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提高黃灣區(qū)塊水平井固井封固率技術(shù)研究

2023-09-26 07:12:54李佳佳張永福來鵬飛
石油化工應(yīng)用 2023年8期
關(guān)鍵詞:體系施工

鐘 凱,李佳佳,張永福,張 東,來鵬飛

(中國石油川慶鉆探有限公司長慶固井公司,陜西西安 710016)

1 研究背景

黃灣區(qū)塊是某采油廠的主力開發(fā)區(qū),其主力油層為延長組長7,埋藏深度2 100~2 400 m。該區(qū)塊水平井主要采用二開井身結(jié)構(gòu),完鉆井深3 100~4 500 m,水平段長600~2 050 m。區(qū)塊鉆進(jìn)期間復(fù)雜情況較多,鉆至目的層后,漏失現(xiàn)象普遍,施工前循環(huán)期間井筒普遍滲漏嚴(yán)重,固完井時發(fā)生嚴(yán)重漏失。

2021 年黃灣區(qū)塊共施工水平井21 口,鉆進(jìn)至目的層全部發(fā)生漏失,其中10 口井鉆進(jìn)至水平段發(fā)生過井漏失返,固井施工全部發(fā)生漏失,漏失量在10.0~50.0 m3不等,平均單井漏失量25.0 m3。候凝期間水泥漿持續(xù)向地層滲漏[1],導(dǎo)致水泥漿低返。已測井聲幅顯示正注返高普遍在1 100~2 100 m,4 口井封固率不足80.00%,封固率偏低。另有11 口井油水層段封固質(zhì)量不達(dá)標(biāo),不符合中石油集團(tuán)公司固井質(zhì)量五條紅線第二條,其中上部延安組油水層段固井質(zhì)量問題尤為突出,主要原因為正注與頂部補(bǔ)救不能有效銜接,導(dǎo)致上部油水層漏封(表1)。

表1 黃灣區(qū)塊水平井2021 年施工概況

統(tǒng)計分析施工情況,計算黃灣區(qū)塊水平井漏失當(dāng)量密度(表2)。

表2 黃灣區(qū)塊水平井漏失當(dāng)量密度統(tǒng)計表

由表2 可以看出,區(qū)塊目的層長7 承壓能力極低,普遍漏失當(dāng)量密度在1.30 g/cm3以下,部分井漏失當(dāng)量密度低至1.20 g/cm3左右,極大限制了低密度體系可選擇的范圍,固井漏失風(fēng)險極大。區(qū)塊油水層跨度長,一旦發(fā)生漏失,易造成上部油水層封固質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。

從上面施工情況可以看出,黃灣區(qū)塊水平井主要施工難點(diǎn)為:

(1)地層承壓能力低,施工極易發(fā)生漏失;

(2)封固段長,施工水泥漿摩阻較大;

(3)油水層跨度長,一旦漏失,上部油水層易漏封,固井質(zhì)量差。

針對以上難點(diǎn),考慮解決黃灣區(qū)塊固井漏失嚴(yán)重問題的方向如下:

(1)合理設(shè)計漿柱結(jié)構(gòu),降低整體液柱壓力;

(2)優(yōu)選減輕材料,改善體系流變性能,提高體系耐壓性能,降低環(huán)空摩阻;

(3)優(yōu)化施工參數(shù),降低環(huán)空壓耗,提高正注返高,一次性封固延安組至井底的油水層。

2 水泥漿配方室內(nèi)優(yōu)化調(diào)試

2.1 低摩阻配方室內(nèi)調(diào)試及性能評價

2021 年施工,為降低液柱壓力,減少漏失,使用1.18~1.35 g/cm3低密度水泥漿體系。體系密度低,強(qiáng)度滿足施工要求,可顯著降低液柱壓力,但由于體系珍珠巖含量較高,經(jīng)高壓后破碎摩阻變大,無法較好解決區(qū)塊漏失問題。因此,考慮從降低體系摩阻及提高耐壓性能方面入手,進(jìn)一步降低環(huán)空壓耗,減少漏失。

2.1.1 玻璃微珠水泥漿體系 室內(nèi)優(yōu)選以Y6000 型空心玻璃微珠為減輕材料,玻璃微珠具有耐壓強(qiáng)度高(承壓能力達(dá)41.0 MPa 以上)、晶體穩(wěn)定的特點(diǎn),且本身呈圓珠狀,具有潤滑作用,進(jìn)入環(huán)空后可進(jìn)一步降低環(huán)空摩阻。通過與粉煤灰、水泥、微硅等材料進(jìn)行復(fù)配,形成密度為1.16~1.25 g/cm3玻璃微珠水泥漿體系[2],體系基本性能見表3。

表3 玻璃微珠水泥漿體系基本性能表

2.1.2 耐壓低摩阻水泥漿體系 通過以次納米硅為主要減輕材料調(diào)試耐壓低摩阻水泥漿體系,該體系具有摩阻低、耐壓性能強(qiáng)的特點(diǎn),有效改善了常用珍珠巖體系低密度經(jīng)高壓后增密增稠的特性(表4)。

表4 耐壓低摩阻水泥漿體系基本性能表

2022 年新調(diào)試的系列低摩阻水泥漿體系與2021年常用的低密度水泥漿體系流變性能對比見表5。

表5 低摩阻水泥漿體系與常用低密度水泥漿體系流變性能對比表

由表5 可以看出,玻璃微珠水泥漿體系流動性能明顯優(yōu)于2021 年使用的復(fù)合低密度及輕珠體系,摩阻系數(shù)同比下降20%以上,可顯著降低施工摩阻,減少漏失。

同時,為驗證黃灣區(qū)塊井底承壓對水泥漿性能的影響,將2021 年與2022 年常用的低密度水泥漿體系耐壓性能進(jìn)行對比,見表6[3-4]。

表6 常用低密度水泥漿體系耐壓性能測試表

由表6 可以看出,耐壓低摩阻水泥漿體系經(jīng)過加壓后性能保持穩(wěn)定,同時玻璃微珠水泥漿體系經(jīng)過加壓后性能變化也明顯優(yōu)于1.18 g/cm3復(fù)合低密度及1.35 g/cm3輕珠體系,可以適應(yīng)黃灣區(qū)塊井底承壓30.0~35.0 MPa 的地層條件。

2.2 漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計

為降低液柱壓力,減少漏失,2022 年,黃灣區(qū)塊水平井漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計為1.15~1.25 g/cm3玻璃微珠水泥漿體系+1.36 g/cm3耐壓低摩阻水泥漿體系+1.90 g/cm3高強(qiáng)韌性水泥漿體系,正注返高設(shè)計至一開井深以下200 m。同時,為進(jìn)一步降低液柱壓力,將1.90 g/cm3高強(qiáng)韌性水泥漿體系封固段在原基礎(chǔ)上進(jìn)一步縮短200 m。在黃灣區(qū)塊施工的某井中,該井鉆至2 231、2 785 m(長7)多次嚴(yán)重滲漏,后期鉆進(jìn)時水平段存在多處漏失,隨鉆堵漏,下套管前堵漏不徹底,施工前循環(huán)仍有滲漏3~5 m3/h,長7 層位漏失當(dāng)量密度1.29 g/cm3。對該井薄弱地層關(guān)注點(diǎn)分別按2021 年方案(漿柱結(jié)構(gòu)1)及2022 年方案(漿柱結(jié)構(gòu)2)施工進(jìn)行模擬計算,見圖1。

圖1 漿柱結(jié)構(gòu)1 關(guān)注點(diǎn)承壓計算

經(jīng)模擬計算,該井注入體積106.7 m3,即替量余23.2 m3時,該井關(guān)注點(diǎn)動態(tài)當(dāng)量密度已達(dá)漏失壓力當(dāng)量密度,此時已有較大漏失風(fēng)險,施工漏失量達(dá)20.0 m3以上;通過將體系調(diào)整為玻璃微珠及耐壓低摩阻水泥漿體系后,井底動態(tài)當(dāng)量密度計算對比見圖2。

圖2 漿柱結(jié)構(gòu)2 關(guān)注點(diǎn)承壓計算

此時,經(jīng)模擬計算,該井注入體積120.6 m3,替量余9.3 m3時,關(guān)注點(diǎn)承壓達(dá)到漏失壓力當(dāng)量密度,因此,經(jīng)過漿柱調(diào)整后,固井施工最大動態(tài)當(dāng)量密度顯著降低,當(dāng)量密度達(dá)到漏失壓力當(dāng)量密度的時間有所推遲,可顯著緩解施工漏失情況。

3 現(xiàn)場試驗及應(yīng)用效果

3.1 隨鉆堵漏

加強(qiáng)與項目組和鉆井隊溝通,及時跟蹤鉆進(jìn)情況,要求鉆失漏失井及時采取堵漏漿堵漏及水泥漿堵漏工作,漏失嚴(yán)重井堵漏后進(jìn)行承壓堵漏,確保堵漏成功后才進(jìn)行后續(xù)作業(yè),保證下套管前井況正常,2022 年已施工井地層承壓漏失當(dāng)量密度計算見表7。

表7 2022 年施工井漏失當(dāng)量密度統(tǒng)計表

由表7 可以看出,經(jīng)過隨鉆堵漏以后,區(qū)塊水平井承壓能力有了一定程度提高,為提高水泥返高提供有利條件。但整體地層承壓能力仍然偏低,仍需進(jìn)一步加強(qiáng)隨鉆堵漏工作,提高泥漿暫堵能力,并在完鉆后進(jìn)行承壓堵漏試驗,提高地層承壓能力,為固井施工設(shè)計提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)支撐。

3.2 提高套管居中度

施工前收集電測數(shù)據(jù),進(jìn)行居中度模擬,同時,水平段及斜井段使用整體式偏弓扶正器及滾珠扶正器交替加放原則,確保套管順利下入,增加過流面積,降低憋堵風(fēng)險,提高頂替效率[5-6]。

3.3 流變頂替設(shè)計

精細(xì)化設(shè)計施工方案,施工前提前關(guān)注薄弱地層,前置液及領(lǐng)漿進(jìn)入環(huán)空初期時,此時環(huán)空液柱壓力較低,漏失風(fēng)險小,適當(dāng)增加頂替排量以提高沖洗頂替效率,水泥上返至薄弱地層時,提前降低施工排量,降低漏失風(fēng)險[7],將優(yōu)化后與優(yōu)化前的頂替效率及井底壓力模擬對比,見圖3、圖4。

圖3 關(guān)注點(diǎn)當(dāng)量密度曲線(優(yōu)化前)

圖4 關(guān)注點(diǎn)當(dāng)量密度曲線(優(yōu)化后)

由圖3、圖4 可以看出,通過排量優(yōu)化,控制施工排量,可進(jìn)一步降低關(guān)注點(diǎn)動態(tài)當(dāng)量密度,關(guān)注點(diǎn)達(dá)到漏失壓力當(dāng)量密度時的注入體積從119.9 m3增加至121.5 m3,進(jìn)一步降低環(huán)空壓耗,減少漏失量。

3.4 現(xiàn)場應(yīng)用效果

截至目前,2022 年共在黃灣區(qū)塊開展現(xiàn)場試驗3口井,施工領(lǐng)漿均采用1.20~1.25 g/cm3玻璃微珠水泥漿體系+1.36 g/cm3耐壓低摩阻水泥漿體系,施工壓力及漏失量較2021 年同區(qū)塊施工均有顯著降低,應(yīng)用情況統(tǒng)計見表8。

表8 2022 年黃灣區(qū)塊水平井施工概況表

在體系測量密度差異較小的情況下(漿柱結(jié)構(gòu)由1.18/1.35/1.90 g/cm3調(diào)至1.20~1.25/1.36/1.90 g/cm3),經(jīng)過體系優(yōu)選及施工參數(shù)優(yōu)化后,區(qū)塊平均漏失量下降至12.3 m3(其中A 平33-27 井試驗水泥上返至井口,正注灰量較大導(dǎo)致漏失量偏大),且施工壓力也有了顯著下降,正注返高達(dá)到600~800 m,水泥漿低返問題有了較大改善。

以A 平32-28 井為例,該井采用二開井身結(jié)構(gòu),一開φ311 mm×394 m+φ244.5 mm×394 m,二開φ215.9 mm×3 602 m+φ139.7 mm×3 601.85 m。該井鉆進(jìn)至長6 層發(fā)生失返性漏失,隨鉆堵漏后鉆進(jìn)至長7 層持續(xù)滲漏,施工前循環(huán)有輕微漏失。該井使用1.20 g/cm3玻璃微珠水泥漿體系21.0 m3,現(xiàn)場施工平均密度1.22 g/cm3,使用1.36 g/cm3耐壓低摩阻水泥漿體系24.0 m3,現(xiàn)場施工平均密度1.37 g/cm3,替量期間控制排量,水泥上返至漏失關(guān)注點(diǎn)時采用塞流頂替方式,頂替排量0.5~0.7 m3/min,施工正常,起壓10.0 MPa,漏失量為10.0 m3,候凝12 h 后頂部補(bǔ)救。48 h 后測直井段固井顯示,直井段固井質(zhì)量合格,封固率98.64%,上部油水層段固井質(zhì)量全部合格。

同時在相鄰區(qū)塊探井開展現(xiàn)場試驗,該區(qū)塊目的層長7 漏失當(dāng)量密度低于1.35 g/cm3,為防止漏失,通常采用雙級固井工藝。2022 年,依據(jù)鉆采方案,區(qū)塊采用體積壓裂開發(fā)工藝,要求采用一次上返固井工藝。為確保固井質(zhì)量,區(qū)塊2 口探井試驗1.16 g/cm3玻璃微珠水泥漿體系,施工正常,固井質(zhì)量合格,試驗情況見表9。

表9 2022 年1.16 g/cm3 玻璃微珠水泥漿體系試驗情況表

但由于玻璃微珠材料本身價格較高,每立方米的1.16~1.25 g/cm3玻璃微珠水泥漿體系成本為1.35 g/cm3珍珠巖低密度水泥漿體系的3~5 倍,受限于水泥漿成本限制及鉆井工程設(shè)計對水泥漿漿柱結(jié)構(gòu)要求等因素,區(qū)塊漏失問題未能徹底解決。因此,需從鉆進(jìn)前期隨鉆堵漏方面做更多的工作,提高地層承壓能力。同時,建議將井身結(jié)構(gòu)改為三開后,二開封固延安以上薄弱地層,可進(jìn)一步減少一次封固段長,漏失現(xiàn)象將進(jìn)一步改善。

4 結(jié)論與建議

(1)室內(nèi)調(diào)試的1.15~1.25 g/cm3玻璃微珠水泥漿體系及1.36 g/cm3耐壓低摩阻水泥漿體系,流動性好及耐壓性能好,現(xiàn)場試驗表明可顯著降低施工摩阻,防止漏失。

(2)通過合理設(shè)計施工參數(shù),可在兼顧頂替效率的同時減緩漏失風(fēng)險。

(3)加強(qiáng)與鉆井隊溝通,鉆井期間嚴(yán)格做好隨鉆堵漏,在各漏點(diǎn)開展承壓堵漏試驗,進(jìn)一步提高地層承壓能力,有助于進(jìn)一步減少施工漏失,提高正注返高。

(4)建議黃灣區(qū)塊改為三開井身結(jié)構(gòu),封固上部薄弱地層及非開發(fā)油水層,減少水泥一次封固段長,解決區(qū)塊漏失問題。

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