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熱軋帶肋鋼筋轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝高效低成本生產(chǎn)實踐

2022-11-05 01:51:28惠澤洲
山東冶金 2022年5期
關(guān)鍵詞:模型

惠澤洲,喬 明

(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司,山東 濟(jì)南 271104)

1 前言

熱軋帶肋鋼筋是萊鋼傳統(tǒng)產(chǎn)品,在用戶中具有較高的聲譽(yù)。近年來其他鋼企生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,受眾多因素影響,萊鋼熱軋帶肋鋼筋生產(chǎn)成本核心競爭力已明顯不足,對萊鋼熱軋帶肋鋼筋市場競爭力造成一定影響。在保證萊鋼熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,降低熱軋帶肋鋼筋生產(chǎn)成本,對于提高萊鋼熱軋帶肋鋼筋市場競爭力意義重大。

2 生產(chǎn)條件

2.1 連鑄機(jī)裝備工藝條件

萊鋼煉鋼廠現(xiàn)有3座50 t頂吹轉(zhuǎn)爐,1座60 t頂吹轉(zhuǎn)爐,2 座50 t LF,1 座60 t LF,1 臺帶鋼坯連鑄機(jī),2臺小方坯連鑄機(jī),1臺矩形坯連鑄機(jī)。小方坯連鑄機(jī)主要技術(shù)參數(shù):機(jī)型為全弧形STEEL-STEK小方坯連鑄機(jī);流數(shù)4 機(jī)4 流;鑄坯斷面160 mm×160 mm;定尺范圍5.5~10.0 m;速度范圍1.6~2.8 m/min;鑄機(jī)圓弧半徑8 m;中間包滿包容量22 t;結(jié)晶器型式為弧形管式;銅管長度850 mm;結(jié)晶器振動裝置全板簧振動機(jī)構(gòu);鑄坯冷卻方式為全水冷卻;拉矯機(jī)為五輥三驅(qū)動。

2.2 工藝流程及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

50 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→吹氬→連鑄鋼包回轉(zhuǎn)臺→中間包→結(jié)晶器→二次冷卻區(qū)→拉矯機(jī)→火焰切割→冷床。

萊鋼老區(qū)熱軋帶肋鋼筋年產(chǎn)量為180 萬t。噸鋼硅錳加入量為19.65 kg,釩氮合金加入量為0.49 kg。轉(zhuǎn)爐終點碳平均為0.085%,終點殘錳回收率平均為40.16%。

3 存在問題

(1)受入爐原料條件波動和轉(zhuǎn)爐爐容比小等因素影響,轉(zhuǎn)爐冶煉前期溢渣量大,過程返干嚴(yán)重,脫磷效率低。

(2)轉(zhuǎn)爐終點碳溫命中率低,鋼水氧化性強(qiáng),合金回收率低;受合金加入量大、合金價格高、成分控制標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)性差等原因影響,熱軋帶肋鋼筋合金成本高。

(3)出鋼過程鋼包內(nèi)鋼水動力不足,鋼水成分均勻性差,初煉鋼水成分控制精度低,精煉工序成分微調(diào)成本高。

4 技術(shù)方案優(yōu)化

4.1 轉(zhuǎn)爐終點精準(zhǔn)控制技術(shù)

4.1.1 轉(zhuǎn)爐入爐熱平衡精準(zhǔn)控制技術(shù)

高爐容積小、入爐原料品位質(zhì)量差、煉鋼工序鐵水預(yù)處理能力不足等因素,導(dǎo)致老區(qū)轉(zhuǎn)爐入爐鐵水成分及溫度波動嚴(yán)重,轉(zhuǎn)爐熱平衡控制差,轉(zhuǎn)爐冶煉過程溢渣嚴(yán)重,終點溫度控制精度不高。2019年轉(zhuǎn)爐終點溫度不達(dá)標(biāo)點吹爐次比例為18.36%,對轉(zhuǎn)爐終點溫度精準(zhǔn)控制影響較大。萊鋼煉鋼廠根據(jù)轉(zhuǎn)爐冶煉需求,結(jié)合鐵水實際情況制定入爐鐵水控制標(biāo)準(zhǔn)(見表1),實施脫硫站鐵水在線溫度調(diào)控、選擇性脫硅工藝和入爐鐵水分級控制,在國內(nèi)率先進(jìn)行了高標(biāo)準(zhǔn)的廢鋼分類儲存、廢鋼數(shù)量和結(jié)構(gòu)比例精準(zhǔn)計量,實現(xiàn)入爐鐵水熱量按需控制,并借鑒煙氣分析熔池溫度預(yù)報曲線建立入爐原料熱平衡靜態(tài)模型,實現(xiàn)入爐原料品位和信息精準(zhǔn)控制和入爐熱平衡精準(zhǔn)預(yù)報,為轉(zhuǎn)爐輔料和冷料加入提供指導(dǎo)。

表1 入爐鐵水分級控制標(biāo)準(zhǔn)

4.1.2 轉(zhuǎn)爐輔料分批、低堿度爐渣操作模型

(1)轉(zhuǎn)爐最佳爐渣模型建立。爐渣堿度和渣中(FeO)是衡量爐渣的關(guān)鍵指標(biāo),也是影響冶金效果的主要因素,通過研究轉(zhuǎn)爐各階段爐內(nèi)爐渣組分對各反應(yīng)速率影響,得出不同條件下爐渣主要組分控制范圍值,見表2。

表2 轉(zhuǎn)爐爐渣性質(zhì)模型

根據(jù)冶煉成本最低,爐內(nèi)快速反應(yīng),操作易于控制的原則,結(jié)合萊鋼轉(zhuǎn)爐實際,建立轉(zhuǎn)爐爐渣性質(zhì)最佳模型。

(2)轉(zhuǎn)爐操作模型優(yōu)化。按照爐渣性質(zhì)最佳模型要求,根據(jù)爐內(nèi)反應(yīng)氧量供需量和入爐熱平衡靜態(tài)控制模型確定的轉(zhuǎn)爐輔料、冷料量,對轉(zhuǎn)爐操作模型進(jìn)行優(yōu)化。通過實施冶煉過程均勻布料技術(shù),即開吹按爐渣堿度模型和熱平衡需求加入定量輔料和冷量,達(dá)到冶煉起始溫度恒定;硅錳氧化期根據(jù)硅、錳氧化速率,分批加入剩余輔料,達(dá)到爐渣堿度按需控制;冶煉中期通過均勻布料裝置,將剩余冷料均勻加入爐內(nèi),達(dá)到爐內(nèi)溫度均勻上升和爐內(nèi)爐渣氧化性恒定,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐各階段爐渣堿度和渣中(FeO)按需精準(zhǔn)控制和全程熔池溫度均勻上升。

4.1.3 轉(zhuǎn)爐終點碳、錳提升技術(shù)

轉(zhuǎn)爐終點由于熔池中碳含量降低,碳氧反應(yīng)減緩,生成的CO 氣體減少,熔池攪拌能力下降,導(dǎo)致熔池氧化性增加,對轉(zhuǎn)爐終點錳元素回收和碳含量提升影響較大。通過調(diào)整轉(zhuǎn)爐終點槍位、氧壓平衡熔池碳氧反應(yīng),降低轉(zhuǎn)爐終渣FeO含量。

(1)轉(zhuǎn)爐終點槍位、氧壓調(diào)整。根據(jù)弗林納公式看出,轉(zhuǎn)爐終點熔池氧流穿透深度在0.4~0.7 m時,在爐底不受侵蝕的前提下實現(xiàn)熔池動力最佳,碳氧反應(yīng)平衡,使轉(zhuǎn)爐終點碳氧積得到有效降低,轉(zhuǎn)爐終點熔池穿透深度取決于轉(zhuǎn)爐終點槍位和氧氣壓力,根據(jù)力的平衡原理,考慮壁面效應(yīng),結(jié)合轉(zhuǎn)爐終點熔池最佳需氧量,確定轉(zhuǎn)爐終點最佳槍位和氧壓控制值。

結(jié)合最佳槍位和氧壓控制值、實際操作情況、生產(chǎn)組織及氧槍安全等因素,對轉(zhuǎn)爐終點槍位及氧壓進(jìn)行調(diào)整(見表3)。

表3 轉(zhuǎn)爐終點槍位及氧壓優(yōu)化方案(喉口Φ26.9 mm)

(2)轉(zhuǎn)爐終點殘錳提升控制方案。①冶煉前根據(jù)入爐鐵水硅、錳含量確定冶煉前期硅、錳氧化結(jié)束時間。②轉(zhuǎn)爐第一批石灰量按爐渣堿度2.0計算加入,第一批白云石加入量為總量的4/5,冶煉至硅、錳氧化結(jié)束時間的3/4時加入剩余石灰量的1/2,并將氧流量減少5%~8%,槍位降低50~200 mm。③硅、錳氧化期結(jié)束后將氧流量及槍位恢復(fù)正??刂?,并加入剩余石灰和燒結(jié)礦。④冶煉至終點前1 min加入剩余白云石,并將槍位降低150~400 mm。

通過轉(zhuǎn)爐終點殘錳提升控制方案實施,改善爐內(nèi)氧化氣氛和爐渣成分,減少冶煉過程錳元素氧化量,增加轉(zhuǎn)爐終點錳元素還原量,提高轉(zhuǎn)爐終點鋼水錳元素,降低合金成本。

4.2 動態(tài)經(jīng)濟(jì)合金化控制模式

4.2.1 熱軋帶肋鋼筋最佳成分控制標(biāo)準(zhǔn)建立

通過系統(tǒng)分析熱軋帶肋鋼筋各元素對軋材性能影響,根據(jù)各類合金市場價格確定熱軋帶肋鋼筋成分最佳控制標(biāo)準(zhǔn)。熱軋帶肋鋼筋主要元素對性能貢獻(xiàn)值及成本對照見表4。

表4 熱軋帶肋鋼筋主要元素對性能貢獻(xiàn)值及成本對照

根據(jù)熱軋帶肋鋼筋中各元素對屈服強(qiáng)度貢獻(xiàn)值和單位屈服強(qiáng)度成本,確定熱軋帶肋鋼筋成分控制標(biāo)準(zhǔn)管控思路為“提碳、降硅、控錳釩”,根據(jù)熱軋帶肋鋼筋成分工藝要求制定熱軋帶肋鋼筋最佳成分控制標(biāo)準(zhǔn)如表5。

表5 熱軋帶肋鋼筋最佳成分控制標(biāo)準(zhǔn)表(HRB400E-2)%

4.2.2 動態(tài)經(jīng)濟(jì)合金替代模型

硅錳平衡低價合金替代模型。為在保證實際生產(chǎn)中熱軋帶肋鋼筋硅錳成分達(dá)到最佳控制標(biāo)準(zhǔn),通過平衡含錳、硅合金中硅錳元素比例,結(jié)合轉(zhuǎn)爐出鋼過程各元回收率制定硅錳平衡低價合金替代模型。

4.3 轉(zhuǎn)爐出鋼過程鋼水成分高效混勻技術(shù)

4.3.1 轉(zhuǎn)爐出鋼紊流工藝研究與實施

由于紊流對溶液中各溶質(zhì)的力呈各向異性,在外力相同情況下,溶液中溶質(zhì)的混勻程度好于對流,混勻時間比對流短,出鋼過程中通過在出鋼前期向鋼水中加入適量碳質(zhì)脫氧劑,出鋼過程中鋼水中產(chǎn)生的CO氣泡在上升過程中與出鋼口中的鋼流在鋼包中產(chǎn)生紊流(見圖1),實現(xiàn)出鋼過程鋼水各元素快速混勻。

圖1 出鋼模型示意圖

4.3.2 轉(zhuǎn)爐全程智能吹氬工藝

將吹氬起始時間由精煉到站調(diào)整到轉(zhuǎn)爐出鋼階段,使精煉吹氬工序工藝時間由10 min 減少到8 min 以下。由于出鋼過程吹氬時,鋼包底部氬氣流在出鋼鋼流沖擊和轉(zhuǎn)爐出鋼前期碳質(zhì)脫氧產(chǎn)生的CO 攪拌等多力作用下,鋼包攪拌由對流攪拌變?yōu)槲闪鲾嚢?,增?qiáng)鋼水均勻能力,全程吹氬工藝將前期底吹氬流量適當(dāng)降低(見表6),在保證鋼水成分均勻的基礎(chǔ)上,降低吹氬工序熱量損失,由于精煉工序等待時間縮短和吹氬過程底吹氬氣量減少,精煉工序溫降得到有效降低。

表6 底吹氬模型優(yōu)化

5 應(yīng)用效果和分析

5.1 轉(zhuǎn)爐終點控制質(zhì)量改善

通過實施入爐熱平衡精準(zhǔn)控制和轉(zhuǎn)爐輔料分批低堿度爐渣操作模式,轉(zhuǎn)爐冶煉過程爐內(nèi)溫度和爐渣氧化性實現(xiàn)按需控制,轉(zhuǎn)爐冶金效果明顯改善,轉(zhuǎn)爐終點溫度控制精度和脫磷率得到提高,轉(zhuǎn)爐終點碳溫雙命中率由80.20%提高到90.25%,渣中(FeO)由13.89%降至13.21%,轉(zhuǎn)爐終點碳和殘錳回收率分別提高至0.106%和46.5%,合金加入量大幅降低(見表7)。

表7 轉(zhuǎn)爐關(guān)鍵指標(biāo)對比

5.2 鋼種成分控制精度明顯提升

通過實施轉(zhuǎn)爐出鋼過程鋼水高效混均技術(shù)和熱軋帶肋鋼筋最佳成分控制標(biāo)準(zhǔn)的建立,熱軋帶肋鋼筋成分控制穩(wěn)定性明顯提高,其中錳元素控制精度提高12.8%,釩元素控制精度提高11.5%,熱軋帶肋鋼筋碳含量≥0.23% 比例由75.25% 提高至90.68%,產(chǎn)品質(zhì)量得到本質(zhì)化穩(wěn)定(見表8)。

5.3 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著

高效低成本熱軋帶肋鋼筋生產(chǎn)工藝使轉(zhuǎn)爐終點控制精度提高,合金加入量減少,噸鋼成本降低3.8元;產(chǎn)品質(zhì)量本質(zhì)化穩(wěn)定,品牌創(chuàng)效能力明顯增強(qiáng);轉(zhuǎn)爐輔料消耗降低,廢物外排壓力降低,實現(xiàn)高效低能耗綠色冶煉,為企業(yè)綠色發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

表8 熱軋帶肋鋼筋性能情況對比

6 結(jié)語

通過轉(zhuǎn)爐終點精準(zhǔn)控制、動態(tài)經(jīng)濟(jì)化合金化控制、出鋼過程鋼水成分高效混勻等關(guān)鍵技術(shù)的集成與創(chuàng)新,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程操作穩(wěn)定和終點控制質(zhì)量提高,產(chǎn)品質(zhì)量得到本質(zhì)化穩(wěn)定,實現(xiàn)了熱軋帶肋鋼筋高效、低成本冶煉。

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