楊俊杰



摘?要:作為一種非開挖地下管道鋪設施工技術,頂管法施工具有綜合成本低、施工周期短、環境影響小、安全性高等特點,已逐漸成為一種廣泛應用的地下管道施工技術。而在長距離深埋頂管隧洞施工中,頂管機遭遇不良地質和地下不明障礙物的概率大、風險高,相較于盾構法施工,頂管在不良地質應對和線路精度控制方面仍相對較弱。本文結合漳州某生態補水工程施工現場,通過研究總結頂管關鍵技術措施與實踐經驗,為類似工程提供借鑒。
關鍵詞:復合地層;基巖侵限;洞內維修;脫困;長距離曲線頂管
中圖分類號:TB?????文獻標識碼:A??????doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.07.091
0?引言
我國城市化建設日益加快,在提高社會經濟發展的同時,也對城市生態水環境治理提出了更高要求。習近平總書記在黨的二十大報告中指出:“持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰。統籌水資源、水環境、水生態治理,推動重要江河湖庫生態保護治理”。著力推動水生態環境保護,已由污染治理為主向水資源、水環境、水生態協同治理、統籌推進轉變。我國部分地區,由于城市內河缺乏有效地水源補充,河道上游及沿岸污水的排入,城市水質呈現惡化趨勢,嚴重影響沿河兩岸人民的生活質量和社會經濟發展。水資源的有效利用和城市水網升級改造刻不容緩。
1?工程概況
工程位于漳州臺商投資區北部,頂管段隧洞單線長2100.695m,雙線布置,采用多臺Ф3840泥水平衡頂管機施工,區間地質和施工環境復雜。
該工程最長區間隧洞單線長822m,線路平面曲率分別為20449m和34723m,上覆土層厚度132m~278m,頂管隧洞土體為強風化輝石閃長巖和全風化輝石閃長巖,巖土體存在不均勻問題,偶含有弱風化或強風化孤石和基巖凸起。地下水埋深46m~97m,頂管位于地下水位以下,地下水活動影響頂管掘進巖土體穩定。
第1臺頂管機用于區間左線,頂管機外徑3860mm,總長5400m,刀盤面板采用復合式平板,配置雙刃滾刀、刮刀等,刀盤扭矩1850kNm,轉速0~193r/min,電機功率37kw×7臺,糾偏油缸200t×8臺。
第2臺頂管機用于區間右線,頂管機外徑3880mm,總長6000m,刀盤采用復合面板式刀盤,配置單刃邊滾刀、正面雙刃滾刀等,刀盤扭矩1247kNm,轉速0~227r/min,電機功率37kw×8臺,糾偏油缸155t×8臺。
2?需要解決的問題
區間右線頂進至第57節管時,頂管遇孤石,排泥量失控,致使隧洞上方覆土水土流失而形成“漏斗”狀空洞,造成地面沉陷。頂進至第91節管時,機頭前方遭遇基巖侵限,刀盤配置不具備基巖破除能力,導致停機被困。
區間左線頂進至第146節管時,頂管機主軸承密封出現滲漏,導致停機。
綜上,有以下幾個方面問題需研究解決:(1)孤石段頂推,排泥量如何有效控制。
(2)遇基巖凸起侵限,頂管機如何脫困。(3)頂管設備故障,洞內拆裝維修方法。
(4)長時間停機如何避免管節抱死。(5)長距離曲線頂管施工關鍵技術。
3?施工關鍵技術研究應用
3.1?孤石段頂管機排泥量控制
由于頂管機破碎孤石過程慢,期間需不間斷排泥,極易發生泥漿超排,造成機頭前方土體失穩,影響地表建(構)筑物結構安全和管線安全。
(1)應通過加設管道流量計,記錄實際排泥量,與理論排泥量對比分析。
(2)根據操作室儀表盤顯示的進水排泥管道壓力值、泵的頻率和電流值推算實際排泥量,結合流量計數據分析評估。
(3)在排泥管出口進行渣樣篩查分析,并統計砂石含量。
(4)測定臨近超排時,應立即暫停頂進和排泥,通過機頭刀盤中心孔向倉內加注膨潤土泥漿反壓并增強浮力,穩定掌子面的同時,能有效避免石塊過度沉積在倉底。
(5)地面同步加強沉降監測,穩定后緩慢恢復頂進。
3.2?基巖侵限段預處理及頂管機脫困
在機頭前方1m~2m位置設置豎井,井口設計尺寸以滿足頂管機頭整機吊出和豎井通道施工需求為主。圍護結構根據地質情況選擇混凝土灌注樁+高壓旋噴樁止水+混凝土支撐。
豎井完成后,吊出被困頂管機,采用暗挖預處理侵限段基巖。基巖采用繩鋸切割+破錘處理。
恢復頂進時,先用原工作井繼續頂進,若頂力過大或無法頂進時,則將新增豎井作為始發井,重新布置始發場地,完成剩余區段的頂進。
3.3?頂管機洞內維修
頂管機主軸密封檢修采用洞內拆解方案,主軸返廠維修并更換密封圈。(1)刀盤與前筒體用2cm厚的鋼板滿焊連接,采用斜撐將刀盤牛腿與前筒體焊接,三角鋼板連接,將刀盤固定牢靠,防止主軸拆除時刀盤發生位移。
(2)在減速箱下方用15cm×20cm的方鋼搭建堅固滑道平臺,上方鋪設走道板,平臺上方與主減速箱底部預留5mm空隙并保證水平,以便后期安裝刀盤時微調。
(3)主軸承拆除。利用各吊點進行吊拆運,清理隧洞底部的障礙物,在專用拖車前方150米處用2T卷揚機連接,將主軸運送至井口,吊裝返廠維修處理。
3.4?長時間停機管理
對頂管機頭和成型隧洞范圍外壁持續加注減磨泥漿,防止地層變形擠壓管節而造成側摩阻力增大,進而造成頂力過大或無法頂進。
3.5?長距離曲線頂管施工關鍵技術
3.5.1?地面隆起沉陷控制
選取典型斷面建立頂管施工三維有限元模型分析,研究頂管施工引起的地表不均勻沉降。
軟弱地層頂管施工過程中,地表豎向沉降變形呈漏斗狀分布,且頂管推進對其軸線上方的地表位移影響最大。(1)應合理控制施工過程中的頂推推力與頂進速度。(2)在上覆土層較厚且地表起伏較大的地段,頂管施工前可采取地表預加固等必要工程措施,提高軟弱地層強度。
3.5.2?測量精度控制
曲線段無法實現激光直接導向。人工導線測量誤差較大。管節持續移動,影響穩定測量控制點設置,前后測量結果偏差大,頂管機姿態調整頻繁。
(1)應通過提高測量頻次,減少測量偏差,及時調整頂管機姿態,按趨勢勤糾緩糾。
(2)對控制點、頂管機姿態進行人工復核,遇曲率較小的曲線段和接收階段應加密復測頻率。
3.5.3?頂力控制
頂管機通過曲線段,隨著頂進長度和曲線轉角越來越大,頂進推力會越來越大。(1)合理控制泥漿注入壓力和注入量,及時加注減磨泥漿,增加泥套減磨效果。優化觸變泥漿配比,拌和用水采用純凈水,PH值宜體現在9~10的弱堿性范圍。(2)頂管機開挖直徑應大于管節外徑,通過擴孔減阻。(3)合理配置中繼間數量。中繼間應根據頂管機迎面阻力及估算摩阻力確定,可根據下式計算:
S′=k(F3-F2)/(πDf)
式中:
S′=中繼間的間隔距離(m);
F3=最大允許頂力(kN);
F2=頂管機的迎面阻力(kN);
f=管道外壁與土的平均摩阻力(kN/m2);
D=管道外徑(m);
k=頂力系數。
3.5.4?開倉換刀
實際頂進過程中開倉換刀往往為被動開倉換刀。上部地層松散,穩定性差時,需采用帶壓開倉作業。
(1)對沿線進行加密地質補勘,盡量摸清孤石分布情況,針對性開展主動開倉查換刀具。
(2)開倉前,預加固地層,保證掌子面地層穩定和倉內作業安全。
(3)在保證刀具應換盡換的前提下,應盡量縮短開倉時長。
4?頂管施工現場實施效果
目前兩臺被困頂管機正按照既定方案穩步推進。從已完成頂管隧洞施工參數來看,隧洞成型質量良好,軸線誤差均在可控范圍內,滿足相關規定及驗收標準要求。
5?結語
通過上述研究成果和關鍵技術應用,目前投入的第3臺頂管機采用同樣施工技術在類似水文地質情況下,已成功完成另一區間全部361m頂進任務,區間線路平面曲率1800m,各項參數穩定,對類似工程具有較高的借鑒價值。另外,還有以下經驗教訓和建議供參考:(1)在地表建筑物密集和地下管線密布地帶,常規地質補勘方法難以實施,可采用鉆注一體機斜孔探測和低頻地質雷達深層探測。(2)全面地層適應性分析和設備選型應作為頂管施工先決條件,刀盤刀具配置寧強勿弱,電機數量和總功率也應足夠強大。(3)當頂管隧洞距離長,頂力臨近最大允許頂力時,安裝中繼間,并考慮足夠富余量。長時間停機時,應持續加注減磨泥漿。(4)同一工作井內存在兩個及以上方向隧洞時,應優先貫通較短一側隧洞,再以貫通隧洞布設后期較長隧洞的測量控制線,以提高測量精度。(5)對于施工環境復雜且敏感的長距離隧洞工程建設,尤其是在地質條件不明的情況下,推盾法施工在靈活性、適應性以及應對不良地質和曲線線路方面,均優于純頂管施工。
參考文獻
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