芮 暉,龔治濱,王 皓,胡小剛,霍春亮
(1.中國石油集團渤海鉆探工程有限公司第二鉆井工程分公司,河北廊坊 065000;2.中國石油集團渤海鉆探工程有限公司第四鉆井工程分公司,河北滄州 062450;3.中國石油集團渤海裝備制造有限公司石油機械廠,河北滄州 062552)
石油機械廠是固控系統專業生產廠家,年生產固控系統20套以上,平均每套系統8 個固控罐,全年罐體生產數量約200具。罐體四周的瓦楞板總焊縫長度達到60 m 左右,其焊接質量是決定固控罐體外觀質量的關鍵因素;目前的施工方式為手工電弧焊,工人勞動強度大,焊接缺陷多,產品質量不穩定。單個罐體焊接時間為16 個工時,焊接過程中需要經常性修理打磨,行吊配合調整焊接位置,成為制約工期的主要原因。近年來人工成本大幅上升,焊工日工資300~400 元,人工成本一直居高不下,進一步壓縮了利潤空間。
研制集機械、電氣控制于一體的安全、高效的自動焊接裝置,確定產品的結構設計、使用材料以及制作工藝,確保各項指標滿足要求。通過研究完成自動焊接裝置的原理、結構設計,完成樣機制作,通過廠內調試及現場試驗,各項技術指標達到或接近國內外同類產品。
研究內容有:①調研自動焊小車、軌道,比較探針式接觸傳感器和激光距離傳感器對焊縫跟蹤的性能差別,實現針對瓦楞板主焊縫的連續跟蹤;②焊接小車、小車軌道的結構設計;③伺服電機、滑軌、電控箱、電氣元件、PLC 存儲器等外購件的選型;④PLC 控制系統的設計;⑤拓展焊接范圍,實現其他位置的焊接。
關鍵技術有:①特殊軌道的結構及焊接小車輕量化的設計,使焊接小車便于移動、拆裝,適合固控罐內、外角焊縫焊接的要求;②焊縫跟蹤控制技術的應用;③焊槍進出瓦楞區域時,控制焊接小車變速功能的設計,保持焊接速度穩定;④PLC 控制程序的編制及調試,滿足焊接系統的各種控制功能。
實現50 mm 深凹槽、45°大折彎角的激光跟蹤和角焊縫焊接。PLC 控制程序的編制及調試,滿足焊接系統的各種控制功能。特殊軌道的結構及焊接小車輕量化的設計,整機重量小于15 kg。可焊接罐體的內、外側共計120 m 瓦楞焊縫,焊接效率提高1 倍。
自動焊接裝置主要由軌道、焊接軌道小車、電控系統等部分組成(圖1)。

圖1 自動焊接裝置
3.2.1 軌道
焊機軌道采用剛性支架梁及柔性齒條結構,可根據需要進行拼接,單組長度2 m。軌道固定方式采用多組強磁力座固定于被焊固控罐上。
軌道直線度和平面度都有極高的要求,齒孔一致性要求極高,針對這些問題,設置了數控加工工藝,通過數控加工中心一次裝夾完成所有加工邊及加工孔,保證了軌道直線度及平面度,同時保證了齒孔的一致性。軌道機加工完成再進行表面除油及鍍鋅處理,保證了軌道耐用性。
軌道裝配前所有零件必須清洗,對一些粗糙部位還應用細砂布打磨。首先用不銹鋼螺絲固定龍骨型材及軌道面,調整龍骨保證其平行度。然后安裝磁鐵固定支架,保證支架與軌道垂直。接下來安裝防撞磁鐵。最后將裝好的軌道置于平臺上進行直線度及平面度測量并進行調整。裝配好后,軌道面應與平面平行,各連接牢固。安裝好的焊機軌道如圖2 所示。

圖2 焊機軌道
3.2.2 焊接小車
焊接小車包括小車支架、行走機構和滑臺支架。
系統主架構采用鋁型材結構,在工位上的安裝與拆卸要簡潔、易行,方便移動操作。
行走機構采用齒輪齒條結構,焊接小車可以在軌道水平放置時正常行走。小車行走齒輪采用精磨工藝,保證了與軌道精密配合度,連接結構采用數控加工,保證了車體的精度。
焊接小車組裝時要保證直角傘輪嚙合良好,行走齒輪與軌道齒嚙合良好,4 個支撐光輪輪槽應在一個平面上。十字滑臺應保證與小車平面的垂直度與平行度。電機安裝必須平穩、牢固。行走離合器應分離結合良好。裝配好后,轉動軸應靈活,各部位不得有阻滯。如有阻滯,可調節法蘭密封墊厚度。激光掃描傳感器安裝到小車平面平行位置并與邊沿平齊。安裝好的焊接小車如圖3 所示。

圖3 焊接小車
3.2.3 電控系統
電控系統包括PLC 主控系統、激光跟蹤系統(Y/Z 軸)、X/Y/Z 軸電機系統、焊槍擺動控制系統,有以下功能:①可設定參數,跟蹤距離、焊接速度、擺動速度、跟蹤高度、跟蹤誤差等,并能顯示當前工作時的焊接工況參數;②可存儲多組焊接工藝,方便焊接時調用;③焊接開始時,自動根據輸入的參數完成進槍、起弧、焊接、停弧;④斷絲斷弧檢測功能,檢測到斷絲斷弧后,停止焊接并報警;⑤根據波腹板變化在行程范圍內自動完成焊縫二維跟蹤;⑥可隨時中斷焊接狀態,然后原位繼續焊接。
系統包括主控箱(圖4)、遠程操作盒(圖5)等。

圖4 焊接控制箱

圖5 遠程操作盒
主控箱的控制柜開孔,要保證開孔符合安裝尺寸要求。然后依次安裝主控制器、觸摸屏、電機驅動器、傳感器。再根據設計連接各電器部件。接下來進行通電測試,檢查各電器部件工作情況。最后手控盒開孔,安裝各按鈕。并進行聯機測試,確保各部件工作符合要求。
3.3.1 控制系統
(1)控制部分整個控制系統的設計、制作等過程中執行相關安全標準。
(2)能夠實現瓦楞板自動焊接所要求的控制動作,具備焊縫的激光跟蹤、焊槍的焊接擺動功能。
(3)控制系統要具有現場系統狀態顯示、報警等指示裝置;具有現場焊接參數調節、存儲等功能;配置遠距離操作、控制等功能。
3.3.2 機械部分
(1)軌道固定方式采用多組強磁力座固定于被焊固控罐上。
(2)焊接軌道系統主架構采用鋁型材結構,在工位上的安裝與拆卸簡易,方便移動操作,軌道可根據需要進行拼接,單組長度2 m,最長可達14 m。
(3)行走機構采用齒輪齒條結構,小車可以在軌道水平放置時正常行走。
焊接過程中出現的主要問題是焊槍的出絲長度與擺動距離的不匹配,容易造成焊接立板部位的咬邊甚至焊透現象,原程序為防止在焊接過程中出現誤操作現象,鎖定手動調整焊槍Y、Z調節。經過研究,新加入焊接過程中的焊接微調,在焊接過程中人為干預調整量限制在±5 mm,對于焊接過程中的微小偏差方便及時調整,保證焊接質量。
圖6 給出手工焊、自動焊及調整后自動焊焊縫質量,可以看出手工焊焊接接頭多,焊縫成型質量差;自動焊焊接接頭少,但是由于焊接電壓低,造成焊縫成型質量不理想,在適當調整電壓后,焊縫成型質量優良。

圖6 直線焊縫質量對比
圖7 給出了手工焊和自動焊大折彎角處的焊縫質量,可以看出手工焊焊縫成型質量較差,焊縫寬度較不均勻;自動焊焊縫成型好,焊縫寬度均勻度較好。

圖7 大折彎角焊縫質量對比
經過實測對比該裝置在瓦楞板焊接作業過程中,12 m 的焊縫采用手工焊接耗時75 min,采用該裝置后焊接耗時40 min,生產效率提高近一倍。且焊縫成型質量好,沒有需要打磨的接頭和缺陷,極大減輕了工人的勞動強度。該裝置在操作方面,簡單方便,容易上手,同時設備輕便,便于生產中的搬運。
瓦楞板自動焊接裝置性能可靠、結構簡單、操作維護方便。在實際應用過程中,充分體現出其高效、省時的性能特點,焊接質量得到很大的提高。該裝置實現了瓦楞板的自動焊接,替代手工焊接后,極大地提高生產效率,優化了人員配置,改善了操作人員的勞動強度和條件,也為固控罐焊接質量的提高提供了良好的技術保障。同時該方法可在類似的鋼結構罐體焊接中進行推廣應用。