張 程
秦皇島港股份有限公司第九港務(wù)分公司
某煤炭碼頭取裝線皮帶機(jī)的導(dǎo)料槽系統(tǒng)主要集中在BJ線上,BJ皮帶機(jī)是取裝作業(yè)的中轉(zhuǎn)皮帶機(jī),上接5條BQ線,下轉(zhuǎn)4條BM線,作業(yè)工況較為復(fù)雜(見圖1)。每條BJ皮帶機(jī)上分布著5個落料點,由伸縮頭對位,由于設(shè)計缺陷,BJ導(dǎo)料槽存在著以下缺點:灑落煤嚴(yán)重;結(jié)構(gòu)下沉,擋皮安裝困難;密封較差,揚(yáng)塵灑落;軟性擋皮不耐磨,更換頻繁。

圖1 皮帶機(jī)布置圖
通過對問題溯源分析發(fā)現(xiàn):在異線配煤大流量作業(yè)時,同一條皮帶上會有2個作業(yè)導(dǎo)料槽,同時皮帶還將經(jīng)過3個非作業(yè)導(dǎo)料槽。此時,煤流會與導(dǎo)料槽邊緣的擋皮發(fā)生刮碰而灑出,不但加速了擋皮磨損,嚴(yán)重時還會導(dǎo)致?lián)跗に蓜拥袈?,引發(fā)設(shè)備故障。
針對此問題,提出解決方案:恢復(fù)導(dǎo)料槽提升功能,在非作業(yè)流程時,將導(dǎo)料槽提升至不與皮帶接觸的位置,解決灑落煤問題,同時降低密封擋皮磨損率與設(shè)備故障率。
BJ導(dǎo)料槽在設(shè)計時具備提升功能,原導(dǎo)料槽4角有4根電動推桿頂升導(dǎo)料槽,為方便更換擋皮維修,只有手動功能,無法實現(xiàn)隨流程自動升降。
但原設(shè)計無法實現(xiàn)4角同步升降,導(dǎo)料槽經(jīng)常卡滯在半空,因此,自投產(chǎn)起,電動推桿提升功能就被廢除。
多執(zhí)行機(jī)構(gòu)的同步運行在液壓系統(tǒng)中應(yīng)用比較成熟,為此,使用液壓系統(tǒng)為新的提升動力系統(tǒng),并以此為基礎(chǔ),設(shè)計整套液壓系統(tǒng)。
2.2.1 油缸選型與計算
導(dǎo)料槽總重量為4 428 kg,平均分配到4角油缸上,每根油缸承重為1 107 kg,中低壓液壓系統(tǒng)就可以滿足頂升需求。初步選定的油缸內(nèi)外徑尺寸為36 mm和63 mm,計算油缸無桿腔壓力約為3.6 MPa??紤]液壓管路壓力損失及積煤等因素,確定系統(tǒng)壓力為4 MPa。
提升高度約150 mm,根據(jù)設(shè)計手冊,油缸的行程要在250 mm以上,安裝高度應(yīng)該大于900 mm,油缸上下鉸點的距離范圍應(yīng)在650~1 150 mm之間,以此條件,結(jié)合現(xiàn)有備件,最終選定油缸型號為36/63-380。
2.2.2 液壓系統(tǒng)設(shè)計
每個轉(zhuǎn)接塔安裝1臺液壓站,單個轉(zhuǎn)接塔有4個導(dǎo)料槽,每個導(dǎo)料槽需4根油缸來支撐,則每個液壓站的執(zhí)行機(jī)構(gòu)數(shù)量為16,對應(yīng)的換向閥數(shù)量為4。
導(dǎo)料槽提升動作的時間t為10 s左右,總提升行程S=100 mm,計算單缸的瞬時流量為:
(1)
式中,R為油缸內(nèi)徑。由于作業(yè)流程規(guī)則,同一個轉(zhuǎn)接塔的導(dǎo)料槽不會出現(xiàn)同時提升的情況,因此,依據(jù)單個導(dǎo)料槽提升需求計算系統(tǒng)所需的最大流量為:
Qmax=4Q≈7.6 L/min
(2)
故選用液壓泵型號為丹尼遜SDV10,流量8.5 L/min,系統(tǒng)所用電磁閥最大流量60 L/min,均滿足使用要求。
2.2.3 同步性實現(xiàn)方案
為保證4臺油缸動作的同步性,設(shè)計了4條同步液壓馬達(dá)構(gòu)成的速度同步回路,采用4個軸剛性連接的等排量雙向液壓馬達(dá)作為流量分流裝置。當(dāng)某一路電磁閥處于工作狀態(tài)時,液壓泵輸出的壓力油進(jìn)入等排量的4個雙向液壓馬達(dá),然后進(jìn)入油缸下腔,4個油缸同步上升。系統(tǒng)原理圖見圖2。同步馬達(dá)的型號為UD 4.5/4TV,此同步馬達(dá)單片排量為4.5 mL,并帶有超壓保護(hù)和補(bǔ)油功能。

圖2 同步提升液壓控制回路
對導(dǎo)料槽提升和下降的限位,將原有的機(jī)械開關(guān)更換為電氣接近開關(guān)。接近開關(guān)無需與運動部件進(jìn)行接觸,具有動作可靠、性能穩(wěn)定、頻率響應(yīng)快、應(yīng)用壽命長、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點,并具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
為提升系統(tǒng)可靠性,在電氣限位之外,又增加了一層可調(diào)機(jī)械硬限位,結(jié)合液壓溢流閥使用。當(dāng)上升或下降超過預(yù)定范圍觸碰硬限位時,溢流閥超壓溢流,液壓系統(tǒng)卸荷,動作停止。實際安裝時,硬限位的范圍比軟限位稍大,正常情況下硬限位不起作用,軟限位失效時,硬限位作為系統(tǒng)的最后保護(hù)。
原有導(dǎo)料槽與皮帶的接觸面采用軟性擋皮密封,這種形式密封差、強(qiáng)度低、不耐磨,且當(dāng)升起的導(dǎo)料槽下降時,軟性擋皮無法自動回位,會導(dǎo)致偏移、堆積等問題。因此,需要對導(dǎo)料槽密封機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造。
使用雙層防溢裙板替換原有的導(dǎo)料槽擋皮,防溢裙板的材質(zhì)為聚氨酯,耐磨性強(qiáng),密封性能優(yōu)異。防溢裙板的直板緊貼導(dǎo)料槽側(cè)面,底部與皮帶接觸,防止物料外溢;裙邊外翻,可在一定角度內(nèi)旋轉(zhuǎn),靠橡膠板的彈力,自動跟蹤皮帶,始終與皮帶保持緊密接觸(見圖3)。這種雙層硬質(zhì)設(shè)計,符合提升導(dǎo)料槽使用要求,同時能有效防止物料灑落。

1.壓板 2.角鋁 3.二道護(hù)簾 4.防溢裙板 5.輸送帶圖3 防溢裙板安裝示意圖
改造完成后的導(dǎo)料槽實現(xiàn)了自動升降,當(dāng)上游BQ伸縮頭對位到相應(yīng)的BJ下料斗時導(dǎo)料槽落下,其余情況下導(dǎo)料槽升起。改造完成后,BJ沿線灑落量減少了70%以上。由于非作業(yè)流程下導(dǎo)料槽升起,防溢裙板不與皮帶接觸摩擦,大大降低了裙板的磨損率,再加上聚氨酯材質(zhì)裙板本身的耐磨性,全新防溢裙板的使用壽命預(yù)計在5年以上。高精度提升型導(dǎo)料槽的應(yīng)用,有效消除了導(dǎo)料槽下沉及大量灑落煤帶來的安全隱患,具有較好的環(huán)保效益,對港口類似設(shè)備的改造具有借鑒意義。