趙夢燕,陶 齊,劉丹章,陳迎新,羅 陽,陸澤通,翁孝卿**
(1.武漢工程大學,湖北 武漢 430074;2.武漢江漢化工設計有限公司,湖北 武漢 420100)
湖北省磷礦儲量居全國第一,但絕大部分為成分復雜的中低品位磷礦,平均品位僅為22.34%[1-3]。若單獨使用正浮選或反浮選,很難在保證回收率的前提下得到合格的磷精礦產品,因此常采用正反浮選、反正浮選或雙反浮選工藝[4]。正反浮選工藝結合了正浮選與反浮選的優點,先正浮膠磷礦與碳酸鹽礦物、脫硅質脈石,再反浮選除碳酸鹽脈石,實現磷礦的富集[5-6]。磷礦浮選常用的脂肪酸類捕收劑在礦漿中溶解度低、分散性差[7-9],采用加溫浮選可降低藥耗、減少浮選時間、提高回收率和選擇性[10]。本研究以湖北荊門某低品位硅鈣質難選膠磷礦為研究對象,開展低品位磷礦的浮選工藝研究。通過原礦礦石特性分析后進行磨礦細度、浮選溫度、藥劑制度條件探索試驗,確定了適宜的選礦工藝,以期獲得理想的浮選工藝指標,為該礦石的開發利用提供技術支撐。
礦樣為湖北荊門某膠磷礦,主要成分如表1所示。磷酸鹽礦物主要為磷灰石,脈石礦物主要為碳酸鹽(白云石、方解石)、硅質礦物(石英、輝石、硅灰石、鉀長石、高嶺石和云母)等。采用X射線熒光光譜儀對原礦樣進行半定量化學多元素分析,結果見表2。從表2可知,原礦樣中 P2O5品位僅為17.1%,CaO、SiO2和MgO質量分數分別為34.58%、22.87%和5.49%,屬于混合型硅鈣質低品位膠磷礦。采用正反浮選工藝可以脫除原礦樣中的碳酸鹽雜質及硅酸鹽雜質。

表1 原礦物組成分析

表2 原礦化學多元素分析結果
在磨礦礦漿濃度為66.67%,給礦量為 400 g 條件下,選用XMQ-67型錐型球磨機進行磨礦試驗研究。球磨后礦漿倒入浮選槽中,注入浮選用水,采用XFD型掛槽式浮選機進行浮選試驗,粗選、精Ⅰ選和掃選采用 1.0 L 浮選槽,精Ⅱ浮選以及反浮選的粗選采用0.75L浮選槽,反浮選的掃選采用 0.5 L 浮選槽。浮選機參數設定如下:葉輪轉速 1680 r/min,充氣量 0.3 m3/L,浮選時間 5 min。試驗所采用的粗選工藝流程如圖1所示。浮選藥劑除抑制劑TY(武漢聯合化工生產)和捕收劑MG-5(自制)為工業純外,其他藥劑如調整劑Na2CO3,抑制劑水玻璃,硫酸、磷酸均為分析純。浮選試驗中得到的 P2O5品位均是采用中和滴定法測定的。

圖1 粗選工藝流程圖
圖2為 25 ℃ 時,磨礦時間對原礦樣細度的影響試驗。從圖2看出:隨著磨礦時間的增加,≤0.074 mm 粒級含量不斷增加,特別是磨礦時間到達 11 min 時,≤0.074 mm 粒級含量迅速增加至90.60%。

圖2 磨礦時間與細度之間的關系
圖3是采用粗選流程,25 ℃,在Na2CO3用量為 4.75 kg/t,TY用量為 1.5 kg/t,酸化水玻璃為 1.0 kg/t,MG-5用量為 2.0 kg/t 時,磨礦細度對精礦品位與回收率的影響結果,可以看出:隨著≤0.074 mm 粒級含量的增加,浮選精礦回收率先逐漸上升,在≤0.074 mm 粒級占95.07%后有所回落,在≤0.074 mm 粒級占97.07%后大幅提升。浮選精礦的品位則在20%到25%之間波動。綜合考慮,磨礦細度定為≤0.074 mm 粒級含量99.3%,即磨礦時間 15 min,此時精礦回收率和品位分別可達55.41%和24.05%。

圖3 磨礦細度對浮選指標的影響
圖4是采用粗選流程,在Na2CO3用量為 4.75 kg/t,TY用量為 1.5 kg/t,酸化水玻璃為 1.0 kg/t,MG-5用量為 2.0 kg/t 時,溫度對精礦品位與回收率的影響結果。隨礦漿溫度升高,藥劑有效濃度或活性增加,從而使得精礦回收率明顯增加,從63.53%上升至94.94%,精礦品位受溫度影響較小,一直在20%左右。綜合考慮精礦指標和成本問題,確定最佳浮選溫度為 35 ℃。

圖4 浮選礦漿溫度對浮選指標的影響
3.3.1 捕收劑MG-5用量粗選試驗
在浮選溫度為 35 ℃,Na2CO3用量、TY用量及酸化水玻璃分別為 4.75 kg/t、1.5 kg/t、1.0 kg/t 的條件下,采用粗選流程進行捕收劑MG-5用量對粗選精礦指標影響的試驗研究,結果見圖5。由圖5看出,捕收劑MG-5用量在1~2.5 kg/t 范圍,精礦品位均在21%左右,而回收率隨捕收劑用量增加由78.68%升至93.2%,達到最大值。確定捕收劑MG-5最佳用量為 2.5 kg/t。

圖5 MG-5用量試驗
3.3.2 調整劑Na2CO3用量粗選試驗
采用粗選流程,在浮選溫度為 35 ℃,捕收劑MG-5用量為 2.5 kg/t,酸化水玻璃 1.0 kg/t,TY用量為 1.5 kg/t 的條件下,Na2CO3用量對粗選精礦指標的影響見圖6。由圖6看出,隨著Na2CO3用量的不斷增加,回收率先增后減,而精礦P2O5的品位一直下降。根據二者的變化趨勢,Na2CO3用量為 4.75 kg/t 時,選礦指標較好,此時精礦回收率為74.03%,品位為21.06%。

圖6 Na2CO3用量試驗
3.3.3 抑制劑TY用量粗選試驗
浮選溫度為 35 ℃,MG-5用量為 2.5 kg/t,酸化水玻璃 1.0 kg/t,Na2CO3用量為 4.75 kg/t 時,采用粗選流程進行抑制劑TY用量對粗選精礦指標影響的試驗研究,結果如圖7所示。隨著TY藥劑用量增加,浮選精礦回收率與品位均有所增加。在用量為 1.5 kg/t 時,浮選精礦品位和回收率分別達到最大值22.46%、91.34%,可最大程度實現對有用礦物的回收利用。

圖7 TY用量試驗
3.3.4 抑制劑酸化水玻璃用量粗選試驗
圖8為浮選溫度 35 ℃,MG-5用量 2.5 kg/t,TY用量 1.5 kg/t,Na2CO3用量 4.75 kg/t 時,酸化水玻璃用量對粗選精礦指標的影響結果。從圖8可知,當酸化水玻璃用量從 0.2 kg/t 增加至 1.0 kg/t 時,精礦品位一直上升并達到最大值,此時精礦品位為23.44%,回收率為90.30%。當酸化水玻璃用量大于 1.0 kg/t 后,精礦回收率和品位均開始下降。最終確定酸化水玻璃最佳用量為 1.0 kg/t。

圖8 酸化水玻璃用量試驗
根據上述粗選試驗優化結果確定正浮選的粗選工藝參數為:Na2CO3用量 4.75 kg/t,酸化水玻璃用量 1.0 kg/t,TY用量 1.5 kg/t,MG-5用量 2.5 kg/t,浮選溫度為 35 ℃。正反浮選閉路試驗流程圖、數質量流程圖及礦漿流程圖分別見圖9、圖10、圖11。結果見表3。

圖9 正反浮選閉路試驗流程圖及參數

圖10 數質量流程圖

圖11 浮選礦漿流程圖

表3 正反浮選閉路試驗結果
由閉路試驗可知,選礦指標良好,在原礦品位16.56%的條件下,經過正反浮選閉路 P2O5回收率達到77.12%,品位29.51%。
1)湖北某低品位磷礦,MgO、CaO和SiO2含量較高,屬于高硅、高鎂的混合型硅鈣質低品位膠磷礦。
2)根據該礦石特性,采用正反浮選工藝進行粗選條件探索實驗,確定磨礦最佳時間 15 min,浮選最佳溫度為 35 ℃,粗選用藥制度為Na2CO3用量 4.75 kg/t,酸化水玻璃用量 1.0 kg/t,TY用量 1.5 kg/t,MG-5用量 2.5 kg/t。
3)確定粗選浮選條件后,采用“正浮選一粗二精一掃反浮選一粗二掃”流程的閉路試驗得到了磷精礦 P2O5品位29.51%,回收率77.12%的較好指標,說明該浮選工藝可有效實現磷灰石的富集。