江蘇新海發電有限公司 劉全軍
江蘇某發電公司裝設2臺1000MW超超臨界機組,鍋爐型號為SG-3049/28.25-M548,由上海鍋爐廠有限公司采用APBG公司的技術進行制造。鍋爐為單爐膛塔式布置、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風、固態排渣、全鋼懸吊構造、露天布置,燃用煤種為煙煤。機組鍋爐超低排放改造后,尾部煙道后煙氣流程依次為:脫硝、空預器、電除塵、引風機、低溫省煤器、脫硫、濕式除塵器、煙囪,其中每臺機組煙氣系統配置3臺(電機驅動)引風機,其系統阻力大幅上升,引風機電耗顯著增加,存在較大的失速風險,極大地影響了機組的安全和經濟運行,且夏季高負荷工況下引風機出力不夠,機組帶負荷能力受限,不利于機組的經濟運行[1-3]。
本文基于數值模擬研究方法,對現有尾部煙道流場進行診斷評估,找出系統中局部阻力集中、流量分配不均的位置并分析原因,提出優化設計方案。
如圖1所示為按照1:1比例空預器至除塵器段煙道建模圖。空預器出口至除塵器入口由對稱的兩個煙道組成,單側空預器煙道一分為三進入到除塵器入口。

圖1 空預器出口至電除塵入口段煙道3D模型圖(單側)
原始煙道布置形式下,空預器出口至除塵器入口段煙道布置了多個轉向煙道,并且空預器出口煙道截面尺寸變化較大,該段煙道具備降阻空間。
如圖2所示為該段煙道煙氣流場CFD數值模擬計算結果。該段多個變徑、轉向煙道的存在,煙氣流動過程中具有一定的阻力,數值模擬結果表明,在原始煙道布置條件下,空預器出口至除塵器入口截面煙氣總阻力為412Pa;煙氣從空預器出口進入煙道時,沖向一個傾斜度較大的斜坡,該段局部煙氣流速過大,煙道內氣流分布不均勻;現有布置條件下,除塵器入口三個通道煙氣量分配差異較大,煙氣量最大偏差達到了52.2%。

圖2 現有布置下空預器至除塵器段煙道流場分布(單側)
如圖3所示為除塵器出口至引風機入口段煙道3D模型圖。該段煙道布置了多個變徑、匯合以及轉向煙道。如圖4所示為除塵器出口至引風機入口段煙道煙氣流場CFD數值模擬計算結果。結果表明,該段煙道的煙氣阻力為112Pa,有進一步優化的空間。

圖3 除塵器出口至引風機入口段煙道3D模型圖

圖4 除塵器出口至引風機入口段煙道截面流場分布
如圖5所示為低溫省煤器出口至脫硫塔入口煙道3D建模。煙氣從三臺引風機出口經低省匯流后進入脫硫入口,該段煙道彎頭較多,并且存在煙氣匯流段,煙道阻力較大。如圖6所示為低溫省煤器至脫硫塔段煙道的煙氣流場分布,數值模擬結果表明,煙道現有布置下,該段煙道總阻力為250Pa。

圖5 低溫省煤器出口至脫硫塔入口煙道3D建模

圖6 低溫省煤器至脫硫塔段煙道的煙氣流場分布
優化方案在考慮該段煙道降阻效果的同時,也考慮了電除塵入口各通道煙氣量分布的均勻性。如圖7所示為優化設計方案下煙道煙氣流場CFD數值模擬計算結果。從結果來看,優化設計方案下,該段煙道煙氣阻力明顯降低,煙氣流動更為有序。

圖7 優化后空預器出口至電除塵入口煙道流場分布
數值模擬統計結果表明,優化設計方案下,該段煙道煙氣阻力由412Pa降至211Pa,煙氣阻力降低了201Pa,基本消除了煙道內煙氣流動的低速區,可有效緩解煙道積灰問題。此外,優化改造后電除塵入口三個通道煙氣量分配最大偏差為由改造前的52.2%降低至8.0%,電除塵入口三個通道煙氣流量分布更為均勻,有利于提高除塵器的除塵效率。
如圖8所示為優化后電除塵出口至引風機入口段煙道內部流場。可以清楚地看到,煙道內低速區大幅減少。優化后由電除塵出口至引風機入口煙道阻力也從優化前的112Pa減小至優化后的81Pa,阻力降低了31Pa。
如圖9所示給出了優化后的流場。數值模擬結果表明,優化后氣流流動較為平順,吸收塔入口截面速度分布更為均衡,有效消除了吸收塔入口可能帶來的返漿結垢現象,該段煙道阻力也從優化前的250Pa減小至優化后的94Pa,阻力降低了156Pa。

圖9 優化后低溫省煤器至脫硫塔段煙道煙氣流場分布
CFD模擬計算表明,通過流場優化改造,該超超臨界機組實際降阻可達310Pa以上。以滿負荷煙氣量約為3541.8t/h,發電設備每年平均利用4500h,電價0.35元/kWh為條件計算,若尾部煙道系統降阻性能保證在310Pa以上,則每年節約的引風機耗電量約為189.3萬kWh以上,僅風機電費每年可至少節約66.3萬元。除此之外,流場改善后,煙氣流場均勻性得到較大提升,機組運行的安全性及設備工作效率也得到進一步的提升。
綜上所述,通過對1000MW超超臨界機組尾部煙道系統進行降阻改造,在不改變原煙道布置的基礎上,對阻力集中的關鍵煙道位置進行局部降阻改造,系統性地減少尾部煙道整體阻力,改造效果及效益如下。
一是改造后,機組額定工況下,空預器出口至電除塵器入口煙道煙氣阻力由412Pa降至211Pa,煙氣阻力降低了201Pa,且三個通道煙氣量最大偏差為由改造前的52.2%降低至8.0%。
二是改造后,機組額定工況下,電除塵器出口至引風機入口煙道阻力也從優化前的112Pa減小至優化后的81Pa,阻力降低了31Pa。
三是改造后,機組額定工況下,低溫省煤器至脫硫塔段煙道系統阻力從優化前的250Pa減小至優化后的94Pa,阻力降低了156Pa。
四是若尾部煙道系統降阻性能保證在310Pa以上,每年節約的風機電費可達66.3萬元。除此之外,流場改善后,煙氣流場均勻性得到較大提升,機組運行的安全性及設備工作效率也能夠得到進一步的提升。