郝齊鳳,趙丹丹,折建梅,賀利飛
(神木職業技術學院,陜西 神木 719300)
近幾年,可持續發展理念融入各領域及各大企業內。為保護生態環境、踐行可持續發展道路,企業對污水處理的重視程度提高。高效澄清池可應用于污水處理工程中,通過發揮高效澄清池作用,以提高污水處理質效,使其滿足企業日處理污水量的需求,使出水pH 值符合標準。此外,高效澄清池還具有占地面積小、運行成本低、適用廣泛等特點,在污水處理系統中應用高效澄清池能為企業節約成本,有利于企業可持續、穩定發展。
繼斜管沉淀池、機械加速澄清池、評流式沉淀池后,高密度澄清池誕生并被廣泛應用。高密度澄清池是一種新型高效澄清工藝。高密度澄清池的作業方式為斜管沉淀、污泥循環。由于高密度澄清池具有占地面積小、成本低、強抗沖擊負荷性、適用性廣泛、高效等特點,被廣泛應用于污水處理領域。高密度澄清池的工作原理有五個方面:一是絮凝反應池整體化;二是沉淀池和推流式反應池的慢速傳輸;三是污泥再循環系統;四是斜管沉淀機理;五是可使用合成絮凝劑和助凝劑。高密度澄清池可分為四個部分,分別是濃縮池、分離區、反應池和預沉池。高密度澄清池的池體結構如圖1 所示。

圖1 高密度澄清池的池體結構
在污水處理工程中,高效澄清池應用頻次最多。與傳統斜管澄清池相比,污水處理工程中高效澄清池絮凝能力可達到500 mg/L,水力負荷達到6 m/s。除此之外,沉降速率快、促凝消耗低、占地面積小也都是污水處理工程負責人選擇高效澄清池的原因[1]。
1987 年,遼寧某化纖公司建設一套污水處理設備,該污水處理設備的日處理能力達到25 000 m3。由于水質問題、設計方案與實際污水處理工作差異,該企業污水處理設備的處理能力下降至1 700 m3/d。隨著經濟發展,該企業迅速發展,生產規模也逐年擴大,加之“可持續發展”、“保護生態環境”理念的影響,原有的污水處理設備難以滿足企業生產需求,更無法為企業擴大提供支持。現階段,對該企業污水工程的污水排放量進行檢測,結果為污水排放量4 000 m3/d。由此可見,污水排水量已嚴重制約企業生產與發展,與可持續發展、環境保護理念相違背。為確保該企業生產順利、促進該企業進一步發展,該化纖企業需及時改造污水處理工程,使其達到標準,助推企業發展[2]。
根據國家或地方規定,結合該化纖公司污水處理工程實際生產情況、檢測水質指標發展規劃,該化纖企業污水處理改造工程的廢水排水量、排放標準、水質如表1 所示。

表1 污水處理改造工程的廢水排水量(4 000 m3/d)、排放標準、水質
2.2.1 確定處理工藝流程
該化纖企業生產時,會產生堿廢水、酸廢水,這兩種廢水均屬于工業廢水。如企業大量排放堿廢水與酸廢水會嚴重腐蝕管道,破壞當地生態環境。因此,化纖企業需正確處理堿廢水與酸廢水,并確保廢水處理方案符合國家規定的標準?,F階段,化纖企業使用二級生化處理、脫鋅和一級吹脫除硫等處理工藝。以上處理工作雖較大程度改善化纖企業廢水排放情況,但是仍存在許多不足之處,具體表現在六個方面:第一,廢水處理過程中出現暴堿現象較為頻繁,對吹脫除硫、中和脫鋅影響較大,進而導致Zn2+超標。第二,該化纖企業污水排放量增加2 200 m3/d。由于占地面積較大,該企業已不能繼續擴建,廢水處理改造工作僅能在原有結構上進行。第三,抗沖擊負荷性較差。在設備自身原因和設計原因影響下,機械攪拌澄清池難以實現滿負荷運行。其中,污泥排放環節難以長期高效工作,澄清池停運現象頻發,需及時檢修或清渣才可繼續作業。第四,石灰乳調控難度大,pH 數值不符合國家規定,對Zn2+沉淀影響較大。第五,該廢水處理工程現有澄清池出水pH≥11,嚴重影響生化處理工藝質效。第六,該工程現有鼓風機和曝氣頭設置缺乏科學性,控制手段不合理,將地上生化處理效率?,F階段,該化纖企業為提高生產處理效率,需消耗大量能源,不利于企業發展[3]。
2.2.2 工作原理
分析該化纖企業現有廢水處理工程的六個不足之處,經商討后選擇使用二段改造方案。第一段改造是改造生化處理前的工藝,并將機械攪拌澄清池作為第一段改造重點;第二段改造是基于第一段改造基礎上,改造生化處理工藝。在本文中,重點論述生化處理前機械攪拌澄清池。在化纖企業中,高效澄清池屬于常規處理構筑物。澄清池包含反應區、沉淀區。一般情況下,給水處理常應用該類構筑物較多,在化纖企業污水處理工程中應用較少。在污水處理工程中,高效澄清池工作原理為三個方面:其一,在澄清池內,污水按照自下而上的路徑進行流動,高效澄清池內懸浮一層泥渣,基于重力原理,澄清內的泥渣為動態平衡狀態。其二,在混凝劑作用下,懸浮顆粒逐步變成微小絮凝體。微小絮凝體穿過泥渣層時,體積較大的泥渣在不斷碰撞中被迅速消除,進而獲得較為干凈的水。其三,高效澄清池含有清水槽,所過濾的清水排出后會被清水槽收集??梢钥闯?,影響高效澄清池工作效率的關鍵因素是泥渣區。在化纖企業污水處理工程中,泥渣區必須保障濃度穩定、泥渣保持懸浮狀態、分布均勻,這三個特點也是所有澄清池的特點。根據化纖企業污水處理工程特點,高效澄清池可分為兩種類型,分別是懸浮泥渣過濾型、泥渣循環分離型。機械加速澄清池是利用機械進行攪拌,用以提高泥渣回流、接觸絮凝的質效。因此,機械加速澄清池是泥渣循環型澄清池中的一種。在化纖企業污水處理工程中,機械加速澄清池利用機械設備進行抽升,確保泥渣始終保持垂直方向循環,進而確保其接觸絮凝并形成絮凝體,在分離區中進行分離處理。機械加速澄清池的特點為發揮泥渣活性作用,快速且高頻率地進行碰撞,進一步提高設備性能和泥渣處理質效。攪拌澄清池中包含機械攪拌設備,機械攪拌設備部分為上下兩部分,兩部分均安裝在一個軸上。其中,上部分是提升葉輪,下部分是攪拌槳?;旌纤嘣跈C械攪拌設備上部分的作用下,被提至第二反應室,下部分裝置會促使第一混合反應室中的泥渣反復流動。同時,與原水混合[4]。
該化纖企業原有污水處理工程包含5 座機械攪拌澄清池,每一個澄清池的尺寸是Φ169 mm,其中,分離區上升流速達到0.25 mm/s,設計處理水量達到5 000 m3/d。該化纖企業污水處理改造工藝流程如圖2所示。

圖2 化纖企業污水處理改造工藝流程圖
2.3.1 吹脫池
吹脫池處于提升泵房和澄清池中間,容積為750 m3,吹脫時間為25~30 min。如化纖企業污水流量4 000 m3/d,使用該吹脫池就完全符合企業需求。技術人員可控制pH 值,以確保硫離子被脫出[5]。
2.3.2 高效澄清池
對化纖企業污水處理工程進行計算,可得出不增加構筑物時,如該企業使用高效澄清技術,就必須改造5 座澄清池。改造5 座澄清池后,5 座澄清池的污水處理能力均高于8 000 m3/d。如1 座澄清池停止工作,其余澄清池均能實現10 000 m3/d,污水處理能力完全符合企業需求。在改造澄清池方面,需注意以下8 點。
1)需對進水管道進行改造,將其改為底部切線進水。進水管道改造為Φ400 mm。
2)將原有污水處理裝置中的機械攪拌裝置進行拆除處理。
3)在高效澄清池中裝置網格式微渦旋混凝反應器。
4)在原有裝置基礎上設置反應筒。
5)應用澄清池底部和環行穿孔排泥管相結合的新方式,解決堵塞問題。
6)增加斜管,解決分離工作效率低的問題。
7)使用復合絮凝劑后,鋅離子質量濃度不超過2 mg/L,硫離子質量濃度不超過0.5 mg/L。第八,使用pH 值作為檢測依據進行監測時,使用質量分數為10%的石灰乳進行調節后,pH 值不超過10 且不低于9.5,鋅離子的處理成果符合污水處理標準[6]。
2.3.3 均合池
改造化纖企業污水處理設備時,需對均合池鼓風攪拌系統進行改造,消除沉積現象,確保作業時無沉積。隨后,利用均合池容積,使吹脫效果達到負2 價的硫離子。使用耐酸符合塑料管代替均合池鼓風攪拌管道原有材料,并鋪設兩組穿孔道,鋪設位置為池底。需要注意的是,每一個池子均需鋪設穿孔管,為曝氣攪拌工作提供便利。
2.3.4 石灰投加系統
污水處理工程包含石灰乳配置工作。開展工作時,需面對惡劣的工作環境,并投入較多的人力。改造石灰乳配置工作主要目標是改善工作環境、減輕工作強度。石灰投加系統改進工作需注意以下四部分內容。首先,工作人員需設置料位控制。料位信號指導工作人員進行物料輸送工作。工作人員配灰過程中,僅需打開控制閥,石灰就可自動進入料倉。其次,需重視配灰筒水流量。實際控制工作中,工作人員需重視石灰量與進水量的比例,以保障石灰乳濃度符合標準。再次,需開展罐內液位控制工作。實際工作中,工作人員需開展該項工作。罐內液位處于低液位時,需立即通知工作人員進行配料,罐內液位處于高液位時,僅需開泵進料即可。為確保連續供料工作順利進行,兩個貯灰罐的液位需自動切換,在此情況下,可將出口閥更換成電動控制閥。最后,澄清池中的pH 在線儀表數值是工作人員控制投灰泵的主要依據,可通過操作投灰泵以保障pH 值超過9.5,但不超過10。
該化纖企業污水處理工程改造結束后立即投入調試階段。改造結束后,新高效澄清池不需要投泥工作,節省投泥時間和啟動時間。首次啟動后,高效澄清池在3 d 內實現滿負荷運行。調試過程中,工作人員對4 個單池進行實驗,實驗結果顯示,4 個單池最大出水量均能達到15 000 m3/d。
實際調試過程中,高效澄清池受到曝堿、曝酸影響。水質恢復到正常數值后,該高效澄清池迅速恢復到正常狀態,并持續運行。兩年后,高效澄清池正常運作且各項指標均符合地方與國家標準、也符合設計要求。其中,鋅離子質量濃度未超過2 mg/L,硫離子質量濃度未超過0.3 mg/L,出水懸浮物質量濃度未超過30 mg/L[7]。
針對污水處理工程改造,該化纖企業總投入在450~550 萬元,其中,運行費用為0.4 元/m2。
總之,如不增加構筑物,化纖企業污水處理工程使用高效澄清池能提高污水處理效果,滿足企業發展需求。高效澄清池應用后處理水量增加2 200 m3/d,經測試該污水處理工程運作情況良好,水質符合設計標準且優于地方標準。與原有污水處理工程相比,高效澄清池具備強抗沖擊負荷力。實際作業過程中,可能會出現水質或水量波動較大的情況,但仍能保持出水水質質量。除此之外,工程改造后,自動化程度迅速提高,工作環境得以優化,工作人員的工作強度有所減少。該工程改造所花費用相對較低,運行過程中消耗費用較少,有利于企業長遠發展。
化纖企業原有污水處理工程日處理水量未達到企業要求及國家標準。在不增加構筑物的背景下,使用高效澄清池改造后,該企業污水處理工程日處理水量提高至4 000 m,不僅滿足企業需求,還符合國家標準。改造后,對污水處理工程進行調試,調試結果符合設計要求,也滿足企業發展需求。除此之外,該工程日運行費用僅有0.4 元,大大節約運行成本。