楊寧
(洛陽坤宇礦業有限公司,河南 洛陽 471700)
我國金礦資源雖然儲量豐富,但貧礦多,富礦少,中小型礦多,大型、超大型礦少,隨著開發利用的進一步深入,易選好選金礦資源將逐漸面臨枯竭,復雜難選金礦將成為今后開發利用的重要黃金資源[1-2]。據不完全統計,在我國探明黃金儲量統計中,約1/3的金礦資源為復雜難選金礦[3-4],主要包括氧化型金礦、泥質金礦、微細粒級嵌布金礦、碳質金礦、高硫金礦等[5-6]。目前,金礦的選礦方法主要有重選法、浮選法、氰化法或聯合法[7-9]。
河南某金礦資源儲量豐富,礦石類型主要有氧化礦石和原生礦石兩類,原生礦石主要為含金硫化物石英脈型礦石,選礦回收率較高,對于氧化型金礦石,其性質復雜多變,嵌布關系復雜,泥化嚴重,氧化率一般為50%~90%,目前選礦廠選礦工藝為單一浮選工藝,不僅藥劑消耗量大,而且選礦回收率較低,一般在50%~70%,這不僅造成了黃金資源的嚴重浪費,而且嚴重影響礦山企業的經濟效益,因此,如何提高此類礦石的選礦回收率的問題亟待解決。
為提高此類復雜泥質高氧化型金礦的回收指標,開展了單一浸出、預氧化浸出、焙燒+浸出、浮選-浸出等多方案對比實驗研究,為生產實踐提供了重要借鑒。
試樣中金屬礦物主要有菱鐵礦、褐鐵礦和黃鐵礦,含有少量赤鐵礦、方鉛礦、黝銅礦、黃銅礦、閃鋅礦、斑銅礦和自然金;非金屬礦物主要有石英、伊利石、白云石、斜長石和綠泥石,其中泥質礦物伊利石和綠泥石合計礦物含量達37.66%。礦物成分及含量分析見表1。

表1 試樣礦物成分及含量分析結果/%Table 1 Mineral composition analysis results of the sample
試樣化學多元素分析結果見表2,由表2可知,試樣中Au品位為1.42 g/t,As含量較低,為0.0039%,有機碳含量較高,為0.35%,這部分有機碳會對Au的浸出率有一定影響。

表2 試樣多元素分析結果/%Table 2 Multi-element analysis results of the sample
試樣金的物相分析結果見表3,由表3可知,金主要以包裹金的形式存在,占54.99%,其中硫化礦的包裹金占32.28%,其他包裹金占16.52%,裸露半裸露金占45.01%,因此單一浮選工藝很難獲得較高的選礦指標(與生產指標一致),另外,裸露半裸露金含量相對不高,對浸出指標也有一定的影響。

表3 試樣金物相分析結果Table 3 Gold element chemical phase analysis of the sample
實驗過程所用實驗儀器及設備分別為浸出槽(XJT-80)、浮選機(XFD)、真空過濾機(XTLZ-260)、恒溫烘箱(GZX-9070MBE)、電子天平(LT3002E)。
磨礦至所需細度,將礦漿導入浸出槽,調漿至所需礦漿濃度,固定浸出槽轉速為1400 r/min,然后添加石灰調整pH值,再添加一定量的浸金劑,浸出一定時間后,對浸出渣進行過濾、清洗、烘干、制樣、分析,計算浸出率。原則工藝流程見圖1。

圖1 選礦原則工藝流程Fig.1 Principle flowsheet of beneficiation test process
固定礦漿濃度為35%,石灰用量3 kg/t(pH值為12),加入NaCN 3 kg/t,改變磨礦細度進行浸出對比實驗,實驗結果見圖2。

圖2 磨礦細度實驗結果Fig.2 Test result of grinding fineness
隨著磨礦細度的增加,相同浸出時間的浸出率增加,當磨礦細度為-0.075 mm 70%時,在浸出時間為24 h時,Au浸出率為73.24%,浸出時間為36 h時,Au浸出率為75.35%,浸出時間為48 h時,浸出率為76.06%,再進一步增加磨礦細度,浸出率增加幅度較小,因此綜合考慮經濟因素并結合現場生產的磨礦細度情況,暫定-0.075 mm 70%為磨礦細度,48 h為較佳浸出時間。
固定磨礦細度為-0.075 mm 70%,礦漿濃度為35%,石灰用量3 kg/t(pH值為12),浸出時間為48 h,浸金劑用量為3 kg/t,改變浸金劑種類進行對比實驗,考查浸金劑種類對浸出指標的影響,實驗結果見圖3。

圖3 浸金劑種類實驗結果Fig.3 Test result of the type of leaching agent
由圖3可知:綠金、金蟬、王牌三種環保浸金劑效果與氰化鈉相當,差別并不十分明顯,綠金劑的效果略好,浸渣Au品位較低,Au浸出率較高,此時浸渣Au品位為0.32 g/t,Au浸出率為77.46%,并且該環保浸金劑可以替代氰化鈉,該環保浸金劑具有低毒環保、抗干擾能力強等特點,因此,暫選擇綠金劑進行后續實驗。
固定磨礦細度為-0.075 mm 70%,礦漿濃度為35%,石灰用量3 kg/t(pH值為12),浸出時間為48 h,改變綠金環保浸金劑用量進行對比實驗,實驗結果見圖4。

圖4 浸金劑用量實驗結果Fig.4 Test result of leaching reagent dosage
由圖4可知,隨著浸金劑用量不斷增長,浸渣Au品位逐漸降低,Au的浸出率逐漸增加,但是當增加到3000 g/t時,浸渣Au品位不再降低,因此選定浸金劑的用量為3000 g/t。
固定磨礦細度為-0.075 mm 70%,礦漿濃度為35%,石灰用量3 kg/t(pH值為12),綠金環保浸金劑用量為3000 g/t,考查浸出時間對浸出指標的影響,實驗結果見圖5。

圖5 浸出時間實驗結果Fig.5 Test result of leaching time
由圖5可知,隨著浸出時間增加,Au浸出率逐漸增加,當浸出時間達到36 h后,再增加浸出時間,Au浸出速率變緩,但為了保證后續實驗充足的浸出時間,暫定浸出時間為48 h進行后續實驗。
由前述條件實驗可知,通過浸出條件的優化,浸出率依舊不太理想,因此對礦漿進行預氧化處理,以達到提高浸出效果的目的。次氯酸鈣可以作為礦漿的預氧化劑,其中的有效氯可以破壞有機碳對Au(CN)-2絡離子的吸附;浸出時再加入煤油400 g/t,可以將殘余的碳的活性產生鈍化,從而消除碳的劫金作用,再依次加入石灰和綠金浸金劑,浸出時間為48 h,實驗流程見圖6,實驗結果見圖7。
由圖7的結果可知,最終48 h,浸渣Au品位為0.28 g/t,Au浸出率為80.28%,相比于不加次氯酸鈣和煤油,增加幅度有限,基本推斷Au浸出率不理想并非碳質影響,并且預氧化作用有限,不適宜采用此工藝。
金的浸出率受嵌布粒度、碳質、泥質、硫砷等諸多因素的影響,當常規工藝很難解決Au浸出率偏低的問題時,通常“焙燒+浸出”工藝是提高Au浸出率的有效辦法,但受成本影響,該技術的推廣受到限制,本實驗旨在探索“焙燒+浸出”工藝的可行性,實驗流程見圖8,實驗結果見圖9。
由圖9可知,經過焙燒后Au浸出速率較快,在浸出時間為6 h時,Au浸出率即可達到92.25%,浸出時間為48 h時,Au浸出率為93.66%。經過焙燒后,不僅可以消除礦石里面碳質的影響,而且也可以消除嵌布粒度細的影響,使金裸露得以浸出,但此工藝技術經濟性較差,成本高,操作相對復雜,暫不采用此工藝。
對于微細粒級硫化礦包裹金,可通過浮選進行回收;對于浮選難以回收的半裸露金,可以通過浸出工藝進行回收。結合目前現有浮選工藝流程,開展“浮選+浸出”的流程實驗,實驗結果見表4。
由表4可知,浮選可獲得Au品位為58.45 g/t、回收率為61.15%的浮選精礦,浮選尾礦品位為0.54 g/t;浮選尾礦進行浸出,浸出時間為5 h時,浸渣Au品位即可將至0.08 g/t,Au總回收率為94.25%,綜合指標良好。

表4 浮選+浸出實驗結果Table 4 Test result of flotation-leaching
(1)礦石自然類型是含金蝕變巖型為主,少量多金屬硫化物石英脈型。褐鐵礦和黃鐵礦等金屬礦物含量較少,非金屬礦物主要為石英、伊利石和綠泥石為主。
(2)金的嵌布關系復雜是影響浸出率的關鍵因素,不僅含有易于浸出的中粗粒級顆粒金,而且含有高度彌散分布在硫化物和脈石礦物中的超細微粒級金。
(3)常規單一浸出工藝和預氧化+浸出工藝均很難獲得理想的浸出指標,Au浸出率僅為77.46% 、80.28%;采用焙燒+浸出工藝可顯著提高浸出指標,Au浸出率為93.66%,但技術經濟性較差;采用浮選+浸出工藝可獲得較為理想的指標,Au的總回收率為94.25%,且工藝流程可操作性強。因此,浮選+浸出工藝對本此類礦石具有較好的適應性。