楊雄
(湖南柿竹園有色金屬有限責任公司,湖南 郴州 423037)
湖南柿竹園公司多金屬采礦場,一直以來,采礦工藝是淺孔留礦法采礦、中深孔分段鑿巖階段礦房法、無底柱分段崩落法回采礦柱。2019年,隨著采礦工藝改革及采礦裝備水平的不斷提高,多金屬采礦場在514-470中段北部N1-N5采場和470-407中段東部E1-E13采場采用高階段大直徑深孔鑿巖階段礦房嗣后充填的采礦工藝,即采準掘進—反井鉆機切割天井(形成采場自由面)—大直徑深孔T150鉆機及1354采礦臺車鑿巖—混裝炸藥臺車裝藥—采礦爆破落礦。采場開拓采準工作完成后,開掘切割天井是回采前的第一步,采用傳統的自下而上的普通法、吊罐法和爬罐法、深孔分段爆破法掘進天井,無論是正向導井法、反向導井法、吊罐法施工,均需要作業人員及施工設備直接進入天井爆破施工,在施工過程中不僅工效低、勞動強度大、安全性差,天井高度越高,施工難度越大、安全風險就越大,施工進度也受限制等。因此,我工區對于514-470中段北部N1-N5采場44m分段和470-407中段東部E1-E5采場63m分段,采用傳統普通法施工天井工藝顯然是不可取的,為此,經過采礦技術研究,在2019年,多金屬采礦場首次引入了反井鉆機施工天井工藝。
天井鉆機施工天井的原理:通過鉆機的動力電機帶動液壓馬達,液壓馬達驅動動力鉆頭,利用液壓動力將扭矩傳遞給旋轉鉆具系統,帶動鉆桿及鉆頭旋轉,鉆頭上的滾刀在鉆機的作用下,沿井底巖石工作面純滾動和微量滑移。同時,主機油缸產生的軸向拉力、壓力,也通過動力頭,鉆桿作用在鉆頭上,使鉆頭的滾刀在鉆壓作用下滾動,產生沖擊載荷,使滾刀齒對巖石產生沖擊、擠壓和剪切作用,使其巖石破碎。反井鉆機施工分兩個步驟進行,首先,采用小鉆頭從上至下鉆進到鉆下部巷道內,在鉆進過程中采用潛水泵從蓄水池抽至動力水龍頭,高壓水沿鉆桿至鉆頭排水孔壓出,將礦渣從鉆桿與孔壁間的環行空間排至排渣槽,最后進入沉渣池。當導孔貫通后卸下小鉆頭,改換成鑲齒盤形滾刀鉆頭,由下至上滾刀對巖石切削、擠壓反向擴孔形成豎井,反向擴孔時的礦渣經過冷卻水的沖刷和自重墜落到下部巷道內,適時由鏟運機清理礦渣運出巷道。

圖1 正向導孔和反向擴孔工藝示意圖
場部選定514-470中段N3、N5采場,中段高度44m,作為試驗采場,采場布置為110×24m,隔一采一,一共11個采場。切割天井選用LM200型反井鉆機,由主機、操作臺、液壓泵站、鉆具、輔助水泵等組成,其性能參數為導孔Ф250mm,鉆桿長1000mm,擴孔Ф1500mm,鉆孔深度200m,電機功率82.5kW,出渣循環蓄水池約6m3。
測量放樣確定施工天井中心點,按照主機基礎圖,先采用混凝土澆注主機基礎,底板要求平整,澆注基礎時應澆注300×300mm長的排水溝,水溝有一定坡度便于排渣,在水溝旁開挖一個循環蓄水池安裝7.5kW潛水泵,同時主機用8顆地腳螺栓二次澆注在基礎中,平面尺寸4×3m厚度0.8m,采用C30混凝土,澆筑厚度不小于300mm。
首先,安裝軌道(輕軌24kg/m),軌距60cm,軌道順軸線鋪設,對稱布置在天井中心線兩側,主機前后位置靠軌道定位,因此,軌道安裝必須準確、牢固、平直。然后,利用天井中心和中心前后各3m位置巷道頂部預留3個根Ф38mm的錨桿孔,安裝吊環,用手動葫蘆起吊,就位、鉆機就位于軌道上,豎起鉆機,用垂直儀進行鉆機垂直度的精確測量,保證鉆機垂直度符合鉆孔生產需要,然后在軌道上滑移鉆機,使鉆頭對準豎井中心位置,用地腳螺栓固定主機,最后,安裝機械手和轉盤吊用于吊裝鉆桿。
反井鉆機施工的關鍵在于中心導孔的鉆孔質量。鉆機一旦開始向下導中心孔后,孔內的偏差就無法檢測和精準地控制,只能依靠控制泵的工作壓力和轉速來控制鉆進速度,同時,適時地裝配穩定鉆桿控制鉆孔偏斜。施工中穩定鉆桿加設的原則為:開始孔深達2m時加設一根,然后每鉆進5m加設一根。鉆進速度控制:孔深1~10m按1m/4h速度;11~20m按1m/3h速度;21~50m,按1m米2h速度。隨深度的增加鉆進速度逐漸加快,在將要貫通時,減小工作壓力,防止由于鉆機施壓過大造成巖石坍塌。鉆孔過程中如果出現沒有回水現象必須停鉆,說明鉆進過程中遇到裂隙或巖洞,必須抽出所有鉆桿,然后從孔口灌入水泥漿,待凝固后重新施鉆。
正向導孔貫通后,首先,對其出露點進行測量,判斷導孔的偏斜是否在允許的范圍內。經過測量實際的偏斜率為0.9%,符合采礦要求,導孔質量合格,隨即可以進行反向擴孔施工。用鏟運機將擴孔頭運至470底部巷道,調正鉆頭對正鉆桿中心,然后下鉆對接。開始擴孔時必須慢速提升,待鉆頭完全進入孔內后進入正常擴孔。在擴孔過程中,始終保證向孔內加注冷卻水,冷卻水的作用:一是冷卻鉆頭,二是除塵。廢水沿孔流下出,鉆渣在井下堆積,適時用鏟運機裝載外運至溜井,避免堆積太高而堵孔。在擴孔過程中不需考慮控制偏斜率,可最大限度發揮鉆機能力,因此,擴孔速度比鉆孔速度快。綜合擴孔提升速度為0.2m/h,天井深40m,共計9天完成反向擴孔貫通。
經過試用綜合統計分析,不包含澆筑基礎施工,在514分層N3、N5采場44m天井施工,正向導孔0.7m/h,用時3天,反向擴孔0.2m/h,用時9天,每個天井共時22天完成,施工安全可靠,效率高。應用結論,本次反井鉆機在514分層N3、N5采場施工天井,達到了預期的采礦要求,其設備機械性能良好,運轉正常,自動化作業效率高,保證了施工質量、偏斜率控制在0.9%、安全可靠,打下了多金屬采礦場反井鉆機掘機天井的“第一井”,從施工效率上相比傳統施工天井法優勢非常明顯,從本質安全上相比傳統人工施工天井作業,反井鉆機每班僅需2人作業,減少作業人員,且作業人員不進入天井內,可避免井內人員安全事故,反井鉆機又具有比較明顯的安全優勢,所以在其他采礦我們進行了推廣應用。
2020年,根據前期514分層N3、N5采場回采的情況,Ф1500mm切割天井在采礦爆破時存在補償空間不夠、爆破后存在擠壓情況,導致爆破后巖石反沖至采場或卡死在天井中,進而影響采場的后續爆破,存在較大的安全隱患。經過采礦技術分析,在470-407分層E1采場設計63m天井,采場布置為120×20m,隔一采一,上部采用T150大直徑深孔垂直向下鑿巖49.6m、直徑120mm的炮孔,排距2.5m,底部采用1354臺車向上鑿巖直徑78mm的扇形孔,排距1.6m,場部選用GT2000天井鉆機,切割天井為Ф2000mm。該天井鉆機可具體施工參數為:施工正向Ф280mm的導向孔,反向擴孔Ф2000mm的大斷面天井和溜井,鉆進深度最大達400m,鉆進傾角在60°~90°范圍。由主機、泵站、操縱臺3部分組成,并配有擴孔刀盤、鉆桿、牙輪鉆頭、水泵、輔助工具等。
其工作原理是:泵站由132kW主泵電動機帶動軸向柱塞泵,驅動兩個內曲線徑向液壓馬達,通過減速箱帶動鉆桿旋轉,并由泵站上的11kW電動機帶動軸向柱塞泵將壓力油送進二個推進缸,推動減速箱上下運動,并帶動鉆桿和鉆頭或刀盤上下運動。以框架為導軌,當減速箱帶動鉆桿和鉆頭向下運動時,完成正向鉆進導向孔作業,切削巖渣由潛水泵排出,當減速箱帶動鉆桿和刀盤向上運動時,完成擴孔作業。
天井鉆機施工首先澆筑基礎,待基礎完成后,即可進行設備運輸、組裝。經過在470分層E1、E5采場63米切割天井施工統計,每個采場純切割天井時間為27天(不包含澆筑基礎施工時間)。通過采礦爆破技術參數測算,對比514分層N3、N5直徑1500mm的天井,直徑2000mm采場天井爆破后形成了更好的自由切割空間,提升了采礦的效率。在施工效率方面,從上表可以看出,GT2000型反井鉆機施工效率效果明顯優于Ф1500mm的切割天井。從設備安裝方面,GT2000型天井鉆機僅由主機、泵站、操縱臺3部分組成,運輸、組裝較LM200型反井鉆機便捷,不需要安裝導軌。從采礦方面,天井孔尺寸增大了0.5m,在采礦爆破時形成很好的切割空間,提升了采礦的效率,因此,Ф2000mm切割天井對采礦有很大的推進作用,隨后在近幾年的采礦中得到了廣泛應用推廣。
2021年,因公司生產需求,工區設計施工兩條從620(露天)至490井下的廢石溜井,豎井垂直高度130m,直徑2000mm,傾角85°的急傾斜天井,巖石硬度普氏系數12級。為了能準確地從620貫通至490設計位置,場部選用GT2000型反井鉆機。施工前,根據施工設計由測量及采礦部門現場精確放樣,2021年2月,開始施工準備工作(含基礎澆筑施工、電力布設、設備運輸、安裝調試等),3月正式開鉆,歷時15天,正向導孔貫穿至490中段,4月開始反向擴孔,用時30天反向擴孔貫通,5月初完成天井鉆機拆除及轉場。經過統計,純施工時間為45天,平均日鉆進2.9m,施工中技術部門對施工質量進行動態跟蹤,偏斜率控制在0.9%以內,成井質量高好、效率高、安全可靠,達到了預期施工質量效果。因此,GT2000型反井鉆機既可以施工豎井,也可以施工傾斜天井,第二條天井采用同樣的方法進行了施工,施工質量效率均得到了保障,2021年完成了365m天井施工。
經過3年的探索應用,反井鉆機施工天井工藝在我工區得到了很好的推廣應用和借鑒,共計施工了17條、約1000m高的天井施工。在保證施工安全和工期方面與傳統普通法對比,具有安全高效、每班作業人員少,施工方法簡單、操作便于掌握的優越性,對采礦工藝有更好的促進作用,大大地提升了采礦效率。其缺點:一是現用LM200或GT2000型天井鉆機在運輸、安裝時相對較煩瑣,主機需要前期澆筑基礎,施工前輔助工作時間較長,不能實現完全機械化作業。二是鉆具、滾刀磨損消耗快,運行成本相對較高。
但是,對于露天向下施工天井卻是非常的便捷,是采礦施工天井最優的選擇。對于井下施工天井,由于井下巷道規格尺寸受限影響設備的運輸,導致天井鉆機在設計時不能大型化、整體化、模塊化設計,我國的天井鉆機基本上是分體式設計(由3部分或者4部分組成),在功能、性能上遠不能滿足現代礦山天井掘進的工藝要求。因此,針對天井鉆機在礦山實際生產中的不足,隨著國家科學技術的發展,反井鉆機將大量采用先進的材料、液壓件,在設備寬度和高度尺寸方面進行優化,在工作參數方面進行智能化控制,設計能自主行走轉場方便的多功能反井鉆機,才能適應我國井巷狹小礦山和現代礦山發展的需要。