姜志勇 山西魯晉王曲發電有限責任公司
某火電廠2 臺發電機組鍋爐配置BE240/2-4 型除塵器,設計的除塵效率為在99.6%以上,除塵器出口排放量在35mg/m3以下。每臺除塵器配有2 臺低壓控制柜和8 臺高壓控制柜,其中高壓控制柜采用兩相可控硅工頻相控電源。整套設備于2009 年投運,在目前運行中,由于電氣元器件老化嚴重,系統硬件不足等原因,導致除塵器存在電暈功率輸出不足、電暈封閉等問題。同時由于控制系統采用的控制技術較為老舊,在電暈封閉、反電暈及節能方面均無法滿足當前火電廠電除塵的排放要求。由此,從節能方面對火電廠現行電除塵技術進行改造尤為重要,經調研考察,最終確定采用高頻電源完成對電除塵技術的改造。
調制型高頻電源二次電流、電壓平滑,具有較快的閃絡恢復速度,相比除塵器之前使用的工頻電源,高頻電源在純直流供電時的輸出電壓波紋在5%,遠小于工頻電源。同時,具有較高的閃絡電壓,日常運行電壓是工頻電源的1.3 倍,電流是工頻電源的2 倍,輸入功率更高,可顯著改善電除塵的效果。
電暈功率輸出更強,可穩定運行。調制過程采用“硬開關”,面向負載波動不具有敏感性,具有更強的電暈功率輸出,除塵效果更顯著。
具有靈活的配置,高頻電源可結合傳統電源共同使用,調制頻率覆蓋范圍廣,載波頻率最大值為40kHz,既可與常規變壓器組合形成混合性電源,也可與中高頻變壓器組合形成高頻電源。因其具有靈活的配置能力,所以改造施工簡單,工期較短,且具有相對低廉的成本。
高頻電源三相平衡,輸入不存在諧波,無污染。同時功率因數和效率較高,一般情況下功率因數在90%以上,效率在93%以上;具有更好的節能性,與工頻電源相比,可節能在20%以上。
為有效解決電除塵效率低,耗電量大、易發生故障等問題,在充分考慮改造現場實際情況、火電廠原有系統及設備的功能、配置要求的基礎上,采用高頻電源對電除塵技術進行改造,并設計最安全、節能和經濟的改造方案。
①在1 號鍋爐電除塵的第一、第二電場中,采用調制型高頻電源對原有的4 臺工頻電源進行改造,沿用之前的整流變壓器,以及控制柜到變壓器間的電纜,并利用4臺高頻電源控制柜替換原有的工頻控制柜。同時,整體更換1 號鍋爐電除塵控制系統中的銅母排。
②對1 號鍋爐電除塵的第三、第四電場中的H 型工頻高壓控制柜進行改造,選擇新型工頻高壓控制柜予以替換,同樣沿用之前的整流變壓器,以及控制柜到變壓器間的電纜。
③對1 號鍋爐電除塵系統中的電磁振打控制柜與低壓加熱控制柜進行改造,采用新型控制柜予以替換,應用最新的加熱控制和振打方式,可選擇不同的振打程度。同時,重新設計1 號鍋爐電除塵系統中的高低壓連鎖功能,以保證各電場均具有斷電振打的能力,以實現振打效果的提升,有效改善二次揚塵情況,提升電除塵效果。
④在保留原有系統操作模式及監控功能的條件下,在2 號鍋爐電除塵控制系統中連接1 號鍋爐高低壓控制系統的信號,從而實現對高低壓控制系統的遠程操作及監控。
從改造方案的整體來看,在此次改造過程中,對于1~4 號高壓控制柜進行高頻電源改造,保留原有整流變壓器和電纜,改造施工簡單、成本較低。而對于5~8 號高壓控制柜則利用新型的HV32 高壓控制柜進行替換。改造后的高壓控制柜能夠憑借自身算法和數據庫優勢,依照實際煙氣工況采取自適應操作,可有效控制末電場的反電暈情況,同時徹底規避跳停故障的發生,運行穩定性更高。此外,所采用的DZK32電磁振打控制系統,能夠實現數字化、自動化的振打操作。總的來看,通過高頻電源結合控制系統優化完成的火電廠電除塵技術改造,能夠在滿足原有系統功能及配置要求的同時,對系統設計、布置與設備進行全面優化,改造效果良好。
火電廠電除塵技術改造節能測試的主要指標為節電率,可通過對電除塵器在一定時間內的累積耗電量,并依據統計電量對單位時間的用電單耗進行計算,通過對比分析改造前后的節能效果。節電率的計算見式(1):
式中S單相—改造前用電單耗;S三相—改造后用電單耗,kW。
火電廠電除塵技術改造之前,在135MW 負荷下,除塵器工作6h 的累積耗電量為2932kWh,由此可計算出為488.7kW。在改造之后,同樣在135MW 負荷下運行6h,除塵器的累積耗電量為892kWh,計算出為148.7kW。由此,根據式(1)計算得出應用高頻電源進行電除塵技術改造之后,節電率可達到69.6%。
火電廠在完成電除塵技術改造并投入運行之后,電場空載和帶負荷運行參數如表1 所示。

表1 電場空載與帶負荷運行參數
可見,1 號鍋爐在改造后,其控制系統具有良好的閃絡特性,不存在電流沖擊,能夠靈敏地響應火花,在發生閃絡后可盡快恢復電場的能量,閃絡現象損失小,能夠起到對反電暈的有效抑制。而且在對控制柜的改造之后,與原先的控制柜相比,不僅在二次電流和電壓方面具有明顯的提升,還實現了對之前電場電源封閉現象的有效消除。同時,在運行方面更具穩定性,不再出現跳停故障,使電場電壓有所提高,火花率降低,運行升壓正常、電力降低,能夠顯著提升電除塵的效果。
火電廠改造前后的煙塵濃度對比如表2 所示。

表2 改造前后煙塵濃度對比
可見,改造后煙氣出口處的粉塵濃度由33.4mg/m3會降低至18.9mg/m3,粉塵排放量大幅降低。
通過對火電廠電除塵技術的改造應用研究,對比改造前后效果,能夠看出改造后的電除塵技術運行更為穩定,對電暈封閉現象的抑制能力更強。同時在節能方面,改造后的節電率達到69.6%,除塵效率達到99.93%。由此證明,在火電廠電除塵技術改造中,應用高頻電源能夠有效提升電除塵技術的可靠性及環境效益,值得在業內大力推廣。