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基于精益DMAIC 的換模過程優(yōu)化研究

2023-11-14 13:46:14孫際艷SUNJiyan袁亮YUANLiang肖文東XIAOWendong崔健平CUIJianping劉超LIUChao
價值工程 2023年30期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化作業(yè)分析

孫際艷 SUN Ji-yan;袁亮 YUAN Liang;肖文東 XIAO Wen-dong;崔健平 CUI Jian-ping;劉超 LIU Chao

(①新疆大學(xué)商學(xué)院,烏魯木齊 830000;②新疆大學(xué)智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院,烏魯木齊 830000)

0 引言

隨著人們收入水平的提高以及科技與網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,玩具市場需求快速變化,市場競爭日益激烈。加速推進工業(yè)4.0,成為提升玩具制造業(yè)綜合競爭力的有效方式。精益DMAIC(Define,Measure,Analyze,Improve,Control)方法是六西格瑪管理中流程改善的重要工具,能夠有效地發(fā)現(xiàn)、分析并解決問題,它由五個步驟組成:定義、測量、分析、改善和控制。在這些步驟中,團隊通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的方式進行問題識別、原因分析和流程優(yōu)化,將持續(xù)改善的理念服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)。本文通過結(jié)合精益六西格瑪和快速換模的方法,對MT 玩具制造公司注塑車間換模過程進行實地調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和分析,探討了該方法對換模過程的應(yīng)用改善。從流程優(yōu)化和參數(shù)改進兩方面出發(fā),最終縮短了模具更換時間,提高了生產(chǎn)效率。

1 定義問題(Define)

1.1 MT 公司生產(chǎn)現(xiàn)狀及研究對象

MT 公司是一家玩具生產(chǎn)制造企業(yè),主要生產(chǎn)塑膠類玩具產(chǎn)品,工序包括注塑、移印、手噴、裝配等。多品種、小批量的生產(chǎn)特點使得在實際生產(chǎn)過程中,需要車間不斷更換模具來滿足多樣化的訂單需求,從而導(dǎo)致設(shè)備換模次數(shù)和整體換模時間增加。對比分析MES(Manufacturing Execution System)系統(tǒng)中實際換模與標(biāo)準換模時間,其中25 噸注塑機的標(biāo)準時間為25 分鐘,而平均換模時間在39分鐘,且臺數(shù)較多,故選定其作為研究對象。

1.2 改善實施范圍及戰(zhàn)略意義

由公司精益部牽頭組建六西格瑪改善團隊,成員來自生產(chǎn)部、模具部、質(zhì)量部等。團隊解決車間設(shè)備停機時間長等實際問題,有利于提高企業(yè)生產(chǎn)效率,能夠更加靈活地調(diào)整日常生產(chǎn)計劃,為企業(yè)創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟效益。

2 過程測量(Measure)

針對注塑車間換模流程開展調(diào)研,根據(jù)現(xiàn)場觀察和視頻錄制,將整個換模作業(yè)流程分解并確定操作時間及內(nèi)外部作業(yè)屬性,如表1 改善前所示。

表1 換模過程改善前后操作分析表

根據(jù)表1 可知,改善前總換模時間為39 分鐘,外部作業(yè)時間為10 分鐘,內(nèi)部作業(yè)時間為29 分鐘。

3 分析階段(Analyze)

從人、機、料、法、環(huán)5 個方面展開FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)分析,將影響換模效率的失效模式進行列舉,分析失效原因及影響,并用風(fēng)險優(yōu)先度(RPN)來量化關(guān)鍵要素,經(jīng)過改善團隊打分得到表2。

表2 換模過程FMEA 分析

4 改進階段(Improve)

4.1 流程優(yōu)化

外部作業(yè)是設(shè)備停機前完成的操作,內(nèi)部作業(yè)是停機之后完成的操作。由于停機時間是非增值的,應(yīng)盡可能的減少,利用ECRS 原則對換模過程進行取消、合并、重排和簡化,以提高效率縮短內(nèi)外部作業(yè)時間。

4.1.1 內(nèi)部作業(yè)轉(zhuǎn)化為外部作業(yè)

①調(diào)整機械手位置到設(shè)備外部以及新模安裝吊環(huán)等操作在停機前也可以完成,可將其調(diào)整為外部作業(yè)。

②改善前換模和換料過程同時進行,存在換模換料不協(xié)同的問題。將換料過程外化,通過使用小型料斗送料,保持機器正常運行,然后清理固定料斗并換料,完成轉(zhuǎn)料后再通知換模員,以確保在模具更換開始前進行材料更換,減少非同步導(dǎo)致的等待時間。

4.1.2 優(yōu)化內(nèi)外部作業(yè)時間

①外部作業(yè)中,影響料斗清理的主要因素是三通連接件下料位置容易粘色粉,經(jīng)過團隊討論確定在不影響物料供給的情況下,將25 噸機臺的三通連接件移除,節(jié)省了一定的清理時間。

②目前的模具管理跟蹤方法需要大量的紙質(zhì)文件且不是實時的。故加強對模具架的目視化管理,引進新的無線掃描方法優(yōu)化模具定位,與MES 系統(tǒng)聯(lián)動使模具位置記錄更加簡單和方便。

③內(nèi)部作業(yè)中,清理堵塞等操作是非增值作業(yè),通過培養(yǎng)全員生產(chǎn)維護與5S 自檢意識,將整理清潔等工作細化到日常生產(chǎn)過程維護中。

④針對調(diào)機械手的時間比較長的問題,團隊建立了機械手夾具制作-儲存-使用流程,完善和標(biāo)準化管理流程,并通過舉辦夾具競賽和操作培訓(xùn)來縮短調(diào)試時間。

4.2 調(diào)參過程優(yōu)化

更換模具后,需要調(diào)整注塑參數(shù)并試生產(chǎn),這一過程需要現(xiàn)場的不斷調(diào)試,且參數(shù)范圍波動較大,造成時間和材料浪費。田口實驗設(shè)計是一種經(jīng)濟高效、響應(yīng)迅速的實驗設(shè)計方法,通過設(shè)計正交實驗并借助Moldflow 軟件的模擬功能,利用極值差分析法確定信噪比和參數(shù)的最佳組合,以減少原料浪費和換模過程的調(diào)機時間。

4.2.1 正交實驗設(shè)計

產(chǎn)品的翹曲變形是影響整體裝配精度和質(zhì)量的主要因素,因此將減少翹曲變形量作為優(yōu)化目標(biāo),對出現(xiàn)問題較多的產(chǎn)品進行參數(shù)優(yōu)化。以產(chǎn)品X 為例,其尺寸為148.5mm×85mm×16mm,確定出對膠件翹曲變形影響較大的6 個因素:模具溫度(A)、熔體溫度(B)、冷卻時間(C)、保壓壓力(D)、保壓時間(E)、注射時間(F),每個試驗因素在合理范圍內(nèi)選擇3 個水平如表3 所示。

表3 因素水平表

采用田口實驗方法,進行了3 水平6 因子L27(36)的正交試驗,利用Moldflow 軟件對27 組工藝參數(shù)進行模擬仿真,得到27 組翹曲量數(shù)值。對其進行穩(wěn)健參數(shù)設(shè)計,期望翹曲變形量越小越好,故響應(yīng)變量為望小型。根據(jù)信噪比公式(1)計算出翹曲量對應(yīng)的信噪比值。

其中,S/N 為信噪比,n 為試驗次數(shù),yi為第i 次試驗結(jié)果,得到統(tǒng)計結(jié)果如表4 所示。

表4 正交試驗結(jié)果與信噪比

4.2.2 實驗結(jié)果分析

用極差分析方法對田口試驗數(shù)據(jù)進行分析,得到試驗因素對翹曲量指標(biāo)的影響趨勢,得到各工藝參數(shù)對翹曲變形量的影響程度,如表5 所示。

表5 信噪比響應(yīng)表

信噪比極差越大該因素水平變動對翹曲度產(chǎn)生影響越大,所以按照極差進行排序,得到各因素水平值的變動對于產(chǎn)品穩(wěn)健性產(chǎn)生的影響大小。其中,保壓壓力>保壓時間>模具溫度>注射時間>熔體溫度>冷卻時間。最優(yōu)參數(shù)組合為模具溫度50℃,熔體溫度240℃,冷卻時間為15s,保壓壓力為50MPa,保壓時間為14s,注射時間為1.5s。

通過對注塑工藝參數(shù)優(yōu)化,減少了設(shè)備占用時間和原材料消耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。參數(shù)改進后的調(diào)試不良品約3 件,較改進前減少7 件,最終將調(diào)參階段參數(shù)調(diào)試時間降低至100 秒,調(diào)參階段停機時間長通過優(yōu)化降低了50%。

4.3 改善效果

該階段以標(biāo)準化換模流程和縮小調(diào)試參數(shù)范圍為兩大支柱,形成了以“PDCA 循環(huán)”為輔助工具的持續(xù)改進體系,并將機器調(diào)試和故障停機時間通過與MES 系統(tǒng)連接實時動態(tài)記錄,以支持管理過程分析。改善后25 噸注塑機的平均換模時間由原來的39 分鐘降低到25 分鐘,內(nèi)部作業(yè)時間由原來29 分鐘縮短至15 分鐘,停機時間縮短48.2%,如表1 改善后所示。

5 控制階段(Control)

MT 公司搭建基于Power Bi 的可視化管理平臺以保障改善效果。利用SQL 查詢,建立數(shù)據(jù)源并從MES 系統(tǒng)中提取相應(yīng)的數(shù)據(jù),包括換模時間、模具型號、調(diào)機員、換模中斷情況等。通過Power Bi 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理和報表構(gòu)建功能,對數(shù)據(jù)進行篩選和分析,并利用Power View 功能構(gòu)建不同分析模塊的可視化界面,實現(xiàn)數(shù)據(jù)查詢和交互式分析。在注塑車間應(yīng)用可視化管理板,通過觸屏來查看換模過程的詳細信息,并在每日例會中通過數(shù)據(jù)呈現(xiàn)給出采取必要行動的信號,縮短問題響應(yīng)時間。此外,公司還組織相關(guān)培訓(xùn)并建立學(xué)習(xí)型組織,通過加強精益六西格瑪?shù)南嚓P(guān)培訓(xùn)和教育,在公司內(nèi)部形成了統(tǒng)一的思想意識。

6 結(jié)語

本文將精益生產(chǎn)中的DMAIC 方法和快速換模相結(jié)合應(yīng)用于MT 玩具公司的注塑生產(chǎn)線,通過對換模流程的研究,采取一系列改進措施縮短內(nèi)外部作業(yè)時間,基于田口實驗設(shè)計定量優(yōu)化了參數(shù)調(diào)試時間,實現(xiàn)了模具快速切換。從應(yīng)用效果來看,它提高了換模效率和整體設(shè)備效率,使生產(chǎn)運行更加穩(wěn)定。該研究為優(yōu)化同類型注塑車間的換模時間奠定了一定的基礎(chǔ)。

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