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農(nóng)業(yè)子午線輪胎成型胎坯質(zhì)量缺陷原因分析與解決措施

2021-07-20 12:04:40董義軍
輪胎工業(yè) 2021年5期

董義軍

(貴州輪胎股份有限公司,貴州 貴陽(yáng) 550008)

我公司農(nóng)業(yè)子午線輪胎成型設(shè)備由2段膠囊反包成型機(jī)和胎面纏繞生產(chǎn)線組成。成型機(jī)的工作參數(shù)為:機(jī)頭直徑 850~1 420 mm,機(jī)頭寬度 400~1 800 mm,鋼絲圈直徑 813~1 372 mm(32~54英寸)。胎面纏繞生產(chǎn)線主要由冷喂料擠出機(jī)、壓型輥、冷切輥、導(dǎo)向裝置和纏繞小車裝置等組成。農(nóng)業(yè)子午線輪胎成型胎坯的工作流程是在一、二段成型機(jī)上成型胎體簾布筒、胎圈和帶束層,最后用纏繞生產(chǎn)線纏繞胎面。

農(nóng)業(yè)子午線輪胎的特點(diǎn)是胎體薄而體形大,生產(chǎn)過(guò)程中易出現(xiàn)胎坯質(zhì)量缺陷問(wèn)題,經(jīng)過(guò)大量實(shí)踐,對(duì)胎坯質(zhì)量缺陷原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決措施[1-5]。

1 一、二段成型胎坯

1.1 胎圈部位打褶/起泡

輪胎胎圈部位或胎體反包處打褶/起泡如圖1所示。

圖1 輪胎胎圈或胎體反包處打褶/起泡

1.1.1 原因分析

(1)后壓輥在胎體反包過(guò)程中運(yùn)行線路未按照成型鼓鼓肩弧形走向移動(dòng),造成胎圈部位簾布層打褶或起泡。

(2)后壓輥松動(dòng),在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)跳動(dòng),從而造成簾布層打褶或起泡。

1.1.2 解決措施

(1)胎體簾布層反包時(shí)首先確保后壓輥起點(diǎn)與胎圈部位平行,后壓輥旋轉(zhuǎn)時(shí)圍繞鼓肩軌跡線壓實(shí)(經(jīng)調(diào)試設(shè)備程序后能夠滿足要求),后壓輥的移動(dòng)速度均采用慢速,成型機(jī)壓力要求不低于0.39 MPa。

(2)及時(shí)檢查后壓輥的軸與軸承是否損壞,如有松動(dòng),需及時(shí)修理或更換。

1.2 簾布層打褶/起泡

輪胎簾布層打褶/起泡如圖2所示。

圖2 輪胎簾布層打褶/起泡

1.2.1 原因分析

(1)下壓輥的壓力過(guò)大或過(guò)小,易造成簾布層打褶或起泡。

(2)下壓輥松動(dòng),原因是后壓輥軸承損壞或軸承與軸之間磨損嚴(yán)重。

1.2.2 解決措施

(1)注意調(diào)節(jié)下壓輥的空氣壓力,確保其在工藝要求范圍內(nèi)。

(2)更換下壓輥軸承和修補(bǔ)軸磨損的部位。

1.3 胎圈鋼絲偏歪

1.3.1 原因分析

(1)主要是由于成型機(jī)軸頭與碰盤連接,在長(zhǎng)期使用后軸頭磨損嚴(yán)重,造成胎圈鋼絲偏歪。

(2)成型膠囊損壞時(shí),也會(huì)出現(xiàn)胎圈鋼絲偏歪問(wèn)題。

1.3.2 解決措施

(1)定期檢查成型機(jī)軸頭磨損情況,磨損嚴(yán)重時(shí)及時(shí)更換軸頭。

(2)及時(shí)更換成型膠囊,確保膠囊外觀質(zhì)量無(wú)缺陷。

2 胎面纏繞胎坯

2.1 纏繞胎面質(zhì)量偏小/偏大

2.1.1 原因分析

(1)胎面纏繞程序中胎面質(zhì)量設(shè)計(jì)不滿足要求。

(2)激光測(cè)寬裝置失靈造成纏繞膠條寬窄不一,主要是反光板受擠出纏繞膠料的煙塵腐蝕,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),煙塵覆蓋住反光板,從而造成激光測(cè)寬裝置失靈。

(3)擠出機(jī)喂料口卡膠,造成擠出機(jī)吃膠料不穩(wěn)定,出膠料量不夠,導(dǎo)致纏繞膠條寬度偏小,進(jìn)而造成纏繞膠料質(zhì)量偏小。

(4)纏繞膠條頻繁斷裂,需頻繁接合膠條和重啟纏繞生產(chǎn)線,導(dǎo)致纏繞膠條偏寬、偏厚,進(jìn)而造成纏繞膠料質(zhì)量偏大。檢查膠條斷裂處往往有焦燒膠籽,這是擠出膠料溫度偏高造成的。

2.1.2 解決措施

(1)胎面纏繞程序設(shè)計(jì)必須經(jīng)過(guò)試驗(yàn)測(cè)試,切割下整個(gè)纏繞胎面稱量,質(zhì)量合格后才能投入生產(chǎn)。

(2)每天開(kāi)機(jī)前清潔反光板,確保反光板干凈整潔,避免測(cè)寬裝置失靈。

(3)在擠出機(jī)喂料口上加裝膠料進(jìn)入導(dǎo)向輥。

(4)檢查擠出機(jī)旁壓輥裝置是否損壞和擠出機(jī)循環(huán)水(冷卻水)是否堵塞。確保旁壓輥裝置完好和循環(huán)水暢通,擠出膠料溫度得到有效控制,即可解決因膠料焦燒而導(dǎo)致的纏繞膠條頻繁斷裂問(wèn)題。

2.2 纏繞胎面外觀幾何尺寸不滿足要求

2.2.1 原因分析

(1)胎面纏繞程序中外觀幾何尺寸(峰寬、總寬、厚度)設(shè)計(jì)不滿足要求。

(2)由于檢測(cè)位置不統(tǒng)一造成纏繞胎面總寬測(cè)量出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象。纏繞膠條是通過(guò)絲桿轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)帶動(dòng)纏繞小車裝置橫向移動(dòng)完成的,纏繞胎面邊緣呈螺旋狀,造成檢測(cè)時(shí)寬窄不一。

2.2.2 解決措施

(1)胎面纏繞程序設(shè)計(jì)必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格調(diào)試,切割下整個(gè)纏繞胎面,斷面尺寸檢測(cè)合格后才能確保纏繞幾何尺寸達(dá)到要求。

(2)統(tǒng)一纏繞總寬的測(cè)量方法,即周向分3段測(cè)量寬度,取平均值。纏繞胎面幾何尺寸調(diào)試如圖3所示。

圖3 纏繞胎面幾何尺寸調(diào)試

2.3 纏繞胎面凹凸不平

纏繞胎面凹凸不平如圖4所示。

圖4 纏繞胎面凹凸不平

2.3.1 原因分析

(1)纏繞過(guò)程中,纏繞膠條斷裂未修補(bǔ)造成凹槽;膠條斷裂處補(bǔ)膠過(guò)多造成凸起。看到纏繞胎面表面有凸起部位,如果懷疑有雜物,則割開(kāi)檢查,但主要是纏繞膠條修補(bǔ)不平整造成的。

(2)纏繞胎面上出現(xiàn)規(guī)律性間距相同的溝槽,經(jīng)檢查是纏繞小車導(dǎo)向軸承損壞(有裂口)造成的。

2.3.2 解決措施

(1)纏繞過(guò)程中纏繞膠條斷裂時(shí)必須停機(jī)修補(bǔ)平整,確保纏繞質(zhì)量。

(2)纏繞胎面出現(xiàn)規(guī)律性間距相同的溝槽時(shí),需檢查和更換纏繞裝置橫向移動(dòng)小車軸承。

2.4 纏繞膠條起泡

2.4.1 原因分析

(1)纏繞膠條邊緣處起泡主要是由于成型胎側(cè)接頭不平整、臺(tái)階大,纏繞膠條壓不實(shí)。

(2)纏繞裝置上纏繞小車的氣缸失靈或壓輥不能轉(zhuǎn)動(dòng)也會(huì)導(dǎo)致纏繞膠條起泡。

2.4.2 解決措施

(1)檢查成型胎坯胎側(cè)接頭處,如有不平整,需割平整。

(2)開(kāi)工前檢查纏繞小車的氣缸和壓輥是否運(yùn)行正常,如有問(wèn)題及時(shí)修理。

2.5 纏繞胎坯起泡

纏繞胎坯起泡如圖5所示。

圖5 纏繞胎坯起泡

2.5.1 原因分析

(1)纏繞膠料溫度高于80 ℃時(shí),易導(dǎo)致纏繞胎坯起泡,特別是對(duì)巨型農(nóng)業(yè)子午線輪胎。

(2)纏繞胎坯存放不當(dāng)造成變形,也容易導(dǎo)致胎坯起泡。

2.5.2 解決措施

(1)控制擠出機(jī)的出膠溫度不高于125 ℃并控制冷卻輥的溫度,確保纏繞機(jī)的纏繞膠料溫度不高于80 ℃。

(2)對(duì)于胎體薄而體型大的輪胎,使用專用的胎坯轉(zhuǎn)運(yùn)車存放,以避免因變形而導(dǎo)致胎坯起泡。

2.6 纏繞胎面偏歪

2.6.1 原因分析

(1)纏繞小車的中心燈偏歪是導(dǎo)致纏繞胎面偏歪的主要原因。

(2)纏繞小車的行程中心點(diǎn)與成型鼓的中心線不一致也會(huì)導(dǎo)致纏繞胎面偏歪,特別是對(duì)巨型農(nóng)業(yè)子午線輪胎,當(dāng)纏繞胎面總寬度接近纏繞小車的最大行程時(shí),成型鼓的中心線與纏繞小車最大行程的中心點(diǎn)不一致會(huì)導(dǎo)致纏繞小車的最大行程受到限制,出現(xiàn)胎面偏歪。

2.6.2 解決措施

(1)開(kāi)工前檢查纏繞小車中心燈的對(duì)中,纏繞小車的中心燈應(yīng)與纏繞小車的中心、纏繞小車的行程中心點(diǎn)和成型鼓的中心線一致,可以在纏繞小車上標(biāo)示出固定的中心識(shí)別點(diǎn),如果偏離中心識(shí)別點(diǎn),就要及時(shí)校正。

(2)調(diào)整成型鼓的頭部來(lái)移動(dòng)成型鼓的中心線,確保其與纏繞小車的行程中心點(diǎn)一致。

3 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)分析造成農(nóng)業(yè)子午線輪胎成型胎坯質(zhì)量缺陷的原因,并采取相應(yīng)的解決措施,提高了成型胎坯質(zhì)量,從而提高成品輪胎質(zhì)量,減小廢次品率。

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