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大型雕塑鋼結構整體吊裝

2023-10-28 05:44:46張傳寧張斌鄭紅衛
建筑與裝飾 2023年20期

張傳寧 張斌 鄭紅衛

廣州中虹建設工程有限公司 廣東 廣州 510620

引言

本工程項目為大型復雜鋼結構雕塑,施工地點位于河道水面,造型復雜無先例,受方案確定和河道水文條件制約,施工工期被壓縮到三個月,只有常規工期的1/3,施工方案經反復論證選用模塊化建造技術,將整體拆分13個小單元分塊同步制作,拼裝成上下兩個吊裝單元整體吊裝,兩吊裝單元外形和結構重心與常規構件區別很大,施工現場創造性采用雙機同側抬吊、高空接力平移、高空后調平等工藝措施現場成功完成現場吊裝,確保了工程按期完工。

1 項目概況

本項目位于陜西省寶雞市鳳縣,雕塑工程坐落于嘉陵江鳳縣縣城雙石鋪鎮河道內,為高出水面35m的立體鳳凰雕塑(如圖1所示)。

圖1 完成雕塑造型

該雕塑自湖水靜水面起算高度35m,主體下部為混凝土平臺,后尾中部設兩支撐柱,主體鳳凰造型自混凝土平臺起算高度30m,下部為大片白色浮云,后部為隨風飄揚九尾,兩翼翼展25.1m,主體內部結構為空間網格結構,構件為無縫鋼管,節點為管桁架相貫焊接和焊接球,雕塑外皮為S304不銹鋼板鍛打成型,次結構為角鋼及圓管焊接[1]。

2 下部整體吊裝

本工程位于河道內,當地沒有具備加工條件室內場地,且現場工期限定為3個月,綜合各方面條件,施工采用模塊化建造方式,利用河道水面燈具基礎已硬化場地,結合河道內自行硬化地面,將雕塑外皮切分為13個單元同步加工,主體鋼結構構件在加工廠完成加工散件現場拼裝,主體及雕塑外皮最終拼接成上下兩個吊裝單元進行整體吊裝,盡最大可能減少高空作業,加快現場施工進度。

2.1 下部整體構件

下部構件高度14.2m,長度32.6m,上部寬度5.31m,下部寬度7.78m,前半部分為雕塑身體下部和底部浮云,后半部分為雕塑飄揚的尾部,雕塑尾部斷面尺寸小,無法配置主結構,主體結構僅前半部分有,整個下部構件重量80%集中在前半段,形成“前重后輕,前強后弱”的整體格局。

2.2 下部整體構件位置

下部構件安裝平臺設計標高是水面上7m ,平臺厚度1m,主平臺設五根直徑1.8m混凝土柱支承,平臺后側設置兩根直徑1.8m混凝土柱支承尾部,高度分別為8.9m和8.5m,拼裝平臺為河道面,為水面下1m,下部構件整體拼裝位置考慮吊裝需要,安排支承平臺側邊,盡可能靠近支承平臺。

2.3 下部整體構件吊裝方案

選用兩臺500噸汽車吊,就位于下部構件和支承平臺外側,兩臺吊車分別承受前后兩部分重量,起吊后,先將構件整體提升略高于支承平臺高度,隨后兩臺吊機同步壓低吊臂將構件平移,在構件提升和平移期間兩臺吊機動作嚴格控制同步,避免由于吊臂動作不同步,引起兩吊機吊重分配波動,以及被吊構件額外應力引起構件內部結構破壞,構件平移到位后緩慢下落,待構件下部預留連接孔與支承平臺預埋連接錨栓對接,完成支承固定后吊機卸鉤,完成吊裝[2]。

2.4 實施情況

現場吊機于2018年5月17日上午到達,次日(18日)上午吊機就位,并配齊配重具備起吊條件,至下午6點完成吊裝構件底部臨時支承清理開始起吊,歷時半小時完成(如圖2所示),起吊過程吊裝構件沒有異常變形和異響,剛度較弱尾部不銹鋼外皮沒有發現變形破壞,表明兩吊機動作同步協調,至晚9點,平臺和尾部兩柱支撐連接施工完成,兩吊車卸鉤移位。

圖2 下部構件起吊平移

3 上部整體吊裝

3.1 上部整體構件

上部吊裝構件高度15.9m,寬度25.0m,前后尺寸12.24m,左右基本對稱,由于兩翼向后側外伸,整體構件重心在兩翼間構件外部,構件內部為空間網格結構,吊點選擇限制在結構節點部位,吊點選擇在兩翼中部,吊點與重心偏心,起吊后構件整體將后仰,用上部主體結構的3D打印縮比模型模擬也得到證實,模型模擬結果預判后仰角度在10°左右[3]。

3.2 上部整體構件位置

上部拼裝位置位于支承平臺偏右側前方,由于構件形狀特殊重心偏高,地面拼裝過程外伸兩翼下部設置臨時支承結構,吊裝前將全部拆除清理,構件整體起吊離地后將無法再次落地,上部構件的起吊過程不可逆,上下構件對接面距離地面21m。

3.3 上部整體構件吊裝方案

綜合起吊構件位置和場地情況,將兩500t汽車吊站位選擇在上部構件拼裝位置兩側,構件離地后在低位將構件進行水平平移,轉移到支承平臺正前方,平移距離約15m,平移期間構件重量在左右兩吊機有轉移過程,類似空中接力,由右側吊機為主逐步轉到左側吊機為主。

構件離地后,明確預判構件后仰,根據實際后仰角度及構件底座前后高差,確定高空兩構件對接是否需要調平,若確定調平將在構件背部加焊調平桁架,并進行地面調平測試,所測扳平構件起吊力以選擇高空調平吊機。

將構件提升至高空預設高度,兩吊機同步轉臂,將構件后移至已就位下部構件上空,降低高度將上構件后側低位接口接近下構件,此時上構件前側接口將明顯高于后側接口,調平吊機就位,由接口部位人員將調平吊機吊鉤掛上調平桁架末端,調平吊機緩慢加力,將后仰的上構件扳平[4]。

三臺吊機同步下放,將調平后上構件下放至對接面可施工高度,接口位置施工人員進行接口法蘭盤連接螺栓對穿及擰緊作業,之后調平吊機卸鉤撤離,兩主吊機逐步卸載,但仍需維持鋼絲繩緊繃受力狀態,接口施工人員進行接口法蘭盤對接焊接作業,待全部對接法蘭焊接完成后,兩吊機完全卸載,卸鉤撤離,完成吊裝作業。

3.4 實施情況

3.4.1 起吊及空中平移。2018年5月18日下午2點開始上構件吊裝,離地后整體構件后仰明顯,平移過程左側遠處吊機吊臂外伸角度較平,吊臂剛度較弱,兩吊機間空中接力重量轉移過程中,構件在空中有短暫急速下墜,幸虧左側吊機實際及時反應加力,將下墜構件剎停在半空。

3.4.2 增設調平桿及試調平。完成橫向平移后,將上部構件緩慢下方至接近地面位置,經現場綜合研判,構件整體后仰,底座前后離地距離相差約25cm,嚴重影響高空對接,確定按預案連夜在構件后側增設調平桁架,至晚九點調平桁架完成焊接,現場安排70t汽車吊進場調平測試,經反復調整起吊力,歷時2h完成,為隨后的高空調平打下基礎。

3.4.3 二次起吊及調平。次日上午9點48分開始二次起吊,如圖3所示,底部后側為調平桁架,兩主吊機同步抬升轉臂,歷時12分,于10點整將上構件吊運至下構件接口位置,調平吊機就位,另配50t吊機一臺用于保障高空掛鉤人員安全,此時二大二小四臺吊機同步作業,現場地面人員嚴密監控謹防吊機吊臂碰撞,對接面前后明顯偏差,由于調平過程經歷過地面測試,高空調平過程歷時30min順利完成,之后按計劃三吊機同步下放,于11點開始對接面安裝螺栓對穿安裝,前期上下兩個部分主體構件為配對制作,對接面11處,連接面共計88套連接螺栓全部順利對穿,期間未動火擴孔,全部對接工作于下午近3點完成[5]。

圖3 構件二次起吊

4 結束語

采用模塊化建造方式分塊制作,拼裝層上下兩個吊裝單元進行整體吊裝,極大壓縮工期,對提高施工質量和降低安全事故概率有幫助,下部構件左右重量、剛度分布不均,嘗試雙機抬吊模式同步抬升,上部構件雙機空中接力完成水平移位,并打破地面調平后起吊常規,創造性采用三機配合高空調平模式完成整體吊裝,為日后大體量特殊體型構件整體吊裝提供借鑒。

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