任德軍, 陳 剛, 張 寅, 王 鑫, 徐 俊, 江 龍, 向 軍
(1.國家能源集團長源電力股份有限公司,武漢 430077;2.國能長源漢川發電有限公司,湖北漢川 431614;3.華中科技大學 煤燃燒國家重點實驗室,武漢 430074)
隨著NOx排放標準的日益嚴格,燃煤電站采用空氣分級燃燒技術、燃料分級燃燒技術、低氮燃燒器、選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝技術等控制NOx的排放[1]。由于經低氮改造后的燃煤鍋爐主燃區存在“貧氧富燃”的問題,造成水冷壁局部范圍嚴重缺氧,且存在較大濃度的還原性氣氛(CO和H2S),特別是當局部氧體積分數低于1.5%時,H2S含量迅速增加,加劇了水冷壁高溫腐蝕。水冷壁管因高溫腐蝕,管壁加速減薄到一定程度,可能引起“爆管”,將嚴重影響電廠的生產安全和經濟效益[2-3]。因此,對燃煤鍋爐運行時高溫腐蝕問題的關注、研究及防治迫在眉睫。
高溫腐蝕類型主要分為硫化物型、硫酸鹽型和氯化物型,產生高溫腐蝕的主要影響因素為煤粉中的硫元素和氯元素、局部還原性氣氛及爐膛壁面的溫度水平[4-5]。爐膛燃燒是復雜的物化過程,實地試驗的研究方式存在成本較高、檢測手段有限、無法準確且全面地評估爐膛燃燒狀況等缺點。因此,目前普遍采用的研究方法為應用計算流體力學(CFD)模擬鍋爐爐膛燃燒。馮強等[6]對四角切圓鍋爐的H2S分布進行了研究,發現不同負荷的爐內空氣動力場對H2S的分布有直接影響。李汝萍等[7]將數值模擬與試驗方法相結合,將燃盡風率降低至20%后,主燃區內的還原性氣氛CO和腐蝕性氣體H2S明顯減少。……