120件。經檢驗,外觀效果理想,無冷隔及掉砂等鑄造缺陷,尺寸誤差、形狀誤差均符合要求,廢品率控制在3%之內。
對于重量及外形尺寸較大鑄件上尺寸精度、外觀效果要求較高的部位,利用砂芯成形效果理想,形狀誤差小。澆注時澆注系統選用要能使金屬液流集中、流動平穩,可有效地避免冷隔、鐵豆缺陷形成。