黃康勝,馮西平
(四川化工職業技術學院,四川 瀘州 646005)
甲醇制氫裝置是以甲醇、脫鹽水為原料,經預熱、汽化、催化轉化和凈化,所得轉化氣,再送入變壓吸附裝置精制,最后得到純度≥99.8%的氫氣送至白炭黑裝置供白炭黑生產使用。系統操作壓力為≤2.4 MPa,屬中低壓操作裝置,裂解轉化反應溫度在235~290 ℃ 范圍,由導熱油循環供熱。未反應的氣體送至尾氣焚燒工段的焚燒爐進行焚燒最后達標排放。
合盛硅業瀘州分公司甲醇制氫裝置采用成都升力科技工藝,于2021年5月26日更換的催化劑,裝填共計1 t,5月29日還原結束開始投用。新催化劑已經運行超過13個月,至今仍能滿足系統高負荷運行,表現出良好的穩定性和選擇性。截至2022年6月底,累計生產氫氣2 345 354.092 Nm3的氫氣,且純度≥99.8%,穩定在99.9%。
四川紅光機械有限公司設計的轉化器由上封頭、下封頭、筒體、接管和內件組成。氣體由頂部上封頭進氣管進入,轉化氣進入接管內的瓷球和催化劑,經過換熱還原之后產生我們需要的氫氣。
MWC系列的甲醇制氫催化劑適用于甲醇水蒸氣重整制H2+CO2及甲醇裂解制合成氣反應,它是以CuO 為主體,ZnO、Al2O3為間隔體的銅鋅鋁系催化劑,采用了新的共沉淀工藝技術,添加了新型助劑,在提高裂解活性的基礎上顯著提高了抗積碳能力。該工藝與變壓吸附技術相結合使用,可得到99.8%純度的H2和99.5%純度的CO2。
根據各時期的運行數據及質檢數據分析,催化劑從2021年6月至2022年5月一直運行穩定,在H2單程轉化率已經逐步穩定在98%的情況下,進料流量穩定在420 kg/h,甲醇濃度控制在50%左右,轉化器壓力控制在2.05 MPa。但是自2022年5月開始,本爐催化劑H2單程轉化率下降趨勢相對較明顯,要控制在較高的轉化率情況下,必須提高進入轉化器的進料流量、提升轉化器溫度方可達到目的。結合2022年5月9日發生過一次系統失電跳停事故,在上午10∶37時轉化器最高溫度達到271 ℃,從2022年5月9日~2022年6月10日的運行數據上來看為了穩定轉化率已經提高了進料流量,提高了轉化器溫度。6月份的數據H2單程轉化率下降趨勢比較明顯,初步估計,催化劑性能可能受到了一定的影響。
一般在緊急停車或短時正常停車(幾天內)甲醇制氫系統需要采用特殊保護。需要打開轉化器出口管路上的氮氣閥門,向反應系統送氮,置換出反應氣從氣體出口排氣閥放空,讓系統降壓降溫,并在氮氣含量達到99.8%以上時,反應系統保持氮封保壓。
催化劑鈍化的目的是使銅晶粒逐步與氧氣或者蒸汽(表面鈍化)反應,通過載體把熱量逐步帶走,從而避免釋放的高熱量導致催化劑燒結,在保護設備的同時能更好的卸出催化劑,催化劑鈍化工作各階段具體實施時間如表1:從數據可知大概的鈍化階段的最終預算時間,從而在最短的時間內有效的完成鈍化工作。

表1 鈍化時間預算表
催化劑裝填至關重要,關系到最終催化劑使用效果,因而要嚴格按操作進行裝填,同時裝填時還要注意以下幾個方面:
(1)管道等設備安裝完畢,管線設備已吹掃干凈;
(2)不要在陰雨天裝填,以免因雨水浸泡或催化劑吸潮而降低活性和強度,催化劑裝填完畢后最好及時進行升溫還原;
(3)吹掃催化劑床層,以除去裝填過程中產生的粉塵;
(4)裝填催化劑的人員必須戴過濾式防塵口罩和防塵眼鏡,不可攜帶易脫落物品,以免掉入換熱管內;
(5)裝填應盡量保證每根轉化管都無堵塞和架橋現象,以達到各轉化管裝填數量(高度)基本一致,保證工藝氣均勻分布到每根轉化管中,使反應效果均勻,最終達到較高的轉化率;避免因為填裝不均勻導致工藝氣在轉化管中的停留時間過短,出現未完全轉化的情況,導致轉化率降低;
(6)裝填結束后,記錄裝填情況,包括催化劑裝填量、裝填高度等。以便下次拆檢時能根據記錄情況判斷上次裝填過程是否有堵塞、橋架、未裝滿的情況,從而總結經驗,為以后的裝填工作提供數據便于分析。
(7)填裝要求:邊撒邊用大榔頭敲擊下部法蘭,保證催化劑裝填緊實。每根列管催化劑裝填完成保證每根列管裝滿,用大榔頭使勁敲擊上下法蘭,使得催化劑下沉部分,預留50 mm高度裝填φ6 mm瓷球。
(8)上部瓷球的作用:汽化過熱器過來氣體有可能夾帶液態水,直接接觸催化劑會導致催化劑粉化,上部裝填少了瓷球,液態水接觸瓷球,瓷球溫度高就再次汽化,保障氣體進入催化劑床層全是氣體狀態。
催化劑的升溫、還原過程,關系到氫氣的轉化率和催化劑的使用壽命,若升溫過快會因催化劑還原時間不足致使氫氣轉化率變低,溫度失控會導致催化劑燒結,出現轉化管堵塞,也會導致氫氣轉化率變低,催化劑升溫、還原工作各階段具體實施時間如表2,從數據可知大概的鈍化階段的最終預算時間,從而在最短的時間內有效的完成升溫、還原工作。

表2 升溫、還原時間預算表
對于甲醇制氫而言,催化劑發揮著十分重要的作用,可以使制氫反應更加高效,易于轉化。在催化劑的輔助作用下能夠更加高效的生產氫氣,并使其資源消耗得以降低。對于催化劑的理論研究工作向來是國內外專家學者關注的焦點,目前甲醇制氫催化劑的使用中,還主要集中在銅鋅合金催化劑的使用上,也承載著很多科研人員的心血。在這方面的突破可以加速我國化學工業的發展,推動現代經濟發展。值得注意的是目前甲醇制氫催化劑技術也基本上趨于成熟。本論文基于甲醇制氫催化劑,對催化劑的使用和優化進行實地分析,以此來加速我國甲醇制氫工業的發展進步,致力于提升我國化學研究領域的整體水平。