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130t/h循環(huán)流化床鍋爐擴容技術(shù)改造實踐

2022-12-07 01:59:36國家電投鹽城熱電有限責任公司胡海風
電力設(shè)備管理 2022年22期
關(guān)鍵詞:變頻器煙氣

國家電投鹽城熱電有限責任公司 胡海風

1 設(shè)備介紹

鹽城熱電有限責任公司#3鍋爐型號為:UG-130/9.81-M,采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù),本體為高溫高壓單鍋筒、自然循環(huán)、單爐膛、汽包爐。汽冷旋風分離器,全懸吊結(jié)構(gòu),采用平衡通風、∏型露天布置,固態(tài)排渣。鍋爐主要由爐膛、高溫汽冷旋風分離器、雙路回料閥和尾部對流煙道組成。燃燒室(爐膛)蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁、水循環(huán)采用單汽包、自然循環(huán)、單段蒸發(fā)系統(tǒng)。采用水冷布風板、大直徑鐘罩式風帽,具有布風均勻、防堵塞、防結(jié)焦和便于檢修等優(yōu)點。燃燒室內(nèi)布置雙面水冷壁來增加蒸發(fā)受熱面,燃燒室內(nèi)布置屏式二級過熱器,以提高整個過熱器系統(tǒng)和再熱器系統(tǒng)的輻射傳熱特性,使鍋爐過熱汽溫具有良好的調(diào)節(jié)性能[1]。

鍋爐共采用兩個旋風分離器,布置在燃燒室與尾部對流煙道之間。每個旋風分離器回料腿下布置一個非機械性雙路回料閥,回料為自然平衡式,流化密封風用高壓風機單獨供給。尾部為對流煙道中布置三級過熱器、一級過熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器[2]。

一、二級風分開布置,并由各自的風機單獨供風,采用分級配風。一次風經(jīng)布風板給入,二次風噴口布置于爐膛密相區(qū),分上二次風箱和下二次風箱,給煤、石灰石系統(tǒng)的密封風均取自二次風。

循環(huán)流化床采用低溫(899℃)燃燒,以降低熱力NOX的生成;燃燒用風分級送入燃燒室,以降低燃燒中NOX的生長量,除從布風板送入的一次風外,還從燃燒室下部錐段部分引入二次風。

2 改造目的及應(yīng)用技術(shù)

一是通過對130t/h鍋爐爐膛截面、旋風分離器、高低溫過熱器及省煤器等擴容改造,將鍋爐出力擴容為150t/h,有效解決最大外供蒸汽的需要;二是通過增加爐膛深度,對屏式過熱器換型,增大鍋爐爐膛容積熱負荷及受熱面;三是通過增大旋風分離器中心筒直徑,控制改造后鍋爐分離器進出口煙速在合理范圍內(nèi);四是通過加寬尾部煙道,增加高低溫過熱器及省煤器管道,增加受熱面及控制尾部煙氣流速;五是改造工程利用原有設(shè)備和場地,對原有裝置的改造項目少,對運行條件改變少,確保工藝流程和設(shè)備布置合理[3]。

3 改造方案

3.1 鍋爐本體改造方案

鍋爐汽包、鋼架主體不變。

3.1.1 爐膛

爐膛深度增加320mm,前墻水冷壁向爐前前移320mm。爐膛流速控制在5m/s以下,增加兩片水冷屏、水冷屏下降管及引出管。兩側(cè)墻水冷壁剛性梁及角部結(jié)構(gòu)全部更換。兩側(cè)墻水冷壁集箱全部更換,前后墻水冷壁集箱利舊。更換連接前墻水冷壁下集箱的分散下降管,水冷風室在原設(shè)計上深度方向加長320mm,新增加管子之間的扁鋼覆蓋在原扁鋼上方。更換爐內(nèi)屏式過熱器,并重新設(shè)計連接管道[4]。

3.1.2 分離回料系統(tǒng)

改造后需要將分離器進出口煙氣流速降低,加寬分離器進口寬度,更換中心筒,把中心筒直徑由φ1600改為φ1700,更換中心筒上部連接煙道,降低煙氣流速。返料箱全部更換,立管直徑φ550改為φ630。

3.1.3 高溫過熱器、低溫過熱器系統(tǒng)

為控制改造后尾部煙氣流速在合理范圍,改造將尾部煙道寬度增加1000mm,原蛇形管利舊,橫向增加過熱器蛇形管系;原包墻利舊,增加前后墻包墻管數(shù)量。增加前后墻包墻吊點,前后包墻集箱全部更換,兩側(cè)包墻集箱利舊。前后包墻剛性梁全部更換,側(cè)包墻剛性梁利舊[5]。

3.1.4 省煤器系統(tǒng)

尾部煙道寬度增加1000mm,原省煤器蛇形管利舊,橫向增加省煤器蛇形管。原吊掛管利舊,增加吊掛管數(shù)量;省煤器集箱及吊掛管集箱全部更換。

3.1.5 布風板風帽

改造中爐膛內(nèi)風帽利舊,并增加相應(yīng)的風帽數(shù)量。

3.1.6 一、二次風量

一、二次風量在原基礎(chǔ)上增加20%。

3.1.7 空氣預(yù)熱器

空預(yù)器一、二次風箱寬度方向在原管箱基礎(chǔ)上加寬1000mm,脹縮節(jié)全部重新更換,連通箱在原設(shè)計上加寬1000mm。

圖1 鍋爐燃燒系統(tǒng)

圖2 鍋爐汽水系統(tǒng)

3.1.8 吹灰系統(tǒng)

因尾部煙道尺寸加大,原蒸汽吹灰器長度不夠,本次改造更換所有蒸汽吹灰器,同時增加吹灰平臺。

3.1.9 密封結(jié)構(gòu)

改造中對水冷壁四周密封、包墻四周密封、集箱罩殼、水冷屏上下罩殼、過熱屏上下罩殼等相應(yīng)密封均重新更換。

3.1.10 鍋爐鋼結(jié)構(gòu)

改造中頂板處涉及前墻水冷壁吊點、水冷屏吊點、過熱屏吊點、兩側(cè)包墻吊點、連接煙道吊點等地方均重新布置。

3.1.11 護板及外護板

本次改造中省煤器處前后墻護板在原設(shè)計上加長1000mm;水冷壁及包墻處新增加部分外護板。

3.1.12 改造后煙風參數(shù)(僅含鍋爐本體內(nèi))

煙氣側(cè)總阻力:4200Pa;煙氣側(cè)總流量:165000Nm3/h;一次風總阻力:9500Pa;一次風總流量:72100Nm3/h;二次風總阻力:7500Pa;二次風總流量:72100Nm3/h;返料風阻力:35000Pa;返料風流量:1500Nm3/h。

3.1.13 SCR處改造

SCR催化劑處由于煙氣流速加大,原有催化劑面積不足,效率會有所下降,磨損趨勢增加,擴大豎井煙道截面后,需要對原有SCR催化劑的擴容,并相應(yīng)的更改催化劑的支撐部分變更。

具體擴容方式:豎井煙道左右方向各擴展出500mm后,需將現(xiàn)有催化劑一側(cè)外移500mm,一側(cè)空出1000mm距離增補新的催化劑模塊,增補時,需同步變更催化劑支撐梁。

3.2 鍋爐輔機設(shè)備方案

3.2.1 一次風機容量校核

圖3 鍋爐脫硝系統(tǒng)

圖4 鍋爐160t/h工況圖

原設(shè)計參數(shù)基本可以滿足改造后的出力能力,但根據(jù)運行現(xiàn)場反饋情況,鍋爐滿負荷時風機使用裕度已經(jīng)很小,結(jié)合現(xiàn)場運行情況綜合考慮,更換一臺功率為500kW的一次風機,并更改風機基礎(chǔ)。一次風機原無調(diào)速裝置,本次改造同步增加一次風機變頻器。

3.2.2 二次風機容量校核

根據(jù)運行現(xiàn)場反饋,鍋爐滿負荷時二次風機使用裕度較小,改造利舊使用會帶來安全運行風險,本次工程對二次風機增容,由于新風機功率與原風機相同,均為400kW,因此沿用原有電機及變頻器。

3.2.3 引風機容量校核

鍋爐改造后,計算風量增大15%左右,由于壓頭和流速為立方倍數(shù)關(guān)系,需要在現(xiàn)有設(shè)備阻力(煙道+除塵器+脫硫塔等)增加額外的壓力損失,經(jīng)測算,壓頭富余系數(shù)1.05,小于設(shè)計規(guī)程要求的20%。

從數(shù)據(jù)上看,原引風機可以維持改造后的運行要求,但根據(jù)現(xiàn)場運行狀況,目前引風機運行中已經(jīng)基本沒有裕量,使用電流已經(jīng)接近最大值,原風機電機裕量偏小,結(jié)合實際情況,本次擴容改造更換一臺引風機,更換后風機功率變更為1400kW,同步更換風機變頻及風機基礎(chǔ)。

3.2.4 羅茨風機容量校核

現(xiàn)有羅茨風機流量1200m3/H,壓頭31kPa,根據(jù)測算,擴容改造后流量需要2000m3/h,壓頭需要45kPa,流量壓頭均不滿足,需更換兩臺返料風機。

3.2.5 除塵器出力校核

結(jié)合除塵器現(xiàn)場實際運行中,“正常運行氣/布比≤0.9m/s”“布袋除塵器粉塵排放濃度保證值為<20mg/Nm3(O2:6.0%,干煙氣)”,原布袋除塵器可以滿足本次改造需求。

3.3 脫硫系統(tǒng)處理能力校核

原脫硫裝置的設(shè)計能力足夠,現(xiàn)場運行情況較好,工程未改造脫硫設(shè)置。

3.4 電氣系統(tǒng)改造說明

3.4.1 主要電氣設(shè)備選型及布置

6kV/400V配電裝置本次工程6kV配電裝置均利舊,380V配電裝置對羅茨風機配電機控制回路進行改造,更換羅茨風回路的塑殼空氣斷路器、接觸器、熱繼電器等設(shè)備。

3.4.2 6kV變頻器

本次工程一次風機、引風機各新設(shè)置一臺一拖一高壓變頻器,即正常啟動時電動機采用變頻器啟動,當變頻器故障時切換至旁路運行。一次風機及引風機變頻器配置自動旁路,一次風機、引風機變頻器與旁路柜布置于原有變頻器室內(nèi)。

3.4.3 控制、保護及自動裝置

控制工程采用中央控制室集中控制方式,鍋爐、公用輔機及其他電氣設(shè)備均納入原有DCS系統(tǒng)進行監(jiān)控。電氣主要元器件的控制、測量、信號采集采用硬接線及總線通訊方式傳入DCS系統(tǒng)。

4 改造效果

工程擴容改造后,鍋爐出力由原來的130t/h提高到150t/h。擴容后,高峰運行時間為4個月。鍋爐耗煤量由22t/h增加為25.40t/h。煙氣量由144500Nm3/h增加為165000Nm3/h。

鍋爐達到超低排放,SO2排放量增大約0.72Kg/h;NOx排放量增大約1.02kg/h。

鍋爐改造后,企業(yè)外供蒸汽增加20t/h,年增加供熱量約為57600t/a。全年按2880h運行計算,外供蒸汽價格200元/t,可增加收入1152萬元。

本次工程鍋爐本體改造部分費用為920萬元,輔機更換及管道連接部分費用為313萬元,總共投資1233萬元。鍋爐擴容后,外供蒸汽增加20t/h,全年按2880h運行計算,外供蒸汽價格200元/t,可增加收入1152萬元。擴容改造后,煤炭由每小時22t/h增加到25.40t/h,年需要增加耗煤量0.98萬噸,年廠用電增加約86.4萬kWh,煤炭價格按566元/t,電費按0.475元/kWh,增加的煤炭、電費、藥品、補充水等支出為616萬元;擴容后年收入增加約1171萬元。根據(jù)測算,每年新增效益約555萬元/年,扣除稅收等實際收益為406萬元/年,約3年收回投資成本。

5 結(jié)語

此次130t/h循環(huán)流化床鍋爐擴容技術(shù)改造項目的成功實踐,對同類型熱電廠在處理供熱高峰能力不足時具有一定的參考作用。

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