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淺析磨子水電站上導推力油槽結構優化

2022-11-18 08:40:30強,剛,文,
四川水力發電 2022年5期

方 戊 強, 胥 剛, 李 俊 文, 楊 懿

(1.四川省紫坪鋪開發有限責任公司,四川 成都 610091;2.丹巴潔爾美水電開發有限公司,四川 甘孜 626300)

1 概 述

磨子水電站位于四川省甘孜州丹巴縣境內,2021年投產,為引水式電站,裝機容量2×35 MW,額定水頭396.0 m,額定轉速:428.6 r/min。發電機采用SF38-14/4200型主軸懸垂型密閉循環空氣冷卻水輪發電機。發電機主軸同轉子支架及滑轉子、推力頭熱套成一體。上導軸承采用8塊偏心瓦,推力軸承采用8塊扇形氟塑瓦。上導軸承、推力軸承共用一個油槽,油槽有效容積2.5 m3,采用串片式冷卻器,設計冷卻水工作壓力0.2~0.4 MPa,設計冷卻水流量60 m3/h。

兩臺機組動平衡試驗過程中,都出現上導瓦、推力瓦溫度異常升高情況。1號機組第一次試機約1.5 h,推力瓦、上導瓦初始溫度在20 ℃左右,停機時推力軸瓦溫55.4 ℃(報警溫度55 ℃),上導軸瓦溫度56.9 ℃(報警值60 ℃),且瓦溫均有明顯上升趨勢,不符合標準要求,機組投運前必須解決該問題。通過對整體結構分析試驗,先后進行多次油槽結構優化改進,最終有效控制瓦溫、油溫。

2 溫度控制措施

發電機上導、推力軸承裝配見圖1。機組瓦溫及油溫不僅受到冷卻器的影響,同時還受到油循環的影響,針對上導瓦、推力瓦溫度異常情況,從冷卻水、冷卻器、軸瓦、油槽結構來檢查。

圖1 發電機上導、推力軸承裝配圖

2.1 檢查冷卻水是否正常

檢查機組軸承冷卻水是否通暢。啟動1臺技術供水泵向1號機組供水,檢查機組上導推力油槽冷卻水情況,冷卻水流通正常。可排除冷卻水中斷是造成機組軸承瓦溫過高的原因。

檢查冷卻水流量是否偏小。啟動2臺技術供水泵向1號機組供水,并全開上導推力油槽冷卻水進水閥開度,將下導油槽、水導油槽、空氣冷卻器冷卻水進水閥開度關至50%,這種情況下上導推力油槽冷卻水流量遠大于設計流量,開機烤瓦溫推力瓦、上導瓦溫度無明顯下降。可排除冷卻水流量小造成瓦溫高的原因。

2.2 檢查冷卻器制造及安裝問題是否正常

檢查發現冷卻器部分銅管翅片安裝質量不好,經主機廠及冷卻器廠檢查確認該情況對冷卻器效率影響不大。兩臺冷卻器解體檢查,冷卻器端蓋安裝方向正確,端蓋密封無損壞。

2.3 檢查軸瓦及油槽結構是否可以優化改進

上導瓦采用偏心瓦(免刮瓦),檢查發現:上導瓦進、出油邊開口及坡度較小,對油循環有一定影響,從而影響瓦溫[1],增大瓦進、出油邊開口,提高流入上導瓦間隙的透平油量,促進油循環。經分析后做以下處理:上導瓦進油邊刮削出0.5 mm×60 mm周向楔形漸變通道,出油邊刮削出0.5 mm×35 mm周向楔形漸變通道,刮削后的進、出油邊與軸瓦原加工面平滑過渡;將上導軸瓦單邊間隙調大至0.16 mm(初次安裝間隙為0.15 mm,設計間隙為0.12~0.20 mm)。

由于冷卻器頂部內圈未安裝擋油板,導致部分上導軸承熱油經排油孔后直接流入推力軸承熱油區,一定程度上影響透平油冷卻[2]。對此采取引流措施,將上導軸承流出的熱油引至冷卻器外側通道進行循環冷卻;同時在冷卻器頂部隔板對稱增設四個φ80落油孔,徑向位置與原有兩處一致。推力軸承冷油區、熱油區為設置分隔板與推力軸承座間隙較大。在推力軸承座上平面邊緣,點焊一圈φ10圓鋼,以減少熱油自冷卻器中間隔板間隙直接流入冷油區。

7月11日,1號機組空轉烤瓦溫4 h,7月11日1號機組瓦溫記錄見表1。

表1 2021年7月11日1號機組瓦溫記錄

從表1可看出:機組空轉4 h,上導瓦溫度未超出報警值,但推力瓦溫度最高55.8 ℃,透平油溫度最高51.9 ℃,均超過報警值。《DL/T622-2012 立式水輪發電機彈性金屬塑料瓦技術條件》規定:氟塑料瓦允許在55 ℃以下長期運行,達55 ℃報警,達60 ℃時停機;油槽熱油溫度不超過50 ℃時,允許塑料推力瓦可長期運行。若機組長期帶負荷運行,溫度可能繼續上漲,需要繼續進行處理。

聯系使用該廠家同類機組的電廠,均未出現此類問題。聯系發電機主設計師了解到:磨子水電站發電機組與同類機組相比,主要改動為縮短上機架與轉子間距離,以減小機組擺度。因此造成機組上導、推力油槽容積減小,設計的冷卻器體積減小、換熱容量減小[3]。

在不更換冷卻器的情況下,嘗試減少油循環阻力來提高冷卻器冷卻效果。研究后決定,在推力軸承冷、熱油區分隔板在冷卻器兩端蓋處間斷,此處增設分隔板,以減少熱油、冷油混合;對冷卻器內、外側上層冷卻管各拆除第二、第三根冷卻管,并安裝無翅片銅管,減少翅片對油循環的阻力;取消冷卻器頂部外側擋油板;增設冷卻器頂部內側擋油板,減少上導軸承熱油直接落入推力軸承熱油區;取消兩冷卻器端蓋間上方擋油板。

7月16日,1號機組空轉烤瓦溫4.5 h,上導瓦溫度未超限(最高溫度 58.8 ℃)但仍有上升趨勢,推力瓦溫度已超報警溫度(最高溫度 56.0 ℃)且仍有上升趨勢,停機時油槽油溫54.2 ℃,冷卻水排水溫度約23 ℃。

機組運轉過程中,透過觀察窗可看到,上導、推力油槽內油面波動無明顯變化,說明油槽內透平油循環沒有得到明顯改善。此前兩次處理方案,只是在不改動軸承裝置主體結構上進行局部優化改動,根據機組運行情況來看,這些措施不能有效加強油槽內油循環。

從上導推力軸承結構上分析:推力頭外有梳齒密封環包裹,推力頭無法帶動油循環,油槽內透平油僅靠鏡板帶動油循環;油槽內透平油僅靠鏡板帶動油循環[4],由于油槽整體容積減小,導致內部透平油循環發生變化。

為不影響機組投產前試驗,再次嘗試優化油槽結構,若無法有效降溫則定制新的冷卻器。經分析后決定切除推力頭外的梳齒密封環,露出推力頭以增強油槽內透平油循環動力;在上導瓦支承板上兩上導瓦間加工出36 mm×120 mm孔,以促使支撐板下方透平油翻滾至上導軸承,提高透平油循環速度;刨除第一次處理時增設的流道,較少油循環阻力。

7月18日,1號機組推力頭外的梳齒密封環切除、上導瓦支撐板加工后,開機空轉考瓦溫,機組運轉過程中,透過觀察窗可看到,上導、推力油槽內透平油翻滾劇烈,油循環速度加快。停機前推力瓦溫度已經趨于穩定,上導瓦最高溫度 57.0 ℃,推力瓦最高溫度55.0 ℃,油槽油溫51.1℃。推力瓦溫、油槽油溫均在報警值邊緣。在此時的瓦溫油溫情況下,通過不間斷向技術供水循環水池充補充河水(河水溫度約10 ℃),使冷卻水進水溫度一直處于較低的溫度,可保證并網試驗繼續進行。同時也表明通過繼續優化油槽結構已無法大幅度降溫,繼續降溫需要更換冷卻器。推力頭外的梳齒密封環切除前后見圖2,上導瓦支撐板鉆孔前后見圖3。

圖2 推力頭外的梳齒密封環切除前后

圖3 上導瓦支撐板鉆孔前后

2.4 冷卻器優化改進

為確保更換新的冷卻器后可有效降溫,從增加冷卻器熱交換容量、優化冷卻器結構、減小冷卻器造成的油循環阻力方面考慮,對新的冷卻器結構做以下改動:取消冷卻器頂部外側擋油板,增設冷卻器頂部內側擋油板,使油循環路線更合理;銅管間距由45 mm增大至48 mm,減小油循環阻力;銅管層數由9層增至11層,增加兩冷卻器長度,兩冷卻器尾部端蓋間距由25 mm減少至10 mm,增大冷卻器熱交換容量[5];重新制作冷卻器中間分隔板,各分隔板中間無間隙,分隔板與推力軸承座間隙小于5 mm,減少熱油未經冷卻直接流入冷油區;派專人駐廠嚴格要求冷卻器制作工藝。

8月5日,1號機組更換新的冷卻器后,并網帶額定負荷運行,機組瓦溫記錄顯示上導、推力軸承技改并更換冷卻器后,上導瓦溫、推力瓦溫、油溫均大幅度降低,8月5日1號機組瓦溫記錄見表2。

表2 2021年8月5日1號機組瓦溫記錄

從表2可看出,1號機組使用新的冷卻器后,上導瓦、推力瓦、透平油溫度均大幅度降低,瓦溫及油溫高處理思路及方法正確,取得良好的效果。

2號機組參照1號機組處理方案進行結構優化改進后,于8月12日經5 h空轉運行,瓦溫、油溫均與1號機組相近,正常投運。

3 結 語

磨子水電站調試期間,兩臺機組瓦溫超限的情況,嚴重影響機組調試、并網試驗進程。磨子水電站從機電安裝、設備質量、機組結構、產品設計等方面研究分析,對新機型油槽結構及冷卻器進一步優化改進,取得了良好的效果。同時,冷卻器設計及制作工藝對軸承瓦溫及油溫影響巨大,在冷卻器設計定型、設備驗收方面也應重點關注。

目前機組穩定運行已超過半年,各瓦溫及油溫穩定。磨子水電站對上導、推力油槽結構的改進經驗,可對同類結構機組技改提供參考借鑒。

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