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興澄3200m3高爐爐況失常分析及處理

2022-12-29 10:51:56王衛(wèi)強楊和祺
天津冶金 2022年6期

王衛(wèi)強,楊和祺

(江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇 無錫 214400)

0 引言

江陰興澄特種鋼鐵有限公司(以下簡稱興澄特鋼)3200m3高爐于2009年9月25日開爐投產,點火送風較為順利,并且在短期內迅速達產。經過七年的生產實踐摸索,興澄特鋼3200m3高爐在操作上取得較大的進步,高爐整體運行狀況良好,冶煉強度保持在較高水平,各項技術經濟指標都達到或超過了設計指標。但由于入爐焦炭質量不斷變差、自產燒結礦成分出現(xiàn)波動,以及高爐本體設備問題等原因,2016年9月13日興澄特鋼3200m3高爐出現(xiàn)了爐況失常,主要表現(xiàn)為煤氣利用率突然急劇下降,并且長時間維持在38%左右的較低水平。期間爐內崩料、滑料現(xiàn)象頻繁,后出現(xiàn)較大的管道行程,部分風口生降不斷。此次3200m3高爐爐況失常對興澄特鋼正常生產造成了嚴重影響。

為快速控制3200m3高爐爐況失常對生產造成的不利影響,本文通過對此次高爐爐況失常經過的追溯,結合現(xiàn)場實際操作和爐體設備情況,對爐況失常的原因進行了分析,并提出了應對爐況失常的處理措施。

1 高爐爐況失常經過

此次3200m3高爐爐況失常前爐況順行良好,全風(5950m3/min)、全氧(18000m3/h)操作,爐內氣流較為穩(wěn)定,下料均勻順暢,煤氣利用率基本維持在49.6%左右,爐溫平穩(wěn)適中,鐵水中Si 元素含量在0.45%左右,物理熱在1490℃~1513℃范圍內,較為充沛。表1為爐況失常前高爐各主要參數(shù)。

表1 爐況失常前高爐各主要參數(shù)

2009年9月12日夜班接班后,爐況延續(xù)白班順行狀況,基礎較好,但整體料速略偏快,下料速度達到6.1批/h。此時高爐工長對該爐況重視不夠,未及時校核燃料比,導致燃料比虧欠,高爐爐缸持續(xù)虧熱。9月13日凌晨4:00開始高爐煤氣利用率逐漸下降到47%,透氣性指數(shù)(熱風風量與爐內熱風全壓差之比)亦逐漸從正常值35 升高至42,此時爐內已形成管道氣流。至夜班交班時鐵水中Si元素含量降至0.12%,物理熱降至1433℃,當班理論虧鐵量87t。

9月13日白班接班后,爐況繼續(xù)惡化,熱風壓力進一步下降,8:25起開始出現(xiàn)崩、滑料現(xiàn)象,以料面南側崩、滑料為主,南北兩機械探尺偏差最大時達3.29m。大部分風口暗紅、不活躍,東南及東北方位部分風口持續(xù)出現(xiàn)大量生降,鐵水中S 元素含量迅速升高至0.103%,鐵水物理熱最低時僅為1378℃。爐前放渣時出現(xiàn)粘溝、流淌不暢等現(xiàn)象,需不斷借助挖掘機清理渣溝。

2 高爐爐況失常原因分析

2.1 操作原因分析

高爐工長操作經驗不足,對小時下料速度管控不力。當下料速度明顯變快時,未綜合分析其原因并采取相應的措施,燃料比長時間偏離基準值而未及時作糾偏調整。在煤氣利用率明顯出現(xiàn)降低后,未對焦比進行及時校正,采取增熱的措施不夠、力度不足,導致爐缸虧熱,爐溫下行過快,對爐內氣流分布造成不利影響。

2.2 原料原因分析

2.2.1 焦炭

9月9日起入爐焦炭熱態(tài)性能有所下降,焦炭對CO2反應性CRI值升高,反應后強度CSR值下降。9月12日夜班入爐的銅陵一級干熄焦中含有部分落地焦,現(xiàn)場察看發(fā)現(xiàn)落地焦中泡焦、爐頭焦比例較高,焦炭粒度異常大。經檢測這批干熄焦CRI 值為24.7%,較正常水平CRI 值(<23%)高出1.7%,CSR 值為68.7%,較正常水平CSR 值(>70%)下降1.3%。根據(jù)GB/T 4000-2008 要求:焦炭熱性能檢測試驗要棄去泡焦與爐頭焦[1]。正常生產條件下泡焦與爐頭焦是不可避免地存在,但一般要求比例<5%。大量試驗表明:棄去泡焦、爐頭焦比保留泡焦、爐頭焦的試樣CRI 值低、CSR 值高[2]。興澄特鋼3200m3高爐9月12日入爐的該批焦炭泡焦與爐頭焦占比較大,約為25%,故其實際熱態(tài)強度較化驗值應有更大幅度的降低。

熱態(tài)性能差的焦炭進入爐內,在下降過程中粒度很快變小,并且在焦炭下降過程中產生的粉末量會有明顯增加,對渣皮波動及局部透氣性產生極大的負面影響,是產生管道氣流的重要原因。9月12日入爐焦炭形貌如圖1所示。

圖1 9月12日入爐焦炭形貌

2.2.2 燒結礦

9月11日起入爐燒結礦中Al2O3含量由1.81%上升至2.0%,爐渣中Al2O3也相應有所升高,最高時達到16.26%。渣中Al2O3含量升高,將導致軟熔帶厚度增加,煤氣上升阻力變大,料柱透氣性變差,使爐況順行變差;高含量的Al2O3亦將導致爐渣黏度上升,流動性變差,渣鐵排放不易,尤其是在高爐熱量不足,爐溫偏低的情況下,高的Al2O3含量使爐渣更加難以順暢排放。

2.3 設備原因分析

3200m3高爐自9月3日休風更換完漏水風口小套后,至9月12日先后又有4 只風口小套漏水,導致生產時因漏水產生的冷卻水進出流量差達到1.5t/h 左右。正常生產時通過減少加濕蒸汽用量,該漏水量基本不會對爐況產生明顯影響,但在9月12日夜班爐溫向涼,爐內壓力持續(xù)下降時,風口小套漏水量的增加,極大地加劇了爐缸向涼的趨勢。

另外爐身冷卻壁共有6 根冷卻水管漏水。在正常生產時冷卻水壓與爐內壓力保持在一定范圍內,冷卻水管漏水量較小。當爐內壓力持續(xù)降低時,冷卻水管向爐內漏水量會加大,將促使爐料粉化,惡化爐內局部氣流分布。

3 爐況恢復處理措施

3.1 控制冶煉強度

停止高爐富氧并控制風量在3900m3/min,縮減礦石批重8%至85t/批,減輕焦炭負荷10%,并集中加一定空焦,處理期間先后共加空焦340.4t(不含輕負荷料)。同時規(guī)定崩料深度大于3m 時即加空焦,先將料線趕上。視料面偏料程度采用一批定點布料,將10t 焦炭定點布于272°位置,以填平料面,料面填平后第三罐料又再次出現(xiàn)崩料,兩機械探尺偏尺較大。事后分析定點加焦填平料面的做法治標不治本,氣流未穩(wěn)定的情況下即使暫時將料面填平,很快也將因為再次出現(xiàn)崩料而導致料面偏斜。

3.2 調整裝料制度

調整礦石裝料制度,將礦石布料矩陣由113103938272調整至112103938272,根據(jù)爐況再調整至103938272,主要目的是在保證中心氣流的前提下盡量將邊緣氣流打開。由于本次爐況失常過程,雖從風口可見不斷有生降,但大塊渣皮極少看到,且爐身兩段靜壓差逐漸變小,分布較為規(guī)則,故判斷邊緣存在一定程度的黏結。放出邊緣氣流,不僅對爐墻黏結物有一定的沖刷作用,并有利于后續(xù)爐內煤氣流的合理分布和風量的恢復。

3.3 控制爐溫上限水平

在處理失常爐況期間,將鐵水Si元素含量目標值控制在0.7%~1.0%,以保證充足的渣鐵物理熱。同時將爐渣堿度由1.23 調低至1.14,以改善爐渣的流動性。

3.4 強化渣鐵排放

在失常爐況處理期間,增加出鐵次數(shù),由正常的零間隔出鐵改為負間隔出鐵,使爐缸中化出的渣鐵能及時排放出來。

4 爐況恢復狀況

3200m3高爐經過近30 個小時的處理及調整,失常爐況逐漸恢復至正常。至2016年9月14日白班10:12 左右,3200m3高爐各項技術經濟指標基本接近正常值。興澄特鋼對此次3200m3高爐爐況失常的處理較為及時,找出了爐況失常的主要影響因素,措施采取到位,避免了爐況進一步惡化,在較短的時間內將爐況調整恢復至正常,是比較成功的一次失常爐況恢復調整。3200m3高爐失常爐況恢復后各主要參數(shù)及指標如表2所示。

表2 3200m3高爐失常爐況恢復后各主要參數(shù)及指標

5 結語

通過對3200m3高爐爐況失常原因的分析,以及一系列工藝調整措施的實施,在較短的時間內將高爐爐況調整恢復至正常,爐況恢復調整措施是成功的,這為今后處理類似爐況失常情況提供了有益的借鑒。

(1)高爐日常操作中,應避免出現(xiàn)爐況失常,最基本的應保證爐缸有充足的物理熱。高爐工長應掌握爐溫趨勢管理的方法,盡量保持爐溫穩(wěn)定適中,要杜絕爐溫持續(xù)大幅度下行。

(2)高爐操作應堅持“精料”方針,對入爐原、燃料要嚴格管理。對成分或性能不合要求的原、燃料原則上應拒絕入爐,當有個別批次原、燃料受其他因素影響必須入爐使用時,應安排專倉專供,在使用時降低其入爐比例,以最大程度減小其對爐況的影響。

(3)當爐內有管道氣流形成、風壓降低,煤氣利用逐步變差時,應果斷減風至將管道消除的水平,避免爐內氣流進一步惡化,同時應視波動程度補足焦炭。

(4)在爐況出現(xiàn)異常征兆時,若所采取的控制措施(如減風、減氧,加焦及輕負荷等)效果未達到預期,則應果斷加大調整量的幅度,避免爐況進一步惡化。

(5)高爐生產應盡量穩(wěn)定各工藝參數(shù),穩(wěn)定爐內氣流,避免風口燒壞。要加強風口的管理力度,勤檢查風口煤槍的煤流位置,減少甚至消除小套磨損率,避免因小套漏水造成的生產隱患。

(6)當高爐冷卻設施存在較多漏水的情況下,應主動減輕焦炭負荷,降低煤比,尤其在邊緣氣流突然長時間穩(wěn)定時,高爐工長更應重視,減輕焦炭負荷的幅度相對要大些,以減小爐墻渣皮波動對爐內氣流及熱量的影響程度。

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