楊 璐
(山西焦化股份有限公司,山西 臨汾 041600)
某焦化股份有限公司擁有焦爐8 座,設計產能300 萬t/a,還匹配有38 萬t/a 甲醇和35 萬t/a 煤焦油加工生產車間,主要生產工業萘、焦炭、瀝青、蒽油、酚類、甲醇等產品。原料氣量為60 000 m3/h,年產氫氣1.0 億m3、LNG12 萬t(公稱能力)、高純氫600 萬m3。由于此行業對于技術的要求和原料質量的要求較高,所以對原料煤氣的質量把關嚴苛,車間的實際生產中,對于精脫硫系統的把控是重中之重[1-3]。所以對其中全程反應的進行深入分析,尋找優化改造可行方案對于解決企業生產難題具有很大意義。
當前的車間的精脫硫系統涉及到的問題以下兩方面:一是床層結焦現象嚴重。增加了催化劑更換頻次;二是由于一級加氫反應器不可切出的問題,導致催化劑需要停車更換[5-7]。
圖1 為現行使用的精脫硫系統工藝流程。車間接入的原料煤氣的H2S 質量濃度均未超過20 mg/m3,在經過一些列的脫硫經過壓縮進入精脫硫工藝環節后,使得最終出口的硫質量濃度限定在0.1 mg/m3以下即認定為達到最終的脫硫目標。

圖1 精脫硫工藝流程圖
在某公司生產中數據可以得到輸入的初始氣體中COS 與CS2占全部有機硫的九成多,通過反應后,檢測到一級加氫出口大部分COS 與CS2含量基本接近于0,有硫醇或噻吩生成情況,二級加氫過后硫醇、噻吩數據基本沒變。得到一級加氫反應過程是硫醇與噻吩產生的主要環節,二級加氫反應過程實現剩余的COS 與CS2最終的清零。
為便于分析,現將車間的化驗數據繪圖得到圖2,得到經過一級加氫工藝環節確實存在硫醇出現增加情況,但是噻吩數據變化不大。再分析一級加氫反應前后煤氣的組分全分析數據,得到除了大部的H2、O2、CH4、N2、CO 等氣體,還檢測到微量烷烴、烯烴等物質。其中經過一級加氫工藝環節乙烯體積分數由1.69%變化到0.08%,反應消耗大部分乙烯,推斷H2S 與其中烯烴反應作用產生硫醇,另外乙炔與H2S 反應最終C2H5SH 產生,在經過加氫反應也有硫醇產生可能,所以推斷一級加氫反應由硫醇產生是科學的[8-11]。

圖2 一級加氫進出口硫醇和噻吩質量濃度變化趨勢
再加之整個反應過程涉及到較為寬泛的壓力以及溫度取值,還有噻吩類自身較小的加氫活性特征,因此噻吩反應速度與其他硫化物相比,不在一個量級,故噻吩脫除的情況不好。
在以上分析后得到:H2S 的存在是硫醇、噻吩的增加主因,且其是經過CS2,COS 的加氫反應得到,所以也說明了硫醇二級加氫完全去除的原因,在二級加氫前就反應消耗結束。所以對于有機硫的脫除先后順序需要重新考量,可以先脫除CS2、COS,再脫除硫醇,噻吩等。
由生產經驗得到,對于一級加氫催化劑需要定期更換,這是因為催化劑結焦降低其阻力值和加氫效果。催化劑結焦原因,這是由于在脫硫工藝中的氣體存在汽輪機油、洗油、焦油等,再加之不同溫變下導致的部分聚合、結焦等情況發生,這就使得催化效率大打折扣。
通過對含硫量的分析,COS 與CS2具有簡單的分子結構,伴隨較少副反應,一級加氫反應器出口中硫質量濃度為63 mg/m3;硫醇、噻吩具有較差加氫活性、且副反應易發生,硫質量濃度為36 mg/m3,所以要進行針對性地分步脫除工藝。
考慮到COS 與CS2本身的反應特性,所以其反應速度快,且較少受到的外部干擾。所以只是考慮將一級加氫催化劑計量增加即可達到工藝提升目的。考慮到一級加氫反應器對于催化劑不能續加的情況,所以提前在一級加氫反應器前增設預加氫反應設備。
通過對上述脫硫工藝環節的反應分析,得到加氫環節對有機硫脫除效率的高低起很大作用,再加之含有硫醇、噻吩等結構復雜、加氫活性相對較差的硫化物,對其脫除才是最關鍵環節。上述分析H2S 存在兩方面影響環節:一是結合烯烴使得硫醇和噻吩含量提高;二是降低了噻吩脫除反應速率。所以可以得出,抑制H2S 產生及參與反應對于脫除率增加意義很大。因此,首個氧化鐵脫硫設備A 中更換為鐵錳催化劑,可以同時實現加氫和脫硫,將氧化鐵脫硫設備B 中前半部換為鐵鉬催化劑,經過一級加氫后煤氣第一時間接觸鐵錳脫硫槽,完成H2S 及時的脫除,盡可能少地出現在加氫反應當中,抑制其參與硫醇、噻吩加氫反應產生的負面效果。圖3 即為按照分析改進后的流程。

圖3 改進后的精脫硫工藝流程圖
將改進的精脫硫工藝應用在某生產中,并且對其成熟調試后的方案進行檢驗,得到表1 各項化驗數據,顯示COS,CS2在經過一級加氫后測量的數據明顯變小,加氫+氧化鐵出口B 未測量出現噻吩和硫醇,到二級加氫反應時,二級加氫反應器由于前期較高脫硫率,所以幾乎不會產生工作負擔,脫硫率達到100%;同時還做了一級加氫切出實驗,得到切出系統后的化驗數據,表明改進后,進行不停產更換催化劑方案可行性很高,并且在實際生產中,催化劑更換頻率降低50%,由原來2 次/a 變為1 次/a。這樣就能確保生產的全年不間斷,使得整個車間的生產效能提升近22%。

表1 改造后精脫硫系統全分析數據 單位:mg/m3
綜上,經過對脫硫系統的反應過程深入分析,針對性地采取分步脫硫的改進工藝方案,并且應用于實際的生產中,結果表明:
1)H2S 的存在是硫醇、噻吩的增加主因,也是影響脫硫速度的關鍵。
2)通過對工藝環節的改進以及相關催化裝置的變化,使得催化脫硫的效果達到100%,同時實現設備的全年不停車加注催化劑,提升了近22%的生產效能。