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客車發動機懸置系統性能優化設計

2023-03-15 04:11:32石添華
客車技術與研究 2023年1期
關鍵詞:支架發動機振動

石添華

(廈門金龍旅行車有限公司, 福建 廈門 361021)

汽車整車NVH的優化需通過各個相關系統全面提升,其中發動機懸置系統隔振是重要環節之一。因此本文重點介紹某輕型客車發動機懸置系統性能提升優化方案[1]。

1 發動機懸置系統隔振優化

通過仿真分析可知,該客車發動機原狀態懸置系統存在懸置解耦不佳、懸置支架動剛度不足[2]的情況。

1.1 懸置解耦優化

根據實車狀態把發動機及變速器動力總成安裝到試驗臺架上,進行動力學參數測試,獲得質心及轉動慣量等參數[3]:動力總成總質量為465.8 kg,質心位置在X、Y、Z方向分別為101.29 mm、9.37 mm、84.97 mm。轉動慣量為IXX=19.574 kg·m2,IYY=65.079 kg·m2,IZZ=59.287 kg·m2,IXY=1.642 kg·m2,IYZ=-0.869 kg·m2,IXZ=11.371 kg·m2。

原狀態前懸置減振墊邵氏硬度為45 HRC,X向靜剛度110 N/mm,Y向靜剛度125 N/mm,Z向靜剛度700 N/mm;后懸置減振墊邵氏硬度為40HRC,X向靜剛度48 N/mm,Y向靜剛度54 N/mm,Z向靜剛度259 N/mm;前、后懸置支架安裝角度均為55°。

該車型采用的四缸發動機怠速激勵頻率較低(23 Hz),而其懸置系統橫向轉動頻率要求小于發動機怠速激勵頻率的一半,能量分布最高頻率要求小于發動機怠速激勵頻率的0.707倍;另外,由于路面激勵的影響(通常路面激勵集中在1~5 Hz),發動機懸置系統的最低階剛體頻率應高于5 Hz,所以總體要求懸置系統的固有頻率在5~16.2 Hz。此外,還要約束懸置系統前六階能量分布頻率間隔大于1 Hz。

通過計算得到原懸置系統的解耦率數據見表1。其中,側傾RXX解耦率僅有46.16%,不滿足側傾RXX目標設定85%以上的要求,其余方向(除縱向X和垂向Z外)的能量解耦目標也不滿足85%[4-6]以上的設定目標。

懸置解耦優化目的是以頻率和解耦率為約束,得到最佳解耦率所對應的軟墊剛度和支架安裝角度。設定優化后的前后懸置軟墊的邵氏硬度仍為40HRC。根據以上頻率解耦率目標優化后得到的前懸置減振墊,X向靜剛度選擇71 N/mm,Y向靜剛度選擇63 N/mm,Z向靜剛度選擇400 N/mm;后懸置減振墊X向靜剛度選擇75 N/mm,Y向靜剛度選擇67 N/mm,Z向靜剛度選擇365 N/mm;前、后懸置支架安裝角度均為45°,安裝位置根據發動機預留螺栓孔位置確定。解耦仿真數據見表2,選擇綜合解耦率最高的組合,側傾RXX解耦率達到86.03%,垂向Z解耦率達到98.08%;縱向X、橫向Y、俯仰RYY和橫擺RZZ解耦率均高于我司標準80%,懸置解耦效果較好。

1.2 懸置支架動剛度優化

動力總成隔振性能的優劣不僅取決于隔振系統的阻尼和動剛度,還與懸置軟墊支架的動剛度息息相關。懸置軟墊相連的兩側各有一個支架,連接方式為車身側支架-懸置軟墊-發動機側支架,三者串聯起來組成隔振系統的總剛度。通過1.1節對發動機和懸置軟墊進行解耦優化匹配后得到支架位置和角度,然后再進一步優化支架動剛度[7-8]。理論上支架的動剛度越大越好,但實際常受限于安裝位置、空間和成本的權衡,通常選取支架受力次要方向(X向)動剛度參考值為5 000 N/mm,受力主要方向(Y向和Z向)動剛度參考值為10 000 N/mm[9],動剛度參考值采用的是行業內部經驗值,對所有汽車發動機支架均適用。

原狀態支架結構整體動剛度不足,其中X向有較多頻率段動剛度小于參考值5 000 N/mm,Z向和Y向動剛度部分頻率段小于參考值10 000 N/mm。

通過仿真軟件進行懸置支架優化,根據支架動剛度是否滿足參考值調整支架結構,方法如下:①提高支架板件厚度;②增加斜撐和加強筋;③支架肋板增加螺栓;④優化結構。原狀態和優化后的支架結構及動剛度曲線分別如圖1和圖2所示,圖2中曲線10 000 N/mm為參考曲線。

(a) 原狀態支架動剛度曲線

通過結構優化,支架受力的主要方向動剛度曲線基本大于參考值10 000 N/mm曲線,達到優化目的。

2 實車隔振率測試

通過LMS模態測試系統測試懸置軟墊隔振前后的振動值,分析其實際隔振性能。振動X、Y、Z方向與整車的前后、左右、上下方向一致。振動值采用振動加速度表示,測量的頻率范圍為0~200 Hz。測點位置如圖3所示。

圖3 懸置測點位置

具體隔振率測試數據見表3和表4,測試工況為怠速關空調工況。懸置測點振動主要方向為Y向和Z向,與發動機往復運動的工作方式一致。動力總成側的振動加速度理想上越低越好,該發動機控制在2.72~3.79 m/s2,屬于較好水平(業內經驗值要求不大于5 m/s2);車架側振動加速度控制在0.25~0.33 m/s2,屬于很好的水平(業內經驗值要求不大于1 m/s2)。X、Y、Z三個方向的隔振率都保持在較高水平。

表3 優化前懸置系統隔振率實車數據

表4 優化后懸置系統隔振率實車數據

通過動力總成懸置解耦優化匹配最佳的懸置軟墊剛度、通過懸置支架動剛度仿真分析優化和加強等措施提高整車的NVH性能,懸置隔振率從原狀態80%左右提升到90%左右,帶雙平衡發動機本體振動控制較好,懸置被動端支架振動屬于較好水平。通過升速試驗,在全轉速曲線懸置軟墊隔振表現較好,被動端振動無異常突變[10-12]。開關空調狀態車內座椅振動、方向盤振動主觀感受良好;后視鏡振動正常,主觀感受無晃動感。

3 結 論

根據該車型發動機及懸置系統優化方案得出如下結論:

1) 懸置系統隔振性能優化可大幅度提升整車NVH性能,隔振率達85%以上。

2) 懸置解耦和支架動剛度優化,有助于整車NVH提升。

3) 通過CAE仿真分析及測試驗證,可有效指導車輛的NVH設計。

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