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石橫特鋼1#高爐停爐實踐

2023-01-22 08:04:00董增云張凱凱賈繼臣
山東冶金 2022年6期

董增云,張凱凱,蔚 飛,賈繼臣

(石橫特鋼集團有限公司煉鐵廠,山東 泰安 271612)

1 前言

石橫特鋼集團有限公司(簡稱石橫特鋼)1#高爐有效容積1 080 m3,設有20個風口、東西方向兩個鐵口。第3代爐役于2018年點火開爐,根據泰安特種建筑用鋼新舊動能轉換項目,于2021年休風停爐。停爐方法有填充停爐法和降料面停爐法[1]。本次停爐高爐爐殼、爐襯完整且整體拆除不需保護,于是采用降料面停爐法。出于環保考慮,采用回收煤氣法降料面至8 m。停爐前制定了《停爐方案》《停爐期間槽下物料倒運方案》《停爐煤氣系統吹掃置換安全方案》《能源介質切斷方案》等,組織相關人員學習,熟知方案內容、明確任務分配,為安全順利停爐奠定了基礎。

2 停爐操作

2.1 降料面

降料面是高爐停爐過程中最為關鍵的操作,其操作重點是合理使用風量、風溫、打水量,維持爐頂溫度和煤氣成分在要求范圍內,確保降料面過程的安全順利[2]。

停爐前日11:00縮礦批至39 t,入爐焦比由369 kg/t提高至388 kg/t,爐溫按[Si]含量0.35%~0.50%控制,爐渣二元堿度1.15~1.20倍,以改善渣鐵物理熱及流動性。停爐當日6:00縮礦批至38 t,入爐焦比提高至402 kg/t,降煤比至150~155 kg/t。10:30開始降料面,爐頂氣密箱氮氣由2 000 m3/h增加至2 500 m3/h,以保護爐頂設備。降料面期間風量控制原則:前期盡量使用較大風量,縮短停爐時間;隨料線逐漸降低,及時減風、退角度、穩定氣流分布;料線3 m以下時,風量≤2 600 m3/min;料線4 m以下時,風量≤2 500 m3/min,依次料線每降低1 m,減風100~150 m3/min。11:55高爐停氧,12:00煤粉噴空停煤,鐵口見風后逐步減風,12:50休風停爐。通過準確控制爐前出鐵時間,精準控制小時煤量,停爐前50 min煤粉全部噴空停煤,減少了停爐后煤粉清理工作。停爐前準確預測槽下各倉空倉時間,除2個焦炭倉與3個燒結礦倉剩余少量物料,其余各倉基本空倉,大大減少了停爐后礦槽內物料的倒運量。

2.2 放殘鐵操作

停爐前通過計算,結合爐底中心測溫情況、高爐爐役時間等因素綜合考慮,確定殘鐵口開鉆位置為正南方向5#風口下方,4層炭磚向上50 mm處,殘鐵眼角度15°。停爐前提前搭設放殘鐵平臺,預制殘鐵溝,做好鐵罐連接橋及爐底防護工作。高爐休風后,切斷殘鐵口部位冷卻壁冷卻水并吹空,鉆燒殘鐵口,于21:16順利放出殘鐵,共放殘鐵97.2 t。

2.3 打水涼爐

放完殘鐵后,高爐開始爐頂打水涼爐,打水量控制在20 m3/h以內,打水間斷進行,風口冒火時暫停打水。直至東、西鐵口、殘鐵口出水,停止爐頂打水,涼爐結束,開始破拆大修。

3 爐體破損調查

3.1 爐型情況

打開爐門清空爐料后,檢查風口以上爐型侵蝕、磨損或脫落情況。6~9段西南6#~9#風口方向有黏結物100~300 mm,其余基本干凈;10~11段圓周方向相對均勻,爐型基本規則;爐身上部12段東南方向、13段爐墻噴涂料全部脫落,冷卻壁前端磚槽清晰可見,與停爐前該位置爐體測溫溫度高吻合。從爐內黏結物化驗成分看,鉀在爐身上部富集多,含量10%;鉛在風口下部沉積多,含量高達29%;鋅在爐內富集,含量24%~28%。從煤氣管道黏結物成分分析,大量的鋅通過煤氣除塵灰排出,重力除塵鋅含量10%,布袋除塵鋅含量高達42%,高鋅灰沉積在荒煤氣支管,堵塞進口,印證了停爐前煤氣除塵壓差高與此有關。若長期鋅高布袋壓差高,可利用檢修清理荒煤氣支管的黏結物,根本還是要嚴格控制原料有害元素含量,減少有害元素入爐。不同位置黏結物化驗結果見表1。

3.2 風口組合磚破損

風口組合磚以風口中心線為界,上半部侵蝕較嚴重,大套前端殘余磚約100~200 mm,大套下部環炭上表面磚基本完好,殘余長度在900~1 000 mm。熔化后的渣鐵混合物滴落到風口大套前端,由于中套上面沒有保護磚容易燒壞中套,印證了停爐前6#風口中套燒損的原因。

3.3 爐缸侵蝕破損情況

3.3.1 爐缸炭磚

爐缸炭磚設計共12層,1~3層國產炭磚,4~12層進口西格里炭磚。爐缸炭磚基本完好,沒有環裂現象。其中:1~6層炭磚保持完好;2~4層炭磚上表面有鉛皮,含鉛量75%左右;7~8層環碳有輕微侵蝕現象,主要在西鐵口附近;9#風口方向炭磚剩余700 mm,侵蝕量50 mm左右。從鐵口橫截面侵蝕情況看,西半圈較東半圈侵蝕明顯,基本呈不規則的“象腳狀”侵蝕;9~12層環炭基本完好。

3.3.2 陶瓷杯

7~8層炭磚外陶瓷杯基本侵蝕完,東南方向剩余150 mm。9~12層炭磚外陶瓷杯壁剩余200~370 mm,其中11層西鐵口方向較薄,殘余200 mm。西鐵口北11#風口方向,爐底陶瓷杯墊下層基本保持完好,上層邊緣侵蝕較少,靠近中心處減薄,距中心西北方向1 m處侵蝕最深,上層陶瓷墊侵蝕完,下層陶瓷杯墊剩余300 mm左右,爐底整體呈“鍋底狀”侵蝕。

3.4 冷卻壁及水系統破損調查

3.4.1 冷卻壁

1~5段鑄鐵冷卻壁表面光滑無侵蝕。6~9段冷卻壁為鑲磚銅冷卻壁,鑲磚全部脫落,磚槽基本保持完好無漏水裂紋現象。10段和13段冷卻壁熱面基本完好,鑲磚槽侵蝕程度較少。14~15段冷卻壁豎向邊緣有侵蝕,個別螺栓孔附近存在裂紋現象。

3.4.2 水系統

從破拆的水管道內壁看,凈環系統管道內有淤泥和結垢情況,軟水系統管道保持較好,濁環水系統水質差管道中輕微銹蝕。管道中存在淤泥主要是水池中淤泥沉積影響,可以采取改善水源水質、水池封閉、使用陶瓷膜過濾器等措施減少淤泥進入,同時根據各水系統腐蝕和結垢情況對藥劑做出適當調整,減少結垢,確保水系統安全穩定運行。

4 結語

石橫特鋼1#高爐停爐方案制定合理,目標明確,過程把控到位,實現安全順利停爐;殘鐵眼選位得當,殘鐵排放干凈,基本無殘留,為扒爐創造了有利條件。通過高爐破損調查,為高爐日常操作提供了指導方向:使用質量好的炭磚是高爐長壽的關鍵,嚴格監督筑爐質量,有利于促進高爐長壽[3];爐底中心溫度短時間下降20℃以上,是鉛沉積的原因,特別是中心溫度上升后下降的過程中,鉛附著在熱電偶上影響測量溫度失真,可參考附近或下層溫度判斷;停爐后爐型規整,確定合理送風制度、吹透中心活躍爐缸、靈活運用裝料制度是保持合理操作爐型的關鍵。

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