FA224 系列梳棉機在梳理機采棉時容易出現墻板夾花、積花和雜質、短絨排除不徹底。FA224 系列梳棉機設計的排雜空間有限,氣流工藝設計不當,宜造成雜質和短絨排除不徹底。
針對以上問題,我們采取了以下改進方法。一是合理設計罩板工藝,減少墻板積花。為了消除運轉中,罩板中凹造成的氣流向兩邊橫向運行的問題,將罩板~錫林隔距設計成中間大兩邊0.05 mm~0.10 mm,使氣流趨向于錫林中間運動,同時還要減少氣流的橫向流動,控制錫林墻板積花或者飛花現象。二是改進罩板工藝,增加雜質和微塵排除功能。為了增加對機采棉雜質和微塵的排除,采用變隔距設計。改進后工藝:前上罩板隔距0.71 mm/0.90 mm,進口小、出口大;前下罩板隔距0.60 mm/0.50 mm,進口大、出口小;后上罩板隔距0.60 mm/1.58 mm,進口小、出口大;后下罩板隔距1.60 mm/0.9 mm,進口大、出口小。三是合理設計曲軌和錫林墻板工藝,減少積花。錫林墻板~曲軌工藝隔距的設計原理一般是前部大、后部小,錫林墻板與曲軌之間的隔距小易造成渦流,引起夾花和飛花。將原工藝改為四點隔距設定,后部小,上下隔距稍大,前部隔距逐漸變大,疏導氣流,例如:后部隔距0.65 mm,上下工藝隔距0.75 mm,前部工藝隔距0.85 mm,利于減少積花和夾花。四是改進前上棉網清潔器結構,增加氣流排雜功能。FA224 系列梳棉機前上棉網清潔器排雜空間小,將前上罩板的下口隔距減少5 mm,使排雜空間由10 mm 增加到15 mm,可有效增加對機采棉雜質的排除。
采取以上措施后,生條棉結清除率達到88%以上,雜質清除率達到99%以上,成紗質量也達到USTER 公報5%~25%水平。