張丹丹
(遼寧博創環保技術有限公司,遼寧 沈陽 110179)
水中氟離子含量過高會對人體造成嚴重的危害,發生中毒現象,如惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛,嚴重甚至破壞人體正常代謝,發生骨質硬化,對心肌、骨骼肌均有損害[1],因此國家工業廢水排放標準對氟離子的質量分數有明確的規定,不能超過10 mg·L-1。
某鋼廠現有的連鑄濁環水系統排水中含有大量的氟離子,質量分數在250 mg·L-1左右,為滿足下游污水處理廠的接收要求,計劃建設一套處理能力為50 m3·h-1含氟廢水處理設施,處理后確保廢水中的氟離子質量濃度從 250 mg·L-1降至 10 mg·L-1以下。
高質量濃度含氟廢水一般所采用的處理方法為鈣鹽沉淀法,即向廢水中投放石灰,使氟離子與鈣離子發生反應繼而生成氟化鈣沉淀進行去除,此方法簡單,處理方便,但是處理后的廢水很難達到排放要求,同時泥渣沉降緩慢且脫水困難,因此在實際應用中效果不理想[2]。
鑒于以上原因,本項目為保證出水水質達標,在實施前即結合了大量的實驗數據并參考了同行業的工程經驗,順利通過中試后應用于工程實踐,總結出一套針對高質量濃度含氟廢水的處理工藝,工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程圖
本系統利用氟離子的化學反應特性和氟化鈣的沉降特點應用了“鈣法沉淀+高效除氟系統+深度除氟系統”的組合工藝[3-4],較好地解決了高質量濃度氟離子的去除難題,從而達到工業廢水氟離子的排放標準。具體措施如下:
1)廢水通過提升泵從原系統內按50 m3·h-1流量打入調節池內,泵出口設有流量計,便于流量的計量,在調節池內,經過6 h均質均量后,由調節池提升泵提升進入第一階段反應池內,進行除氟反應。
2)第一階段反應采用鈣法沉淀原理,利用熟石灰同氟離子發生的化學反應[5],生成難溶于水的氟化鈣沉淀,可有效去除氟離子80%以上,同時生成一定量的沉淀物絮凝所需的晶種,為下一階段絮凝反應及固液分離打下了良好的基礎。
3)向反應池投加絮凝劑PAC和助凝劑PAM[6],通過其自身的吸附架橋作用和前段所形成晶種的聚合作用,促使溶液中氟化鈣沉淀形成顆粒較大的絮凝體,以達到提高沉降速度的目的。
4)反應后進入絮凝沉淀區,沉淀池內設置刮泥裝置,前段產生的污泥在此進行沉淀,泥斗內的污泥一部分回流至反應池前端繼續參與反應,一部分通過泵提升至脫水系統。
5)第一階段由于石灰乳的溶解度有限,導致化學反應所需的鈣離子不足,因此第一階段反應氟離子的去除不徹底,尚不能達到指標排放要求,因此進入第二反應階段,高效除氟段,在本階段反應中通過自動加藥裝置向反應池內投加高效除氟劑,除氟劑中的有效組分具有高正電荷密度、中聚合度等特點,其羥基位點可與廢水中的氟離子快速絡合形成穩定的配合物,同時因正電荷密度較低,加速配合物聚集沉淀,實現游離態氟向顆粒態氟的轉化。
6)由于第一階段石灰的投加,廢水溶液呈堿性,pH值大約在12左右,因此需投加酸進行pH值調節[7],本項目采用的是硫酸進行調節,加酸后,pH調節至 9左右,再向反應池內加入一定量的助凝劑PAM,經過高分子絮凝劑搭橋、捕捉作用,可快速達到泥水分離、廢水除氟的目的,此階段反應充分徹底。
7)廢水第二階段加藥反應后進入高密度沉淀區進行泥水分離,高密度沉淀池是集良好的機械混合、絮凝、快速澄清功能為一體的高效分離設施,高密度沉淀池的特點包括:表面負荷高、占地面積?。慌拍酀舛雀?、出水懸浮物含量低;特制的斜管沉淀設施加速污泥沉降,特制的刮泥系統進行高效除泥;污泥回流泵將部分未反應完全的藥劑回流到前端,充分利用污泥中未參加反應的藥劑繼續參與反應,因此藥劑的投加量可節省10%~30%左右。
8)廢水經提升區進入到第三階段,即深度除氟階段,該階段先經過濾系統對廢水中的懸浮物 SS進行有效的去除,以此避免影響后續階段的反應效果,過濾系統采用PLC自動控制,當進與出水壓差大于0.05 MPa時,即啟動自動反洗功能,免去人工監控及人工操作的麻煩,反洗產生的廢水回流至調節池。
9)由于前端系統有效運行,廢水至此進入低質量濃度處理工藝,氟離子通過與改性除氟濾料進行深度離子交換反應[8],氟離子吸附在比表面積較大的濾料上,進一步降低廢水中的氟離子質量濃度[9],經過此階段處理后的廢水確保出水的氟離子質量濃度穩定在10 mg·L-1以下,達到廢水排放要求。
隨著除氟濾料所吸附氟離子的不斷增加,濾料的截污能力不斷下降,廢水中的氟離子質量濃度逐漸接近臨界值,此時除氟單元進入再生狀態,系統啟動自動反洗再生裝置,再生產生的廢水回流至調節池。
10)系統產生污泥的階段分別為絮凝沉淀階段和高密沉淀階段,除去一部分回流至反應池前端繼續參與反應外[10],剩余污泥排入濃縮池后進行重力沉降濃縮,濃縮后含水率從 99%降至 96%~97%,之后進入污泥脫水機進行處理,本項目采用離心脫水機,可24 h連續運行,且人工勞動強度較小。脫水后的污泥外運處置,污泥脫水機產生的廢液返回至調節池。
廢水按上述流程經過各處理單元后,每個階段的去除率預測結果如表1所示,最終可達到排放標準。

表1 去除率效果預測
對主要用電設備及電力負荷進行匯總,結果如表2所示。

表2 主要用電設備清單及電力負荷
系統總裝機功率為 172.29 kW,運行功率為128.52 kW,運行能耗約為 1637.72 (kW·h) ·d-1。電費按每千瓦時0.8元計,折合每噸水電費:

4.2.1 氫氧化鈣
待消耗氟離子量為 200 mg·L-1,氫氧化鈣質量濃度經計算為 800 mg·L-1,即 40 kg·h-1,配置成 10%質量分數氫氧化鈣溶液,按目前進水量計算加藥流量為 400 L·h-1。
氫氧化鈣固體每噸單價 800元,加藥量800 mg·L-1,則氫氧化鈣加藥費為每噸水0.64元。
4.2.2 PAC
根據工程實踐,PAC投加量為500 mg·L-1,即為10 kg·h-1,配置成10%質量分數溶液;PAC溶液投加量為 250 L·h-1,單價每噸 2 000元,加藥量500 mg·L-1,則PAC加藥費每噸水1.0元。
4.2.3 PAM
根據工程實踐,PAM投加量為5 mg·L-1,即為0.25 kg·h-1,配置成0.1%質量分數溶液;PAM溶液投加量為 250 L·h-1,單價每噸 12 000元,加藥量5 mg·L-1,則PAM加藥費為每噸水0.06元。
4.2.4 除氟劑
根據工程實踐,除氟劑投加量為 200 mg·L-1,即10 kg·h-1。配置成30%質量分數溶液,按目前進水量算加藥流量為 40 L·h-1,除氟劑固體單價每噸3 000元,加藥量200 mg·L-1,則氯化鈣加藥費為每噸水0.6元。
4.2.5 硫酸
根據堿性藥劑投加量計算,廢水pH回調成本預計為每噸水0.15元。
4.2.6 藥劑費合計
折合每噸水藥劑費:

本系統運行人員按6人計算(3班2倒),折合每噸水人工費E3為0.67元。
上述費用核算總運行費用:

隨著環境承載力的降低,國家對氟化物的排放監控越來越嚴格,對于現有單一的除氟技術很難實現對于高質量濃度含氟廢水≤10 mg·L-1以下的排放標準,另一方面,目前的技術前期投資成本及后續的運行成本很高,一般企業很難承受,在此基礎上,上述針對高質量濃度含氟廢水的處理工藝較好結合了多級處理手段,并通過工程實踐檢驗在廢水達標的前提下,減少了前期的投資及后期的運行成本。