國家電投集團廣東電力有限公司 唐滔
某廠一期項目為2×400MW 燃氣輪機聯合循環機組,汽輪機設計功率136MW,型號 LZC136-12.69/1.9/0.403/561.7/547,為雙缸、三壓再熱、可調整抽汽凝汽式汽輪機,軸向排汽,由上海電氣提供。該廠在節能方面,開展了大量設計研究工作。兩套機組連續三年在燃氣發電機組能效對標評比中分別蟬聯全國“AAAAA”“AAAA”級標桿機組榮譽稱號。本文主要介紹凝結水泵永磁調速技術的節能運用。
該廠每套機組設計2 臺100%容量凝結水泵,正常時一臺運行一臺備用。凝結水泵為8LDTNB-7PJS 立式多級離心泵,性能保證純凝工況,設計流量421m3/h,轉速1480r/min,泵出口壓力2.61MPa,配套電動機型號為YSPKK450-4TH,額定功率500kW,額定電壓6.3kV,額定電流58.7A。
常用的機械傳動方式多采用機械連接,存在結構復雜、能耗高等問題。為解決這些問題,永磁傳動技術開始在大型泵上得到運用,以銅導體和永磁體間的氣隙,實現電動機與負載的轉矩無機械連接傳導。
永磁調速設備主要由銅轉子、磁轉子以及用于調節銅轉子和磁轉子之間氣隙的控制器組成。磁轉子為永磁體,產生磁場。當銅轉子旋轉時,兩個轉子即有相對運動。根據電磁感應定律,產生感應電流,使銅轉子受到一個阻力作用,磁轉子在反作用力的作用下產生旋轉運動,方向與銅轉子旋轉方向一致,永磁調速設備結構如圖1所示。

圖1 永磁調速設備結構
永磁調速控制原如圖2所示,控制器接收和處理壓力、流量、液位等控制信號,輸出4~20mA信號驅動執行器動作,調整氣隙,從而改變負載轉速。整個控制系統為全自動,可直接由用戶集控室實現遠程操控。當自動系統故障時,可通過DCS實現遠程切換或就地人工調節執行器手動調節氣隙,保證系統的正常運行,故障排除后又可以切換到自動控制。

圖2 永磁調速控制原理
永磁調速工作過程如圖3所示,啟動時,氣隙很大電機轉動,負載不動,電機空載啟動。電機全速后,調整氣隙負載加速。調整負載到設定轉速,正常運行。

圖3 永磁調速工作過程
電動機節能的手段之一是調節轉速。通常在系統條件允許的情況下,調節轉速可以降低設備功耗,實現高效運行、節能降耗的目的。
根據流體力學原理,功率P 與流量Q、揚程H的關系為P∝Q×H。
當電動機從運行狀態1變化到運行狀態2時,流量Q、揚程H、功率P與轉速n的關系如下:
根據流量Q、揚程H、功率P 與轉速n 的關系,當流量Q 變化時,調節轉速n,系統的揚程和所需的功率也將隨之變化,不同轉速下的理論省電率見表1。

表1 不同轉速下的理論省電率
實際工作中,根據系統需求,可以通過調節閥門開度或者調節轉速等方式,調節系統流量。若采用調節閥的方式,系統管網阻力會發生變化,改變管網特性曲線,運行工況也隨之不同。離心泵的運行曲線如圖4所示,圖4 中,從運行工況A 到運行工況B。若采用調節轉速的方式,管網特性不會發生變化,泵的特性曲線將改變,從運行工況A 到運行工況C。通過分析,調節轉速較調節閥門開度節約了電能使用,節約的能耗與圖4 中HBH2BC 的面積成正比。

圖4 離心泵的運行曲線
目前,運用最多的調速技術主要有三種,包括變頻調速、液力耦合器調速和永磁調速。針對這三種調速技術的優缺點進行對比分析,永磁調速的優點有以下幾點,一是結構簡單,二是環境適應性強,三是減振效果好,四是維護成本低,五是使用壽命長,六是節能效果好等。主要缺點則是造價高。
因凝結水泵安裝在凝汽器旁凝泵坑,現場空間狹小,溫度、濕度等環境因素不易控制,該廠在考慮節能和成本的基礎上,#1 凝結水泵采用傳統配置,轉速額定運行,#2凝結水泵采用永磁調速。從#2凝結水泵運行的情況看,維護工作較少;可實現空載啟動;軸承振動較小;能很好的適應凝泵坑復雜、惡劣的環境;調節效果良好,調速平穩、連續,反饋迅速,低壓汽包上水調閥和凝結水再循環調節閥節流損失小。永磁調速在凝結水泵中的設計布置如圖5所示。

圖5 永磁調速在凝結水泵中的設計布置
因永磁調速凝結水泵固有的結構和工作特性,在實際運行啟動中,操作方式有別于傳統的定速泵。
首先需投入永磁冷卻裝置冷卻水泵,檢查冷卻水壓力、流量、溫度正常,投入永磁冷卻裝置 冷卻水泵備用聯鎖;檢查鍋爐低壓汽包給水閥門關閉,開啟凝結水再循環閥至100%開度。
然后設定永磁裝置開度20%,DCS 順控啟動永磁凝泵,凝泵出口電動自動開啟至全開位置。
最后根據實際工況流量設置永磁裝置開度;確認各軸承振動、溫度、油流量及其他參數正常,設備無異常聲響,系統管道無泄漏;將另一臺凝泵投備用,出口電動門自動打開,備用泵不倒轉。
根據實際運行情況,采集相關數據,利用軸功率計算式(1)、式(2)、式(3)分析節能效果[1]:
式中,P 為泵軸功率(kW);U 為電機額定電壓(kV);I 為電機電流(A);cosφ 為電機功率因數(0.88);η為泵效率(0.8)。
式中,ρ為水的密度;g為重力加速度;Q為泵流量(m3/s);h為泵揚程(m)。
式中,Q1、Q2為功率P1、P2下對應的流量(m3/s)。
在沒有節流的情況下,U=6.3kV,I=55A,h=205m 由公式(1)、(2)計算得知:P=422kW;Q=0.21m3/h。
在有節流的情況下,造成水泵運行工況偏離設計值,U=6.3kV,I=48A,h=220m 由公式(1)、(2)計算得知:P=369kW;Q=0.17m3/h。
由公式(3),計算得知,在節流后功率僅為P=223kW,節流損失達到146kW。
永磁調速凝結水泵投運后發現在相同負荷下,電機電流由原來48A 下降至35A。根據公式(1),功率為P=269kW, 因此每小時可節約電量100kWh,節能效果達到27%。按燃氣輪機電廠每年平均利用小時數3000h 計算,每年節約廠用電300000kWh。電價按0.715 元/kWh 計算,每年節約成本21.45萬元。
對比工頻泵和永磁調速泵軸承振動實測值,永磁調速泵軸承振動比工頻泵大幅降低,振動降低40%~60%。振動下降原因分析:因用永磁調速器取代原來的剛性連接,即一個長軸變成了兩個短軸,這樣泵體振動就不會影響到電機,同時可以減小長軸系對振動的放大效應[2]。
大功率電機在啟動時,電機合閘瞬間,啟動電流將達到額定電流的十幾倍甚至幾十倍,使得電氣設備在啟動過程中嚴重過載,加速電機線圈老化,縮短使用壽命。永磁調試技術實現空載啟動,有效降低了啟動電流大的問題,大大提高了電機的啟停性能。
與變頻器調速和液力耦合技術相比,永磁調速技術具有結構簡單、性能可靠等優點,具有很好的減振效果,能夠很好適應濕度大和粉塵含量高的環境。永磁調速技術減少了節流損失,節省了大量電能,提高了凝結水泵效率,實現了凝結水系統長期安全、穩定、經濟運行。