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溶液法聚乙烯裝置1-辛烯的效能提升應(yīng)用

2023-02-12 04:23:04寧魯賓王宏亮馮建勤撫順石化公司乙烯化工廠
石油石化節(jié)能 2023年1期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

寧魯賓 王宏亮 馮建勤(撫順石化公司乙烯化工廠)

乙烯化工廠聚乙烯裝置采用加拿大公司專利技術(shù),設(shè)計產(chǎn)能8×104t/a。是國內(nèi)唯一一套溶液法聚乙烯裝置。發(fā)揮溶液法優(yōu)勢開發(fā)辛烯共聚產(chǎn)品[1],填補了國內(nèi)空白,改變了我國辛烯共聚產(chǎn)品完全依靠進口的現(xiàn)狀。但由于技術(shù)和設(shè)備原因,每個生產(chǎn)周期后,需排出約20 t粗1-辛烯到1-辛烯退料罐,粗1-辛烯雜質(zhì)含量較高,無法作為共聚單體再次使用。長期生產(chǎn)下去,會造成粗1-辛烯的積累。

如果粗1-辛烯能夠得到充分的二次利用,對于減輕儲存壓力和降本增效都大有收益。因此我們提出,1-辛烯共聚生產(chǎn)時利用粗1-辛烯作為配制液體添加劑的溶劑,利用液體添加劑注入點在反應(yīng)器下游,不會影響聚合反應(yīng),且液體添加劑注入量小且緩,對回收區(qū)的影響不會太大。同時粗1-辛烯不再經(jīng)過精餾塔精制,精餾塔加熱蒸汽量得到降低,達到提高1-辛烯利用率,降低蒸汽消耗,達到降本增效目的。

1 化工工藝節(jié)能降耗的必要性

1.1 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

化工工藝生產(chǎn)中往往會造成資源的大量消耗。因此,化學(xué)工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,就必須具有能源,我國雖然是能源大國,但目前也面臨著資源短缺的問題,僅依靠國內(nèi)的能源已經(jīng)滿足不了市場的需求。尤其是天然氣、石油非再生資源缺乏日趨嚴重,使我國在未來的能源供應(yīng)上難度越來越大。石油資源的短缺,化工企業(yè)受到影響遠遠大于其他行業(yè)。所以減少能源浪費,降低損耗,對化學(xué)產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要,它關(guān)系著化學(xué)工業(yè)在未來能否穩(wěn)定發(fā)展[2]。

1.2 有利于降低企業(yè)成本

化工企業(yè)能源節(jié)約可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益,化工企業(yè)的產(chǎn)品尤其是耗能多的產(chǎn)品,它的生產(chǎn)成本往往會浪費大量的資源。因此,減少能源浪費,降低損耗,就能降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本,在浪費資源相等的基礎(chǔ)上能增加產(chǎn)品生產(chǎn)份額,為企業(yè)帶來更多利潤。

1.3 有利于實現(xiàn)對環(huán)境的保護

化工企業(yè)的節(jié)能降耗有利于實現(xiàn)對環(huán)境的保護,節(jié)約能源即減少能源的開發(fā),這樣能降低二氧化硫、煙、塵等的產(chǎn)生。空氣中的污染物包括粉塵、二氧化硫、二氧化氮,二氧化碳等。溫室效應(yīng)、酸雨、空氣懸浮顆粒、光化學(xué)污染等都是這些污染物引起的。所以,要節(jié)約能源,減小損耗,保護好環(huán)境[3]。

2 1-辛烯共聚生產(chǎn)聚乙烯的流程

為了滿足1-辛烯共聚生產(chǎn)需求,對聚乙烯裝置進行了部分適應(yīng)性改造,1-辛烯共聚流程見圖1。主要有:增加PV2030A至HB塔再沸器高壓蒸氣管線;增加P-GA-210泵至1-辛烯儲罐的退料線;增加一臺1-辛烯退料冷卻器、1-辛烯退料罐,1-辛烯儲罐用裝置原有的環(huán)己烷儲罐V-FA-416C;增加兩臺1-辛烯進料泵,1-辛烯進料控制用原有的丁烯共聚流量閥及流量表(FV-1002A/B);增加1-辛烯在線分析儀一臺;在V-FA-205和E-EA-203之間增加P-209泵的跨線,使高壓凝液不再經(jīng)過P-209泵體,直接通過壓差進入E-EA-203;增加了從環(huán)氧乙烷車間引入的高壓水線,高壓水通過TV-4114控制進入BH-401,將過熱高壓蒸汽脫過熱為飽和蒸汽。

圖1 1-辛烯共聚流程圖Fig.1 Copolymerization process of 1-octene

3 粗1-辛烯的產(chǎn)生及利用

3.1 低沸物精制塔(LB塔)的控制

LB塔壓力控制在1 800~1 900 kPa,如果塔壓低將導(dǎo)致塔底出料溫度低,HB塔操作困難,可以減少丁烯循環(huán)量至2 500 kg/h,同時可以適當補充FE,以盡快恢復(fù)LB塔的操作。只有塔壓穩(wěn)定了,參數(shù)調(diào)整才能平穩(wěn)。控制EA-203出口溫度TI-2032在205~210℃,如果超過范圍會引起LB塔波動[4]。由于1-辛烯共聚,產(chǎn)量只有7 t/h,LB塔內(nèi)未反應(yīng)乙烯非常少,可以忽略,因此1-辛烯共聚LB塔塔盤溫度分布同29系列有很大不同,進料點21層以上塔盤即精餾段塔盤溫度分布,沒有明顯梯度變化,特別是頂部三層塔盤溫度非常接近。如果按生產(chǎn)29系列操作,用回流控制頂部三層溫度,會發(fā)現(xiàn)LB塔波動非常大。操作要點是在丁烯回路物料平衡后,且LB塔第22層塔盤溫度在200~210℃時[5],只需監(jiān)控V-FA-206罐液位,并用回流進行調(diào)控,即可平穩(wěn)操作LB塔。LB塔主要控制參數(shù)見表1。

表1 LB塔主要控制參數(shù)Tab.1 Main control parameters of LB tower

3.2 高沸物精制塔(HB塔)的控制

環(huán)己烷物料平衡后,HB塔主要監(jiān)控塔釜液位。通過PV-2030A微調(diào)HB塔再沸器自產(chǎn)蒸汽[6]加熱量,將HB塔塔釜液位控制在50%~60%,可保證HB塔頂采出物料1-辛烯濃度平穩(wěn)。HB塔再沸器加熱蒸汽改為高壓蒸汽,PV-2030A和FV-2131串聯(lián),因為FV-2131壓力設(shè)計等級在2 600 kPa且在下游,因此采用將FV-2131開至100%,由PV-2030A控制HB塔再沸器加熱量。

隨著1-辛烯共聚的進行,HB塔塔釜1-辛烯濃度逐漸累積,溫度逐漸增高。當塔釜溫度升至214℃時(塔壓680 kPa,回流21 t/h),HB塔盤溫度由下至上明顯升高,當塔頂溫度升至165℃時,HB塔趨于穩(wěn)定。只有1-辛烯在SH中濃度達到一定值時才會形成共沸,為避免HB塔釜液位波動過大,在塔釜溫度升至214℃前,適當降低塔釜加熱量[7]。HB塔主要控制參數(shù)見表2。

表2 HB塔主要控制參數(shù)Tab.2 Main control parameters of HB tower

3.3 粗1-辛烯的產(chǎn)生與積累

生產(chǎn)1-辛烯共聚產(chǎn)品,由于精餾塔穩(wěn)定運行時HB塔頂溫度高于1-辛烯的沸點,因此溶劑環(huán)己烷和1-辛烯會同時從HB塔塔頂采出,形成1-辛烯和環(huán)己烷的混合物。在裝置從1-辛烯共聚聚乙烯產(chǎn)品切換到均聚聚乙烯產(chǎn)品時,HB塔塔頂溶劑已不能滿足均聚物生產(chǎn)需求。因此每個生產(chǎn)周期后,會通過回收區(qū)退料流程排出20 t左右粗1-辛烯到1-辛烯退料罐,由于粗1-辛烯雜質(zhì)含量高,需要送至回收區(qū)高沸塔塔釜進行精餾提純,為了降低粗1-辛烯對高沸塔塔頂采出溶劑純度的影響,以1 t/h的流量引入。高沸塔正常進料來自低沸塔塔底出料,溫度230℃,而粗1-辛烯由1-辛烯退料罐引入,溫度30℃,勢必會增加高沸塔再沸器高壓蒸汽的消耗。由于粗1-辛烯雜質(zhì)含量較高,直接進入回收區(qū)HB塔塔釜,雖然小流量引入,但是高沸塔操作出現(xiàn)波動,勢必會造成HB塔塔頂采出溶劑純度下降,不但增加催化劑消耗,也易造成塔頂采出物料1-辛烯比例不穩(wěn)定,影響產(chǎn)品質(zhì)量,粗1-辛烯不能有效得以利用。

3.4 粗1-辛烯的高效利用

1-辛烯共聚生產(chǎn),添加劑的配制與2911系列產(chǎn)品采用同樣的配制流程和環(huán)己烷溶劑。不同的是,1-辛烯共聚添加劑按2∶4∶5的配比進行配置,添加劑含量5 000 mg/kg;2911系列產(chǎn)品,添加劑按1∶1配制,濃度300 mg/kg。由于1-辛烯共聚添加劑濃度大,高溫有利于液體添加劑的充分溶解,以防止添加劑容易析出堵塞管線。由于環(huán)己烷沸點80.7℃,溫度高則出現(xiàn)沸騰溶劑蒸發(fā)泄漏,在封閉的配制間內(nèi)積存,易發(fā)生事故。由于添加劑的配制溫度控制范圍過小,實際生產(chǎn)過程多次發(fā)生添加劑堵塞管線,影響添加劑的注入,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差。

隨著生產(chǎn)的進行,逐漸摸索出一定規(guī)律。添加劑配制溫度控制偏高些,添加劑不容易發(fā)生堵塞。經(jīng)過反復(fù)試驗,確定將開車初始兩罐添加劑配置溫度電加熱器[8]仍然控制在70±3℃,之后添加劑配制溫度控制在70~80℃[9]。經(jīng)分析,這是因為開車初期配置添加劑時用的溶劑是純環(huán)己烷,生產(chǎn)過程中,配制添加劑的環(huán)己烷會含有2%的1-辛烯,其沸點高于純環(huán)己烷的80.7℃,所以配置罐溫度控制在80℃左右不會出現(xiàn)溶劑沸騰現(xiàn)象,由于控制溫度范圍的擴大,降低了添加劑溫度控制難度,進而降低了添加劑堵塞情況的發(fā)生。但是并沒有徹底解決添加劑堵塞問題。同時又提出利用生產(chǎn)副產(chǎn)物粗1-辛烯,作為配置添加劑的溶劑,控制溫度可以進一步升高,控制范圍又可進一步擴大。

通過分析化驗和實際操作,粗1-辛烯更適合作為添加劑的溶劑。不同溶劑沸點與實際使用效果見表3。

表3 不同溶劑沸點與實際使用效果Tab.3 Boiling points of different solvents and actual use effects

4 項目實施及效果

1)建立流程模擬。冷辛烯進料為1 000 kg/h,溫度30℃,塔釜辛烯根據(jù)出料量,油脂塔進料大約為5.5 t/h,若HB塔釜液位維持穩(wěn)定則進入高沸塔釜的量大約為5.5 t/h,結(jié)果兩股物流混合后溫度大約為206℃。冷辛烯加入后塔釜溫度變化流程模擬見圖2。

圖2 冷辛烯加入后塔釜溫度變化流程模擬Fig.2 Flow simulation of temperature change of tower kettle after the addition of cold octene

2)不加入冷辛烯。若不加入辛烯時,條件為將214℃辛烯加熱至225℃,使用高壓蒸汽(3.7 MPa)減壓后壓力為2.2 MPa。3.7 MPa高壓蒸汽溫度為245℃,2.2 MPa蒸汽溫度為217℃。辛烯不同壓力下的泡點溫度見圖3。

圖3 辛烯不同壓力下的泡點溫度Fig.3 Bubble point temperature of octene at different pressures

3)建立流程。進入再沸器虹吸管流量為20 t/h辛烯,溫度由214℃加熱升至228℃,其高壓蒸汽消耗量為5 235 kg/h。高壓蒸汽消耗量流程圖見圖4。

圖4 高壓蒸汽消耗量流程圖Fig.4 Flow chart of high pressure steam consumption

4)加入辛烯。加入辛烯流量為1 t/h時高沸塔塔釜溫度會下降至206℃,此時仍需保證再沸器出口溫度維持228℃。除進口溫度之外其他條件均不改變,根據(jù)模擬程序計算蒸汽消耗量為8 192 kg/h。

5)經(jīng)濟效益。在相同的再沸器出口溫度下,加入辛烯流量為1 t/h,高沸塔再沸器高壓蒸汽消耗量為3 t/h,20 t粗1-辛烯共計消耗60 t高壓蒸汽。即粗1-辛烯配置添加劑高效利用后,當高壓蒸汽價格為234.38元/t時,每個生產(chǎn)周期可以節(jié)約14 062.8元。同時,降低高壓蒸汽消耗的同時又降低了高沸塔的處理量,保證裝置經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

2016年檢修期間,增加粗1-辛烯配制添加劑流程,實際投資20 000元。2017年5月22日生產(chǎn)1-辛烯共聚產(chǎn)品首次投用,生產(chǎn)周期10 d,共配置添加劑溶液18 t,沒有發(fā)生一起添加劑堵塞事故,粗1-辛烯被有效利用,達到了響應(yīng)國家號召,清潔生產(chǎn)[10]的目的。粗1-辛烯的利用率90%,產(chǎn)生的經(jīng)濟效約35.4萬元。

5 結(jié)論

1)在操作層面,由于添加劑的注入點在反應(yīng)釜的下游,粗1-辛烯的雜質(zhì)不會對聚合反應(yīng)、催化劑耗量造成直接影響;因添加劑注入量小,速度慢,返回回收區(qū)的粗辛烯流量很小,回收區(qū)HB塔控制平穩(wěn),塔頂采出物料純度沒有受到影響,并且粗1-辛烯可以充分利用聚合反應(yīng)放出的熱量,高溫狀態(tài)返回回收區(qū)LB塔分離再進入HB塔精制,可以將粗1-辛烯對HB塔操作的影響降至最低,保證了HB塔塔頂采出純度,也降低高壓蒸汽耗量。

2)通過生產(chǎn)實踐,粗1-辛烯配置添加劑流程無需大刀闊斧的改造,在生產(chǎn)1-辛烯共聚聚乙烯過程中,一個生產(chǎn)周期內(nèi),共用粗1-辛烯配置液體添加劑20罐,未發(fā)生管線堵塞現(xiàn)象,同時反應(yīng)區(qū)、回收區(qū)操作平穩(wěn),配制添加劑效果好的同時也解決了粗1-辛烯積累的難題,現(xiàn)場投資小、收益大,值得推廣。

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