周 勇 呂樹林
(1.山西煤炭進出口集團左權宏遠煤業有限公司,山西 晉中 032600;2.臨汾宏大礦業有限公司,山西 臨汾 041000)
霍州煤電臨汾宏大公司宏大煤礦10-205 工作面為10-201 工作面的接替工作面,位于井田二采區西北部,東為實煤區,西鄰井田邊界三角實煤區,南為二采區西軌道大巷,北部鄰近井田邊界保護煤柱。綜采工作面平均可采走向長度665 m,可采傾向長度193 m,所采9+10#煤層位于太原組下段。根據10-205 工作面兩順槽揭露,煤層厚3.8~4.6 m,平均4.2 m,9+10#煤層瓦斯絕對涌出量2.99 m3/min,為低瓦斯礦井。10-205 工作面采用“U”形通風方式,回采系統由進風巷、回風巷、開切眼組成,回采巷道采用綜掘機進行施工,單巷掘進,采用混合式通風方式。為有效降低綜掘工作面粉塵濃度,以10-205 進風巷掘進施工為背景進行相關研究與應用。
宏大煤礦9+10#煤層采掘巷道掘進時采用單巷掘進,掘進機型號EBZ260,采用長壓短抽通風方式,掘進頭主要設備有橋式輸送機、帶式轉運機、壓風筒、抽風筒。為改善除塵效果,參照國內類似地質條件下掘進工作面降塵技術[1-2],設計增加濕式除塵器、附壁風筒設備,采用Solidworks 建立相關的幾何模型。以10-205 進風巷掘進工作面為背景,掘進巷道簡化為寬、高均為5 m 的半圓拱形斷面,長度30 m;掘進機機身簡化為寬、高均為3 m、長為12 m 的簡易模型;截割頭簡化為直徑1.0 m、長1.1 m 的圓臺。附壁風筒距迎頭25 m,徑向出風條隙寬為50 mm,長度為壓風筒周長的六分之一,間距為100 mm,朝向掘進巷道內側。濕式除塵器、帶式轉運機等設備也一一進行簡化。得到掘進工作面幾何模型如圖1(a)所示。導入ANSYS ICEM 進行網格劃分,最終得到圖1(b)所示網格模型。

圖1 掘進工作面模型示意圖
結合宏大煤礦以往掘進工作面工程實踐,確定以下初始參數:壓風筒直徑1.0 m,出風口距巷道底板3.0 m,距巷幫0.7 m,距迎頭15 m,出風量為550 m3/min;抽風筒直徑1.0 m,距離巷道底板2.5 m,距離巷幫1.0 m,距迎頭5.0 m,抽風量400 m3/min;外噴霧系統安裝在距截割面2.3 m 的噴霧架上,共4 個噴嘴,以截割頭懸臂軸為軸心均勻分布,外噴霧壓力為3 MPa。網格模型劃分完成后,使用Fluent 軟件完成氣體進出口的設定,在CFDPOST 軟件中導入截割面產生的粉塵顆粒數據,最終得到掘進工作面風流場-粉塵場-霧滴場分布特征。掘進機外噴霧系統對抑制塵源的產塵量具有關鍵作用,外噴霧系統的噴霧壓力對降塵效果影響最為顯著,因此對不同噴霧壓力條件下掘進工作面粉塵運移規律進行模擬分析,選取噴霧壓力分別為3 MPa、5 MPa、8 MPa、10 MPa。掘進司機處粉塵濃度是重要研究對象,因此以掘進司機處粉塵濃度作為考量降塵效果的依據。該測點距迎頭9 m,距巷道底板1.6 m,距掘進機一側煤壁0.5 m,經過處理后得到不同噴霧壓力條件下60 s 內掘進司機處粉塵濃度瞬態變化曲線如圖2。

圖2 不同噴霧壓力條件下司機處粉塵濃度
由圖2 可以看出,粉塵整體的運移規律相似,開始15 s 后粉塵彌散至測塵點,粉塵濃度達到峰值,之后粉塵濃度呈波動下降趨勢。對比分析4 種噴霧壓力下司機處粉塵濃度變化規律,噴霧壓力為3 MPa 時,雖然司機處粉塵濃度峰值較小,但是其下降非常緩慢,60 s 時粉塵濃度僅下降38%,表明此時噴霧壓力較小,捕捉粉塵的能力不足,降塵效果較差;噴霧壓力為5 MPa 時,司機處粉塵濃度峰值較小,且約在50 s 之后粉塵濃度基本降至零,降塵效果良好;當噴霧壓力為8 MPa、10 MPa 時,司機處粉塵的離散相濃度維持在較高值,表明此時噴霧速度過高,與截割面碰撞后部分霧滴將攜帶粉塵運移至巷道后方,不利于捕塵、降塵。總體而言,當外噴霧壓力為5 MPa 時會取得良好的抑塵效果。
為探究長壓短抽除塵系統相關參數對除塵效果的影響,采用上述模型進行研究。首先進行壓風筒出風口位置的優化分析,抽風口與迎頭距離Lx=5 m,壓風筒出風口與迎頭距離Ly分別為10 m、12 m、15 m、17 m、19 m、21 m,掘進機外噴霧系統壓力為5 MPa,模擬研究得到司機處粉塵濃度隨時間變化規律如圖3。
由圖3 可以看出,不同壓風距離條件下,司機處粉塵濃度總體變化規律相似,45~55 s 期間第一次最高峰值,之后每間隔一段時間出現一次峰值,呈波動起伏下降趨勢,主要差異為第一次達到峰值的時間、峰值的大小、后續峰值的頻率。司機處整體粉塵濃度隨Ly的增大呈升高-降低-升高。總體而言,壓風筒出風口距迎頭19 m 時,司機處粉塵濃度最高峰值較小,之后粉塵濃度降低明顯,總體濃度最低,表明此時能起到較好的抑塵效果。采用上述方式對抽風筒位置進行優化分析,得到抽風口距迎頭最佳距離為5.0 m。

圖3 不同壓風長度條件下司機處粉塵濃度
附壁風筒位置對掘進工作面除塵效果同樣存在顯著影響[3-4]。當壓風筒距迎頭19 m,抽風筒距迎頭5 m,外噴霧壓力5 MPa,僅改變附壁風筒的位置參數Lz,附壁風筒中部距迎頭為23~28 m,每1.0 m 為一個梯度,同樣整理得到掘進機司機處粉塵濃度的瞬態曲線。通過數據確定,當附壁風筒距迎頭25 m 時,抑塵效果最佳。
宏大煤礦10-205 進風巷掘進期間采用掘進機內外噴霧+長壓短抽+附壁風筒聯合除塵技術,抽風筒配備HCN400/1 型號濕式除塵器,相關參數參照上文研究成果,采用GCD1000 型粉塵濃度傳感器測量粉塵濃度。首先通過對比分析抽風機+除塵機關閉前后工作面粉塵濃度,驗證長壓短抽除塵系統的效果。測點布置在巷道回風側綜掘機后0 m、15 m、30 m 處,其中除塵效率為抽風機開啟前后測點位置粉塵的差值百分比,整理得到結果如圖4。

圖4 抽出式除塵機開啟前后粉塵濃度對比
由圖4 可以看出,抽風機開啟前,掘進機后0~30 m 粉塵濃度為155~415.1 mg/m3,整體粉塵濃度較高,遠高于《煤礦安全規程》中的粉塵濃度規定。除塵器開啟后,三個測點的除塵效率均大于90%。
為進一步探查降塵效果,監測抽風筒吸風口、司機、綜掘機轉載處、除塵機出風口后20 m 及距迎頭50 m 風流處全塵和呼吸性粉塵的濃度,計算各處的降塵效率,整理得到結果如圖5。可以看出,掘進工作面粉塵中呼吸性粉塵的占比較高,除塵機吸風口處全塵除塵率達到98.41%,呼塵除塵率達到97.12%,說明吸風口可有效捕捉粉塵,長壓短抽通風系統設計合理。掘進司機及其余各測點全塵及呼吸性粉塵降塵率均在90%以上,司機處、綜掘機轉載處、除塵機出風口后20 m 及巷道風流中粉塵濃度均維持在較低水平,除塵效果良好。

圖5 全塵與呼塵濃度對比圖
宏大煤礦掘進工作面采用內外噴霧+長壓短抽+附壁風筒聯合降塵技術,以10-205 進風巷掘進為背景,通過數值模擬研究分析對其參數進行優化,得到外噴霧系統最佳水壓為5 MPa,壓風筒距截割面最佳距離為19 m,除塵機吸風口距截割面最佳距離為5 m,附壁風筒距截割面最佳距離為25 m。10-205 進風巷掘進期間現場實測結果表明,掘進工作面各處除塵效率均保持在90%以上,作業區域全塵和呼塵濃度整體保持在較低水平,除塵效果顯著。