孫岳琦,李超,馬鋒,王富亮,馬寧,趙自鑫,冉茂鐸
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)
轉爐造渣制度是重要的轉爐冶煉制度之一。轉爐生產中,需要通過造渣實現一系列冶金功能,包括:鋼水脫磷與脫硫、吸收反應產生的氧化夾雜物、熔池保溫等[1-3]。 鞍鋼在轉爐熔渣控制相關技術方面開展了大量研究,如復吹優化改善造渣,改進冶煉中化渣工藝,對鋼水罐中熔渣改質等[4-12]。但研究表明,轉爐終點熔渣具有氧化性高和雜質元素含量高的特點,一旦進入鋼水罐便會造成鋼水“回磷”,增加脫氧合金化材料的消耗,降低耐材壽命等不良后果[13]。 為防止轉爐下渣,國內鋼企一般應用下渣檢測設備和滑板,取得較好的擋渣效果[14-20]。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(以下簡稱“鲅魚圈煉鋼部”)2008 年建廠,近幾年,轉爐陸續安裝滑板擋渣裝置,部分重點鋼種采用擋渣錐加滑板擋渣的“雙擋渣”模式,其他鋼種依然采用擋渣錐的擋渣方式。 生產統計發現,使用擋渣錐的擋渣成功率較低,為95.3%,擋渣失敗影響了生產成本和產品質量。 為此,分析影響擋渣成功率的因素,并采取相應優化措施后,取得較好的實踐效果,對其他鋼鐵企業轉爐生產中提高擋渣成功率有一定的參考意義。
鲅魚圈煉鋼部擁有3 座260 t 頂底復合吹煉轉爐,擋渣工藝相關參數如表1 所示。

表1 擋渣工藝相關參數Table 1 Related Parameters of Slag Blocking Process
出鋼開始前安裝好擋渣錐元件,夾緊于擋渣車頭部。出鋼開始后擋渣車移動到爐口附近,在轉爐出鋼中末期投入擋渣錐。出鋼結束后,使用工具將擋渣錐從出鋼口捅掉,結束擋渣操作。
造成擋渣失敗的原因較多,對擋渣失敗爐次進行統計分析,認為主要原因如下:
(1)擋渣錐投入位置不準確
實際生產中,存在新出鋼或爐體角度偏差后擋渣錐投入失敗的情況。 主要原因是投入擋渣錐的前后、左右、上下位置不準確,造成擋渣錐無法準確落入出鋼口內。
(2)擋渣錐作業準備不充分
擋渣錐投入后,由于裝配不合理會導致擋渣錐熔化,或者由于擋渣錐冷熱溫差大導致其炸裂。
(3)擋渣錐投入時機不合理
如果擋渣錐投入過早,擋渣錐在鋼水中時間長,容易熔化; 如果投入過晚會出鋼混渣。
(4)轉爐爐口、爐型的形狀不規則
由于轉爐爐口積渣過多或過大,造成擋渣車前大臂無法順利進入轉爐爐內,無法投放擋渣錐;轉爐出鋼口內口附近不平,擋渣錐投入后未垂直坐在出鋼口內部。
(5)終點氧含量控制不合理
高氧化性鋼渣對擋渣錐具有較強的侵蝕性,終點氧值過高時,會造成擋渣錐投入不久后熔化,未能起到阻擋下渣的作用; 低氧化性鋼渣粘度較大,流動性差,擋渣錐容易被粘的鋼渣裹住,無法進入出鋼口內。
(6)終點渣量控制不合理
終點渣量過大時,擋渣錐不容易穿過厚渣層進入出鋼口,影響了擋渣效果。
擋渣失敗原因占比情況見表2 所示。

表2 擋渣失敗原因占比情況Table 2 Percentages of Causes Leading to Failure of Slag Blocking%
針對擋渣錐投入位置不準確問題,采取如下措施:對新出鋼口、連續兩次投入失敗爐次進行校驗操作,模擬出鋼過程,擋渣錐安裝完成后,撂爐到-90°,點動撂爐至-92°~-93°,切斷傾動系統供電,保持轉爐角度不變,模擬操作出鋼時的擋渣錐投入過程。順利投入擋渣錐即為校驗成功,同時記錄以下幾個位置:相對出鋼口的上下、左右及前后位置三個方向的具體點,并在地面、平臺墻面進行標記,以便實際生產中快速投入。
在擋渣錐的耐火材料與金屬管的裸露結合部位使用耐火泥進行涂抹,避免鋼液由縫隙侵入耐材中間,造成擋渣錐熔化;為避免擋渣錐內部由于不干燥、溫度低造成炸裂問題,擋渣錐在投入前30 min 之內完成烘烤,烘烤溫度控制在50~150 ℃,保證烘烤時間≥20 min。烘烤后在轉爐旁保溫,保持擋渣錐內具有一定溫度。 擋渣錐烘烤制度見圖1所示。

圖1 擋渣錐烘烤制度Fig. 1 Baking System for Slag Blocking Awl
擋渣錐投入的角度和位置與校驗作業結果一致,出鋼量(進入鋼包鋼水重量/總鋼水重量)控制在70%~80%。 為避免鋼包內火大影響判斷,投入擋渣錐與脫氧合金化、頂渣改質作業不同時進行。擋渣錐投入時機如圖2 所示。 為防止混渣,投入擋渣錐后,馬上進行撂爐操作,撂爐檔位為1 檔,連續撂爐2°~4°(對應圖2 紅框處),直到爐口將要淌渣時停止。

圖2 擋渣錐投入時機Fig. 2 Opportunities for Putting into Slag Blocking Awl
保證轉爐爐口外側無大塊積渣,爐口爐襯磚內側積渣厚度要求≤1.5 m;保證轉爐出鋼口所在的爐襯表面平整,無坑、溝,若發現相應缺陷及時進行噴補解決。
合理控制終點氧含量,實踐表明,氧值為0.03%~0.10%能較好避免擋渣錐熔化及鋼渣粘住擋渣錐的問題。
當冶煉終點渣量>6 kg/t 時,轉爐終點后搖爐倒出一部分鋼渣,要求轉爐放渣角度≥88°,以爐口不淌出液態渣為原則,保證爐內剩余鋼渣量達到下限值后抬爐出鋼。
采取上述優化措施后,統計37 爐次數據,優化前后渣厚控制和擋渣成功率對比見圖3。 由圖3 可以看出,優化后鋼包內平均渣厚由101 mm降低到89 mm,擋渣成功率由95.3%提高到97.5%,對實現鋼水潔凈化、控制鋼水回磷、降低脫氧合金化成本、提高鋼包耐材壽命等起到有利的作用。

圖3 優化前后渣厚控制和擋渣成功率對比Fig. 3 Comparison of Slag Thickness Control and Success Rate of Slag Blocking before and after Optimization
分析認為,影響轉爐冶煉擋渣錐擋渣效果的主要原因有擋渣錐投入位置不準確,擋渣錐作業準備不充分,擋渣錐投入時機不合理,轉爐爐口、爐型的形狀不規則,終點氧含量及渣量控制不合理。 對工藝優化后,提高了擋渣成功率,得到結論如下。
(1)生產前,應及時清理爐口積渣,出鋼口附近爐襯出現問題立即修補; 冶煉終點氧值控制范圍為0.03%~0.10%; 冶煉終點渣量>6 kg/t 時進行出鋼前放渣作業,轉爐放渣角度≥88°。
(2)擋渣前,改進裝配、對擋渣錐烘烤保溫,避免了擋渣錐熔化、炸裂的問題;準確校驗擋渣錐投入操作,在轉爐-92°~-93°,出鋼量比例為70%~80%時投入擋渣錐,實現了擋渣錐的準確投入。
(3)采取上述措施后,鋼包內渣厚由101 mm降低到89 mm,擋渣成功率由95.3%提高到97.5%,對實現鋼水潔凈化、控制鋼水回磷、降低脫氧合金化成本、 提高鋼包耐材壽命等起到有利的作用。