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渤海A油田瘦身井井身結構優化與應用

2023-02-23 14:55:58王興起李莊威胡國金李大偉韓東東
石油工業技術監督 2023年2期
關鍵詞:作業

王興起,李莊威,胡國金,李大偉,韓東東

1.中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司(天津 300459)

2.中海石油(中國)有限公司天津分公司(天津 300459)

近年來,渤海油田的勘探開發形勢發生較大變化,已開發老油田穩產困難重重,整裝優質新油田越來越少。渤海A油田構造破碎,東西跨度大,含油層系多,流體分布復雜,單井產量低,是渤海油田現階段開發油田的典型代表。該油田油藏條件復雜,開發成本高,同時大部分油藏位于生態紅線區內,平臺設置位于海洋生態紅線區邊界,要求鉆完井作業全過程零排放。為提升油田整體開發經濟效益,全面推廣瘦身井,實現鉆井作業的提速、提效勢在必行。

1 渤海A油田原井身結構設計

1)隔水導管。采用錘入法下入隔水導管,在安裝導管架時一起錘入,設計隔水導管入泥深度50 m(錘到持力層,并滿足井口支撐要求)。隔水導管規格為:單筒單井選用Φ609.6 mm、X52、25.4 mm壁厚,單筒雙井選用Φ914.4 mm、X52、25.4 mm壁厚。

2)表層套管。該井段采用Φ406.4 mm井眼,下入Φ339.7 mm表層套管。為平衡各井段的難度,下一層次Φ311.15 mm井段大于2 800 m或水垂比大于2的井Φ339.7 mm表層套管下深至800 m,其他井Φ 339.7 mm表層套管下深至400 m。

3)生產套管。完鉆井深小于3 200 m定向井采用Φ311.15 mm井眼,Φ244.475 mm套管下深至完鉆井深。完鉆井深大于3 200 m定向井,Φ244.475 mm套管下深至海拔垂深-850 m,增加一層次Φ215.9 mm井段,Φ177.8 mm套管下深至完鉆井深。

2 渤海A油田井身結構優化設計

2.1 瘦身井優選原則

在渤海A油田開發過程中,為最大限度實現提速減排,全面推廣應用瘦身井井身結構。要求井深小于3 200 m且水垂比小于2.5的井全部瘦身,總作業井數23口,計劃瘦身井數22口。

2.2 井眼瘦身方案

隔水導管下入方案不變。兼顧考慮大斜度井套管下入風險,井眼尺寸由Φ406.4 mm井眼(Φ 339.7 mm表層套管)+Φ311.15 mm井眼(Φ244.475 mm生產套管)優化為Φ311.15 mm井眼(Φ273.05 mm表層套管)+Φ241.3 mm井眼(Φ177.8 mm生產套管)(圖1)。

圖1 井身結構優化示意圖

2.3 表層套管下深方案

為平衡各尺寸井段作業難度,并為后期側鉆預留空間,加深表層套管下深至600、800、1 000、1 200 m。優化方案如下:單筒雙井表層套管下深為400 m,4口井;完鉆井深小于2 400 m的井,表層套管下深為600 m,共9口井;完鉆井深大于2 400 m且水垂比小于2的井,表層套管下深為800 m,共6口井;水垂比大于2的井,表層套管下深為1 000、1 200 m,共3口井。

2.4 后期側鉆方案設計

1)原井位附近側鉆。側鉆點位于原井位附近并且低于泵掛深度時,在Φ177.8 mm生產套管開窗側鉆,側鉆井眼為Φ152.4 mm擴眼至Φ177.8 mm,下入Φ139.7 mm生產套管,可以實現套管內分層及充填防砂作業,滿足完井生產要求(圖2)。

圖2 Φ177.8 mm生產套管開窗側鉆

2)遠井地帶側鉆。側鉆點位于遠井地帶時,在Φ339.7 mm表層套管開窗側鉆。具體的側鉆方案為切割回收原Φ177.8 mm生產套管,實施Φ339.7 mm表層套管開窗側鉆;側鉆后井眼為Φ241.3 mm井眼,下Φ177.8 mm套管;當存在下一層井身結構時,可鉆Φ152.4 mm井眼并擴眼至Φ177.8 mm,下入Φ 139.7 mm生產套管(圖3)。

圖3 Φ339.7 mm表層套管開窗側鉆

施工要求:遠井地帶側鉆基礎為加深表層套管下入深度,預留側鉆空間,優化后的表層套管下深方案可以滿足要求;固井作業水泥漿量需精確計算,精準控制水泥返高,便于后續Φ177.8 mm套管回收,縮短棄置周期。

3 配套鉆井提速措施

在鉆井作業過程中,為及時清除在下井壁形成的巖屑床,保證井眼的清潔,防止卡鉆等井下事故發生,并讓套管順利下至設計深度,通常會采取短起下鉆的施工措施。短起下鉆所用時間約占整個鉆井周期的30%,嚴重制約著油田的提速增效。為進一步提高鉆井作業效率,A油田在使用瘦身井井身結構的前提下開展了零短起作業模式實踐,在完鉆后保證充足的鉆井液循環時間,清潔井眼的同時調整鉆井液性能,之后起鉆至井口進行下套管作業。

3.1 井眼清潔措施

1)高鉆井液環空返速。通過井眼瘦身,實現了井眼與鉆具環空鉆井液返速增大,避免了巖屑床的大量形成。在使用Φ139.7 mm鉆桿情況下,一開井眼尺寸由Φ406.4 mm優化為Φ311.15 mm,泵排量保持4 000 L/min不變,環空返速由0.59 m/s增加至1.11m/s;二開井眼尺寸由Φ311.15 mm優化為Φ241.3mm,泵排量由4 000 L/min降至2 600 L/min,環空返速由1.11 m/s增加至1.42 m/s,較高的鉆井液環空返速更有利于巖屑的攜帶,從水力參數上保證了井眼的清潔。同時Φ241.3 mm井眼的使用為井眼與生產套管提供了足夠的環空間隙,以利于生產套管的下入及固井質量。

2)巖屑濃度及ECD參數控制。A油田井下定向井儀器的最大耐受排量為2 800~2 900 L/min;鉆進過程使用常規螺桿鉆具,頂驅轉速取值70 r/min;使用Φ139.7 mm鉆桿;鉆頭水眼為7個Φ14.29 mm。

在現場施工過程中,為保證井眼清潔度,設定2 000 m以上井段控制巖屑濃度小于5%、2 000 m以下井段控制巖屑濃度小于3%,通過控制最高機械鉆速及底部鉆具組合中的測井工具所測得的ECD值,實現對井內巖屑濃度的控制。

經過Landmark軟件模擬,2 000 m以上井段控制巖屑濃度小于5%,可允許最大機械鉆速為145~190 m/h,泵壓10~16 MPa,允許最大井底ECD值為1.362 3~1.443 1 g/cm3;2 000 m以下井段控制巖屑濃度小于3%,可允許最大機械鉆速為ROP 115 m/h,泵壓13~19 MPa,允許最大井底ECD值為1.413 8~1.432 4 g/cm3,見表1。

表1 機械鉆速、井底ECD值與井內巖屑濃度關系

3)鉆井液提切劑的優選。鉆井液是否具備良好的流變性,以便將井筒內產生巖屑及時運移至地面是實現零短起模式的關鍵。A油田鉆井作業前研選高效提切劑,優化配方實現鉆井液低黏度高切力。以改進型PEC鉆井液作為基漿,分別加入BIOVIS、VIS-B和PF-XC評價增黏效果,在同為2%的加量下,VIS-B的黏度最大,BIOVIS和PF-XC的黏度相差不大,如圖4所示。但是,相較VIS-B和PF-XC兩種增黏降濾失劑,BIOVIS能夠更好地兼顧提黏切和降低濾失量的作用,如圖5所示。在BIOVIS0.3%加量下,體系動塑比YP/PV=0.65>0.6,Φ6=10 mPa·s>8 mPa·s,API濾失量=2.6 mL<4 mL,失水較低,而且其具有更寬的加量調控范圍,更適合現場維護加料操作。在現場實際應用中,實現漏斗黏度55 s情況下Φ3/Φ6由4/7 mPa·s提高到8/10 mPa·s,動切力YP=12~15 Pa,巖屑返出情況良好。

圖4 2%加量各處理劑指標

圖5 各處理劑加量與失水量關系

3.2 旋轉下套管工具備用技術

套管能否順利下至設計深度往往決定著鉆井作業的成功與否,零短起作業模式在縮短鉆井作業周期的同時,也在一定程度上增加了下套管不到位的風險。為確保套管的順利下入,結合渤海常用的頂驅下套管工具,創新應用了旋轉下套管工具備用措施(圖6)。

圖6 旋轉下套管工具備用示意圖

目前渤海常用的旋轉下套管工具主要有兩種,分別通過液壓方式和機械方式控制牙板咬緊套管,牙板咬緊套管后,旋轉頂驅上扣。套管扣上緊后上提套管串,提出套管卡瓦,下放套管串。使用旋轉下套管工具,遇阻時可直接開泵循環或旋轉套管,第一時間處理套管阻卡,但操作步驟多,相對耗時。

旋轉下套管工具在連接套管時,相比傳統套管鉗緊扣方式慢。為了保證套管的順利到位,通過對旋轉下套管工具進行研究,創新結合兩種下套管模式。通過加工適合長度的吊環,配合使用可劃眼浮鞋及高抗扭套管扣,實現采用傳統模式進行緊扣并下放套管串,遇阻時隨時切換,采用頂驅下套管模式,既保證了下套管時效,又能第一時間處理套管阻卡。

3.3 現場應用效果

通過零短起作業模式實踐,18口井實現二開Φ 241.3 mm井段無短起下鉆,直接下套管到位,累計節約鉆井工期37.36 d。

4 配套完井生產工藝

A油田22口瘦身井均采用Φ177.8 mm、23 lb/ft(1 lb/ft=1.49 kg/m)生產套管,該尺寸生產套管難點在于實現分采。使用Y型電泵分采管柱生產的關鍵點在于生產套管內徑小,必須保證有足夠的空間允許井下工具通過。Y接頭、電泵機組以及旁通管尺寸的選擇通常是難點所在。并且由于生產管柱的整體尺寸減小,也會限制單井的日產油量。

4.1 電泵、電機配套方案

該油田的地質油藏數據顯示,18口生產井平均配產70 m3/d,最大配產120 m3/d,設計電泵最大下入深度900 m。通過現有泵與電機配套方案的對比分析,采用338系列泵+375電機組合方式可滿足生產要求,見表2。

表2 電泵、電機配套方案參數對比

電機外徑與旁通管外徑之和,與生產套管內徑之間的間隙大小不應小于6 mm。表3是配合375系列電機可以選用的旁通管尺寸,可見3種尺寸的旁通管均可滿足生產需要。為保證旁通管的抗拉性能,并能夠通過鋼絲作業實現滑套的開關動作,推薦選用Φ60.32 mm的旁通管。

表3 配套旁通管參數對比

4.2 分采管柱推薦方案

生產管柱采用Φ73.025 mm油管+155Y接頭+Φ 60.32 mm旁通管+Φ41.275 mm滑套,可實現分采;采用338系列泵+375電機組合方式可實現最大配產310 m3/d,滿足生產要求。

5 結論

1)通過22口瘦身井井身結構的應用,減少巖屑的回收量約4 300 t,同時節省套管、鉆井液、水泥等材料費約2 300萬元,降低作業成本效果顯著。

2)瘦身井井身結構可實現Φ177.8 mm生產套管內的完井分采,通過配套鉆井提效措施,22口井較設計鉆井工期提速63%。對于經濟效益較低的油藏條件復雜油田,具有很好的推廣價值。

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