王麗軍
(長春興煤業(yè)有限公司,山西 大同 037101)
輸送帶穩(wěn)定運轉(zhuǎn)是保證采掘工作面安全高效運輸?shù)闹匾疤幔窃趯嶋H煤礦生產(chǎn)過程中,由于輸送帶接頭交接不正、機架不正、滾筒粘料、托輥運轉(zhuǎn)不靈活等很容易造成輸送帶出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象[1-3],輸送帶一旦出現(xiàn)跑偏后不僅造成物料運輸效率低,輸送帶磨損嚴(yán)重,甚至造成輸送帶斷帶、電機燒毀事故發(fā)生。目前煤礦主要是通過調(diào)心托輥來回擺動治理輸送帶跑偏,而調(diào)心托輥的擺動是通過人工來實現(xiàn)的,調(diào)偏托輥自動化水平差、故障率高,達不到預(yù)期的糾偏效果;本文以長春興煤礦603 回風(fēng)順槽內(nèi)DSJ-80 型帶式輸送機為研究對象,針對帶式輸送機跑偏現(xiàn)象安裝一套液控糾偏裝置。
長春興煤業(yè)有限公司603 回風(fēng)順槽位于井田南盤區(qū)西翼,巷道設(shè)計長度為1 700 m,巷道從南盤區(qū)運輸大巷開口沿煤層底板進行掘進施工。603回風(fēng)順為矩形斷面,斷面規(guī)格為寬×高=4.5 m×3.5 m,巷道掘進的22#煤層,平均厚度為9.58 m,平均傾角為4°。
603 回風(fēng)順巷道掘進期間安裝一部DSJ-80 帶式輸送機與南盤區(qū)帶式輸送機搭接聯(lián)合出煤;DSJ-80 帶式輸送機采用雙電機驅(qū)動,電機功率為40 kW。
巷道在前期掘進過程中由于受帶式輸送機安裝裝置、輸送機檢修維護水平以及糾偏技術(shù)水平等限制,帶式輸送機頻繁出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),巷道掘進前期因帶式輸送機跑偏導(dǎo)致斷電4 起,電機燒毀一臺,影響巷道掘進時長為17h,經(jīng)濟損失達21.4 萬元,嚴(yán)重制約著603 回風(fēng)順槽安全快速掘進; 對此長春興煤礦通過技術(shù)分析,決定對帶式輸送機原糾偏裝置進行優(yōu)化改進,安裝一套液控糾偏裝置。
正常狀態(tài)下帶式輸送機四向受力平衡,主要包括水平方向靜摩擦力F1(驅(qū)動力),兩側(cè)托輥對輸送帶斜向上的擠壓力F2、F3,以及輸送帶重力G,靜摩擦力方向與輸送帶中心線方向一致,當(dāng)輸送帶受外力作用出現(xiàn)跑偏時靜摩擦力方向與輸送帶中心線出現(xiàn)偏角,導(dǎo)致輸送帶在中心線方向受力不均,輸送帶向受力大的一側(cè)出現(xiàn)跑偏,如圖1 所示。

圖1 帶式輸送機正常運轉(zhuǎn)與跑偏運轉(zhuǎn)時受力
(1)輸送機安裝質(zhì)量差帶式輸送機主要利用各類滾筒、托輥對環(huán)形輸送帶施加靜摩擦力驅(qū)使輸送帶運轉(zhuǎn),輸送帶正常運轉(zhuǎn)時靜摩擦力方向與輸送帶中心線平行,但是在實際井下采掘工作面中輸送機安裝質(zhì)量不合格,導(dǎo)致機頭滾筒與機尾滾筒軸線不平行,導(dǎo)致滾筒產(chǎn)生的靜摩擦力方向不一致,造成輸送帶徑向產(chǎn)生跑偏分力。
(2)卸載點受力不均井下帶式輸送機相互搭接進行原煤運輸,搭接高度在0.5~2.0 m 范圍內(nèi),當(dāng)相鄰兩部帶式輸送機搭接高度大,且無緩沖裝置時,上水平輸送帶卸載的煤流速度快、沖擊作用力大,在落入下水平輸送帶瞬間對輸送帶產(chǎn)生沖擊作用力,造成輸送帶兩側(cè)受力不均,出現(xiàn)跑偏,這類跑偏一般出現(xiàn)在機尾處。
(3)防跑偏效果差:防跑偏裝置是帶式輸送機重要保護裝置之一,但是帶式輸送機傳統(tǒng)防跑偏裝置故障率高、糾偏效果差,達不到預(yù)期防跑偏效果。
帶式輸送機一旦出現(xiàn)跑偏后不僅制約著采掘工作面安全高效運輸,而且影響輸送機使用壽命,增加輸送機事故率,主要危害表現(xiàn)在以下幾方面:
(1)巷道撒煤量大:帶式輸送機出現(xiàn)跑偏時很容易造成物料灑落現(xiàn)象,造成巷道內(nèi)撒煤量,人工清煤勞動作業(yè)強度大,降低了帶式輸送機運輸效率[4]。
(2)斷帶事故:目前阻燃輸送帶內(nèi)部主要由多組鋼芯組成,正常狀態(tài)下輸送帶鋼芯受力平衡,當(dāng)出現(xiàn)跑偏時每根鋼芯受力不均,導(dǎo)致鋼芯出現(xiàn)破斷現(xiàn)象,造成輸送帶斷帶。
(3)撕帶事故:對于掘進巷道帶式輸送機主要采用機械對接法,當(dāng)帶式輸送機出現(xiàn)跑偏后在接口處產(chǎn)生徑向拉伸力,很容易造成輸送帶出現(xiàn)撕帶事故。
(4)輸送機負(fù)荷加大:帶式輸送機出現(xiàn)跑偏后輸送帶與滾筒、托輥之間摩擦力加大,在物料運輸時輸送機電機負(fù)荷加大,很容易出現(xiàn)電機燒毀事故[5]。
傳統(tǒng)糾偏裝置主要存在的問題。
1)自動化水平低:傳統(tǒng)糾偏托輥結(jié)構(gòu)簡單、自動化水平低,安裝后需人工調(diào)整實現(xiàn)對輸送帶進行糾偏,勞動作業(yè)強度大。
2)故障率高、安裝數(shù)量多:傳統(tǒng)糾偏托輥每隔50 m 安裝一組,603 回風(fēng)順槽內(nèi)帶式輸送機共計需安裝35 組,安裝數(shù)量多、成本費用高;而且立式糾偏托輥安裝后長期在跑偏輸送帶磨損下,托輥架變形及托輥表層橡膠磨損嚴(yán)重,立式托輥磨損后無法修復(fù)二次利用。
3)糾偏效果差:傳統(tǒng)糾偏托輥安裝在皮帶架上,安裝高度在0.3~0.5 m 范圍內(nèi),當(dāng)帶式輸送機出現(xiàn)跑偏且與糾偏托輥完全接觸后方可起到糾偏效果,但是對于輸送帶小范圍跑偏無法起到糾偏效果,同時傳統(tǒng)糾偏托輥只能控制輸送帶跑偏范圍擴大,無法對輸送帶產(chǎn)生復(fù)位力,糾偏效果差。
(1)優(yōu)化后的液控糾偏裝置主要由工業(yè)電視、PLC 控制器、糾偏托輥、方形底座、支架、控制閥組、補油儲存裝置、輸送帶跑偏檢測驅(qū)動裝置、液壓開關(guān)、聯(lián)接管路、聲光報警器、雙出軸油缸等部分組成,如圖2 所示。

圖2 帶式輸送機液控糾偏裝置結(jié)構(gòu)
(2)工業(yè)電視安裝在盤區(qū)或地面控制內(nèi),通過信號電纜與PLC 控制器連接,主要用于對井下帶式輸送機現(xiàn)場運行情況進行可視化監(jiān)控;PLC 控制主要用于裝置信號接收、分析處理以及指令發(fā)送,具有報警、停機、反饋帶式輸送機跑偏量、復(fù)位等功能,與液控開關(guān)連接。
(3)液控糾偏裝利用雙組卡纜將方形底座固定在方形座架上,方形座架采用工字鋼焊制而成,安裝一組下托輥管體,座架兩端各焊制一個底座固定孔,通過卡纜進行固定,結(jié)構(gòu)如圖3 所示;603回風(fēng)順內(nèi)帶式輸送機總共安裝8 套液控糾偏裝置,在距機頭50 m 處安裝一套,距機尾30 m 安裝一套,輸送機中部每隔200 m 安裝一套。

圖3 帶式輸送機液控糾偏裝置安裝
(4)輸送帶跑偏檢測驅(qū)動裝置主要由輸送帶跑偏檢測盤、驅(qū)動油泵、機械緩沖機構(gòu)組成,輸送帶跑偏檢測盤一端卡在驅(qū)動油泵軸頭上,驅(qū)動油泵安裝在機械緩沖機構(gòu)上。
(5)液控開關(guān)安裝在驅(qū)動油泵與聯(lián)接管路的連接處,輸送帶跑偏后接觸輸送帶跑偏檢測盤,帶動驅(qū)動油泵轉(zhuǎn)動,輸出壓力油后迫使液控開關(guān)開啟。液控開關(guān)與聲光報警器通過電源線串聯(lián),液控開關(guān)開啟后,給聲光報警器接通電源,聲光報警器開始工作。
(6)雙出軸油缸由缸筒、活塞桿、密封件等部分組成,活塞桿與油缸內(nèi)部腔體連接,油缸內(nèi)部分為A、B 腔體,當(dāng)液壓油進入A 腔時,活塞桿向一側(cè)推進;當(dāng)液壓油進入B 腔時,活塞桿向相反方向推進。
(1)當(dāng)帶式輸送機輸送帶向H 架一側(cè)發(fā)生跑偏時,輸送帶邊緣與輸送帶跑偏檢測驅(qū)動裝置接觸,輸送帶跑偏檢測驅(qū)動裝置隨之轉(zhuǎn)動,從而啟動液控開關(guān)并打開聲光報警器,警示現(xiàn)場出現(xiàn)帶式輸送機跑偏現(xiàn)象。
(2)輸送帶跑偏檢測驅(qū)動裝置啟動后,從補油儲存裝置吸入液壓油,進入高壓雙出軸油缸A 油腔內(nèi)并推動活塞向右運動,從而帶動糾偏托輥沿輸送帶橫向向跑偏相反方向運動,糾偏托輥在運動過程中對輸送帶產(chǎn)生橫向復(fù)位力,實現(xiàn)糾偏動作。
(3)液控開關(guān)打開后向控制室主控系統(tǒng)發(fā)送跑偏信號,工業(yè)電視通過專業(yè)組態(tài)軟件以模擬三維動畫直觀顯示帶式輸送機跑偏畫面,顯示畫面主要包括跑偏位置、跑偏量、輸送機編號及巷道名稱等。
(4)當(dāng)帶式輸送機糾偏復(fù)位后與輸送帶跑偏檢測驅(qū)動裝置分離,停止轉(zhuǎn)動,液控開關(guān)關(guān)閉,并向主控室發(fā)送復(fù)位信號,同時在油缸內(nèi)部控制閥組作用下,將雙出軸油缸鎖定,確保糾偏托輥位于平衡狀態(tài),不會產(chǎn)生糾偏力。
(1)優(yōu)點
①優(yōu)化后的液控糾偏裝置具有報警、停機、復(fù)位提示等功能,而且采用工業(yè)電視可直觀查看帶式輸送機的輸送帶跑偏及復(fù)位情況。
②液控糾偏裝置利用輸送帶跑偏帶動輸送帶跑偏檢測驅(qū)動裝置工作,實現(xiàn)糾偏動作,裝置運行過程中無需人工干預(yù),勞動作業(yè)強度小;同時裝置主要采用金屬構(gòu)件組成,且體積小,集成式安裝,能適用于高溫、多塵、潮濕等各種惡劣環(huán)境。
③裝置內(nèi)補油儲存裝置可有效防止液壓系統(tǒng)進入空氣,工作可靠性高,能保證系統(tǒng)穩(wěn)定工作。油缸內(nèi)部控制閥組具有鎖定功能,有效防止輸送帶二次跑偏。
④液控糾偏裝置在安裝時根據(jù)輸送帶跑偏量適當(dāng)對跑偏檢測驅(qū)動裝置安裝位置進行調(diào)整,實用性強,而且裝置中配套安裝了機械緩沖機構(gòu)以減輕輸送帶對設(shè)備本身的磨損。
(2)缺點
通過現(xiàn)場實際應(yīng)用效果來看液控糾偏裝置還存在一些不足,需進一步優(yōu)化改進,主要表現(xiàn)在以下兩方面:
①帶式輸送機在運輸煤矸時產(chǎn)生的粉塵濃度大,對液壓油缸影響大,需定期對油缸密封進行更換。
②液控糾偏裝置相比傳統(tǒng)的糾偏托輥糾偏效果高、安裝數(shù)量少,但是生產(chǎn)成本費用高,裝置故障后維修費用高。
長春興煤礦于2021 年9 月對603 回風(fēng)順槽內(nèi)DSJ-80 型帶式輸送機糾偏裝置進行優(yōu)化改進,截止12 月通過3 個月實際應(yīng)用效果來看,帶式輸送機安裝液控糾偏裝置后有效控制了輸送帶跑偏現(xiàn)象,603 回風(fēng)順槽在后期回采過程中未發(fā)生一起因輸送帶跑偏造成斷電、電機燒毀等事故,全年預(yù)計可節(jié)約帶式輸送機維修成本達20 余萬元,取得了顯著應(yīng)用成效。