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基于PLC和觸摸屏的平面磨床控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

2023-01-10 03:25:50高峰王清標(biāo)譚璀璨
機(jī)電工程技術(shù) 2022年12期
關(guān)鍵詞:程序功能

高峰,王清標(biāo),譚璀璨

(1.湖南大學(xué)現(xiàn)代工程訓(xùn)練中心,長(zhǎng)沙 410082;2.湖南大學(xué)國(guó)家高效磨削工程技術(shù)中心,長(zhǎng)沙 410082;3.湖南中偉智能制造有限公司,長(zhǎng)沙 410100)

0 引言

隨著控制技術(shù)、磨削材料、及磨床結(jié)構(gòu)的發(fā)展,高速高效磨削已成為當(dāng)前主要磨削加工方式。隨著制造業(yè)的發(fā)展,對(duì)零件加工工藝提出了新的要求,磨削加工的應(yīng)用范圍已從精加工逐步擴(kuò)大到粗加工領(lǐng)域。目前在硬質(zhì)合金加工及其他一些難磨材料加工中小型企業(yè),尤其是民營(yíng)企業(yè)中,仍存在大量效率低下手動(dòng)液壓控制的磨床。隨著磨床應(yīng)用范圍擴(kuò)大,人力成本的提高,已嚴(yán)重影響到產(chǎn)品精度及生產(chǎn)效率,對(duì)其進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造提出了迫切需求。

國(guó)內(nèi)外對(duì)非圓輪廓如凸輪軸磨削加工,隨動(dòng)磨削曲軸加工,因需要多軸曲線插補(bǔ),在線測(cè)量,機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)主要采用西門子840DSL、發(fā)那科0i和華中數(shù)控系統(tǒng)。平面、內(nèi)圓磨削加工,特點(diǎn)是零件對(duì)表面質(zhì)量及尺寸精度要求高,不涉及曲線插補(bǔ)和算法,零件多型號(hào)、多規(guī)格。此類磨削加工相對(duì)于車、銑、加工中心市場(chǎng)容量小,應(yīng)用場(chǎng)景多樣化。采用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)控系統(tǒng),因其人機(jī)接口、功能定制、功能擴(kuò)展方面開(kāi)放性不夠,難以適應(yīng)個(gè)性化需求。國(guó)內(nèi)外應(yīng)用PLC和觸摸屏作控制系統(tǒng)在自動(dòng)化領(lǐng)域研究實(shí)踐很多,但在精密設(shè)備磨床應(yīng)用鮮有提及。

基于以上的研究分析,采用觸摸屏、PLC和伺服系統(tǒng)開(kāi)發(fā)磨床程序控制系統(tǒng)[1],通過(guò)PLC編程、觸摸屏畫(huà)面設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)數(shù)控加工是一種性價(jià)比高的方案,解決中低端加工設(shè)備快速實(shí)現(xiàn)數(shù)控化過(guò)程中對(duì)操作簡(jiǎn)單、個(gè)性化功能需求以及功能擴(kuò)展的問(wèn)題。因采用PLC,對(duì)組網(wǎng),數(shù)據(jù)上傳也提供快速接口。本文以臥式平面磨床為例闡述控制系統(tǒng)的硬件構(gòu)成和程序設(shè)計(jì)思路。

1 平面磨床工作原理

臥軸的矩臺(tái)平面磨床結(jié)構(gòu)如圖1所示。床身用于安裝立柱、工作臺(tái)、液壓系統(tǒng)等;砂輪安裝在砂輪架上,由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)高速旋轉(zhuǎn);滑座用于安裝砂輪架;工作臺(tái)由液壓驅(qū)動(dòng),液壓系統(tǒng)由油泵、油缸、電磁閥、壓力表、壓力繼電器等構(gòu)成;矩形磁臺(tái)安裝在工作臺(tái)上。

圖1 臥軸的矩臺(tái)平面磨床結(jié)構(gòu)示意圖

平面磨磨削加工過(guò)程是:工件由磁臺(tái)吸住或夾持在工作臺(tái)上,工作臺(tái)作縱向往復(fù)運(yùn)動(dòng),砂輪架沿滑座的燕尾導(dǎo)軌作橫向間歇進(jìn)給運(yùn)動(dòng),滑座可沿立柱的導(dǎo)軌作垂直間歇進(jìn)給運(yùn)動(dòng),用砂輪周邊磨削工件。

2 平面磨床控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

平面磨床控制系統(tǒng)硬件組成主要包括觸摸屏、PLC、交流伺服驅(qū)動(dòng)器、電子手輪、光柵尺、伺服電機(jī)。機(jī)床還包括靜壓液壓電機(jī)、水泵電機(jī)、電磁閥等用于工作環(huán)境建立的部件。以PLC為中央處理器,觸摸屏為人機(jī)對(duì)話接口,PLC控制橫向進(jìn)給Z軸和砂輪架垂直進(jìn)給Y軸,構(gòu)成控制系統(tǒng)[2-6]。觸摸屏與PLC之間數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互,用戶通過(guò)觸摸屏寫(xiě)入加工工藝參數(shù)至PLC中相應(yīng)的數(shù)據(jù)寄器,當(dāng)PLC接收到控制指令時(shí)調(diào)用相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算處理,執(zhí)行相應(yīng)加工程序,更新數(shù)據(jù),完成自動(dòng)磨削加工。控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 平面磨床控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

2.1 觸摸屏

工業(yè)觸摸屏在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,性能穩(wěn)定,操作編程方便,是人機(jī)接口重要部件,系統(tǒng)采用臺(tái)達(dá)7寸觸摸屏,型號(hào)DOP-BO7S411,人機(jī)界面通過(guò)臺(tái)達(dá)觸摸屏編程軟件:DOPSoft 4.00.10編輯設(shè)計(jì)。數(shù)控磨床操作界面越來(lái)越多的采用觸摸方式。

2.2 PLC控制器

可程序化邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是自動(dòng)化控制領(lǐng)域核心部件,各種數(shù)控系統(tǒng)一般內(nèi)嵌PLC控制單元或類似于PLC控制器。PLC應(yīng)用深入各行各業(yè),性能成熟穩(wěn)定,許多獨(dú)立小型PLC已具備豐富的運(yùn)算和控制指令,可完成很多復(fù)雜運(yùn)動(dòng)控制,且成本比較低。

系統(tǒng)采用臺(tái)達(dá)高性能晶體管輸出PLC:DVP40EH00T3,該型號(hào)PLC具有:4軸200 kHz高速脈沖輸出,支持4組200 kHz硬件高速計(jì)數(shù)器,32位元CPU+ASIC雙處理器,支持浮點(diǎn)運(yùn)算,基本指令最快執(zhí)行速度達(dá)0.24 μs。控制器簡(jiǎn)易連網(wǎng)功能PLC Link功能可架構(gòu)最多32臺(tái)的連線網(wǎng)絡(luò)。程序容量30 K步,數(shù)據(jù)寄存器12 K,性能完全滿足應(yīng)用需求,方便擴(kuò)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

控制系統(tǒng)綜合外部I/O開(kāi)關(guān)量數(shù)量、高速脈沖輸入輸出及程序編輯規(guī)模,選用了40點(diǎn)輸入輸出晶體管型高功能標(biāo)準(zhǔn)型控制器PLC,如需增加外圍設(shè)備可擴(kuò)展I/O接口和模擬量接口。

2.3 伺服驅(qū)動(dòng)和伺服電機(jī)

伺服驅(qū)動(dòng)器選用臺(tái)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)泛用型,型號(hào)為ASDAB2-1021。橫向進(jìn)給Z伺服電機(jī)選用ECMA_G31309SR。Y軸為垂直軸,驅(qū)動(dòng)電機(jī)選用帶有剎車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)ECMA_G31309SS。驅(qū)動(dòng)器利用精密的回授控制及結(jié)合高速運(yùn)算能力的數(shù)字信號(hào)處理器(Digital Signal Processor,DSP),控制IGBT產(chǎn)生精確的電流輸出,用來(lái)驅(qū)動(dòng)三相永磁式同步交流伺服電機(jī)達(dá)到精準(zhǔn)定位,具有良好的性能。

2.4 電子手輪和光柵尺

在精密加工設(shè)備中,為了方便零件件對(duì)刀,及手動(dòng)微進(jìn)給,調(diào)試產(chǎn)品,往往會(huì)配置電子手輪。控制系統(tǒng)中選用AB相24V,每轉(zhuǎn)100個(gè)脈沖的手揺脈沖發(fā)生器。手輪接入PLC硬件高速計(jì)數(shù)輸入端子X(jué)0、X1,系統(tǒng)選用型號(hào):SF-PMG4-EC-2。

光柵尺安裝在垂直Y軸上,用于Y軸位置反饋實(shí)時(shí)反饋,光柵尺與PLC相匹配,選用AB相24 V,分辨率為0.5 μM的光柵尺,2 μM一個(gè)脈沖。光柵尺接入PLC高速計(jì)數(shù)輸入端X4、X5輸入端子,設(shè)定啟用X4、X5為高速計(jì)數(shù)用功能,實(shí)現(xiàn)垂直軸高精度全閉環(huán)控制。

3 控制系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì)

控制系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì)包含觸摸屏程序設(shè)計(jì)和PLC控制程序編制。

3.1 用戶操作界面設(shè)計(jì)

采用二級(jí)菜單方式設(shè)計(jì),界面由主畫(huà)面、參數(shù)設(shè)置、手動(dòng)控制、IO監(jiān)控、報(bào)警5個(gè)畫(huà)面構(gòu)成,總體設(shè)計(jì)框圖如圖3所示。主界面實(shí)現(xiàn)各軸坐標(biāo)顯示、功能部件、磨削相關(guān)工藝參數(shù)、工作方式選擇等監(jiān)控狀態(tài)[7]。如圖4所示。加工參數(shù)界面(圖5)是操作人員主要使用的界面,設(shè)有加工過(guò)程的工藝參數(shù),參數(shù)設(shè)有權(quán)限保護(hù),操作人員只需修改常用磨削參數(shù)如粗磨量、精磨量、光磨次數(shù)及進(jìn)刀速度等工藝參數(shù),即可投入生產(chǎn)。手動(dòng)控制界面用于零件加工時(shí)手動(dòng)移動(dòng)伺服軸,用于對(duì)刀、測(cè)量和維修。I/O監(jiān)控及報(bào)警用于對(duì)機(jī)床的各開(kāi)關(guān)量信號(hào)的監(jiān)控及當(dāng)有報(bào)警輸出時(shí)形成報(bào)警履歷,方便維修技術(shù)人員診斷故障。畫(huà)面數(shù)據(jù)與PLC程序設(shè)計(jì)悉悉相關(guān),畫(huà)面各類控件數(shù)據(jù)與PLC數(shù)據(jù)寄存器實(shí)時(shí)交換數(shù)據(jù),設(shè)置權(quán)限保護(hù)、數(shù)據(jù)有效性檢查,有效的防止了誤操作。觸摸屏操作方便、畫(huà)面及擴(kuò)展功能強(qiáng),修改變更方便,適合于個(gè)性化開(kāi)發(fā)需求。

圖3 畫(huà)面設(shè)計(jì)框圖

圖4 主界面

圖5 參數(shù)設(shè)置界面

3.2 PLC程序設(shè)計(jì)

控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)在于PLC程序的編制,經(jīng)過(guò)對(duì)機(jī)床設(shè)備類的控制需求進(jìn)行研究分析,程序的不同功能分塊設(shè)計(jì),系統(tǒng)控制按功能塊的程序結(jié)構(gòu)如圖6所示。

圖6 程序結(jié)構(gòu)框圖

臺(tái)達(dá)ISPSoft3.05版PLC編程軟件很好地滿足了程序分塊設(shè)計(jì)需求,不同的功能分別編制在不同子程序中,具體定義為:1主程序;2機(jī)床控制;3手動(dòng)控制;4手輪和光柵處理子程序;5自動(dòng)加工;6伺服脈沖輸出。機(jī)床工作方式分為手動(dòng)、手輪、自動(dòng)3種方式,工作方式之間互鎖。硬質(zhì)合金加工中,因材料硬度高,存在個(gè)別零件表面差異,偶爾會(huì)有積刀現(xiàn)象出現(xiàn),為此在自動(dòng)加工子程序中設(shè)置暫停功能。加工暫停時(shí)為了實(shí)現(xiàn)手動(dòng)介入加工,實(shí)現(xiàn)微進(jìn)給、微調(diào)整功能,設(shè)置在暫停條件下開(kāi)放電子手輪功能,同時(shí)為了方便觀察坐標(biāo)變化,設(shè)置坐標(biāo)清零按鍵功能,滿足此類磨削加工中的用戶功能需求。

主程序主要功能是系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定、通訊參數(shù)設(shè)定、變量定義及初始化、特殊寄存器設(shè)定參數(shù)。如硬件高速計(jì)數(shù)器HHSC0與HHSC1相關(guān)參數(shù)設(shè)定,設(shè)定AB相脈沖計(jì)數(shù)4倍頻;利用PLC第一次循環(huán)掃描周期執(zhí)行特殊輔助繼電器M1002脈沖,用DMOV指令將數(shù)值4賦值給特珠數(shù)據(jù)寄存器D1225、1226完成功能設(shè)定。

機(jī)床控制子程序完成工作環(huán)境建立,如:液壓電機(jī)、砂輪電機(jī)、磁臺(tái)上下磁,設(shè)備的功能互鎖,外部信號(hào)檢測(cè)功能。隨著磨床主軸系統(tǒng)的更新?lián)Q代,主軸一般會(huì)升級(jí)為動(dòng)靜壓主軸,同步增加了靜壓油箱、油箱冷卻機(jī)控制,主軸失壓、延時(shí)保護(hù)。PLC控制取代傳統(tǒng)電路,有效保證控制電路穩(wěn)定運(yùn)行。

手動(dòng)控制、手輪和光柵處理子程序,自動(dòng)加工子程序,最終處理目標(biāo)都是控制伺服軸按程序設(shè)定移動(dòng),即通過(guò)相關(guān)子程序運(yùn)算輸出脈沖至驅(qū)動(dòng)器給,從而驅(qū)動(dòng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)。

手動(dòng)控制,用于砂輪垂直伺服Y軸和橫向進(jìn)給Z軸手動(dòng)快速運(yùn)行,取代手搖機(jī)械手輪。當(dāng)按下軸移動(dòng)按鍵時(shí),程序通過(guò)DMOV指令賦值一個(gè)大于有效行程的脈沖數(shù)給一個(gè)自定義輔助寄存器D34,當(dāng)條件滿足時(shí),D34內(nèi)數(shù)據(jù)傳送至自定義輸出寄存器D40輸出,通過(guò)伺服驅(qū)動(dòng)控制程序輸出給伺服驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)軸移動(dòng)。

手輪進(jìn)給子程序,手輪生效時(shí),讀取高速計(jì)數(shù)器C251脈沖計(jì)數(shù),通過(guò)程序轉(zhuǎn)換單個(gè)脈沖映射不同的輸出脈沖個(gè)數(shù),同時(shí)改變脈沖輸出頻率來(lái)改變給速度,實(shí)現(xiàn)手輪移動(dòng)伺服軸。具體編程是設(shè)計(jì)3檔進(jìn)給量,X1、X10、X100,分別對(duì)應(yīng)為手輪一格進(jìn)給1 μm、0.01 mm、0.1 mm,同時(shí)給定相應(yīng)的進(jìn)給速度,當(dāng)旋轉(zhuǎn)電子手輪時(shí),程序?qū)崟r(shí)賦值轉(zhuǎn)換后需要輸出的脈沖數(shù)至寄存器D34,滿足輸出條件,驅(qū)動(dòng)控制程序按指定的脈沖頻率輸出D40內(nèi)脈沖數(shù)至驅(qū)動(dòng)器,從而電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。

自動(dòng)加工程序按零件磨削工藝流程編制,用戶只需通過(guò)參數(shù)設(shè)置畫(huà)面輸入工藝參數(shù),從實(shí)現(xiàn)了參數(shù)化編程,操作簡(jiǎn)單且不易出錯(cuò)。磨削工藝的流程如圖7所示。

圖7 加工工藝流程圖

伺服脈沖輸出控制,是控制系統(tǒng)關(guān)鍵程序,伺服驅(qū)動(dòng)采取脈沖加方向模式,使用DDRVI相對(duì)位置控制指令。指令格式DDRVI S1 S2 D1 D2,S1:輸出個(gè)數(shù),S2:脈沖輸出頻率,D1:脈沖輸出點(diǎn),D2:脈沖輸出方向。

各控制子程序,會(huì)給出需要輸出的脈沖個(gè)數(shù)及脈沖輸出頻率(速度),通過(guò)變量賦值傳遞至S1,S2,當(dāng)控制條件滿足時(shí)執(zhí)行位置指令DDRVI,通過(guò)PLC的輸出點(diǎn)Y0、Y1輸出至驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)軸移動(dòng)。伺服脈沖控制PLC部分程序如圖8所示。

圖8 脈沖輸出程序

經(jīng)對(duì)磨床的工藝研究,為了消除軸承、絲桿機(jī)械誤差,程序設(shè)置了反向間隙補(bǔ)嘗功能。程序?qū)崟r(shí)判斷D34輔助寄存器的脈沖數(shù)正負(fù)值,預(yù)先獲取軸運(yùn)行方向是否改變,條件成立設(shè)置反向補(bǔ)償標(biāo)志位M400,程序先執(zhí)行存儲(chǔ)在D500數(shù)據(jù)寄存器的反向間隙補(bǔ)償脈沖數(shù),保持機(jī)床坐標(biāo)不變,隨即清除反向標(biāo)志位。PLC程序運(yùn)算要輸出的脈沖數(shù)D34寄存器值會(huì)實(shí)時(shí)傳送至D40,執(zhí)行完脈沖輸出后,D34、D40清零,D200、D202、D206為程序給定進(jìn)給速度。

當(dāng)伺服軸移動(dòng),軸的移動(dòng)坐標(biāo)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新,通過(guò)觸摸屏實(shí)時(shí)顯示軸的位置坐標(biāo)[8-9]。Y軸坐標(biāo)處理程序如圖9所示。

圖9 Y軸坐標(biāo)程序

D1336是PLC特殊數(shù)據(jù)寄存器,用于存儲(chǔ)Y0輸出脈沖計(jì)數(shù);D560機(jī)械坐標(biāo)暫存器;D556坐標(biāo)原點(diǎn)偏移;D100用于觸摸屏上Y軸坐標(biāo)顯示的數(shù)據(jù)寄存器。

光柵尺為位置精密檢測(cè)傳感器,系統(tǒng)通過(guò)直線光柵尺構(gòu)成軸的全閉環(huán)控制。使用光柵尺與機(jī)床機(jī)械性能相關(guān),機(jī)械性能穩(wěn)定,無(wú)爬行的情況下能取得較好的效果。其實(shí)現(xiàn)的原理是給定位置值與反饋位置比較,然后進(jìn)行動(dòng)態(tài)補(bǔ)償修正。

3.3 伺服驅(qū)動(dòng)參數(shù)調(diào)整與優(yōu)化

精確到μ級(jí)的控制,對(duì)伺服驅(qū)動(dòng)器優(yōu)化是必要步驟[10-11]。首先設(shè)定伺服基本參數(shù)如:位置控制模式選擇;I/O信號(hào)端子功能選擇;電子齒輪比等。

驅(qū)動(dòng)器動(dòng)態(tài)控制性能參數(shù)缺省值只適合一般情下的應(yīng)用,磨床上的應(yīng)用需要對(duì)伺服參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。在連接負(fù)載的真實(shí)加工條件下,利用臺(tái)達(dá)伺服調(diào)試軟件進(jìn)行參數(shù)調(diào)節(jié),通過(guò)伺服軟件自學(xué)習(xí)功能,反復(fù)多次執(zhí)行優(yōu)化功能,正確的設(shè)置電機(jī)慣量比p1-37,調(diào)節(jié)伺服剛度等級(jí),通過(guò)在自動(dòng)的優(yōu)化的基礎(chǔ)上微調(diào)驅(qū)動(dòng)器速度環(huán)增益p2-04、位置循環(huán)增益p2-00,減小速度積分時(shí)間p2-06,盡量提高工作頻率帶寬,當(dāng)出現(xiàn)嘯叫時(shí)增加濾波抑制共振點(diǎn),提高位置響應(yīng)特性[12-15]。最終伺服參數(shù)結(jié)果應(yīng)保證電機(jī)在嘯叫共振點(diǎn)以頻段下運(yùn)行。

4 測(cè)試驗(yàn)證與結(jié)果分析

控制系統(tǒng)測(cè)試分為程序功能測(cè)試和控制精度測(cè)試。

程序功能測(cè)試:空運(yùn)行測(cè)試操作,經(jīng)反復(fù)調(diào)試,輸入加工參數(shù)運(yùn)算模擬加工運(yùn)行,最終數(shù)據(jù)計(jì)算正確,軸坐標(biāo)位置顯示準(zhǔn)確,互鎖功能正常。手輪運(yùn)行和軸快速移動(dòng),伺服跟蹤運(yùn)行平穩(wěn)無(wú)遲滯現(xiàn)象。

控制精度測(cè)試:通過(guò)千分表反復(fù)測(cè)定其各項(xiàng)精度指標(biāo),因加工零件尺寸精度依賴于的垂直Y軸精度,對(duì)其精度進(jìn)行重點(diǎn)測(cè)試,其結(jié)檢查如表1所示。

表1 機(jī)床精度測(cè)試結(jié)果mm

結(jié)果證明,機(jī)床精度各項(xiàng)指標(biāo)均高于國(guó)標(biāo),控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定。

5 結(jié)束語(yǔ)

觸摸屏加PLC控制的開(kāi)放式控制系統(tǒng)因其操作靈活、精度高、擴(kuò)展功能和二次開(kāi)發(fā)功能強(qiáng),越來(lái)越多的應(yīng)用于自動(dòng)化行業(yè)。在精度高,功能相對(duì)簡(jiǎn)單數(shù)控加工領(lǐng)域也將會(huì)擴(kuò)大應(yīng)用。精密設(shè)備在制造和改造時(shí),都需對(duì)其軸的坐標(biāo)位置精確控制及顯示,一般都需配置手輪來(lái)微調(diào)整,伺服進(jìn)行優(yōu)化也是必不可少的環(huán)節(jié),操作功能上都會(huì)存在手動(dòng)、自動(dòng)等多種工種方式切換。

本文采用觸摸屏、PLC和伺服驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)控制系統(tǒng),復(fù)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了以上數(shù)控加工常用功能。控制系統(tǒng)成功在一批平面軸磨床、內(nèi)圓磨床應(yīng)用,加工零件尺寸精度達(dá)正負(fù)0.003μm,滿足加工要求,提高加工精度和生產(chǎn)效率,產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)踐證明了系統(tǒng)性能穩(wěn)定,性價(jià)比高,在精密加工設(shè)備開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)上有很強(qiáng)的實(shí)用性、示范性。

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英國(guó)與歐盟正式啟動(dòng)“離婚”程序程序
懷孕了,凝血功能怎么變?
媽媽寶寶(2017年2期)2017-02-21 01:21:24
“簡(jiǎn)直”和“幾乎”的表達(dá)功能
創(chuàng)衛(wèi)暗訪程序有待改進(jìn)
中西醫(yī)結(jié)合治療甲狀腺功能亢進(jìn)癥31例
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