劉聰,趙瀟,魏文宗,馬騫,趙金,趙舉舉,胡春林,扶登亮
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
在油田開發過程中油水井套管在遭受外力作用和腐蝕導致其發生塑性變形、破裂、腐蝕變薄至穿孔的現象通常稱為套損[1]。隨著油田開發,胡尖山油田油水井套損問題日益嚴重。成為了制約老油田穩產和高效開發的主要障礙之一。因此,研究本區套損機理及下步措施尤為重要。油井套損后產能下降、生產成本增加。目前套損井使用常規機械隔采治理工藝,有效期短、產能恢復率低等問題,已嚴重影響油水井正常生產。因此,研究套損機理,制定切實有效的防治措施,成為各油田急需解決的問題之一。
胡尖山油田自2009 年發現第1 口套損井,2016年套損井數量突增,目前每年新增套損井2口,套損形勢嚴峻。目前全區套損井60 口(油井57口,水井3口),無剩余利用價值封井、待核銷10口,剩余50 口按照油水井隱患程度實施分級治理(表1),其中油井47口,水井3口,目前平均單井日產油僅1.31 t,胡尖山套損井集中分布在Y162 長X 油藏與A42 長X 油藏,占套損井的90%。其中A42 長X 油藏目前套損油井30口,水井1口,目前該油藏油井套損率已達72.5%,Y162長X 油藏目前套損油井25口,水井2口,且套損形勢逐漸由邊部向中部高產區蔓延,套損形勢不容樂觀。

表1 胡尖山油田套損油井產量分級統計表
通過對全區套損井生產年限統計分析,發現胡尖山油田平均套損時間7.4年,生產3 年以后開始出現套管損壞現象,生產5 年以上套損比例明顯增大,套損井主要集中在生產時間為4~7年,其中生產時間9~13年井47口,占82.5%;……