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百萬機組高加人孔門頻繁泄漏高效治理

2023-01-14 08:10:34李成紅陸金龍
設備管理與維修 2022年22期

李成紅,徐 建,陸金龍

(國家電投集團協鑫濱海發電有限公司,江蘇鹽城 224500)

0 引言

某百萬火力發電廠給水系統采取100%大旁路設計,高加系統由1#、2#、3#號高加及1 臺外置蒸汽冷卻器、管道、閥門組成,制造廠家為杭州鍋爐股份有限公司。機組正常運行時,給水經汽泵升壓后依次通過3#、2#、1#高加及外置蒸汽冷卻器加熱至鍋爐省煤器,基建及投產過程中多次發生人孔門泄漏現象,尤其在快速降負荷過程中,對機組安全、經濟運行造成較大影響。期間,通過調整螺栓冷熱緊力和密封墊型式,可減小人孔泄漏,但并不能徹底消除,1 號機外置冷卻器和2 號機1#高加在啟停機過程中依然存在外漏現象。

當機組運行中發生某臺高加或外置蒸汽冷卻器(因作用及結構形式與其它高加相同、后文中統稱為高加)人孔門泄漏情況時,給水系統必須切換至旁路運行,從而退出全部高壓加熱器運行,嚴重威脅人身安全以及機組安全、環保、經濟運行。2 臺機組自2017 年投運后將近一年時間里,頻繁發生高加人孔門泄漏情況,特別是機組停機過程中每次都會出現1~2 臺次高加泄漏事件,為機組安全運行埋下重大隱患。運行中處理高加人孔門泄漏須隔離龐大的高加系統,措施非常多,系統泄壓完成具備處理條件時間正常為2 d 左右,當系統存在給水三通閥內漏等情況時,可能造成處理時間進一步延長,甚至系統無法隔離,引起機組非停重大事故。

1 原因分析

高加人孔門泄漏屬于威脅機組安全運行的重大缺陷,如泄漏量增大會出現降負荷乃至停機的風險,因此專業人員立即組織分析,通過咨詢高加生產廠家及使用類似結構高加的電廠人員,很多電廠發生過同樣高加人孔門泄漏情況,通過更換增強型墊片及縮短檢修頻次,能在一定程度緩解泄漏情況的發生,但未徹底杜絕。依據我廠目前解決高加人孔門泄漏,總結發生原因有以下4 點:

(1)高加人孔門設計為內置式堵頭密封形式,內部設置的擋圈結構不合理(圖1)。內部擋圈內徑與密封墊片外徑間隙非常小,單側僅5 mm 左右,安裝對中過程中極易造成密封墊磕碰,密封墊發生局部松散損壞,由于內置式結構,不易發現,機組運行中給水壓力隨著負荷變化而變化,密封墊在不斷經受擠壓、膨脹作用下進一步損壞,導致高加人孔門密封面處發生泄漏。

圖1 高加人孔門內置式堵頭密封形式

(2)檢修環境惡劣,安裝工藝要求極高。檢修過程中系統在隔離后,經過較長時間泄壓后壓力基本上降至0,但是高加人孔門處溫度很難降到100 ℃以下,并且始終存在少量蒸汽竄出,檢修人員無法進入到水室內部進行密封面檢查及清理,只能結合鏡子戴上防燙手套及面罩站在外面檢查清理,給檢修帶來很大的麻煩,嚴重影響檢修質量,增加高加人孔門泄漏概率。

(3)密封墊選型不對或密封墊加工質量缺陷。原密封墊選型為純石墨密封墊,正常運行時高壓給水將堵頭及密封墊壓緊至高加筒體結合面,理論上壓力越高越嚴密,不會發生泄漏,但負荷波動及機組停運期間,給水壓力變化較大,該型式密封墊片伸縮性能相比較差,容易發生泄漏。然而在選擇金屬纏繞墊片后,如墊片金屬繞帶及石墨帶材質不佳,或者是加工標準達不到耐高強壓力,且反復伸縮條件下,同樣會發生墊片損壞,人孔門泄漏情況。

(4)原專用工具設計存在缺陷。它主要由3 個部分組成,即3 個支撐架和相應的銷軸連接在一起,3 個部分之間通過轉動、彎曲,通過4~5 人配合操作,將人孔門堵頭從加熱器內取出或回裝(圖2)。由于高加人孔門堵頭重近100 kg,且作業空間非常有限,安裝工藝要求極高,容易發生墊片損壞情況。

圖2 原專用工具示意

2 解決辦法

為徹底解決1 號機和2 號機的高、低加、外置蒸汽換熱器外漏的問題,提高設備運行可靠性,專業人員多次召開專題會進行探討,認真分析缺陷形成的表層和深層原因,最終確定應該從人孔門專用工具優化改造著手,重新對專用工具進行設計,使其滿足使用要求,并具備以下5 點:①改造成本低、加工成本低;②操作方便、快捷;③對中精準、可靠性高;④縮短檢修工時;⑤降低檢修周期。

(1)去除高加人孔門內置擋圈。利用機組調停檢修等機會,確保作業環境安全情況下,人員進入高加水側,利用角磨機將內置擋圈割除,并將原焊接處打磨平整,作業過程中務必小心謹慎,確保高加人孔門密封面無損傷。如發現密封面損傷時,采用砂輪磨頭或銑刀,打磨缺陷位置至平滑過渡,并進行100%PT 檢查合格,預熱≧150 ℃,進行補焊處理,焊條采用SMAW J607 或E6015-D1(E5915-3M2)Φ3.2 I=90~130 A,焊接完成進行打磨平滑過渡,檢查密封面的平面度小于0.05 mm,并進行100%PT 檢查合格。

(2)人孔門堵頭更換。經過測繪,原高加人孔門堵頭密封面偏窄,減去金屬纏繞墊內環尺寸5 mm 后,實際密封面尺寸不足15 mm,提前聯系高加設備廠家,免費提供新堵頭,要求增加實際密封面尺寸至20~25 mm,堵頭材料不低于SA387Gr11C12 鋼材要求,密封面平整度、耐壓等級等參數必須滿足給水最高設計工況要求。

(3)選用帶內外環的優質金屬纏繞墊片。第一,否定使用純石墨密封墊,因為給水壓力波動較大,該類密封墊伸縮性能較差;第二,使用的帶內外環金屬纏繞墊,內、外環寬度控制在5~8 mm 左右,以金屬纏繞墊外環外圈尺寸與人孔門堵頭外圓尺寸平齊或略小1~2 mm 即可;第三,確保采用的金屬纏繞墊材質及加工工藝優良,確保密封墊具有優質的伸縮性能。

(4)優化檢修專用工具。對高加人孔門原檢修專用工具進行優化改造,優化改造后的專用工具須具備3 個條件(一是減少轉動支撐;二是方便旋轉對中;三是保持水平度),從而確保使用安全、操作便捷、對中精度高、縮短檢修時間等優點。優化后的專用工具轉動套筒安裝在支撐架上,為一個圓柱形不銹鋼套筒,上面設計有一處吊點,與龍門架、轉動手柄配合使用(圖3)。在安裝過程中,通過調整手拉葫蘆,轉動手柄,調整人孔門對中(圖4),最終保證密封墊片與殼體密封面完全貼合,來保證密封效果。

圖3 優化后專用工具示意

圖4 活動式可升降龍門吊

(5)提高檢修作業人員的技術水平,確保安裝質量。專業點檢及檢修工作負責人要進行檢修前安全技術交底,參與檢修人員必須熟知檢修作業風險,必須熟悉作業過程及專用工具使用,安裝過程中由工作負責人統一現場指揮,專業點檢全程旁站指導,防止誤操作造成設備損壞及運行中人孔門泄漏事件。拉緊螺栓緊固按照以下方式進行:冷態情況下,螺栓分3 次均勻對稱交替緊固,分別為要求力矩的30%、70%、100%,最終螺栓的預緊力需達到1300±100 N·m;熱態情況下,機組負荷為500 MW(對應給水壓力15 MPa)、800 MW(對應給水壓力25.15 MPa)、1000 MW(對應給水壓力30.515 MPa)時,均用400±20 N·m 力矩進行拉緊螺栓緊固檢查。高加及外置冷卻器人孔熱緊力矩值見表1。

表1 高加及外置冷卻器人孔熱緊力矩值

3 效果檢查

改造后的專用工具在實際運行中均到達了預期的效果,對中效果好,可以微量調節,保證了自密封密封墊片居中、不偏斜,從而杜絕了運行期間泄漏事件的發生。

在人孔門拆裝過程中(圖5),經過優化的高加人孔門檢修專用工具,起到了預期效果,無論在使用效果還是檢修質量控制方面,都令人滿意。

圖5 人孔門拆裝

改造后的專用工具節省人力、操作方便,只需3~4 人即可操作,大大縮短檢修工時。按照每臺高壓加熱器人孔門拆裝需要12 h、6人,72 工時來計算,改造后可節省1/2 的工時與人力。

4 結語

大型火力發電機組在運行中發生高加人孔門泄漏,屬于威脅人身和機組安全運行的重大缺陷,需要高度重視。以上通過自己切身經歷的多次高加人孔門泄漏事件,分享了發生原因、處理措施以及獲得的成效,希望能給大家帶來一定的借鑒作用,同時針對高加人孔門泄漏以及其他設備缺陷、隱患,也希望能夠與大家進行交流,為人身安全、設備安全、機組高效穩定運行提供多一份保障。

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