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工具轉速對擰緊扭矩質量的影響分析

2023-03-30 07:02:50李德鑫韋軍覃祖賓
時代汽車 2023年6期
關鍵詞:合格率檢測

李德鑫 韋軍 覃祖賓

上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西柳州市 545007

1 前言

汽車總裝線常見擰緊工具按動力源可以分為三類:手動擰緊工具,電動擰緊工具和氣動擰緊工具。其中,電動擰緊工具因其具有體積小,重量輕,性能穩定可靠等優點而得到廣泛使用。常見手持式電動擰緊工具以電池作為動力源,通常被稱為“電池槍”。電池槍擰緊精度在10%以內,受手部人機工程限制,一般適合用于小扭矩擰緊點(≤10N.m)。

2 擰緊扭矩影響因素

衡量零部件裝配后的擰緊質量,常見方法是測量緊固件的靜態扭矩(也稱檢測扭矩),測量的靜態扭矩在監控范圍內,并且計算的過程能力水平高CP ≥1.33(CPK 受均值影響大,不適用于本文驗證環境),說明擰緊扭矩質量穩定可靠。影響靜態扭矩的因素很多,包括緊固件類型、摩擦系數、工具性能、擰緊轉速、零件材料等等,本文主要探討擰緊轉速的影響。

3 轉速影響分析

電池槍沒有復雜的控制器和傳感器,整個擰緊過程轉速是固定的。在生產線實際運行中,為了減少操作時間,電池槍轉速一般會設置的比較高。較高的轉速會造成工具穩定性差,受轉動慣性等因素的影響,轉速越高扭矩過沖問題越嚴重。同時,較高的轉速也會降低擰緊過程的摩擦系數,引起軸向夾緊力變大[1],造成滑牙,鈑金變形及支架開裂等缺陷的風險增大。

4 擰緊驗證

小扭矩擰緊點按材料不同,一般可以分為“擰緊鈑金”和“擰緊塑料”兩類,兩者擰緊環境存在差異。選取某車型擰緊鈑金類型的前門鎖體,以及擰緊塑料類型的真空罐和壓力傳感器為驗證對象,對不同擰緊類型的前門鎖體和真空罐,驗證相同的轉速變化,對相同擰緊類型的真空罐和壓力傳感器驗證不同的轉速變化。

4.1 前門鎖體高轉速擰緊

前門鎖體裝配工藝如表1 所示。

表1 前門鎖體裝配工藝表

將標定合格的電池槍轉速調整為600rpm(轉/每分鐘),在生產線驗證擰緊100 顆前門鎖體螺栓(車門鈑金、鎖體以及緊固件均為相同批次,狀態差異可控),統計一次擰緊合格率為92%(擰緊過程發生脫帽4 次、滑牙2 次、打歪2 次),擰緊合格后抽檢檢測扭矩數據共32 組,如表2 所示。

表2 前門鎖體高轉速擰緊檢測扭矩數據(N.m)

對上述數據進行能力分析,結果如圖1所示。

圖1 前門鎖體高轉速擰緊檢測扭矩分析

4.2 前門鎖體低轉速擰緊

調整電池槍工具轉速為250rpm,繼續驗證擰緊100 顆前門鎖體螺栓,統計一次擰緊合格率為100%,擰緊合格后抽檢檢測扭矩數據共30 組,如表3 所示。

表3 前門鎖體低轉速擰緊檢測扭矩數據(N.m)

對上述數據進行能力分析,結果如圖2所示。

圖2 前門鎖體低轉速擰緊檢測扭矩分析

4.3 真空罐高轉速擰緊

真空罐裝配工藝如表4 所示。

表4 真空罐裝配工藝表

將標定合格的電池槍轉速調整為600rpm,在生產線驗證擰緊100 顆真空罐螺母(車身前橫梁、真空罐以及緊固件均為相同批次,狀態差異可控),統計一次擰緊合格率為94%(擰緊過程發生脫帽3 次、滑牙3次),擰緊合格后抽檢檢測扭矩數據共48 組,如表5 所示。

表5 真空罐高轉速擰緊檢測扭矩數據(N.m)

對上述數據進行能力分析,結果如圖3所示。

圖3 真空罐高轉速擰緊檢測扭矩分析

4.4 真空罐低轉速擰緊

調整電池槍工具轉速為250rpm,繼續驗證擰緊100 顆真空罐螺母,統計一次擰緊合格率為100%,擰緊合格后抽檢檢測扭矩數據共40 組,如表6 所示。

表6 真空罐低轉速擰緊檢測扭矩數據(N.m)

對上述數據進行能力分析,結果如圖4所示。

圖4 真空罐低轉速擰緊檢測扭矩分析

4.5 壓力傳感器高轉速擰緊

壓力傳感器裝配工藝如表7 所示。

表7 壓力傳感器裝配工藝表

將標定合格的電池槍轉速調整為1000rpm,在生產線驗證擰緊100 顆壓力傳感器螺栓(車身前大梁、壓力傳感器以及緊固件均為相同批次,狀態差異可控),統計一次擰緊合格率為88%(擰緊過程發生脫帽5 次、滑牙4 次,表面磨損3 次),擰緊合格后抽檢檢測扭矩數據共30 組,如表8 所示。

表8 壓力傳感器高轉速擰緊檢測扭矩數據(N.m)

對上述數據進行能力分析,結果如圖5所示。

圖5 壓力傳感器高轉速擰緊檢測扭矩分析

4.6 壓力傳感器低轉速擰緊

調整電池槍工具轉速為250rpm,繼續驗證擰緊100 顆壓力傳感器螺栓,統計一次擰緊合格率為100%,擰緊合格后抽檢檢測扭矩數據共30 組,如表9 所示。

表9 壓力傳感器低轉速擰緊檢測扭矩數據(N.m)

對上述數據進行能力分析,結果如圖6所示。

圖6 壓力傳感器低轉速擰緊檢測扭矩分析

4.7 數據對比

對前門鎖體、真空罐和壓力傳感器在不同擰緊轉速的驗證數據進行對比,如表10 所示。

表10 驗證結果對比

從表10 可以看出,使用較低轉速(250rpm)工具打緊,三個零件的一次擰緊合格率及檢測扭矩合格率均達到100%。在相同的轉速變化條件下,前門鎖體比真空罐扭矩狀態變化更大,檢測扭矩均值降低1.51N.m,降幅達到了24.1%,過程能力水平達到1.39,提升幅度達到87.8%。在不同的轉速變化條件下,壓力傳感器扭矩狀態變化更明顯,檢測扭矩均值降低1.05N.m,降幅達到了14.1%,過程能力水平達到1.91,提升幅度達到144.9%。

驗證結果顯示,對于不同的擰緊類型,較低轉速擰緊均可以有效抑制脫帽、滑牙、扭矩過沖等問題,大幅提高過程能力水平。與“擰緊塑料”類型相比,“擰緊鈑金”類型的緊固點對轉速變化更敏感,扭矩波動更大,對于擰緊位置鈑金偏薄,強度較低的緊固點,要嚴格控制工具轉速,防止出現鈑金拉裂、凹陷等嚴重質量問題。對于“擰緊塑料”類型的緊固點,轉速變化程度與擰緊質量變化程度有較強的關聯性,轉速降低程度越大,擰緊扭矩質量提升幅度越大。

5 結束語

本文通過對不同擰緊類型的零件進行實際擰緊分析,驗證了電池槍高轉速擰緊對扭矩質量的負向影響。在制定零部件裝配工藝時,需要對擰緊轉速進行約束,綜合考慮生產節拍、擰緊類型等多種因素,設置合理的擰緊轉速,在生產效率和裝配質量之間找到一個平衡點。

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