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甲醇合成裝置催化劑正常停車(chē)置換風(fēng)險(xiǎn)探討

2023-10-21 08:24:18焦建聰張祥劍惠武衛(wèi)
云南化工 2023年10期
關(guān)鍵詞:催化劑

焦建聰,張祥劍,惠武衛(wèi),李 賓

(1.國(guó)能新疆化工有限公司,新疆 烏魯木齊 831400;2.西南化工研究設(shè)計(jì)院有限公司,四川 成都 646300)

在甲醇合成裝置的正常停車(chē)過(guò)程中,為保護(hù)合成催化劑,按照正常的停車(chē)步驟,都需要盡量把系統(tǒng)中的有效組分消耗掉或者排放掉,并使用氮?dú)鈱⒋呋瘎┑奶佳趸衔锖蜌錃獾戎脫Q出來(lái)。由于甲醇合成催化劑具備較為豐富的比表面積和微孔結(jié)構(gòu),主流催化劑的比表面積在80~120 m2/g[1-2],這對(duì)反應(yīng)物和產(chǎn)物都具有良好的吸附能力。如何將反應(yīng)物和產(chǎn)物從催化劑微孔中充分而且高效地解吸出來(lái),避免由于停車(chē)影響催化劑的性能,是有必要進(jìn)一步探討。

1 正常停車(chē)

常見(jiàn)的甲醇合成裝置的停車(chē),分為正常情況下的停車(chē)和緊急情況下的停車(chē)。本文主要針對(duì)甲醇合成塔內(nèi)存在蒸汽換熱管道的正常情況下的停車(chē)(后同)。停車(chē)過(guò)程主要關(guān)注兩個(gè)原則:其一,當(dāng)甲醇合成塔內(nèi)蒸汽管道有泄漏時(shí),甲醇合成塔蒸汽系統(tǒng)壓力必須低于工藝側(cè)的壓力,以避免泄漏的蒸汽形成冷凝水,接觸催化劑,導(dǎo)致其強(qiáng)度下降,增加催化劑破碎或粉化的風(fēng)險(xiǎn);其二,當(dāng)合成回路還有較多碳氧化合物[φ(CO+CO2)≥0.2%]時(shí),催化劑溫度必須維持在 200 ℃ 以上,避免蠟狀物生成的風(fēng)險(xiǎn)[3]。

正常停車(chē)時(shí),在新鮮氣切出合成系統(tǒng)后,合成塔內(nèi)催化劑床層溫度快速下降。為了避免在較低的溫度下生成石蠟,應(yīng)及時(shí)投用過(guò)熱蒸汽,保證合成塔的入口溫度不迅速下降,催化劑床層溫度仍須維持在 200 ℃ 以上。常見(jiàn)的正常停車(chē)操作方式有兩種:一是合成系統(tǒng)持續(xù)循環(huán),使碳氧化合物繼續(xù)發(fā)生反應(yīng)。只有當(dāng)合成回路中的碳氧化合物低于0.2%后,才開(kāi)始對(duì)甲醇合成裝置進(jìn)行降溫、降壓,并同時(shí)補(bǔ)充氮?dú)庖灾脫Q合成回路,最終還要使回路中的H2含量低于0.5%。另外一種是維持催化劑床層溫度在 200 ℃ 以上,直接通過(guò)降壓把合成回路中剩余的反應(yīng)氣體給放掉,同時(shí)補(bǔ)充氮?dú)庖灾脫Q合成回路;當(dāng)合成回路中的碳氧化合物低于0.2%后,開(kāi)始對(duì)催化劑床層進(jìn)行降溫;當(dāng)合成回路中H2含量低于0.5%后,再充氮?dú)膺M(jìn)行保護(hù)。上述兩種停車(chē)方式的主要區(qū)別在于使用氮?dú)庵脫Q的溫度節(jié)點(diǎn)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)有所不同。不管按照哪種方式進(jìn)行操作,其最終目的都是要將系統(tǒng)內(nèi)的碳氧化合物和氫氣濃度降低到允許值以下,最后將催化劑床層溫度降到常溫,并充氮?dú)膺M(jìn)行微正壓保護(hù)。

2 可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

按正常停車(chē)后,常見(jiàn)的后續(xù)操作,一是鈍化后卸出催化劑,二是再次開(kāi)車(chē)。但正常停車(chē)可能帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn),主要是涉及催化劑鈍化時(shí)容易超溫和再次開(kāi)車(chē)時(shí)催化劑性能可能會(huì)在一定程度上下降。

2.1 鈍化時(shí)超溫

甲醇合成裝置經(jīng)過(guò)正常停車(chē)并置換合格后,可燃?xì)饣蛘哒f(shuō)氫氣的體積分?jǐn)?shù)最低要求小于0.5%。有文獻(xiàn)介紹[4],當(dāng)鈍化用的空氣導(dǎo)入合成回路后,在催化劑床層溫度為100~150 ℃ 時(shí)進(jìn)行鈍化。通常的認(rèn)知,催化劑床層在 100 ℃ 以上鈍化,催化劑中吸附的氫氣就會(huì)被導(dǎo)入的空氣立即反應(yīng)掉,不會(huì)導(dǎo)致氫氣的累積。但是,在實(shí)際操作過(guò)程中,尤其是存在“死區(qū)”(氣體流動(dòng)不暢的催化劑區(qū)域)的時(shí)候,就會(huì)出現(xiàn)一些的問(wèn)題。首先,在鈍化過(guò)程中,不斷有氫氣解吸出來(lái),氫氣體積分?jǐn)?shù)可能會(huì)出現(xiàn)累積,但是在目前鈍化過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中沒(méi)有對(duì)此進(jìn)行識(shí)別。其次,在鈍化時(shí)如果沒(méi)有注意控制氫氣體積分?jǐn)?shù)就開(kāi)始提高空氣體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行浸泡時(shí),催化劑床層中的“死區(qū)”可能會(huì)出現(xiàn)溫度增加異常(詳見(jiàn)實(shí)例1和圖1)。因此,可以借鑒甲醇合成催化劑的還原方式,合理設(shè)置空氣量、鈍化溫度、鈍化時(shí)間,在鈍化前準(zhǔn)確識(shí)別是否存在死區(qū)并且針對(duì)性做相應(yīng)鈍化方案,就可以有效降低鈍化過(guò)程中的H2或者說(shuō)可燃?xì)饫鄯e帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

圖1 某20萬(wàn)t/a甲醇裝置催化劑“死區(qū)”溫度增加異常畫(huà)面

實(shí)例1:某20萬(wàn)t/a甲醇裝置置換合格并開(kāi)始鈍化2天后,入塔氣在線分析儀檢測(cè)到H2體積分?jǐn)?shù)超過(guò)了1%,最高達(dá)到2.5%。當(dāng)入塔氣在線分析儀顯示H2體積分?jǐn)?shù)達(dá)到2.5%后,業(yè)主只能減少空氣量并降低H2體積分?jǐn)?shù)。待甲醇合成塔出口溫度穩(wěn)定后,才再開(kāi)始提高空氣流量,即便如此,在2022年5月13日8∶30左右,催化劑床層中的“死區(qū)”溫度從 52 ℃ 上漲到 70 ℃ 后再次快速升溫,到8∶52時(shí)床層溫度上漲到了 227 ℃。

2.2 催化劑性能下降

甲醇合成裝置經(jīng)過(guò)正常停車(chē)步驟,再次開(kāi)車(chē)時(shí),發(fā)生催化劑性能下降的現(xiàn)象比較常見(jiàn)。通過(guò)相關(guān)的實(shí)例和數(shù)據(jù)分析,筆者認(rèn)為,這和甲醇合成催化劑對(duì)于反應(yīng)物和產(chǎn)物都具備良好的吸附能力密切相關(guān)。雖然停車(chē)時(shí)通過(guò)置換已經(jīng)將合成回路置換合格(碳氧化合物小于0.2%,φ(H2)含量小于0.5%),但是,吸附在催化劑微孔內(nèi)的部分合成氣組分隨著時(shí)間的推移,會(huì)逐步解吸出來(lái)(詳見(jiàn)實(shí)例2和圖2)。

圖2 某30萬(wàn)t/a甲醇裝置停車(chē)3天后在線分析儀顯示畫(huà)面

實(shí)例2:某企業(yè)30萬(wàn)t/a甲醇裝置于2022年1月31日停車(chē),停車(chē)前合成回路中碳氧化物和氫氣全部置換完畢,但于2月3日在線分析儀顯示CO體積分?jǐn)?shù)為3.86%,CO2體積分?jǐn)?shù)為1.31%,H2體積分?jǐn)?shù)為12.55%。這充分說(shuō)明即使前期置換完畢并檢測(cè)合格,但后期催化劑孔道內(nèi)的碳氧化物和氫氣仍會(huì)繼續(xù)解吸出來(lái)。

停車(chē)對(duì)于催化劑性能的影響,可以參考在異常工況緊急停車(chē)催化劑發(fā)生“燜爐”現(xiàn)象(催化劑中沒(méi)有氣體流動(dòng))帶來(lái)的影響,殘留在催化劑中的有效組分繼續(xù)反應(yīng),增加局部超溫或者積碳堵孔的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致催化劑性能顯著下降(詳見(jiàn)實(shí)例3和表1)。

表1 某20萬(wàn)t/a甲醇裝置晃電前后運(yùn)行數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)

實(shí)例3,某企業(yè)20萬(wàn)t/a甲醇裝置2020年12月晃電異常停車(chē)后3個(gè)月內(nèi),CO單程轉(zhuǎn)化率下降趨勢(shì)非常明顯。該企業(yè)2020年12月7日發(fā)生過(guò)一次晃電事件,由于缺乏工藝氮?dú)膺M(jìn)行置換,合成塔催化劑發(fā)生“燜爐”,15∶51最高熱點(diǎn)溫度達(dá)到 314.9 ℃[5],再次投運(yùn)后,三個(gè)月內(nèi)CO單程轉(zhuǎn)化率下降了5%~10%。

通常認(rèn)為,銅系甲醇合成催化劑失活原因主要有以下幾點(diǎn)[6-10]:①原料氣在制備或者運(yùn)行過(guò)程中帶入的硫、氯、砷等雜質(zhì)導(dǎo)致催化劑中毒;②催化劑熱老化或高溫下微晶燒結(jié)導(dǎo)致晶粒長(zhǎng)大使得催化劑活性位大幅度降低(詳見(jiàn)實(shí)例4);③催化劑積碳覆蓋活性表面導(dǎo)致催化劑活性下降;④催化劑比表面和孔結(jié)構(gòu)發(fā)生較大的變化;⑤催化劑強(qiáng)度不夠或操作不當(dāng)引起催化劑粉碎。

實(shí)例4,某60萬(wàn)t/a甲醇合成裝置II塔長(zhǎng)期在290~310 ℃ 運(yùn)行,運(yùn)行1年后,卸出催化劑測(cè)得平均比表面積(BET)下降到 47.5 m2/g[1]。

3 置換操作探討

通過(guò)上文提到的幾個(gè)實(shí)例,對(duì)于甲醇合成裝置按正常停車(chē)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,探討如何進(jìn)一步改進(jìn)置換操作,降低停車(chē)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

3.1 溫度的影響

溫度越高,催化劑的吸附和解吸速度就越快,吸附容量越低。對(duì)于甲醇合成催化劑,當(dāng)合成回路有碳氧化合物時(shí),催化劑溫度建議維持在 200 ℃ 以上避免增加蠟狀物的生成風(fēng)險(xiǎn)。所以,在200~220 ℃ 范圍內(nèi)進(jìn)行置換,將有利于反應(yīng)物和產(chǎn)物的解吸。是直接使用氮?dú)庵脫Q,還是持續(xù)循環(huán)使碳氧化物繼續(xù)發(fā)生反應(yīng),這就需要根據(jù)實(shí)際工況進(jìn)行選擇。如果時(shí)間充足,可以等到合成回路中的碳氧化合物體積分?jǐn)?shù)低于0.2%后,再開(kāi)始使用氮?dú)膺M(jìn)行置換,盡量回收利用有效的碳氧化合物組分。

3.2 壓力的影響

壓力越高,催化劑的吸附容量越大,較低的汽包壓力有利于解吸更為完全。當(dāng)甲醇合成塔內(nèi)蒸汽管道不存在泄漏風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可以直接通過(guò)放空泄壓到 0.5 MPa 后使用低壓氮?dú)膺M(jìn)行置換。建議維持汽包壓力在 2.0 MPa 左右,且催化劑床層溫度必須維持在 200 ℃ 以上,避免增加蠟狀物的生成風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)甲醇合成塔內(nèi)蒸汽管道存在泄漏時(shí),建議使用 3.0 MPa 中壓氮?dú)膺M(jìn)行直接置換;甲醇合成塔蒸汽系統(tǒng)壓力必須低于工藝側(cè)的壓力,等到合成回路中的碳氧化合物低于0.2%后,降溫到催化劑床層小于 50 ℃,最后降壓到 0.5 MPa。

3.3 合成回路碳氧化合物濃度的影響

正常停車(chē)時(shí),只要不出現(xiàn)“燜爐”現(xiàn)象,根據(jù)大多數(shù)裝置的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),合成回路碳氧化合物體積分?jǐn)?shù)指標(biāo)通常確認(rèn)小于0.2%,對(duì)于催化劑性能不會(huì)導(dǎo)致太大的影響。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),即使對(duì)于異常停車(chē),合成回路碳氧化合物體積分?jǐn)?shù)越低,對(duì)催化劑性能的影響就越小。由于裝置的催化劑裝填量都設(shè)計(jì)有較大的富裕量,準(zhǔn)確評(píng)估停車(chē)時(shí)合成回路碳氧化合物體積分?jǐn)?shù)對(duì)于催化劑性能的影響是比較困難的。

實(shí)例5:某40萬(wàn)t/a甲醇裝置,采用卡薩利軸向水冷板合成塔,晃電緊急停車(chē),由于缺乏置換用氮?dú)猓盃F爐”約3天,合成回路碳氧化合物體積分?jǐn)?shù)約13%~15%。再次開(kāi)車(chē)時(shí),催化劑床層熱點(diǎn)溫度直接下移1層,損失約 1 a 的使用壽命(正常工況下保證使用壽命 3 a)。

3.4 置換方式的影響

置換方式主要是指采用0.5~1.0 MPa 壓力的氮?dú)膺M(jìn)行間歇式充壓泄壓的過(guò)程,或采用氮?dú)膺M(jìn)行連續(xù)補(bǔ)入并連續(xù)排放的過(guò)程。從置換效率來(lái)看,間歇式充壓泄壓過(guò)程效率更高。例如,充壓到 0.6 MPa 后泄壓到 0.3 MPa 一次,相當(dāng)于稀釋1倍合成回路的碳氧化合物和氫氣濃度。通過(guò)這樣反復(fù)的置換,可快速將合成回路內(nèi)的氫氣和碳氧化合物置換合格。而通過(guò)氮?dú)獾倪B續(xù)補(bǔ)入和連續(xù)排放的過(guò)程,在具備充足的氮?dú)夤?yīng)的條件下,也是比較方便的一種置換方式。

4 結(jié)束語(yǔ)

甲醇合成裝置的正常停車(chē)過(guò)程中,為保護(hù)甲醇合成催化劑,當(dāng)甲醇合成塔內(nèi)蒸汽管道存在泄漏時(shí),如果具備中壓氮?dú)獾臈l件,建議在200~220 ℃ 范圍內(nèi)進(jìn)行置換:使用 3.0 MPa 中壓氮?dú)膺M(jìn)行直接置換,等到合成回路中的碳氧化合物體積分?jǐn)?shù)低于0.2%后,建議繼續(xù)置換6~8 h 才開(kāi)始對(duì)甲醇合成催化劑進(jìn)行降溫,最后降壓到 0.5 MPa,最終使合成回路氫氣體積分?jǐn)?shù)小于0.5%。如果甲醇合成塔內(nèi)蒸汽管道不存在泄漏時(shí),則可以采取直接放空并將系統(tǒng)降壓到 0.5 MPa。在200~220 ℃ 范圍內(nèi)補(bǔ)入低壓氮?dú)膺M(jìn)行置換,等到合成回路中的碳氧化合物低于0.2%后,繼續(xù)置換6~8 h 后對(duì)甲醇合成催化劑進(jìn)行降溫,最后使合成回路中氫氣體積分?jǐn)?shù)小于0.5%。

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