任 俊
(晉能控股煤業集團安全生產指揮中心,山西 大同 037001)
四老溝煤礦主采盤區1021 工作面煤層上覆臨近煤層采空區,經探測采空區有積水,煤層穩定性低,煤層偽頂為0.7 m 的粉砂巖,直接頂為厚度6.2 m 的細砂巖。1021 工作面的運輸順槽經過8 號煤層,8 號煤層頂板存在砂質泥巖層,在水作用下容易膨脹、軟化,穩定性降低,巷道掘進存在很大難度。基于以上原因進行工作面巷道快速掘進截割、支護等工藝以及工序研究[1-6],保證掘進安全的前提下,提升掘進效率。
1021 工作面運輸順槽掘進采用EBZ300 型綜掘機,掘進期間遇到巖質較為穩定、地質條件較好的掘進段,采用中心進刀、四周刷幫的快速掘進截割方式[7-10],截割路徑示意圖如圖1(左);掘進遇到巷道頂部圍巖穩定性下降、有破碎冒頂風險情況下,采用多段截割掘進的方式,即將掘進工作面分為左右兩個部分,首先截割橫截面的三分之一部分,然后掘進剩余部分,可以有效降低掘進空頂時間,對掘進巷道頂部巖層具有很好的保護作用,降低冒頂事故風險,截割路徑示意圖如圖1(右)。

圖1 不同巖層結構特點下的掘進截割路徑示意圖
常規的錨網巷道掘進支護工藝多采用戴帽點柱臨時支護,架棚支護巷道一般采用前探梁臨時支護工藝,但這兩種常規支護工藝復雜、施工繁復,支護效果雖能得到保證,但在支護施工中存在頂部空頂時間長和兩幫暴露時間長的問題,無法適應1021工作面巷道巖層特點。結合對截割工藝和路徑的分析,以降低支護施工用時以及保證支護效果為前提,采用配置機載液壓前探梁的掘進支護工藝。前探梁布置如圖2。

圖2 機載液壓前探梁布置示意圖(mm)
通過采用機載液壓前探梁支護,在1021 工作面巷道掘進過程中有效降低了空頂時間,而且支護強度增加,對錨網形成向上的托舉力,使得施工作業復雜性減低。機載設備采用鉸接軸聯結,液壓設備依靠兩位三通閥實現控制,保證了掘進系統和支護系統的獨立控制。通過對比發現,采用機載液壓前探梁支護比傳統的臨時支護工藝節約時間成本約20%。
掘進工序中,巷道支護工作需要占據一半左右的時間,通過調整輔助工序與支護工序的作業方式和順序,提升掘進效率。1021 工作面巷道采用多工序平行作業掘進工序。首先,對容易失穩的巷道進行錨桿安裝,其他錨桿則根據掘進段的地質特點在距離迎頭20 m 左右的范圍內待掘進機掘進通過后滯后安裝。該工序調整,使得掘進工序和支護工序可以相對平行開展。另外,在滯后錨桿安裝時間內,可以進行電機檢修、設備維護等工作。平行工序作業圖如圖3。

圖3 快速掘進平行作業工序
為了檢驗掘進截割、支護以及平行作業工序等快速掘進工藝效果,對1021 工作面運輸順槽的頂底板移近量和兩幫移近量進行監測和統計,計算頂底板和兩幫在掘進支護后的移近速度,如圖4。

圖4 掘進支護后頂底板和兩幫移近速度圖
從圖4 可以看出,在掘進支護后,巷道頂底板和兩幫的變形速度由大逐漸減小,變形階段大致可以分為三部分:3 d 內的變形量較大,為急速變形階段;3~6 d 內巷道變形量逐漸減小,變形幅度變化程度不大,為平穩變形階段;7 d 之后巷道形變量非常小,為穩定階段。相較而言,兩幫的移近速度會大于頂底板的,說明巷道受力變形影響最大的是水平應力,但最大移近速度沒有超過14 mm/d,總體變形量都沒有超過40 mm,表明該快速掘進工藝的可操作性和支護效果可以滿足1021 工作面巷道巖層特點。
通過對1021 工作面的運輸順槽巖層特點研究,進行快速掘進工藝優化,結論如下:
(1)針對不同掘進段的巖層特點,分別采用中心進刀四周刷幫和多段截割掘進兩種截割路徑,保證不同條件下掘進巷道穩定性和掘進速度。
(2)配置機載液壓前探梁支護工藝,有效降低了空頂時間,支護效果穩定,支護難度降低,掘進單位循環進尺量增加,掘進速度明顯加快。另外掘進系統和支護系統的獨立控制,極大地增加了掘進機械化程度以及支護強度,節約時間約20%。
(3)對容易失穩巷道進行頂板錨桿安裝,幫部錨桿在距離迎頭20 m 左右范圍內待掘進機掘進通過后滯后安裝的方式,大幅度降低整體掘進周期。
(4)通過對1021 工作面運輸順槽的移近量進行測量和實時記錄,7 d 后巷道基本穩定,且最大移動量不超過40 mm,證明了快速掘進工藝的可實施性。