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基于HPF法的萊鋼焦化廠脫硫工藝改進研究

2022-12-30 13:17:58韓東師張德楠梁崗楊立美
化工管理 2022年35期
關(guān)鍵詞:煙氣催化劑效率

韓東師,張德楠,梁崗,楊立美

(中鋼集團工程設(shè)計研究院有限公司大連焦化分院,遼寧 大連 116000)

0 引言

山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司焦化廠現(xiàn)有三套脫硫設(shè)備,原設(shè)計為 HPF法生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣中的氫硫,但其最大的問題是其轉(zhuǎn)向效果不佳,后續(xù)輸送的煙氣中氫硫含量達(dá)不到環(huán)保要求,因此必須進行脫硫工藝的優(yōu)化。萊鋼焦化公司通過幾年的技術(shù)改造,焦化設(shè)備的問題得到了較好解決。焦?fàn)t和加熱器采用了大量的焦油,其燃燒的壓力達(dá)到了新的要求。萊鋼焦化廠采用HPF脫硫工藝,以HPF源為催化劑[1]。脫硫工藝總體運行情況良好,萊鋼焦化廠基本解決了脫硫系統(tǒng)存在的各項問題。因此,需要對HPF開發(fā)過程進行改進,2020年1月,新建了一套用于脫硫液的真空萃取裝置。新脫硫工藝實施后,每年可帶來1 000多萬元的經(jīng)濟效益[2],解決脫硫工藝液體排放問題。2020年6月使用隔膜壓濾機代替離心機來解決高速硫問題。

1 相關(guān)理論分析

1.1 焦化廠脫硫工序工藝流程

主要問題出現(xiàn)在山東鋼鐵集團的大型萊蕪焦化廠,工藝改造前存在的問題包括:脫硫效率低,主催化劑消耗大,揮發(fā)性有機物低,脫硫液溫度高。結(jié)果表明:焦化煙氣中含硫超標(biāo)[3],難以滿足脫硫工藝環(huán)保的要求。

1.2 HPF法

HPF法脫硫?qū)僖合啻呋趸摿颍琀PF催化劑對脫硫和再生過程均有催化過程。脫硫工藝分別配備獨立的再生系統(tǒng)[4]。脫硫富液由塔底排放,經(jīng)液體密閉容器進入反應(yīng)池,經(jīng)循環(huán)泵將富液從反應(yīng)器送入回收塔的底部,并在回流柱的底部加入HPF催化劑[5]。

1.3 原因分析

1.3.1 焦?fàn)t煤氣脫硫技術(shù)機理

HPF法焦?fàn)t氣脫硫是以NH3、H2S、 HCN為基礎(chǔ),利用NH3將H2S、HCN引入到該溶液中,通過脫硫催化劑進行液體吸收。結(jié)果表明,脫硫過程并非按常規(guī)的方法分為幾個塔,而是以脫硫塔為主體。在此基礎(chǔ)上,可以在低濃度、低揮發(fā)氨氣條件下進行有效的脫硫。在此基礎(chǔ)上,文章對采用二級耦合HPF法進行工藝改造的工藝路線進行了研究。該技術(shù)突破了9 g/L高揮發(fā)性氨生產(chǎn)的技術(shù)路線,并實現(xiàn)了三次脫硫。

1.3.2 脫硫系統(tǒng)阻力分析

(1)脫硫塔塔徑計算:在回收車間中,例如,氣體脫硫的體積為60 000 m3/h。

通過計算,可算出:

(2)總結(jié)。從上述計算可知,兩個脫硫塔的串聯(lián)阻抗為1 531.2 Pa,達(dá)到了脫硫塔串聯(lián)后的氣相阻力低于4 000 Pa的技術(shù)規(guī)范。

(3)再生風(fēng)量和循環(huán)量。在生產(chǎn)中,根據(jù)煙氣中硫含量的變化情況,兩個回收塔的風(fēng)量均為3 000~3 500 m3/h。二次循環(huán)廠原設(shè)計為三個空壓機,設(shè)計能力440 m3/min,兩個運轉(zhuǎn),一套備用。在正常生產(chǎn)過程中,僅有一臺空壓機能提供煙氣。通過對煙氣脫硫工藝的分析,得出了煙氣脫硫的供風(fēng)嚴(yán)重不足、脫硫體系脫硫率高達(dá)5 g/L的問題。從2011年起,新增設(shè)了一臺空壓機,保證了煙氣脫硫系統(tǒng)的充分通風(fēng),達(dá)到了脫硫工藝的需要。

1.3.3 脫硫液循環(huán)量的核算

現(xiàn)有的液力循環(huán)泵最大流量為3 000 m3/h,新的管路直徑為7 m,脫硫塔中的煙氣流量為77.9 m3/h,而脫硫泵的脫硫流量達(dá)到了設(shè)計指標(biāo),因此無需對其進行改造。

1.3.4 兩塔串聯(lián)工藝設(shè)計

在計算煙氣脫硫時,確定煙氣直徑為7 m,采用先進的液氣分布器,使空氣在塔中分布均勻,并能充分接觸,從而減小了塔中的阻力,減少了系統(tǒng)的阻力。因場地規(guī)劃限制,將原5.8 m脫硫塔拆掉,新建7 m脫硫塔,并對相關(guān)工藝管道進行改造,以改善脫硫效果。

1.3.5 脫硫效率的影響因素分析與優(yōu)化方案

(1)影響因素分析。氨氣經(jīng)氨塔頂蒸出后進入脫硫預(yù)冷塔[6],在最初的設(shè)計中,大量氣體從塔頂部和脫硫塔中排出。它與脫硫塔的氣體混合,減少了脫硫過程反應(yīng)。循環(huán)塔中的大量物質(zhì)被循環(huán)液體吸收,導(dǎo)致脫硫塔中的物質(zhì)減少。一段時間內(nèi),除脫硫塔的多余冷凝水被輸送至澄清槽[7]。因此在接下來的脫硫工藝中,這就產(chǎn)生了兩種后果:

①水蒸汽的浪費,在90 ℃以下的溫度下,氨氣溫度下降到30 ℃,凝結(jié)水變多。含有大量氨氣的凝結(jié)液回流至氨水系統(tǒng),使氨水含量升高,脫硫過程負(fù)荷增大,造成水蒸汽的浪費。

②降低了進入脫硫塔的氨氣。由于氨氣的存在,使氨氣在煙氣中的濃度降低,使煙氣在煙氣中的揮發(fā)性成分含量降低,降低了脫硫效率[8]。

(2)過高的脫硫溶液溫度對氨的損耗。在2011年分解脫硫劑時,揮發(fā)性物質(zhì)的含量降低了氨的損失,通過對2010、2011年度脫硫工藝的觀測,發(fā)現(xiàn)在冬季,脫硫液的溫度通常在40 ℃以上,而在夏天,脫硫液的溫度要在45 ℃以上,這是因為反應(yīng)熱、氨氣帶來的熱量,再加上氣體的存在,所以很難計算出脫硫液所吸收的熱量[9]。

1.3.6 工藝設(shè)計

目前,脫硫液的單塔循環(huán)能力約為150 m3/h左右,通過大泵的出口管路輸送脫硫液,在換熱器中引入200 200 m3/h的脫硫液,在低溫下進行降溫,再送回原來的管路。其改造后可控制脫硫溫度,與改造前后同期的溫度數(shù)據(jù)相比,改造后的溫度低于5 ℃。

1.3.7 脫硫系統(tǒng)優(yōu)化改造前后運行效果對比

對煤氣脫硫工藝進行了改進和優(yōu)化,使其達(dá)到了較好的效果。通過與改造前后的比較,發(fā)現(xiàn)改進后的脫硫液品質(zhì)得到了改善,在改造前揮發(fā)分的濃度增大,在轉(zhuǎn)換后的NH3-N濃度和副鹽的明顯減少,使硫化氫的液相脫硫效率得到了明顯提高。該裝置的建成投產(chǎn),提高了產(chǎn)品的純度和產(chǎn)品的質(zhì)量,增大了產(chǎn)品的附加值。

1.4 存在問題

1.4.1 脫硫廢液外排困難

將脫硫液添加到煤中,存在較大的安全隱患,脫硫工藝中含有燃料揮發(fā)性氣體,在脫硫工藝內(nèi)揮發(fā)積聚,造成較大的安全隱患,會對環(huán)境造成二次污染。將脫硫液添加到煤中,脫硫液中的硫元素在系統(tǒng)中循環(huán),這將增加脫硫工藝系統(tǒng)的處理負(fù)擔(dān)。

1.4.2 脫硫液分離不徹底

使用離心機處理硫泡沫,硫磺泡的液體存在中間的各層中,分離的液體回到排液系統(tǒng),通過汽車外運處理。在運行過程中,逐漸暴露出以下幾個問題:硫漿的水分約為35%~45%,硫漿不容易儲存和運輸,這使得在現(xiàn)場裝運變得困難;離心機是一種高效分離裝置,分離速度快;目前脫硫工藝離心機處理能力小,無法達(dá)到設(shè)計處理能力。

2 脫硫工藝的改造及效果評價

為進一步提升焦化廠焦?fàn)t煤氣的脫硫效率,為保證環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的互補性,文章在分析焦化廠廢品率現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,分析了脫硫工藝廢品率產(chǎn)生的原因,介紹了兩個脫硫塔的改造。最后,經(jīng)過改造評估,焦化廠的脫硫效果得以提升。焦化廠處理后的煤可用于其他行業(yè)對煤熱能的需求,文章通過對焦化工廠的改造,驗證了其改造效果。

2.1 脫硫工藝效果對比

焦化廠年設(shè)計焦化能力306萬噸,為了確保煙氣中的硫含量達(dá)到環(huán)境保護的要求,在該項目中設(shè)置了兩套煙氣凈化設(shè)備,各設(shè)備的煙氣脫硫技術(shù)也各有差異。通過實驗,分析了各種污染物的脫除效果,并分析了其在實際工程中的應(yīng)用情況。其中,第一組是氨硫循環(huán)洗滌法,AS濕式吸收法,第二組是以碳酸鈉為堿源的ADA濕式氧化法。目前,基于上述脫硫工藝流程所獲得中各種雜質(zhì)的含量是基于上述去除過程得出的,如表1所示。

表1 脫硫工藝效果對比

2.2 脫硫工藝

焦?fàn)t煤氣脫硫過程的主要指標(biāo)是:富氨水和脫酸貧液脫除煤氣中的硫化氫,NaOH分解氨水中的固定氨鹽。實踐表明該裝置包括H2S,通過爐氣凈化,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.5 g/m3以下;冬季,焦?fàn)t煤氣經(jīng)一系列脫硫工藝處理后,H2S的質(zhì)量濃度在0.5 g/m3以下;夏季,采用一種煙氣脫硫技術(shù)進行焦?fàn)t煤氣凈化后,H2S質(zhì)量濃度小于0.7 g/m3,設(shè)備必須定期進行清理,每次清理需要25 h,極大增加了脫硫工藝運行的成本。

目前,在脫硫技術(shù)改造后,其脫硫效果的運行狀況是:脫硫后的硫泡沫流動性較低,易導(dǎo)致相關(guān)設(shè)備發(fā)生堵塞,導(dǎo)致設(shè)備維修周期延長,從而導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。HPF的運行過程是比較簡單和容易實現(xiàn)的。催化劑的濃度和反應(yīng)的效率有很大的關(guān)系。圖1顯示了反應(yīng)效率和提高催化劑濃度的關(guān)系,可以看出,在催化劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于28%的情況下,對應(yīng)的效率有明顯的改變,而在催化劑的濃度不斷提高下,對應(yīng)的效率也沒有明顯的改變。綜合考慮脫硫效率和催化劑成本,選擇的催化器的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在29%,對二組脫硫工藝改造后,基于脫硫改造后工藝凈化處理后H2S的質(zhì)量濃度,如圖1所示。

圖1 催化劑與脫硫效率之間的關(guān)系

通過對一套脫硫工藝進行改進,脫硫效率從97%提高到98%,并且通過更換脫硫劑,可以提高相應(yīng)的脫硫工藝,提高脫硫效率,減少相關(guān)設(shè)備的堵塞,減少相關(guān)裝置的維護成本,減少煙氣中硫的含量,從而確保焦?fàn)t煤氣在燃燒過程中的硫含量達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),從而提高了脫硫效率,從91.73%提高到96.21%。在第二套脫硫過程中,將 HPF型脫硫劑替代常規(guī)脫硫劑,使脫硫效率由97%提高至98%,徹底解決了因流動性差而造成的設(shè)備堵塞問題。

3 結(jié)語

通過對脫硫工藝的串聯(lián)改造,在原有的基礎(chǔ)上,建立了新的工藝路線,對下一步的脫硫工藝進行了優(yōu)化,為脫硫工藝技術(shù)改造提供了有價值的經(jīng)驗,同時也產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益,年經(jīng)濟效益341.7萬元,該工藝能產(chǎn)生經(jīng)濟效益,節(jié)省大量經(jīng)濟效益。目前,我國的高爐生產(chǎn)技術(shù)正在向低成本、低消耗、低污染的方向發(fā)展,向自動化、大型化、高效化方向發(fā)展。HPF工藝是目前廣泛使用的煙氣脫硫工藝,本技術(shù)是一種適應(yīng)我國國情的新技術(shù),具有經(jīng)濟效益、清潔、環(huán)保等特點,具有較好的工業(yè)化應(yīng)用前景。

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