張智峰
某車型車身排氣結構設計與分析
張智峰
Zhang Zhifeng
(江西昌河汽車有限責任公司,江西景德鎮333000)
針對某款車型在樣車測試中發現的車輛關門力大問題,經對比不同車型的排氣孔面積和車輛乘員艙體積,發現問題產生的主要原因是排氣孔面積不足。通過有限元方法對車身鈑金件增加排氣孔后的車身剛度、強度進行分析優化,結果顯示優化后車身扭轉剛度降低0.63%,彎曲剛度降低0.81%,車身剛度仍滿足設計要求,排氣孔處的應力值分別為56 MPa和54 MPa,低于材料屈服強度,驗證了優化方案的可行性和可靠性。
白車身;仿真分析;扭轉剛度;彎曲剛度
車門關閉力是直接影響客戶體驗感的重要指標之一,同時也體現了整車廠的產品設計和制造水平。車門關閉力主要受限位器、密封膠條、鉸鏈、門鎖、車門質量、氣體泄漏量等因素影響[1],并且氣體泄漏量對內腔體積較小的車輛的車門關閉力影響較大[2]。
對某款車型的試制樣車進行測試,得到關門速度平均值為1.15 m/s,車門關閉力偏大,超出設計要求。該車型乘員艙體積為4.6 m3,排氣孔數量為1個,排氣孔尺寸為212 mm×71 mm,排氣孔面積為15 052 mm2。對比其他多款車型,發現排氣孔通常有2個,排氣孔面積為20 000~35 000 mm2,布置在車輛尾部或者尾部兩側對稱位置,如圖1、圖2所示,乘員艙容積為3.5~5.5 m3。對比后發現,測試車型的排氣孔面積過小,使車門關閉力增大。綜合考慮設計變更的實施位置、改善效果、修模成本、整改周期等因素,最終確定優化方案為在車身后組合燈安裝板處左、右兩側各增加一個125 mm×55 mm的方孔,孔翻邊3 mm以增強開口處結構強度,如圖3所示。

圖1 排氣孔布置在車輛尾部
車身剛度、強度對整車的承載能力、疲勞強度、可靠性、安全性等均有影響[3],剛度不足時會降低車身上總成、附件的性能和使用壽命[4];通過對比車身在扭轉工況和彎曲工況下剛度、強度變化情況,驗證優化方案的可行性和可靠性[5]。
車身質量約為290 kg,運用前處理軟件采用殼單元進行建模,網格尺寸為8 mm×8 mm,單元總數約為124萬,節點總數約為125萬。點焊選用ACM單元模擬[6],螺栓、燒焊和塞焊采用RBE2單元模擬,粘膠采用SOLID+RBE3單元模型。后組合燈安裝板材料為DC04,材料屈服強度為170 MPa,其他零件材料參數見表1。
1.2.1加載
(1)扭轉工況:在右前減振器安裝孔中心點處施加載荷,方向豎直向上。
×/2=2 000 Nm (1)
式中:為左前、右前減振器安裝孔中心點的橫向距離,取值1 096 mm。
由式(1)可得=3 650 N。
(2)彎曲工況:前排座椅2個R點沿軸負向分別加載1 500 N集中力。后排座椅安裝孔中心點及其周圍螺母墊板用RBE2剛性連接,沿軸負向施加3 000 N集中力,加載點與座椅安裝孔中心點用RBE3柔性連接。
1.2.2約束
(1)扭轉工況:車身后緩沖塊安裝處,左側約束、、3個方向的平動自由度,右側約束、2個方向的平動自由度,如圖4所示。
(2)彎曲工況:車身前減振器安裝孔中心處,左側約束、2個方向的平動自由度,右側約束向平動自由度;車身后緩沖塊安裝處,左側約束、、3個方向的平動自由度,右側約束、2個方向的平動自由度。如圖5所示。

注:SPC(Single Point Constraint,單點自由度約束)。

圖5 彎曲工況邊界條件
(1)應力:優化方案的仿真結果顯示,后組合燈安裝板開孔后的整體應力略大于開孔前,最大應力位置為與周邊零件的焊接邊搭接處,最大應力值分別為129 MPa和130 MPa;開孔處最大應力值為56 MPa,低于材料屈服強度170 MPa;優化前、后應力分布如圖6、圖7所示。

圖6 優化前應力分布(扭轉工況)
(2)扭轉剛度:提取優化前、后模型扭轉工況左、右縱梁上測點的最大位移量,計算位移平均值Δ和車身扭轉剛度t。

圖7 優化后應力分布(扭轉工況)
位移平均值Δ計算式為

式中:Δ1、Δ2分別為左、右側縱梁上的測點沿向的位移量,mm。
相對扭轉角由近似計算得到,即

車身扭轉剛度t計算式為

式中:為作用在白車身上的扭矩,Nm;為白車身相對扭轉角,°。
由式(2)~(4)計算得到車身扭轉剛度值,見表2。

表2 車身扭轉剛度值
注:平均位移變化量=優化后平均位移-優化前平均位移;扭轉剛度變化率=(優化后扭轉剛度-優化前扭轉剛度)/ 優化前扭轉剛度×100%。
從表2可以看出,扭轉工況下后組合燈安裝板測點在優化前、后平均位移的變化量非常小,扭轉剛度值降低了0.63%,但剛度值仍在設計目標范圍(>13 000Nm/°),優化方案滿足要求。
(1)應力:優化方案的仿真結果顯示,后組合燈安裝板開孔后的整體應力略大于開孔前,最大應力位置為與周邊件的焊接邊搭接處,優化前、后最大值分別為106 MPa和106 MPa;開孔處最大應力值為54 MPa,低于材料屈服強度,優化前、后應力分布如圖8、圖9所示。

圖8 優化前應力分布(彎曲工況)
(2)彎曲剛度:提取優化前、后模型彎曲工況左、右縱梁上測點的最大位移量,計算位移平均值和車身彎曲剛度,測點位置如圖10所示。

圖10 計算彎曲剛度的車身測量點
位移平均值的計算式為

式中:1、2分別為左、右側縱梁上測點處最大位移,mm。
車身彎曲剛度計算式為

式中:為加載總力,取值6 000 N;為左、右側縱梁測點最大位移的平均值,mm。由式(6)計算得到車身彎曲剛度值,見表3。

表3 車身彎曲剛度值
注:平均位移變化量=優化后平均位移-優化前平均位移;彎曲剛度變化率=(優化后彎曲剛度-優化前彎曲剛度)/ 優化前彎曲剛度×100%。
由表3可以看出,彎曲工況下后組合燈安裝板測點優化前、后的位移變化量非常小,彎曲剛度值降低了0.81%,但剛度值仍在設計目標值范圍(>16 000N/mm),優化方案滿足要求。
本文通過有限元仿真對車身剛強度進行分析,分別從扭轉工況和彎曲工況考察相關零部件的應力變化和剛度變化。在扭轉和彎曲工況下,后組合燈安裝板增加排氣孔后位置的應力值小于材料屈服強度,車身扭轉剛度和彎曲剛度變化率很小,均在設計目標范圍,驗證了優化方案的可行性和可靠性,為解決車門關閉力大問題提供理論依據。
[1]尹培苗,汪建濤,顧翔.車門關門力的影響因素[J].裝備工程,2017(5):44-45.
[2]朱建華,劉晶,蒙永種.整車氣體泄漏量對關門力的影響研究[J]. 企業科技與發展,2019(7):47-49.
[3]汪躍中,賀鑫,董華東.某純電動汽車白車身彎曲剛度分析與優化設計[J].汽車零部件,2019(7):50-52
[4]李鐵柱,華睿,黃維.基于拓撲優化的白車身扭轉剛度性能設計[J]. 汽車實用技術,2019(17):180-182.
[5]袁夏麗,劉俊紅,劉丹,等.某轎車白車身剛度分析與結構優化[J].汽車實用技術,2018(14):80-81.
[6]蔣兵,夏瓊,王克飛,等. 某SUV白車身靜態扭轉剛度分析[J]. 汽車零部件,2018(6):25-28.
2022-07-21
1002-4581(2023)02-0016-04
U463.83
A
10.14175/j.issn.1002-4581.2023.02.004