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一起汽輪機(jī)進(jìn)水事件原因分析

2022-11-25 13:38:56李衍平
電力安全技術(shù) 2022年1期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)

李衍平

(華電國(guó)際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠,山東 濟(jì)南 271100)

0 引言

某火力發(fā)電廠1 號(hào)機(jī)組為俄羅斯進(jìn)口超臨界、水-氫-氫冷機(jī)組,額定容量500 MW,鍋爐為Пп-1650-25-545БТ(П-78)型超臨界直流鍋爐,汽輪機(jī)采用的是北京全四維動(dòng)力科技有限公司設(shè)計(jì)并由南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限公司制造的A550-23.54/540/540 型汽輪機(jī)。機(jī)組配套3 臺(tái)高壓加熱器,為俄方原供設(shè)備,加熱器汽源分別取自1~3段抽汽。

1 號(hào)機(jī)組高壓加熱器疏水方式為8、7、6 號(hào)高壓加熱器逐級(jí)自流,正常疏水至除氧器,事故疏水至凝汽器。6 號(hào)高加抽汽電動(dòng)門前安裝有油壓逆止門和水壓逆止門;7 號(hào)高加抽汽取自高壓缸排汽,未設(shè)置抽汽逆止門;8 號(hào)高加抽汽電動(dòng)門前安裝有水壓逆止門。

高加保護(hù)及連鎖設(shè)定為任何1 臺(tái)高加水位保護(hù)高II 值動(dòng)作,則開啟高加入口聯(lián)程閥保護(hù)水門

RM546-1/2,開啟高加旁路門RL551,關(guān)閉高加水側(cè)進(jìn)出口電動(dòng)門RL549,RL550,分別關(guān)閉高加進(jìn)汽電動(dòng)門RD540,RD542,RD543。

1 事前工況

1 號(hào)機(jī)組負(fù)荷452 MW,主汽溫度544 ℃,主汽壓力24 MPa,再熱汽溫542.5 ℃,再熱壓力2.24 MPa。2 臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,雙引、雙送運(yùn)行。8 號(hào)高壓加熱器水位1 808 mm,抽汽溫度327 ℃,抽汽壓力4.66 MPa;7 號(hào)高壓加熱器水位1 716 mm,抽汽溫度278 ℃,抽汽壓力3.13 MPa;6 號(hào)高壓加熱器水位1 680 mm,抽汽溫度449 ℃,抽汽壓力1.33 MPa。

2 事件概述

2020-08-05T23:59,8 號(hào)高加水位從1 800 mm出現(xiàn)上漲,8 號(hào)高加正常疏水調(diào)門RN554 由64 %自動(dòng)開至98 %;7 號(hào)高加至6 號(hào)高加的正常疏水門RN555 由47 %自動(dòng)開至71.3 %;6 號(hào)高加正常疏水調(diào)門RN560 由28 %自動(dòng)開至37 %。7 號(hào)高加水位由1 700 mm 漲至1 780 mm,6 號(hào)高加水位1 680 mm,無(wú)變化。11 小機(jī)調(diào)門由59 %開至95 %,12 小機(jī)調(diào)門由62 %開至99 %。高加前給水流量由1 394 t/h 增加至1 521 t/h,高加后給水流量由1 384 t/h 降至1 254 t/h。以上現(xiàn)象表明高加存在泄漏。

2020-08-06T00:01,8 號(hào)高加水位升高至2 580 mm,高加水位保護(hù)高II 值動(dòng)作,高加入口聯(lián)程閥保護(hù)水門RM546-1/2 開啟,高加聯(lián)程閥關(guān)閉,給水旁路電動(dòng)門RL551 聯(lián)開,高加水側(cè)出入口電動(dòng)門RL549,RL550 聯(lián)關(guān),各抽汽電動(dòng)門聯(lián)關(guān),高加跳閘后各動(dòng)作正確。運(yùn)行人員手動(dòng)全開6 號(hào)高加疏水到凝汽器電動(dòng)門RN561,開調(diào)門RN562至56 %,調(diào)整高加水位,避免高加高III 值保護(hù)動(dòng)作,同時(shí)令巡檢核實(shí)就地高壓加熱器液位計(jì),發(fā)現(xiàn)8 號(hào)高加水位繼續(xù)上升,最高達(dá)3 960 mm,7 號(hào)高加水位由1 780 mm 漲至2 780 mm,6 號(hào)高加水位1 680 mm 漲至1 780 mm 后,水位均開始下降。

00:02,解除機(jī)組自動(dòng)發(fā)電控制(automatic generation control, AGC),投入機(jī)前壓力回路。

00:04,高加切除后,8 號(hào)高加水側(cè)出口溫度降低7 ℃,7 號(hào)高加水側(cè)出口溫度升高3 ℃,6 號(hào)高加水側(cè)出口溫度升高5 ℃。機(jī)組負(fù)荷由450 MW升至499 MW,給水流量增至1 631 t/h,汽泵調(diào)門突升至全開,引起給水自動(dòng)跳閘。

00:07,3 段抽汽溫度降至219.2 ℃,壓力升至1.76 MPa。

00:09,檢查2 臺(tái)汽泵給水流量1 438 t/h,高加后鍋爐總給水流量1 355 t/h,聯(lián)系檢修人員搖嚴(yán)高加水側(cè)出入口閥門RL550,RL549。

00:10,給水流量減至1 195 t/h,運(yùn)行人員調(diào)整鍋爐汽溫和負(fù)荷。汽機(jī)值班員調(diào)取主機(jī)TSI 畫面檢查汽輪機(jī)振動(dòng)等參數(shù),未發(fā)現(xiàn)異常變化。

00:14,檢查6 ~8 號(hào)高加進(jìn)汽電動(dòng)門RD540,RD542,RD543,處于全關(guān)位,調(diào)整各高加水位正常。

00:14,一、二流道主汽溫度分別降至497 ℃,511 ℃后回升,檢查高中壓缸缸溫、主機(jī)TSI 畫面振動(dòng)、軸向位移、各軸瓦金屬溫度等參數(shù)均正常。

00:15,檢查主機(jī)TSI 畫面,發(fā)現(xiàn)2 瓦、3 瓦振動(dòng)上漲;檢查疏水系統(tǒng)及中壓缸,發(fā)現(xiàn)下缸缸體溫度及進(jìn)汽區(qū)溫度開始下降,巡檢就地檢查、核實(shí)。

00:19,中壓缸上缸缸體溫度464.9 ℃,下缸缸體溫度293.7 ℃,上下缸體溫差171.2 ℃,汽輪機(jī)軸振大保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳機(jī)。最大振動(dòng)值:主機(jī)2 瓦x方向振動(dòng)達(dá)到279 μm,y 方向振動(dòng)達(dá)到222 μm;3 瓦x方向振動(dòng)達(dá)到261 μm,y 方向振動(dòng)達(dá)到294 μm。檢查主機(jī)軸向位移及各軸瓦金屬溫度均正常,運(yùn)行人員緊急破壞真空,進(jìn)行停機(jī)相關(guān)操作。

停機(jī)后檢修人員檢查6 ~8 號(hào)高壓加熱器差壓式液位計(jì),液位顯示正常。

3 原因分析

1 號(hào)機(jī)組8 號(hào)高加管束泄漏,高加疏水水位突升,達(dá)到高Ⅱ保護(hù)動(dòng)作值(2 580 mm),高加跳閘,6 ~8 號(hào)高加抽汽電動(dòng)門自動(dòng)關(guān)閉,7,8 號(hào)高加疏水自流入6 號(hào)高加,因其溫度高于6 號(hào)高加疏水溫度,致6 號(hào)高加疏水溫度持續(xù)升高,直至對(duì)應(yīng)壓力下的飽和溫度,疏水汽化,高加內(nèi)壓力隨之升高。

同時(shí),檢查確認(rèn)3 段抽汽電動(dòng)門未關(guān)閉到位,存在約50 mm 偏差,導(dǎo)致6 號(hào)高加內(nèi)疏水產(chǎn)生的濕蒸汽倒灌至中壓缸,中壓缸下缸溫度隨之降低,上下缸溫差因此增大,致中壓缸缸體變形,導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)增大。當(dāng)中壓缸上下缸溫差增大至170 ℃時(shí),2,3 號(hào)瓦振動(dòng)值升高至跳機(jī)值,機(jī)組振動(dòng)大保護(hù)動(dòng)作隨即跳機(jī)。

4 存在問(wèn)題

(1) 檢修質(zhì)量存在問(wèn)題。1 號(hào)機(jī)組3 抽電動(dòng)門檢修后限位整定存在偏差,導(dǎo)致3 抽電動(dòng)門未能正常關(guān)閉到位。

(2) 隱患治理不到位。1 號(hào)機(jī)組8 號(hào)高加2019年已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)水側(cè)泄漏導(dǎo)致的停機(jī)事件,廠內(nèi)未及時(shí)對(duì)1 號(hào)機(jī)組8 號(hào)高加管束泄漏問(wèn)題進(jìn)行徹底排查治理。

(3) 隱患排查不徹底。沒有排查出一起機(jī)組高加跳閘后不聯(lián)關(guān)抽汽逆止門的邏輯問(wèn)題。

(4) 檢修管理不到位。重要閥門檢修關(guān)鍵驗(yàn)收點(diǎn)制定不全,未將重要閥門定限位列入驗(yàn)收項(xiàng)目;檢修人員責(zé)任心不強(qiáng),在閥門限位整定時(shí)未按標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行整定,導(dǎo)致隱患實(shí)質(zhì)化。

(5) 運(yùn)行人員技術(shù)能力不足。運(yùn)行人員技術(shù)培訓(xùn)不到位,監(jiān)盤不認(rèn)真,應(yīng)急處理能力和經(jīng)驗(yàn)不能滿足生產(chǎn)實(shí)際需要。高加跳閘后未及時(shí)發(fā)現(xiàn)3 段抽汽蒸汽溫度及壓力的異常變化情況,未及時(shí)采取有效措施,致使事故進(jìn)一步擴(kuò)大。

5 處理及預(yù)防措施

(1) 全面檢修高壓加熱器。對(duì)泄漏的8 號(hào)高壓加熱器進(jìn)行檢修,對(duì)泄漏部位周圍管束進(jìn)行全面檢查,避免由于管束泄漏汽水吹損、管束碎片撞擊等造成其他管束損傷。對(duì)1 號(hào)機(jī)組所有高壓加熱器換熱管壁厚進(jìn)行全面檢測(cè),修后對(duì)高壓加熱器進(jìn)行打壓試驗(yàn),確保修后高壓加熱器不再發(fā)生泄漏。同時(shí),對(duì)高壓加熱器內(nèi)部管束及焊口進(jìn)行抽檢,評(píng)估1 號(hào)機(jī)組高壓加熱器的運(yùn)行可靠性,并根據(jù)評(píng)估情況,制定后續(xù)方案,杜絕類似泄漏問(wèn)題。

(2) 修改設(shè)計(jì)整定值。重新整定1 號(hào)機(jī)組3 段抽汽電動(dòng)門RD543 開關(guān)位限位,確保3 段抽汽電動(dòng)門RD543 開關(guān)到位,確保其嚴(yán)密性。

(3) 完善高加控制程序。進(jìn)一步完善高壓加熱器疏水水位高Ⅱ值動(dòng)作保護(hù)邏輯,增加高加跳閘聯(lián)關(guān)抽汽逆止門控制程序。

(4) 升級(jí)閥門檢修文件包。升級(jí)并完善涉及重要閥門的檢修作業(yè)文件包,將閥門修后傳動(dòng)定限位工作列入質(zhì)檢計(jì)劃,并舉一反三,對(duì)其他檢修作業(yè)文件進(jìn)行全面梳理和完善。

(5) 完善運(yùn)行規(guī)程。運(yùn)行部門要完善機(jī)組保護(hù)聯(lián)鎖傳動(dòng)的檢查內(nèi)容,并將檢查高加跳閘后保護(hù)動(dòng)作執(zhí)行情況的要求補(bǔ)充到機(jī)組運(yùn)行規(guī)程中。

(6) 加強(qiáng)檢修管理和培訓(xùn)。加強(qiáng)檢修管理工作,落實(shí)檢修人員崗位職責(zé),提高檢修人員責(zé)任心,嚴(yán)格考核,確保設(shè)備檢修質(zhì)量,同時(shí)加強(qiáng)運(yùn)行人員事故預(yù)想和應(yīng)急處理能力培訓(xùn)。

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