劉 可 王宇婷
中國市政工程中南設計研究總院有限公司 湖北武漢 43000
隨著我國城市發展及工業化的推進,工業廢水量越來越大,對工業廢水的處理也越來越受關注。2012 年山東省政府政府印發了《關于建設生態山東的決定》,為貫徹相關政策要求,同時滿足工業園區未來的廢水處理需求,濱州市某廢水處理廠需實施提標擴容工程建設,設計出水水質執行《地表水環境質量標準》(GB 3838- 2002)中的V 類標準(TN≤15mg/ L)
廢水廠現有處理規模為6 萬m3/ d,廠區總占地約8.6ha。現有處理設施分四期建設,并經歷過多次改造,其中一期工程規模0.7 萬m3/ d,二期工程規模1.1 萬m3/ d,一期、二期工程采用反應斜管初沉池+ 水解酸化+A2/ O 生化池+ 平流沉淀池+ 芬頓+ 三沉池+ 人工快滲工藝;三期工程規模為1.2 萬m3/ d,采用反應斜管初沉池+ 臭氧預氧化+ 水解酸化+ 改良A2/ O 生化池+ 平流沉淀池+ 芬頓+ 三沉池+ 人工快滲工藝;四期工程規模為3.0 萬m3/ d,采用反應平流初沉池+ 水解酸化+ 改良A2/ O 生化池+ 中進周出二沉池+ 芬頓+ 三沉池+ 人工快滲工藝,全部廢水合并后采用次氯酸鈣消毒,出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》的一級A 標準。
1.2.1 廢水處理難度大,尾水排放標準高
本項目廢水處理廠主要接納以印染、石油化工、精細化工為主的工業園區廢水及部分城區生活污水,廢水具有可生化性差、生物毒性強、水質水量不穩定等特點[1],處理難度大。同時,本次提標改造及新建擴容工程主要出水污染物指標需執行《地表水環境質量標準》中V 類標準(TN≤15mg/ L),標準的提高進一步加大了處理難度。
1.2.2 用地緊張,改造期間不能減產
污水廠內剩余用地緊張,需在保證現有設施不減產、不降標的情況下,通過合理拆建工序實現提標和擴容,實施難度大。
1.2.3 現狀設施復雜
本項目廢水廠共經過4 期建設,每期又經歷過不同的改造,部分設計資料缺失,現狀處理設施較多,設施缺乏整合。
本次擴容工程主要服務于片區新增的印染、石油化工、精細化工類企業排放的生產廢水和部分城區生活污水,結合部分實測數據,綜合確定本次提標改造設計進水水質如表1 所示。

表1 設計進出水水質一覽表 mg/ L
通過對廢水處理廠現狀構筑物設計參數分析,并結合現場運維人員反饋信息,對現狀能力不足的處理構筑物分析如下:
(1)原一、二、三、四期水解酸化工藝水力停留時間分別為5.5h、11h、12h、6.6h,一期和四期水力停留時間較短,水解酸化效果較差,生化池出水COD 偏高。
(2)原廠區采用傳統芬頓工藝進行COD 的深度處理,實際處理效果尚可。但運行過程需調酸調堿,運行管理難度較大[2];水質波動或運行控制不當的情況下容易造成出水COD 波動,存在一定的超標風險。因此,往往需要過量投加藥劑造成浪費,污泥量也較多,運行成本較高。
(3)原一、二、三、四期共用人工快滲池22 座,平均表面負荷2.5m/ h。人工快滲池負荷較低,運行效果好,但占地面積較大,集約程度較差。
(4)原廠區設脫水車間一座,采用帶式壓濾機,現場操作環境較差,污泥處理能力不足,導致生化池污泥濃度較高,污泥老化嚴重。
針對設計難點及設計進出水水質,本次提標擴容工程設計考慮優先對處理設施不足的部分進行改造,并拆除整合部分占地較大、布置分散的設施進行整合,再通過新建構筑物實現現有設施的提標和廠區的擴容。
3.2.1 現有設施提標改造
針對一期、四期水解酸化池停留時間不足的問題,考慮在水解酸化池內增加懸掛式彈性填料,以增加水解酸化池總的生物量,提高處理效果。
在現狀處理設施氨氮、TN、SS 及TP 指標可以達到V 類水指標的情況下,提標工藝重點考慮對COD 的去除。盡管芬頓工藝對COD 去除效果尚可,但考慮到運行成本較高等因素,本次新增活性焦吸附池作為COD 的保障工藝,原芬頓工藝可考慮減少投藥量甚至作為應急處理工藝運行。新增活性焦吸附池的用地通過拆除5 座占地較大的人工快滲池實現。由于快濾池原設計負荷較低,拆除過程可保證出水穩定達標,實現不減產、不降標改造。
于現狀脫水車間旁的空地新建污泥脫水車間一座,建成后再對現有污泥脫水車間設備進行更換,以保證改造期間污泥脫水工藝的正常運轉。
3.2.2 新建工程方案選取
考慮到原有工藝運行效果較好,本次擴容工程設計繼續沿用原有處理工藝的總體思路,細節上取消運行成本較高的芬頓工藝,新建活性焦吸附池以保證COD 達標。新建活性焦吸附池與提標工程合建,以整合全廠的深度處理工藝。
(1)粗格柵、細格柵工藝通過更為集約化的超微一體化分離設備替代,并將設備置于水解酸化池上方;
(2)二級處理工藝采用合建式改良A2/ O 工藝,通過將二沉池疊建于生化池池頂,將泥水分離工藝與生化池有機結合起來以進一步節省占地;
(3)深度處理采用占地較省的磁混凝高效沉淀池。本項目新建5 萬m3/ d 的處理設施實際占地僅2.5ha,用地指標相當于原有設施的一半,節地效應顯著。
綜上所述,本工程采用的處理工藝流程如圖1 所示。

圖1 提標改造工程工藝流程圖
(1)功能:通過混凝+ 超微氣泡分離的的原理去除污水中的COD、SS 及總磷等污染物。
(2)設計參數:設計流量Q=50000m3/ d;1# 設備處理能力600t/ h;1# 設備2 臺;2# 設備處理能力450t/ h;2# 設備2 臺。
(1)功能:通過水解酸化反應提高污水可生化性,通過后續好氧池組合,提高對污水COD 的去除效率。同時可將部分有機氮轉化為氨氮,提高整個生化處理系統的抗毒、抗沖擊負荷能力。
(2)設計參數:設計流量Q=50000m3/ d;水解酸化池形式為折流式;總體尺寸為B×L=56.4×17.7 m;停留時間6h;有效水深H=8.0m;懸掛式彈性填料的填充率為25%。
(1)功能:在生物反應池中營造缺氧、好氧環境,利用生物反應池中大量繁殖的活性污泥,降解水中污染物,達到凈化水質的目的。同時,生化池頂疊合建設泥水分離模塊(二沉池),實現高效、節地的生化與泥水分離相結合的一體化工藝。
(2)設計參數:設計流量Q=50000m3/ d;總體尺寸為B×L=56.4×82 m;有效水深H=7.9m;系統污泥濃度4000mg/ L;總停留時間T=16.0 h,其中厭氧區停留時間1.0h,缺氧區停留時間3.0h,好氧區停留時間12.0h;硝化液回流比為133%~400%;缺氧池至厭氧池回流比為100%~200%;好氧池泥齡為15d;最大氣水比為7∶1。
(3)主要工程內容:生化池設置一座分為可獨立運行的兩格。厭氧區共設4 臺潛水攪拌器,每格2 臺,單臺參數φ1200,N=3.1kW;缺氧區內共設8 臺潛水推流器,每格4 臺,單臺參數φ1200mm,N=3.1kW;好氧區采用鼓風曝氣,曝氣器采用板式曝氣器形式,以充分實現環流效果,曝氣器參數B=200mm,Q=12m3/ m·h,L=1000m。好氧池池頂設置泥水分離模塊,升流區表面負荷1.3m/ h;好氧區至缺氧區共設6 臺混合液回流泵,采用穿墻泵形式,單臺參數Q=833m3/ h,H=0.85m,N=3.75kW,變頻控制;缺氧區至好氧區共設4 臺混合液回流泵,采用穿墻泵形式,單臺參數Q=1111m3/ h,H=1.0m,N=6.75kW,變頻控制。
(1)功能:為生物池好氧區提供氣源。
(2)設計參數:生物池供氣量244m3/ min,風壓90 kPa。
(3)主要工程內容:設鼓風機房及變配電間1 座,外形尺寸L×B=20.0m×16.0m,H=5.5m;鼓風機房內另設離心風機3 臺,2 用1 備,變頻,單臺參數Q=122m3/ min、H=9.0m、N=230kW。
(1)功能:將二級生化處理的出水進行混凝沉淀,通過化學試劑去除TP 的同時進一步降低出水SS,保障后續活性焦吸附池的穩定運行。
(2)設計形式:高效沉淀池設置2 組,單組平均流量2.5 萬m3/ d。高效混凝沉淀池主要有反應池、澄清池、加藥系統、污泥回流及介質回收系統。將二沉池污水送往反應池并投加介質混合,通過投加混凝劑、絮凝劑和磁粉(加速絮體沉淀),進一步去除總磷及SS。并在澄清池沉淀后排放,產生的污泥回流至污水處理廠生化池前段。
(3)設計參數:機械攪拌池有效水深4.4m,有效容積42.9m3,停留時間3.08min,PAC 最大投加量5mg/ L;反應池有效水深5.4m,有效容積37.8m3,停留時間2.78min;絮凝池有效水深5.3m,有效容積107.3m3,停留時間7.7min,PAM 最大投加量1mg/ L;沉淀池直徑8m,沉淀池水深5.4m,沉淀池上升流速12.5m/ h。
(1)功能:通過活性焦吸附對廢水進行深度處理,以進一步去除廢水中的COD,確保尾水達標。
(2)設計形式:本活性焦吸附深度處理系統設活性焦吸附濾池1 座,設計規模11 萬m3/ d。運行過程中飽和活性焦熱再生損耗約5%,計入其他損耗,每個再生周期(約120d)總損耗約12%;每組再生炭回裝時,不足部分由下一組的再生炭補充,最后一組集中補充新炭。“吸附系統”和“再生系統”由“輸送系統”完成無縫連接。飽和炭再生及集中補充新炭在吸附系統內依次滾動操作,保證炭齡一致。吸附池循環沖洗及飽和炭提出共用一個空氣提升泵,提升泵壓縮空氣氣源由壓縮空氣站提供。一個吸附過濾單元每天的處理水量根據設計進、出水水質確定。再生時一座吸附濾池進水運行9 組,再生1 組停止進水,進行飽和炭的提出和再生炭的投加操作。
(3)工藝參數:新建工程和提標工程活性焦吸附池合并建設,設計規模11 萬m3/ d。吸附池設1 座,池深10m。設計進水水質COD<60mg/ L,SS≤20mg/ L。設計出水水質COD<40mg/ L,SS≤10mg/ L。吸附濾池分為10 組并聯運行;每組8 個吸附單元,共80 單元;每單元裝煤質破碎顆粒活性焦52m3(26t),共需填裝活性焦2080t,每單元每天處理水量1375m3/ d,有效吸附時間60min。每系列按組自動滾動反洗。根據本廠進、出水COD 及活性焦吸附容量計算,活性焦飽和周期約為120d。安裝活性焦再生機組系統2 套,每套再生飽和炭12~15t/ d。
(1)功能:運用物理加熱再生對吸附飽和后失去活性的炭進行再生處理,恢復其吸附性能,達到重復使用目的。
(2)工藝參數:活性焦再生車間共1 座,單層車間,凈高度7.0m。車間內配置再生能力12~15t/ d 的活性焦再生爐2 套。脫水飽和炭濕容重760~800kg/ m3;含水35%~40%。采用天然氣為再生熱源,壓力8000Pa,氣耗90~100Nm3/ t 炭(干基),全廠天然氣耗量約1500Nm3/天。每再生一次,活性焦損耗約5.0%。設計活性焦再生量為12~15t 活性焦(干基)/ d;燃料為天然氣,壓力8000Pa,熱值8600kcal/ m3,用氣量95~100m3/ t(干基)。
(1)功能:采用次氯酸鈣對出水進行消毒,確保達標排放。
(2)設計參數:設計規模5 萬m3/ d;次氯酸鈣有效投加量為30mg/ L,投加次氯酸鈣濃度5%;接觸消毒時間30min;接觸消毒池平面尺寸19×11m,有效水深5m,接觸消毒池上層疊合加藥間。
(1)功能:用于PAC、乙酸鈣以及次氯酸鈣的投加。
(2)設計參數:設計流量Q=2083m3/ h;PAC 投加量60~100mg/ L;乙酸鈣投加量0~60mg/ L;次氯酸鈣投加量35mg/ L。
(3)工程內容:設加藥間1 座,疊合于接觸消毒池之上,外形尺寸L×B=28.0m×7.0m、H=5.2m,加藥間內設乙酸鈣投加、PAC 投加及次氯酸鈣投加設施共3 部分。PAC 采用10%濃度原液投加,共設置投加泵設6 臺,4 用2備,單臺參數Q=200L/ h、H=30m、N=0.25kW,每臺泵對應1 個投加點。乙酸鈣采用25%濃度原液投加,共設置投加泵設3 臺,2 用1 備,單臺參數Q=300L/ h、H=30m、N=0.3kW,每臺泵對應1 個投加點。次氯酸鈣采用5%濃度投加,共設置投加泵設3 臺,2 用1 備,單臺參數Q=200L/ h、H=30m、N=0.25kW,每臺泵對應1 個投加點。
污泥濃縮池按擴容規模5 萬m3/ d 設計。對剩余污泥進行重力濃縮,使污泥含水率可降低1%~2%,即含固率達到2.0%~3.0%。
(1)功能:對系統排出的剩余污泥和化學沉淀污泥進行初步濃縮,使污泥的含固率提高到2%~3%,減少污泥量,從而減少后續處理規模。同時提供一定的調節容積,保證污水和污泥處理協調。
(2)設計參數:進泥含水率按99.2%計,污泥停留時間12.4 h,濃縮后污泥量含水率97%計。
(3)土建尺寸:圓形鋼結構池體φ17m、H=5.4m,1座,頂部輕質材料加蓋。
現有污泥脫水車間為利用現狀改造,負責處理一、二、三期剩余污泥,設計規模為11tDs/ d。共設置2 套板框壓濾機,單臺濾布面積為300m2。新建污泥脫水車間總建筑面積約750m2,負責四期及本次擴建工程污泥處理,總規模按干泥量22tDs/ d 設計。共設置2 套板框壓濾機,單臺濾布面積為600m2。
(1)功能:提升現狀工藝流程,保證快滲池出水順利進入活性焦吸附池,提升泵房與池合建。
(2)設計參數:設計規模6 萬m3/ d;池子1 座,平面尺寸15.0×9.0m。
(3)主要設備:潛水混流泵3 臺,2 用1 備,設備參數Q=1040~1250m3/ h、H=7.0~7.5m、N=30kW,變頻控制。
(1)提標工程利用水解酸化池增加填料、增設活性焦吸附工藝等手段,可在不減產、不降標的情況下實現現有設施的提標,并通過減少原芬頓設施的投藥量等措施降低運行成本。
(2)新建工程采用超微分離一體化設備+ 水解酸化+ 合建式改良A2/ O 生化池+ 磁混凝高效沉淀+ 活性焦吸附+ 接觸消毒工藝,用地指標僅為現有處理設施的一半,節地效果顯著。
(3)本工程總投資約1.97 億元,新建擴容工程總成本2.69 元/ m3,經營成本2.01 元/ m3。